摘要:本文介紹南昌地鐵2號(hào)線列車使用的VV120空壓機(jī)機(jī)油乳化的故障,從空壓機(jī)工作原理出發(fā)著重分析了造成空壓機(jī)機(jī)油乳化的故障原因;同時(shí)提出了改進(jìn)措施,為南昌地鐵后續(xù)新線項(xiàng)目解決類似問題提供了參考依據(jù)。
關(guān)鍵詞: VV120空壓機(jī);乳化;改進(jìn)措施
中圖分類號(hào):U293文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1672-9129(2020)14-0058-02
1引言
南昌地鐵2號(hào)線采用6輛編組,配屬34臺(tái)B2型列車,列車使用的VV12O型活塞式空氣壓縮機(jī)(簡稱 VV120空壓機(jī)),該空壓機(jī)在運(yùn)營初期出現(xiàn)空壓機(jī)機(jī)油乳化現(xiàn)象。在南昌高溫高濕度的季節(jié)性氣候(如 6~10 月)環(huán)境下空壓機(jī)乳化現(xiàn)象更加明顯。VV120 活塞式空氣壓縮機(jī)的機(jī)油在空壓機(jī)工作過程中具有重要作用。它使壓縮機(jī)活塞與氣缸壁,連桿與曲軸間的相對動(dòng)動(dòng)摩擦副獲得潤滑,同時(shí)還具有對活塞及氣缸等進(jìn)行散熱、清潔及防銹的作用。
2乳化原因分析
2.1空壓機(jī)工作原理??諌簷C(jī)結(jié)構(gòu)組成如圖1所示。VV120 活塞式空氣壓縮機(jī)采用二級(jí)壓縮工作方式,采用飛濺潤滑方式,空壓機(jī)在工作過程中通過活塞移動(dòng)使氣缸內(nèi)產(chǎn)生一定的負(fù)壓,從而使外界空氣通過吸氣口及空氣過濾器而被吸入低壓缸,當(dāng)活塞處于壓縮狀態(tài)時(shí)將吸入的空氣壓縮排出。在壓縮空氣過程中,除了空氣密度增加而使壓力上升外,空氣的溫度也會(huì)相應(yīng)上升,當(dāng)壓縮空氣中所含總水量已經(jīng)遠(yuǎn)大于當(dāng)時(shí)壓縮空氣所對應(yīng)的飽和濕空氣含水量,則有一部分水以液態(tài)水形式存在壓縮空氣中。如果活塞與氣缸間的密封環(huán)受損,或者潤滑油的密封效果相對較差,則氣缸內(nèi)的液態(tài)水將在壓縮空氣作用下部分滲漏進(jìn)入空壓機(jī)曲軸箱。進(jìn)入空壓機(jī)曲軸箱內(nèi)的液態(tài)水在空壓機(jī)工作過程中受當(dāng)時(shí)潤滑油油溫的影響而形成濕空氣,在空壓機(jī)吸氣過程中,曲軸箱內(nèi)的濕空氣通過油過濾器而被吸入空壓機(jī)進(jìn)氣穩(wěn)壓腔,進(jìn)而通過壓縮過程而進(jìn)入空氣干燥器。因此,在曲軸箱內(nèi)的少量液態(tài)水可以在空壓機(jī)工作過程中(需要有一定的油溫)被蒸發(fā)掉,其前提是少量的液態(tài)水及一定的潤滑油溫。這也是空壓機(jī)工作負(fù)荷率至少大于30%的原因。但空壓機(jī)工作負(fù)荷率大小與空壓機(jī)潤滑油乳化是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)值,并非一個(gè)絕對值,當(dāng)外界空氣溫度相對較低、濕度相對較低時(shí),空氣中的水分相對較少,空壓機(jī)出現(xiàn)乳化的概率要小得多,此時(shí)空壓機(jī)負(fù)荷率即使低于 30%可能也并不會(huì)一定出現(xiàn)潤滑油乳化,但如果外界空氣溫度相對較高,濕度相對較大時(shí),則空壓機(jī)在較低負(fù)荷率時(shí)出現(xiàn)潤滑油乳化概率明顯增加。
2.2空壓機(jī)油乳化具體原因分析。空壓機(jī)潤滑油乳化的原因有很多,主要有下面三個(gè)方面的原因:
