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大朝山調(diào)速器油泵頻繁啟動(dòng)原因分析及處理

2020-10-23 13:16:54羅海龍
水電站機(jī)電技術(shù) 2020年10期
關(guān)鍵詞:主配壓閥調(diào)速器

羅海龍

(國投云南大朝山水電有限公司,云南 昆明650213)

0 引言

大朝山水電站位于云南省西部瀾滄江中下游河段,大壩右岸的地下廠房共設(shè)計(jì)安裝有6臺(tái)混流式水輪發(fā)電機(jī)組,每臺(tái)發(fā)電機(jī)組額定容量為225 MW,總裝機(jī)容量為1 350 MW,首臺(tái)機(jī)組于2001年12月投產(chǎn)發(fā)電,2003年10月6臺(tái)機(jī)全部建成并網(wǎng)發(fā)電,向云南電網(wǎng)和西電東送工程輸送強(qiáng)大電流,現(xiàn)已成為云南電網(wǎng)主要調(diào)峰調(diào)頻電廠之一。

水輪機(jī)調(diào)速器承擔(dān)著機(jī)組開停機(jī)、并網(wǎng)發(fā)電、轉(zhuǎn)速控制、增減機(jī)組出力、事故緊急停機(jī)等各類復(fù)雜工況的重要任務(wù),調(diào)速器油泵是為調(diào)速器導(dǎo)葉接力器動(dòng)作提供能量的重要設(shè)備之一,油泵的頻繁啟動(dòng)不僅會(huì)降低油泵的利用壽命,還會(huì)造成廠用電量的增加,加快壓力油的劣化速度,對發(fā)電機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行構(gòu)成一定威脅。

1 概述

油壓裝置主要作用是為調(diào)速器系統(tǒng)提供穩(wěn)定的壓力油源,是調(diào)速器穩(wěn)定動(dòng)作的重要條件,油壓裝置包含:壓力油罐、回油箱、螺桿泵、電動(dòng)機(jī)、插裝式組合閥組、自動(dòng)補(bǔ)氣裝置、過濾器等設(shè)備。我廠調(diào)速器油壓裝置型號(hào)為YZ-12.5-4,每臺(tái)機(jī)1套,壓力油罐工作介質(zhì)為壓縮空氣和L-TSA32防銹汽輪機(jī)液壓油,油壓裝置額定工作油壓為4.0 MPa,配套設(shè)置了額定壓力5.0 MPa的高壓氣系統(tǒng),設(shè)置了2個(gè)高壓壓力儲(chǔ)氣罐(2×3 m3)和2臺(tái)英格索蘭公司生產(chǎn)的H15 T2 XB25/80-FF型空氣壓縮機(jī),壓力氣罐設(shè)置有一套西安江河電站技術(shù)開發(fā)公司生產(chǎn)的B302-2型自動(dòng)補(bǔ)氣裝置,通過自動(dòng)補(bǔ)氣裝置或手動(dòng)補(bǔ)氣方式給壓力油罐補(bǔ)氣。根據(jù)機(jī)組導(dǎo)葉接力器腔體體積、活動(dòng)導(dǎo)葉最快關(guān)閉時(shí)間、壓力管道承受最大水錘壓力、接力器最低操作油壓等因素,經(jīng)過調(diào)速器工作壓力罐容積計(jì)算,最終選用圓筒式壓力油罐,容積為12.5 m3,額定工作油壓為4.0 MPa,回油箱容積12.5 m3,容油量6 m3。在回油箱面板上布置了2臺(tái)LY-10-4型螺桿泵,額定功率75 kW,單臺(tái)油泵供油量10 L/s,每套油泵出口配置了1套德國博世-力士樂公司生產(chǎn)的組合式插裝閥組,閥組是一個(gè)具有單向逆止、延時(shí)加載、安全溢流及卸荷旁通等作用的多功能集合閥組,是油壓裝置非常重要的部件。當(dāng)油壓降至3.6 MPa且油位低于680 mm時(shí)啟動(dòng)工作油泵,當(dāng)油壓降至3.5 MPa且油位低于680 mm時(shí)啟動(dòng)備用油泵,若備用泵啟動(dòng)且油壓繼續(xù)降低,直至低于事故低油壓2.8 MPa時(shí),立即發(fā)信號(hào)至監(jiān)控系統(tǒng),若持續(xù)時(shí)間大于1 s(防止油壓采集回路及變送回路受外部瞬時(shí)干擾造成保護(hù)誤動(dòng)),則通過控制柜內(nèi)兩塊硬壓板分別送至機(jī)組現(xiàn)地LCU和后備保護(hù)PLC觸發(fā)機(jī)械事故停機(jī)流程。

