李永強
摘要:對于深冷技術需要構建一個全新的空分系統(tǒng)流程模式,需要利用靈敏度確定實際的系統(tǒng)參數(shù)情況,基于ASPEN PLUS軟件,我們對于本次的流程系統(tǒng)進行了仿真,證明本次的系統(tǒng)可以分理出具有較高純度的氧氣和氮氣,希望能為空分系統(tǒng)的設計人員提供一定的理論依據(jù)。
關鍵詞:深冷技術;空氣分離系統(tǒng);仿真研究
引言
目前,我國很多動力汽化過程和石油企業(yè)的制造中,很多時候都需要用到一個空氣分離系統(tǒng),也就是空分系統(tǒng)。例如在以汽化氧氣作為氣體和氣化物質的 igcc 發(fā)電廠中,使用空分系統(tǒng),制取汽化爐中需要的氧氣。對于純潔的氧氣和氮氣,一般需要通過分離技術得到。對于這種分離技術,大致劃分為三類,即深冷技術、吸附分離技術、以及膜分離技術。其中,深冷技術就是根據(jù)氮氣和氧氣之間的沸點差異,利用精餾方式來實現(xiàn)的氣體之間的分離。如今,由于我國的深冷技術不斷進步和發(fā)展,已經完全可以適用于對于大規(guī)模生產和使用。并且在實踐中得到了制取氧氣的處理,同時成本較低,所以這一技術在我國得到了大量使用,
一、基于深冷技術的空分系統(tǒng)流程
我們將一級質量大約為100kg / s 的新鮮空氣,通過壓縮機加熱壓縮之后,首先可以進入到一級換熱器。對于反流出的氧氣及氮化物,可以直接冷卻到301.15k,經過分子分離器進行分離。當去除其中有害氣體之后,進入到二級換熱器,通過和回流的產品進行換熱之后,溫度降低成為含有氮氧混合物的氣體。然后經過膨脹,進入到精餾塔的中部位置。另一個是在高壓精餾塔底部,也就是需要由下塔冷凝器殘留下來的液氮中,再次進行加熱傳質。
由于同樣的溫度和壓力模式下,氮氣化學沸點較低,因此當進行傳熱和傳質時,氮氣就會率先蒸發(fā),而且氧氣得到冷凝。從下到上,氣體的純度不斷得到提高,在塔頂部的位置,氮氣的純度最高可達98%,塔底富氧液中氮氣也可得到純化。當?shù)獨庠诶淠髦欣淠?,一部分輸送至上塔作為回流液,并且在下塔進行回流。下塔底部的富氧液被輸送至上塔作為入口的進料。在經過過冷器、換熱器之后,從上塔可以制作出純度達到99.99%液氮。
二、空分系統(tǒng)仿真和優(yōu)化
1.空分系統(tǒng)的仿真
對于空分系統(tǒng),我們可以基于ASPEN PLUS實現(xiàn)仿真,對于其物性參數(shù),可以使用ASPEN PLUS推薦的PENG ROB的數(shù)據(jù)庫模式。其流程中各部件的操作條件和具體參數(shù)規(guī)定如下:
壓氣機使用COMPR模塊,壓力控制為10.2X105 ?PA,自身的等熵效率為0.86;對于一級換熱器,使用MHEEATX模塊,出口溫度控制為301.15K,壓力下降為10KPA;二級換熱器和一級換熱器都采用MHEATX模塊進行,出口的溫度為108K,過冷器溫度為101K,壓力為10KPA;對于下塔采用RADFRAC模塊進行,塔內操作壓力控制為10X105PA。上塔采用RADFRAC模塊,操作壓力為2.5X105PA。
2.空分系統(tǒng)靈敏度分析
在空分系統(tǒng)中,主要影響精餾效果的數(shù)值為下塔塔板級數(shù)、回流比、以及上塔塔板級數(shù)和上塔的塔頂出料等。為了計算出最好的精餾效果,我們需要對于上述的變量進行靈敏度的分析設定。本文主要針對下塔的參數(shù)進行靈敏度的分析,確定上下塔的最優(yōu)參數(shù)情況。
(1)下塔塔板的級數(shù)對精餾效果的影響
一般情況下,隨著下一層塔板的純度級數(shù)不斷增加,氧氣以及兩種氮氣的純度均能得到一定程度的改善。在下一層塔板的純度達到9級時,氧氣的純度就超過了99.9%,同時氮氣的純度也同樣達到了99%。這時再繼續(xù)增加板純度級數(shù),兩種氣體的純度增加將變得非常緩慢。因此,對于一個下塔的樓層,我們可以選擇為9。
(2)下塔回流對于精餾效果的實際影響
在實際精餾塔中,回流率的高低是非常關鍵的,直接決定了實際精餾塔的分離效率。在采用了增加回流比模式下,塔板的級數(shù)也得到了相當大的提高,可以有效地讓精餾產品純度得到提升。實驗表明,在下塔的回流比增加至3的時候,再繼續(xù)增加回流比,對于高純度的提高較小,因此本次研究我們選擇為3.
(3)下塔餾出液對于精餾效果的影響分析
所謂的下塔餾出液截流之后送往上塔作為上塔的回流液,對于下塔的餾出液的增加,那么上塔的回流比也會隨著增加,全面增加氧氣和氮氣的純度。對于下塔餾出液增加達到45KG/S的時候,全面增加下塔餾出液的影響已經不顯著,所以下塔的餾出液我們選擇45KG/S。
(4)上塔塔板級數(shù)對于精餾效果的影響分析
在進料量不變的情況下,隨著上一層塔頂氣體出料的不斷減小,導致了氣體的上升。但進料液中的氮氣實際含量是固定的,這就導致了塔頂?shù)獨獾暮康南陆?。實驗表明,在塔頂出料量達到76.1kg / s 時,因為塔底儲料的減少,就會導致塔底的氧氣含量地增加。在對塔塔頂?shù)难鯕夂看_定為76.1kg / s 之后保持穩(wěn)定。因此,對于上一層塔塔頂?shù)难鯕夂看_定為76.1kg / s 。
3.仿真結果分析
本次研究經過ASPEN PLUS計算之后,我們可以得到上塔塔頂?shù)獨饬饕约吧纤籽鯕饬鞯慕M成和流量具體情況如下:
上塔塔頂產品的組成和流量,其中氮氣(N?)質量比例為99.241%,流量為75.522kg / s ;氧氣(O?)質量比例為0.756%,流量為0.575kg / s。
上塔塔底產品的組成和流量,氮氣(N?)質量比例為0.021%,流量為0.005kg / s ;氧氣(O?)質量比例為99.931%,流量為22.569kg / s。
三、總結
隨著冶金產業(yè)、石化產業(yè)的發(fā)展,空氣分離技術得到廣泛使用。經過近年來科學技術的進步,深冷技術作為當下使用時間最長的空氣分離技術,已經較為完善。文章針對深冷技術的空氣分離系統(tǒng)仿真進行研究,構建了滿足實際生產的空氣分離模式和系統(tǒng),基于ASPEN PLUS對空氣分離系統(tǒng)進行了仿真分析。并且成功分離出了具有較高純度的氧氣和氮氣。經過靈敏性分析之后,確定了最佳的配置方案,得到了最優(yōu)的分離效果。
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