(1) 空壓機(jī)工作負(fù)荷率低。空壓機(jī)負(fù)荷率低(如空壓機(jī)平均工作負(fù)荷率小于經(jīng)驗(yàn)值 30%),則曲軸箱內(nèi)的油溫較低,不利于進(jìn)入機(jī)油內(nèi)的水的析出。如下圖2所示,在風(fēng)源模塊凈排量、列車實(shí)際耗風(fēng)量、空壓機(jī)實(shí)際工作負(fù)荷率這三間之間,如果風(fēng)源模塊凈排量不變時(shí),則空壓機(jī)實(shí)際工作負(fù)荷率僅取決于實(shí)際耗風(fēng)量,關(guān)系如下:
空壓機(jī)實(shí)際工作負(fù)荷率=列車實(shí)際耗風(fēng)量/風(fēng)源模塊凈排量
在列車實(shí)際耗風(fēng)量計(jì)算困難時(shí),空壓機(jī)平均工作負(fù)荷率還可以用以下方法進(jìn)行估算:
空壓機(jī)實(shí)際工作負(fù)荷率=空壓機(jī)實(shí)際工作時(shí)間/列車上電總時(shí)間
2號(hào)線列車空壓機(jī)正線負(fù)荷率可達(dá)到30%,但由于2號(hào)線列車配屬數(shù)量多,庫停上電停時(shí)間長,負(fù)荷率極低工作效率,該時(shí)段潤滑油中進(jìn)入的水分相對增多,而在此時(shí)段潤滑油中水分蒸發(fā)少。
(2) 潤滑油潤滑特性變差。未采用合格的活塞空壓機(jī)用潤滑油。潤滑油的水分離性要高(也就是抗乳化性高),具體應(yīng)符合 VV120 活塞空壓機(jī)用油高低溫粘度要求。
2號(hào)線列車活塞式空壓機(jī)潤滑油采用了指定的殼牌潤滑油,潤滑特性滿足相關(guān)粘度要求。
(3) 空壓機(jī)活塞環(huán)出現(xiàn)損傷。當(dāng)空壓機(jī)在乳化狀態(tài)下繼續(xù)工作時(shí)會(huì)導(dǎo)致活塞環(huán)(包括 2 個(gè)氣環(huán)及 1 個(gè)油環(huán))部分損傷,使進(jìn)入空壓機(jī)曲軸箱內(nèi)的水增加,此時(shí)通過正常的空壓機(jī)工作將不足以將進(jìn)入曲軸箱內(nèi)的較多水量蒸發(fā)掉。
檢查號(hào)線列車活塞式空壓機(jī)活塞環(huán)未出現(xiàn)損壞。
3改進(jìn)措施
3.1增大空氣干燥器再生孔孔徑。通過增大空氣干燥器再生孔孔徑,可以通過增大空氣干燥器再生孔孔徑(目前為 1.4mm),增加再生耗氣量,從而適當(dāng)增加空壓機(jī)工作時(shí)間。選取2 列上的各一個(gè)風(fēng)源模塊進(jìn)行空氣干燥器再生孔的更換試驗(yàn)工作。選取風(fēng)源模塊時(shí),其中一臺(tái)選取空壓機(jī)狀態(tài)較好的模塊進(jìn)行試驗(yàn),另一臺(tái)空壓機(jī)選取最近發(fā)生潤滑油乳化現(xiàn)象比較頻繁,更換過潤滑油較短時(shí)間就有乳化現(xiàn)象發(fā)生的風(fēng)源模塊。根據(jù)目前再生孔孔徑的空壓機(jī)負(fù)荷率計(jì)算出更換后的空壓機(jī)負(fù)荷率,繼而初步確定再生孔的直徑;
(1)選取在更換再生孔之前,通過空壓機(jī)工作將系統(tǒng)總風(fēng)升高至9.0bar(制動(dòng)風(fēng)缸內(nèi)的壓力均升至 9.0bar),然后再通過總風(fēng)缸排水塞門降低系統(tǒng)總風(fēng)壓力至 8.0bar 后關(guān)閉排水塞門。在僅一臺(tái)空壓機(jī)(準(zhǔn)備更換空氣干燥器再生孔所在模塊)工作的情況下,記錄系統(tǒng)總風(fēng)壓力從 8.0bar 升至9.0bar 的時(shí)間,通過司機(jī)室顯示屏記錄開始空壓機(jī)工作時(shí)的時(shí)間及空壓機(jī)結(jié)束的時(shí)間,該時(shí)間段為 T1。
(2) 更換指定風(fēng)源模塊內(nèi)的空氣干燥器再生縮堵,新縮堵孔徑(可選)。
(3) 重復(fù)上述第 1 條過程,記錄更換新再生縮堵后的系統(tǒng)風(fēng)壓從 8.0bar 升至 9.0bar 的時(shí)間 T2。
(4) 2 列試驗(yàn)空壓機(jī)的潤滑油經(jīng)過檢查油位及狀態(tài)(通過放油或者加油口觀察)正常后記錄并進(jìn)行后續(xù)觀察,至少觀察 2 周左右。