機(jī)組調(diào)速器均采用東方電機(jī)公司生產(chǎn)的HGS-X20型數(shù)字式微機(jī)調(diào)速器電氣柜和HGS-H21-150-4.0型全液控機(jī)械柜。為防止機(jī)組過速發(fā)生飛逸事故,在機(jī)組導(dǎo)葉接力器的主供油回路中加裝了東方電機(jī)公司生產(chǎn)的GC/DG-150型事故配壓閥,事故配壓閥的操作油路、控制油路與調(diào)速器機(jī)械柜的油路相互獨(dú)立,事故配壓閥沒有設(shè)置一個(gè)獨(dú)立的事故壓力油罐。

2 油泵頻繁啟動(dòng)原因分析

調(diào)速器油泵頻繁啟動(dòng)的原因多種多樣,既有油壓裝置機(jī)械結(jié)構(gòu)的原因,也有油泵啟動(dòng)控制回路的原因,根據(jù)多年運(yùn)行檢修經(jīng)驗(yàn),歸納下來主要包含以下幾個(gè)方面:

2.1 調(diào)速器主配壓閥間隙偏大、密封不嚴(yán)

機(jī)械柜結(jié)構(gòu)上采用電液伺服比例系統(tǒng),其中主配壓閥是最為核心的機(jī)械液壓部件,主配壓閥的加工精度、裝配質(zhì)量、控制精度、使用環(huán)境溫度變化等因素直接影響著調(diào)速器調(diào)節(jié)性能。如圖1所示,主配壓閥由閥芯和閥套組成,直徑150 mm,最大工作行程±10 mm,主閥在最大工作行程時(shí)活塞漏油量要求小于0.5 L/min,從機(jī)構(gòu)原理上看是一個(gè)三位四通閥,主配壓閥采用立式安裝,與臥式安裝相比閥芯在重力作用下閥芯和閥套間油膜均勻,不易發(fā)生卡澀。當(dāng)液壓油中含有雜質(zhì)時(shí),液壓油進(jìn)入主配壓閥,將會(huì)對閥芯或閥套造成明顯劃痕,在開關(guān)導(dǎo)葉時(shí),上下腔存在壓差,將會(huì)在劃痕處形成射流,加劇劃痕深度和寬度;當(dāng)液壓油油質(zhì)不合格時(shí),會(huì)導(dǎo)致主配壓閥內(nèi)壁產(chǎn)生銹蝕或砂眼,造成閥芯和閥套的間隙增大超標(biāo),導(dǎo)致漏油加劇,最終造成油泵頻繁啟動(dòng)補(bǔ)油。

2.2 導(dǎo)葉接力器密封不嚴(yán),存在漏油現(xiàn)象

導(dǎo)葉接力器采用雙直缸式,接力器活塞直徑700 mm,動(dòng)作行程830 mm,活塞采用漲環(huán)密封形式,規(guī)定接力器缸與活塞間的漏油量不得超過0.53 L/min,我廠曾出現(xiàn)過下面幾次因接力器問題導(dǎo)致漏油增大的事件:

(1)3號(hào)機(jī)組檢修過程中發(fā)現(xiàn)上游側(cè)導(dǎo)葉接力器端蓋出現(xiàn)了漏油現(xiàn)象,檢查主要是廠房-X方向端蓋把緊螺絲4顆出現(xiàn)松動(dòng)原因造成,重新將螺絲緊固后,間隙由之前的19 mm調(diào)整為18 mm,并將頂絲把緊,經(jīng)過處理后5 d均未出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。但是在某晚間機(jī)組停機(jī)后發(fā)現(xiàn)漏油加大,漏油幾乎成線狀。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)廠房-X方向4顆螺絲松動(dòng),用手可以擰動(dòng),而廠房+X方向4顆螺絲較緊,后將所有螺絲緊固,測量端蓋間隙,廠房-X方向?yàn)?5~16 mm,靠廠房+X方向?yàn)?7 mm。分析出現(xiàn)此情況的原因,是在機(jī)組檢修時(shí)更換端蓋4道V型密封,在安裝過程中出現(xiàn)受力不均勻,導(dǎo)致端蓋間隙不均勻,造成漏油增大。

圖1 主配壓閥裝配圖

(2)某日巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)2號(hào)機(jī)組水車室上游側(cè)調(diào)速器導(dǎo)葉接力器漏油,在機(jī)組檢修時(shí)檢查發(fā)現(xiàn),接力器關(guān)腔排油管堵頭環(huán)形焊縫上有一個(gè)較大的滲油點(diǎn),對滲漏點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)焊并對接力器關(guān)腔進(jìn)行耐壓試驗(yàn)檢查不再漏油。

(3)發(fā)現(xiàn)4號(hào)機(jī)組調(diào)速器上游側(cè)導(dǎo)葉接力器開腔操作油管法蘭輕微滲油。機(jī)組檢修時(shí)拆開滲油法蘭檢查,發(fā)現(xiàn)法蘭密封處有長度30 mm的破損,滲油由此引起,更換法蘭密封并經(jīng)充壓力油檢查已無滲油。

2.3 主配壓閥位置反饋故障

調(diào)速器導(dǎo)葉接力器上安裝有三路MTS型位移傳感器,其中一路送至機(jī)組LCU,另外兩路將全開全關(guān)信號(hào)轉(zhuǎn)化為4~20 mA電流信號(hào)輸出至調(diào)速器電氣柜,在電氣柜經(jīng)信號(hào)隔離模塊轉(zhuǎn)為2~10 V電壓信號(hào)用于調(diào)速器A/B通道控制。當(dāng)主用位移傳感器故障后,切至備用傳感器運(yùn)行,當(dāng)兩路傳感器均故障后,則切換通道,當(dāng)兩個(gè)通道導(dǎo)葉位移傳感器測量均故障時(shí)則自動(dòng)切至現(xiàn)地機(jī)械手動(dòng)控制方式。主配壓閥僅采用一路LVDT型電磁非接觸式位移傳感器,該傳感器將主配壓閥±10 mm的位移轉(zhuǎn)換為±10 V電壓信號(hào)輸出至調(diào)速器電氣柜。

調(diào)速器隨動(dòng)控制系統(tǒng)有兩個(gè)閉環(huán)反饋環(huán)節(jié),一個(gè)是由主閥位置反饋構(gòu)成的內(nèi)環(huán)控制,另一個(gè)為導(dǎo)葉位置反饋構(gòu)成的外環(huán)控制(部分廠站稱作大環(huán)、小環(huán)控制),經(jīng)過處理計(jì)算后輸出控制信號(hào)作用于伺服比例閥以達(dá)到控制導(dǎo)葉開度目的,實(shí)現(xiàn)調(diào)速器的自動(dòng)調(diào)節(jié)。因?qū)~接力器有兩路位移傳感器,互為備用,某一路斷線或燒毀時(shí)輸出電流會(huì)變?yōu)? mA,反饋不在4~20 mA范圍,調(diào)速器較為容易判斷反饋是否正確,但主閥位移傳感器僅一路,發(fā)生斷線、燒毀和主配正常情況回中時(shí)輸出電壓信號(hào)均為0 V,該值處在監(jiān)測的正常范圍,調(diào)速器不易判斷故障和報(bào)警。國內(nèi)曾發(fā)生多次因主配壓閥反饋故障導(dǎo)致調(diào)速器系統(tǒng)發(fā)生抽動(dòng)和功率波動(dòng)的事件,下面將簡單說明主配壓閥反饋故障導(dǎo)致調(diào)速器系統(tǒng)發(fā)生抽動(dòng)的原因。

