吳文召 周基爽
摘要:天然氣高溫裂解制乙炔工藝在日常運行過程中,氣體在提純時,由于溫度和壓力的變化會在管道內(nèi)壁形成有機(jī)聚合物,當(dāng)聚合物達(dá)到一定程度時會堵塞管線,造成生產(chǎn)停車,帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失;由于聚合物不溶于酸也不溶于堿,具有一定的硬度而且易燃,危廢編號為HW11,給清理工作帶來巨大的不便。所以當(dāng)出現(xiàn)堵塞時只能對管線進(jìn)行更換,而更換后的管線也無法用于它用。為了降低成本,提高管線的經(jīng)濟(jì)價值,決定對管道內(nèi)聚合物的清理方法進(jìn)行規(guī)探索。
關(guān)鍵詞:天然氣制乙炔、聚合物、清理方式、易燃、HW11、非常規(guī)探索
引言
在天然氣裂解制乙炔生產(chǎn)過程中,由于生產(chǎn)過程屬于不完全燃燒反應(yīng)制乙炔氣體,所以必須通過配套的提純工段提高氣體濃度,滿足下游對產(chǎn)品純度要求。工藝設(shè)計采用對乙炔氣體具有極高吸附的溶劑進(jìn)行常壓吸收,然后再經(jīng)過減壓解析的方式,使氣體的濃度達(dá)到設(shè)計要求。
1、存在問題
在對乙炔氣體進(jìn)行吸收的同時還有反應(yīng)未完成的固體顆粒也會溶于溶劑,由于反應(yīng)過程溫度和壓力的變化,會發(fā)生有機(jī)的聚合現(xiàn)象,在管道內(nèi)壁大量堆積,導(dǎo)致管道阻力增加,介質(zhì)流量減少,嚴(yán)重時影響生產(chǎn),造成裝置停車。
大檢修時發(fā)現(xiàn)提純工段管線堵塞嚴(yán)重,現(xiàn)場對管道內(nèi)聚合物進(jìn)行清理時,發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)壁形成的聚合物硬度極高,敲擊方式只能除掉管道邊緣部分,內(nèi)部無法處理。且采用機(jī)械轉(zhuǎn)洗法清理,效率低,且成本極高。之后進(jìn)行酸解、堿解實驗;將聚合物侵泡于用濃度為60%硝酸之中,經(jīng)過4小時的觀察發(fā)現(xiàn)聚合物根本不溶于酸;在堿洗過程中發(fā)現(xiàn)聚合物也不溶于堿?,F(xiàn)場為解決問題,一般采用直接更換管道的方式,造成了一定的經(jīng)濟(jì)損失。
為了盡快找到管道內(nèi)聚合物清理的方法,提高管線設(shè)備的利用率,降低生產(chǎn)成本。決定對聚合物進(jìn)行成分分析,并將其主要成分和入爐煤固定碳、灰分、低位發(fā)熱量等指標(biāo)進(jìn)行了分析對比,數(shù)據(jù)如表一:
從分析數(shù)據(jù)可以看出,聚合物的固定碳、灰分、基低位發(fā)熱量等主要指標(biāo)都高于入爐煤,熱值為入爐煤的1.5377倍;灰分含量遠(yuǎn)低于入爐煤灰分,僅為入爐煤灰分的11.5%,說明干餾聚合物中有機(jī)化合物含量較高,無機(jī)雜質(zhì)含量很低。且在800℃條件下燃燒時大部分的含碳有機(jī)化合物都被氧化了,只剩下少量的無機(jī)物灰分。
說明聚合物具有很好的可燃性,可以用燃燒的方法來清理管道內(nèi)附著的聚合物。
為了進(jìn)一步確定聚合物燃燒時是否產(chǎn)生有毒有害的氣體和其它物質(zhì),現(xiàn)場對燃燒氣體和燃燒后雜質(zhì)進(jìn)行取樣分析,經(jīng)分析燃燒過程產(chǎn)生的氣體主要為二氧化碳,產(chǎn)生的粉狀物質(zhì)與煤灰無異。證明聚合物燃燒過程中不會產(chǎn)生有害氣體和固體物?,F(xiàn)場采用燃燒法進(jìn)行管道清理時,不會影響操作人員身體健康,除劃定作業(yè)區(qū)域外,無需增加其它設(shè)施。
