鄭 凱 滕召杰
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司)
首鋼京唐1#高爐于2009年5月21日投產(chǎn),有效容積5 500 m3。高爐采用平坦化雙矩形出鐵場(chǎng)和鐵水直接運(yùn)輸工藝,共有4個(gè)鐵口、 42個(gè)風(fēng)口,爐頂設(shè)備采用自主設(shè)計(jì)的并罐式無料鐘爐頂;爐體采用純水密閉循環(huán)冷卻、銅冷卻壁、薄壁內(nèi)襯等高爐綜合長(zhǎng)壽技術(shù)[1];熱風(fēng)爐采用頂燃式熱風(fēng)爐和助燃空氣高溫預(yù)熱技術(shù),設(shè)計(jì)風(fēng)溫1 300 ℃;外圍采用螺旋法渣處理工藝,全干法布袋除塵技術(shù)。
京唐1#高爐爐底采用全碳磚加陶瓷墊爐底的結(jié)構(gòu),爐底水冷管以上找平層使用耐火澆注料找平;往上平鋪四層碳磚:一層高導(dǎo)熱石墨磚,兩層微孔碳磚,一層超微孔碳磚;碳磚上立砌兩層陶瓷墊。爐缸采用了UCAR公司的NMA、NMD熱壓小碳?jí)K,結(jié)合濕法噴涂造襯工藝,主要結(jié)構(gòu)如圖1所示。2017年以來,爐缸側(cè)壁侵蝕加劇,側(cè)壁溫度逐步升高,經(jīng)計(jì)算,爐缸側(cè)壁最薄處炭磚剩余厚度404 mm。如何實(shí)現(xiàn)爐缸狀態(tài)可控、保證生產(chǎn)安全,成為高爐日常操作的重中之重。通過采取控制冶煉強(qiáng)度、加鈦?zhàn)o(hù)爐、提高爐溫水平、優(yōu)化出鐵制度、強(qiáng)化冷卻等方式實(shí)現(xiàn)了爐役后期安全生產(chǎn)。
圖1 京唐1#高爐爐缸爐底結(jié)構(gòu)
京唐1#高爐爐缸高溫點(diǎn)主要分布在鐵口下方,爐襯7層、8層位置,其中爐襯7層的測(cè)溫點(diǎn)標(biāo)高位于鐵口中心線下方3 m處,徑向距冷卻壁熱面300 mm,爐襯8層的測(cè)溫點(diǎn)位于鐵口中心線下方1.9 m處,徑向距冷卻壁熱面200 mm,具體位置及最高溫度見表1。
表1 京唐1#高爐爐缸高溫點(diǎn)統(tǒng)計(jì)
爐缸侵蝕是一個(gè)不可逆過程,當(dāng)爐缸側(cè)壁侵蝕嚴(yán)重時(shí),側(cè)壁溫度對(duì)高爐產(chǎn)量較為敏感。產(chǎn)量與高溫點(diǎn)溫度的變化情況如圖2所示。高爐產(chǎn)量增加幅度較大時(shí),爐缸溫度出現(xiàn)波動(dòng)。針對(duì)爐缸側(cè)壁溫度高的現(xiàn)狀,制定了詳細(xì)的控產(chǎn)應(yīng)對(duì)措施,根據(jù)爐缸側(cè)壁溫度的不同,制定相應(yīng)的富氧率及產(chǎn)量控制范圍,當(dāng)側(cè)壁溫度達(dá)到控制上限時(shí),高爐需停風(fēng)涼爐,以保證高爐生產(chǎn)安全。高爐控產(chǎn)主要采取減少富氧率,當(dāng)側(cè)壁溫度>200 ℃時(shí),按照溫度升高100 ℃,減富氧率1.0%~1.5%控制;當(dāng)溫度達(dá)到600 ℃時(shí)停氧,溫度進(jìn)一步升高時(shí),停風(fēng)涼爐。以減氧保持高爐全風(fēng)不變來保證高爐較為穩(wěn)定的一次煤氣分布。