圖2為我廠調(diào)速器隨動(dòng)系統(tǒng)控制原理圖,當(dāng)機(jī)組檢修或隨機(jī)組運(yùn)行主閥反饋發(fā)生零飄,即主閥實(shí)際已回中,但反饋不為零,即判斷向開或關(guān)方向漂移;當(dāng)調(diào)速器接收到有功負(fù)荷設(shè)定或?qū)~開度設(shè)定指令時(shí),調(diào)速器控制系統(tǒng)經(jīng)過功率模式或開度模式PID運(yùn)算,將PID計(jì)算輸出至隨動(dòng)控制系統(tǒng)環(huán)節(jié),即給定一個(gè)新的導(dǎo)葉開度值。在外環(huán)控制環(huán)節(jié),新的導(dǎo)葉開度給定值與導(dǎo)葉位置反饋值進(jìn)行差值運(yùn)算,并經(jīng)過系數(shù)K0的調(diào)整,形成主閥位置給定值,進(jìn)入內(nèi)環(huán)控制環(huán)節(jié)。在內(nèi)環(huán)控制環(huán)節(jié),由于主閥位置反饋信號(hào)存在偏差,將造成調(diào)速器輸出超調(diào),隨之造成導(dǎo)葉超調(diào),外環(huán)控制環(huán)節(jié)輸出反向調(diào)整命令調(diào)整導(dǎo)葉開度,而在進(jìn)入內(nèi)環(huán)控制后,導(dǎo)葉反向調(diào)節(jié)又會(huì)超調(diào),如此反復(fù),形成循環(huán),造成導(dǎo)葉反復(fù)來回動(dòng)作。當(dāng)主閥位移傳感器燒毀或信號(hào)回路斷線時(shí),將會(huì)造成反饋為0 V,保持此值不變,內(nèi)環(huán)控制實(shí)質(zhì)已變成開環(huán)控制,將加劇調(diào)速器超調(diào)現(xiàn)象。最終造成主閥抽動(dòng),導(dǎo)葉動(dòng)作頻繁,壓力油使用增加,輕則發(fā)生頻率波動(dòng),重則機(jī)組發(fā)生功率振蕩,甚至機(jī)組因?qū)~動(dòng)作頻繁造成調(diào)速器壓油裝置油壓過低事故停機(jī)。

圖2 調(diào)速器隨動(dòng)系統(tǒng)控制原理圖

2.4 油泵出口組合式插裝閥組調(diào)整不到位或故障

如圖3所示,油泵出口組合式插裝閥組由單向逆止閥、卸載旁通閥、加載電磁閥、安全閥等組成,油泵啟動(dòng)過程是先由繼電器吸合通過軟起動(dòng)器啟動(dòng)油泵,此時(shí)油泵啟動(dòng)后短時(shí)油壓不穩(wěn)定經(jīng)卸載旁通閥流回至回油箱,待油泵運(yùn)行平穩(wěn)后,經(jīng)PLC設(shè)定延時(shí),加載電磁閥帶電,關(guān)閉卸載旁通閥,油泵出口油壓打開止回閥(壓力設(shè)定開啟壓力>4.05 MPa,全開壓力<4.3 MPa),液壓油進(jìn)入壓力油罐;停泵時(shí)加載電磁閥先失電,卸載旁通閥打開,止回閥關(guān)閉,液壓油經(jīng)卸載旁通閥流回回油箱,經(jīng)PLC設(shè)定延時(shí)將泵停止運(yùn)行,這樣設(shè)計(jì)目的是保護(hù)油泵平穩(wěn)啟動(dòng)、加載和卸載。除此之外還配置有安全閥,當(dāng)油泵出口壓力超過定值時(shí)將排掉卸載旁通閥控制腔的油壓,強(qiáng)制打開卸載旁通閥卸壓,以此保護(hù)壓力油罐。