2、現(xiàn)場試驗
試驗對象:DN50mm管線,材質(zhì)20#鋼,長度約7000mm,內(nèi)壁附著聚合物,堵塞面積已達(dá)到管道截面積的2/3,現(xiàn)場采用手持便攜式紅外測溫槍,實時監(jiān)測管道外壁溫度。
試驗過程中發(fā)現(xiàn),因為管道長度較長,且空間有限,自然狀態(tài)下空氣作為助燃劑送入量不能滿足燃燒要求,在用氧乙炔點燃后,1分鐘內(nèi)就會熄滅,無法繼續(xù)燃燒。經(jīng)研究分析,確定通過加大輸送助燃劑的方式,保證燃燒過程持續(xù)進(jìn)行。
為最大程度的降低成本,決定采用廠內(nèi)壓力為0.4Mpa的操作空氣強(qiáng)制送入燃燒所需的空氣。同時為避免燃燒后組分污染環(huán)境,在入口加裝封堵。
試驗證明,用操作空氣強(qiáng)制輸送助燃劑,方法簡單可行,通過控制操作空氣管線上的閥門就可輕松實現(xiàn)對送入量的控制,能有效控制燃燒的速度和管道表面溫度。在燃燒過程中,通過實時監(jiān)測,管線外壁各點的溫度。最高溫度690℃左右,最低溫度630℃左右。兩小時后,火焰減弱,燃燒結(jié)束。敲擊管道外壁,將操作空氣開大,清理燃燒后殘留在管道內(nèi)的灰分。
3、試驗數(shù)據(jù)分析
試驗過程中通過檢測發(fā)現(xiàn),管外壁溫度基本控制在630-690℃,通過比對不難發(fā)現(xiàn),試驗過程中的溫度與20#鋼去應(yīng)力退火溫度相近,且冷卻方式采用空冷,與20#鋼正火冷卻方式相同。
不管去應(yīng)力退火還是正火熱處理方式,20#鋼的力性能均未發(fā)生較大變化,且韌性更佳。證明采用燃燒清理后的管線材質(zhì)完全可以滿足重復(fù)使用的要求,安裝經(jīng)檢漏后可以繼續(xù)使用,且具備更加的焊接性能。
4、注意事項
用燃燒法清管道內(nèi)聚合物方法是正確的,只需要利用廠內(nèi)操作空氣即可,成本極低。但這種方法有一定的風(fēng)險。如果對大管徑,聚合物很多的管道,如塔底管道(DN250mm),一旦點燃,火勢較大,應(yīng)注高度意動火安全,并劃定作業(yè)區(qū)域,配備專職監(jiān)護(hù)人員和必要滅火設(shè)施。
5、環(huán)境經(jīng)濟(jì)分析
管道聚合物既不溶于酸也不溶于堿,具有一定的硬度且易燃,危廢編號HW11,因具備可燃性,易產(chǎn)生火災(zāi)隱患。為避免污染環(huán)境和火災(zāi)隱患,須對更換后的管道單獨存放,并定期灑水,在達(dá)到一定量后運轉(zhuǎn)至規(guī)定危廢處置中心進(jìn)行處理。增加了管理成本和風(fēng)險。但采用燃燒法進(jìn)行清理,節(jié)省了危廢預(yù)轉(zhuǎn)和處理費用,直接降低了管理成本,并從根本上避免了危廢管理風(fēng)險。
采用火焰清洗的方法,只需要借助廠內(nèi)即有的操作空氣,就能實現(xiàn)聚合物快速清理,提高清理的效率,降低了成本。同時清洗后的管線理化性能未發(fā)生重大變化,滿足重復(fù)使用的要求,節(jié)約了材料采購成本和安裝成本,大大縮短了檢修時間。
由此不難看出,燃燒法清理管道聚合環(huán)境經(jīng)濟(jì)效益明顯。
6、結(jié)束語
通過分析實驗數(shù)據(jù),證明燃燒法清理管道內(nèi)壁附著聚合物是合理可行的,操作簡單、效率高、成本極低,且過程可控,具備良好的環(huán)境經(jīng)濟(jì)效益,有助于節(jié)約企業(yè)生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品競爭能力。
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