圖2 高爐產(chǎn)量與爐缸高溫點(diǎn)的分布情況
理論研究表明,鐵水加鈦會(huì)在爐缸內(nèi)形成TiC、TiN及Ti(C,N)等高熔點(diǎn)物質(zhì),附著在爐缸側(cè)壁上形成保護(hù)層,維持爐缸側(cè)壁穩(wěn)定[2]。京唐1#高爐爐缸側(cè)壁溫度升高后,高爐開始加鈦?zhàn)o(hù)爐,鐵水中的Ti含量與爐缸側(cè)壁溫度的變化情況如圖3所示。前期加鈦?zhàn)o(hù)爐的主要思路是根據(jù)側(cè)壁溫度波動(dòng)情況,及時(shí)增加或減少鈦負(fù)荷,爐缸側(cè)壁溫度不同,鐵水中的Ti含量隨之變化,爐缸側(cè)壁溫度降低后,減少入爐鈦負(fù)荷。在保證護(hù)爐效果的同時(shí),兼顧鐵水中鈦對(duì)渣鐵粘度和流動(dòng)性的影響,合理控制入爐鈦負(fù)荷。
圖3 鐵水Ti含量與爐缸高溫點(diǎn)分布情況
從護(hù)爐實(shí)踐來看,采取護(hù)爐措施、提高鈦負(fù)荷后,爐缸側(cè)壁溫度降低,側(cè)壁溫度可控后,減少鈦負(fù)荷,以達(dá)到減少鈦負(fù)荷對(duì)爐況影響的目的。實(shí)踐過程中,隨著鈦負(fù)荷降低后,爐缸側(cè)壁溫度逐步升高。如此反復(fù),側(cè)壁溫度波動(dòng)較大。由此可見,根據(jù)爐缸側(cè)壁溫度變化控制鈦負(fù)荷的量,不利于爐缸形成穩(wěn)定的保護(hù)層,護(hù)爐效果不好,側(cè)壁溫度反復(fù)。因此,2019年4月開始,高爐保持較高的鈦負(fù)荷,并堅(jiān)持長(zhǎng)期護(hù)爐,鐵水中的Ti含量長(zhǎng)期保持在0.12%以上,以期形成穩(wěn)定的保護(hù)層。
高爐爐況波動(dòng)造成冷卻壁渣皮頻繁脫落,產(chǎn)生的熱震蕩不利于高爐保護(hù)層的穩(wěn)定,從而可能引起側(cè)壁溫度的波動(dòng);同時(shí),出鐵過程造成的渣鐵液面波動(dòng)也會(huì)引起保護(hù)層的剝落,造成側(cè)壁溫度不穩(wěn)。京唐1#高爐在堅(jiān)持加鈦?zhàn)o(hù)爐的同時(shí),通過提高風(fēng)速動(dòng)能、減少煤氣流波動(dòng)、活躍爐缸中心、穩(wěn)定爐溫、優(yōu)化出鐵制度、保持爐缸渣鐵液面相對(duì)穩(wěn)定等措施,提高了爐缸狀態(tài)的穩(wěn)定性。
2.3.1 優(yōu)化裝料制度,保證合理煤氣分布
控制爐內(nèi)合理的煤氣分布,保持爐況穩(wěn)定,對(duì)于保持高爐長(zhǎng)期護(hù)爐效果有推進(jìn)作用。煤氣不穩(wěn),渣皮脫落、高爐大幅度加減風(fēng),造成高爐爐缸溫度波動(dòng),對(duì)于爐缸保護(hù)層的穩(wěn)定性有不利影響,會(huì)引起保護(hù)層減薄或者脫落,從而使得爐缸溫度快速升高。京唐高爐護(hù)爐過程中,出現(xiàn)側(cè)壁溫度由100 ℃快速升高到500 ℃以上的情況,反映了爐缸保護(hù)層發(fā)生了變化。