教師在運(yùn)用《教師法》維護(hù)自己合法權(quán)益往往遇到這種問題:想申訴卻苦于沒有渠道。這就是存在的問題之一:申訴制度的不完善。申訴制度不完善不單指申訴渠道單一還包括其他渠道及相應(yīng)的保障措施沒有形成相應(yīng)的體系,除此以外教師申訴制度的操作性不強(qiáng),是另一個(gè)弊端。申訴制度脫離了最廣泛,而最真實(shí)的民情,但真正到了用的時(shí)候可用性和操作性并不強(qiáng),所以當(dāng)教師用法律維護(hù)自己權(quán)益的時(shí)候,他并不能發(fā)揮真正的作用,反而更像一個(gè)擺設(shè)。

圖3 油泵啟動(dòng)管路圖

某日監(jiān)控發(fā)“1號(hào)機(jī)調(diào)速器壓油裝置2號(hào)泵運(yùn)行時(shí)間過長”報(bào)警信號(hào)(此報(bào)警信號(hào)動(dòng)作邏輯為油泵啟動(dòng)后延時(shí)120 s且油泵仍在運(yùn)行),現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)調(diào)速器油壓裝置控制柜上有卸荷閥啟動(dòng)指示燈點(diǎn)亮(油泵運(yùn)行且加載電磁閥未動(dòng)作時(shí)點(diǎn)亮該指示燈),油壓顯示為3.4 MPa,油位440 mm(但備用1號(hào)泵沒有自動(dòng)啟動(dòng)),立即手動(dòng)停止2號(hào)泵,啟動(dòng)1號(hào)油泵建壓正常。經(jīng)檢查確認(rèn)是由2號(hào)油泵加載電磁閥故障所引起,更換電磁閥后試驗(yàn)正常。也曾出現(xiàn)過因?yàn)榧虞d電磁閥端子松動(dòng),造成油泵啟動(dòng)后未向油罐打油的情況。

若單向逆止閥密封不嚴(yán),壓力油罐液壓油倒流回回油箱,或因安全閥彈簧預(yù)緊力調(diào)整不當(dāng),動(dòng)作定值偏低,導(dǎo)致還未到油泵停泵油壓時(shí)安全閥動(dòng)作,以上兩種情況都會(huì)造成油泵啟動(dòng)頻繁。

2.5 壓力油罐油氣比例不協(xié)調(diào)

正常運(yùn)行時(shí)壓力油罐內(nèi)油體積與氣體積按1:2比例進(jìn)行調(diào)整,當(dāng)氣體所占比例減少時(shí),使得壓力油罐儲(chǔ)能降低,調(diào)速器動(dòng)作使用同樣體積油,壓力將下降更多,造成油壓達(dá)到啟泵壓力時(shí)間更短,油泵啟動(dòng)頻繁。

2.6 油氣管路密封不嚴(yán),存在漏油漏氣問題

油氣管路、接頭、閥門、法蘭、焊縫密閉性不良,很容易造成漏氣、漏油現(xiàn)象,我廠曾出現(xiàn)過下面兩次因管路問題導(dǎo)致漏油增大的事件:①某日發(fā)現(xiàn)5號(hào)機(jī)調(diào)速器泄油閥關(guān)閉不嚴(yán),漏油量不大但已成線狀漏油,判斷為球閥密封缺陷導(dǎo)致漏油,經(jīng)過更換新的閥門后,檢查無滲漏。②某日發(fā)現(xiàn)2號(hào)機(jī)調(diào)速器壓力油罐的液位計(jì)上法蘭處漏氣,使用肥皂水檢查能夠看到明顯漏氣現(xiàn)象,經(jīng)檢查是截止閥密封墊漏氣,更換后無滲漏。

2.7 調(diào)速器動(dòng)作頻繁

正常運(yùn)行時(shí)機(jī)組需投入AGC中調(diào)控制,調(diào)度通過設(shè)定總有功來控制全廠負(fù)荷,經(jīng)過AGC計(jì)算后,將各機(jī)組有功設(shè)定值送機(jī)組LCU。我廠AGC部分邏輯為:當(dāng)單機(jī)負(fù)荷波動(dòng)之和>3 MW時(shí),AGC控制將重新進(jìn)行有功設(shè)定值計(jì)算分配,當(dāng)負(fù)荷變化之和>3 MW而≤25 MW且分配后的機(jī)組出力在160~225 MW之間時(shí),則對優(yōu)先級(jí)最高的機(jī)組重新進(jìn)行負(fù)荷設(shè)定(其他機(jī)組不變);當(dāng)負(fù)荷變化之和>3 MW而≤25 MW且分配后的機(jī)組出力不在160~225 MW之間時(shí)或當(dāng)負(fù)荷變化之和>25 MW時(shí),則對所有AGC控制機(jī)組進(jìn)行負(fù)荷計(jì)算分配,這就造成優(yōu)先級(jí)別高的機(jī)組調(diào)速器調(diào)節(jié)更為頻繁,統(tǒng)計(jì)某一周內(nèi)機(jī)組調(diào)速器動(dòng)作次數(shù),優(yōu)先級(jí)別最高的1號(hào)機(jī)調(diào)速器油泵啟動(dòng)間隔平均值較其他機(jī)組縮短12 min。

3 應(yīng)對措施及建議

針對每種原因,應(yīng)制定相互對應(yīng)的解決辦法,對具體問題提出針對性的措施:

(2)為防止因主配壓閥位移反饋故障導(dǎo)致主閥發(fā)生抽動(dòng),增加導(dǎo)葉動(dòng)作頻次,可參照部分廠站使用主閥位移反饋輸出為0~20 mA電流信號(hào)的傳感器或設(shè)置2套位移傳感器的方法,以此來避免因主閥反饋故障導(dǎo)致內(nèi)環(huán)失效調(diào)速器超調(diào)的現(xiàn)象。

(3)優(yōu)化調(diào)速器PLC控制邏輯,設(shè)置合理的啟泵壓力、起泵油位、補(bǔ)氣油位等參數(shù)定值,充分考慮實(shí)際運(yùn)行中可能出現(xiàn)的各種運(yùn)行工況,統(tǒng)籌兼顧可靠性與靈活性,做好接觸器、軟起動(dòng)器、電磁閥、安全閥等重要零部件檢查維護(hù)工作,定期輪換機(jī)組AGC調(diào)節(jié)優(yōu)先級(jí)別,這樣才能達(dá)到油壓裝置平穩(wěn)、協(xié)調(diào)運(yùn)行的目的。

(4)在日常檢查試驗(yàn)時(shí),根據(jù)環(huán)境溫度、運(yùn)行工況等條件合理調(diào)整壓力油罐油氣比例,注意檢查壓油裝置各管路、法蘭、閥門是否存在“三漏”現(xiàn)象,出現(xiàn)時(shí)應(yīng)及時(shí)處理,避免擴(kuò)大。

4 結(jié)語

總而言之,調(diào)速器是發(fā)電機(jī)組的重要的設(shè)備之一,本文針對水輪機(jī)調(diào)速器油泵頻繁啟動(dòng)這一故障做了簡要的分析和探討,但實(shí)際運(yùn)行中隨工況變化原因復(fù)雜多樣,油泵頻繁啟動(dòng)也將對發(fā)電機(jī)的可靠運(yùn)行產(chǎn)生一定影響,對于油泵啟動(dòng)頻繁問題應(yīng)仔細(xì)分析,采取切實(shí)有效地應(yīng)對措施辦法,保證機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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