京唐高爐護(hù)爐生產(chǎn)過程中,堅(jiān)持發(fā)展中心,穩(wěn)定邊緣的煤氣分布。通過控制合適的中心加焦量,將十字測(cè)溫中心點(diǎn)溫度控制在500~700 ℃;通過控制最大礦石角度和布料圈數(shù),將十字測(cè)溫邊緣第一點(diǎn)溫度穩(wěn)定在60~80 ℃。堅(jiān)持大礦批(165~170 t/批)操作,控制礦石角差10°~11°,中心加焦量15%~20%,以此穩(wěn)定爐內(nèi)煤氣分布。
2.3.2 調(diào)整送風(fēng)參數(shù),提高鼓風(fēng)動(dòng)能
保持爐缸狀態(tài)活躍,減少鐵水環(huán)流,對(duì)于實(shí)現(xiàn)爐缸長(zhǎng)壽及護(hù)爐都有積極作用。提高風(fēng)速及動(dòng)能,使風(fēng)口前端具有足夠強(qiáng)的初始煤氣流,強(qiáng)化爐缸熱交換,是大型高爐活躍爐缸的必要條件[3]。為了改善爐缸中心的活躍性,利用高爐檢修機(jī)會(huì),增加風(fēng)口長(zhǎng)度,減小風(fēng)口面積,增加風(fēng)速動(dòng)能,活躍爐缸中心,減少對(duì)爐缸的侵蝕,將風(fēng)口長(zhǎng)度由625 mm增加到700 mm,并調(diào)整風(fēng)口直徑,取消了Φ135 mm風(fēng)口,改為Φ130 mm+ Φ125 mm風(fēng)口組合,風(fēng)口面積由0.551 5 m2減少到0.548 5 m2,風(fēng)口角度全部改為斜3°,實(shí)際風(fēng)速由240 m/s提高到260 m/s,鼓風(fēng)動(dòng)能由12 000 kg·m/s提高到14 500 kg·m/s,高爐風(fēng)速動(dòng)能變化如圖4所示。
圖4 高爐風(fēng)速及鼓風(fēng)動(dòng)能變化情況
2.3.3 提高爐溫水平,保證爐缸熱量充沛
在護(hù)爐過程中,保持合適的鐵水溫度,有利于提高鐵水中的Ti含量,提高護(hù)爐效果,同時(shí)還可以改善爐缸內(nèi)渣鐵的流動(dòng)性,活躍爐缸狀態(tài)。開始對(duì)1#高爐護(hù)爐后,對(duì)爐溫控制較為嚴(yán)格,[Si]要求大于0.4%,比正??刂埔?guī)范提高0.1%。1#高爐爐溫變化情況如圖5所示,2019年4月以來,控制1#高爐的[Si]>0.4%。
圖5 1#高爐爐溫變化情況
2.3.4 優(yōu)化出鐵制度
1#高爐爐缸高溫點(diǎn)都分布在鐵口下方區(qū)域,優(yōu)化出鐵制度對(duì)于控制爐缸側(cè)壁溫度,提高護(hù)爐效果有積極作用[4]。提高鐵口深度,增加鐵口區(qū)域泥包厚度,減少渣鐵對(duì)該區(qū)域耐材的沖刷,鐵口深度控制規(guī)范由3.8~4.2 m提高至4.0~4.4 m。同時(shí),優(yōu)化出鐵次數(shù),通過延長(zhǎng)出鐵間隔,出鐵次數(shù)由16~17次/天降低到10~12次/天,增加雙鐵口重疊出鐵時(shí)間,及時(shí)排出渣鐵,減少渣鐵環(huán)流,從而減少對(duì)鐵口區(qū)域的侵蝕。通過優(yōu)化出鐵制度,鐵口深度合格率和出鐵整點(diǎn)率指標(biāo)有了較大提高,爐缸狀態(tài)活躍性得到了改善,護(hù)爐效果提高。高爐出鐵制度變化情況如圖6所示。
圖6 高爐出鐵制度變化情況
在優(yōu)化出鐵制度的同時(shí),對(duì)鐵口倒場(chǎng)管理也進(jìn)行了調(diào)整。京唐1#高爐設(shè)有4個(gè)鐵口,出鐵制度為2個(gè)鐵口對(duì)出,另外2個(gè)鐵口備用,倒場(chǎng)周期為30天左右。倒場(chǎng)時(shí),由于備用鐵口長(zhǎng)時(shí)間不出鐵,鐵口前泥包基本完全侵蝕,首次鐵鐵口深度淺,對(duì)鐵口前方保護(hù)層沖擊較大。為了提高倒場(chǎng)時(shí)的鐵口深度,倒場(chǎng)前定期對(duì)該鐵口進(jìn)行補(bǔ)泥(含鈦炮泥),保證鐵口前方有穩(wěn)定的泥包,以減少鐵口區(qū)域爐缸側(cè)壁的侵蝕。
在進(jìn)行護(hù)爐時(shí),對(duì)侵蝕嚴(yán)重區(qū)域的冷卻制度進(jìn)行了強(qiáng)化,主要是將高溫點(diǎn)區(qū)域冷卻水由除鹽水改為高壓工業(yè)水,降低進(jìn)水溫度、增加流量。京唐1#高爐爐體冷卻設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)為上下串聯(lián),為了強(qiáng)化冷卻,利用檢修機(jī)會(huì)將高溫點(diǎn)區(qū)域的冷卻壁水管改為2~3段單通高壓工業(yè)水,供水流量由25 t/h提高到50 t/h,進(jìn)水溫度由43 ℃降到25 ℃,強(qiáng)化高溫區(qū)冷卻,使得高爐區(qū)域爐缸熱面更容易形成保護(hù)層,從而緩解爐缸侵蝕進(jìn)一步加劇。
2019年5月以來,通過堅(jiān)持長(zhǎng)期加鈦?zhàn)o(hù)爐,提高鐵水溫度,控制鐵水中[Ti]>0.12%,穩(wěn)定爐況,優(yōu)化出鐵制度等,爐缸側(cè)壁高溫點(diǎn)溫度可控。2019年6月以來,側(cè)壁高溫點(diǎn)溫度穩(wěn)定在180 ℃以下,且側(cè)壁溫度逐步降低。這表明通過護(hù)爐,爐缸狀態(tài)可控;高爐平均產(chǎn)量為11 081 t/d,焦比為283 kg/t,煤比為177 kg/t,燃料比為480 kg/t,護(hù)爐情況下,生產(chǎn)情況穩(wěn)定。高爐護(hù)爐情況如圖7所示。
圖7 高爐護(hù)爐情況
(1)護(hù)爐應(yīng)該是一個(gè)長(zhǎng)期的過程。隨著爐缸側(cè)壁溫度變化來控制鈦負(fù)荷的加減,護(hù)爐效果較差,不利于爐缸形成穩(wěn)定的保護(hù)層。堅(jiān)持常態(tài)化護(hù)爐,控制合適的鐵水溫度和鐵水中的Ti含量,有利于爐缸維護(hù)。京唐控制1#高爐 [Ti]>0.12%,[Si]>0.4%,護(hù)爐效果較好。
(2)保持爐況穩(wěn)定,減少渣皮脫落及風(fēng)量氧量大幅波動(dòng),維持較為穩(wěn)定的產(chǎn)量,有利于維護(hù)爐缸保護(hù)層的穩(wěn)定。京唐高爐護(hù)爐期間,堅(jiān)持“打開中心,穩(wěn)定邊緣”的煤氣調(diào)整思路,控制合適的礦石平臺(tái),優(yōu)化煤氣分布,保證了高爐長(zhǎng)期順穩(wěn),提高了護(hù)爐效果。
(3)增加爐缸高溫區(qū)域的冷卻水量,強(qiáng)化冷卻,有利于保護(hù)層的形成和穩(wěn)定,緩解爐缸侵蝕進(jìn)一步加劇。