通過上述試驗(yàn)可以推出:更換新空氣干燥器再生縮堵后的風(fēng)源模塊的空壓機(jī)工作負(fù)荷率是更換前的(T2/T1)倍。
3.2 TCMS系統(tǒng)參與控制。根據(jù)南昌地鐵項(xiàng)目的制動(dòng)設(shè)備的布置,防乳化零部件安裝在帶有電動(dòng)泵的Mp1車(2車)的車下升弓氣路板上。具體包括截?cái)嗳T、電磁閥、溢流閥、可調(diào)式節(jié)流閥、消音器。防乳化方案管路原理詳見圖2。
如上圖所示,從總風(fēng)管路引出一個(gè)分支管路,管路中設(shè)置截?cái)嗳T(A12),用于檢修維護(hù);同時(shí)設(shè)有電磁閥(A17)、截?cái)嗳T(A14),用于控制防乳化功能激活或停止。當(dāng)防乳化功能通過電磁閥得電激活或者截?cái)嗳T(A14)打開而觸發(fā)時(shí),總風(fēng)管路壓縮空氣會(huì)流向防乳化分支管路,此時(shí),如果總風(fēng)壓力大于7.9bar(正??傦L(fēng)管壓力為7.5bar~9bar),溢流閥(A13)打開,壓縮空氣經(jīng)溢流閥(A13)、可調(diào)式節(jié)流閥(A15)、消音器(A16)排向大氣,從而使總風(fēng)管路壓力降低,當(dāng)總風(fēng)壓力低于8bar時(shí),TCMS控制主空壓機(jī)啟動(dòng)。
(1)電磁閥(A17)需要得電才能打開,其控制信號(hào)(持續(xù)信號(hào))來自TCMS。通過TCMS監(jiān)控空壓機(jī)啟停狀態(tài),TCMS發(fā)出空壓機(jī)停止信號(hào)后開始計(jì)時(shí),如果空壓機(jī)停止15分鐘(可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整)內(nèi)沒有發(fā)出空壓機(jī)啟動(dòng)信號(hào),則發(fā)出激活電磁閥(A17)的信號(hào),使電磁閥(A17)持續(xù)得電,強(qiáng)制將總風(fēng)管排風(fēng),當(dāng)監(jiān)控到TCMS發(fā)出空壓機(jī)啟動(dòng)信號(hào)后將激活電磁閥(A17)的信號(hào)置位,防乳化分支管路關(guān)閉,不再排風(fēng)。當(dāng)TCMS收到空壓機(jī)停止信號(hào)后重新開始計(jì)時(shí),如此反復(fù)。
(2)電磁閥(A17)需要得電才能打開,其控制信號(hào)(持續(xù)信號(hào))來自TCMS。通過TCMS監(jiān)控空壓機(jī)啟停狀態(tài),TCMS發(fā)出空壓機(jī)停止信號(hào)后開始計(jì)時(shí),如果空壓機(jī)在當(dāng)日22:00的負(fù)荷率未達(dá)到30%,則發(fā)出激活電磁閥(A17)的信號(hào),使電磁閥(A17)持續(xù)得電,強(qiáng)制將總風(fēng)管排風(fēng),當(dāng)負(fù)荷率達(dá)到30%,TCMS發(fā)出空壓機(jī)啟動(dòng)信號(hào)后將激活電磁閥(A17)的信號(hào)置位,防乳化分支管路關(guān)閉,不再排風(fēng)。
3.3油位顯示管增加刻度標(biāo)識(shí)。由于空壓機(jī)潤滑油乳化是一個(gè)由量變到質(zhì)變的過程,除定期更換空壓機(jī)潤滑油外,還需根據(jù)實(shí)際情況加強(qiáng)日常檢修維護(hù)。
(1)針對南昌高溫高濕運(yùn)用環(huán)境及相應(yīng)時(shí)間段(如 6-10 月),空氣溫度升高及濕度增加??諌簷C(jī)潤滑油乳化的前期是水進(jìn)入曲軸箱,其最直觀的表現(xiàn)是液位管內(nèi)的液位上升(通過對比上述的油位標(biāo)志線)。
(2)空壓機(jī)潤滑油加油量要適中,建議加至油位顯示管1/3-1/2,并做好記錄,作為運(yùn)營中預(yù)防油乳化措施中比較重要的一條??諌簷C(jī)曲軸箱內(nèi)油量的減少,可以使空壓機(jī)油溫的提升更容易,這樣水分也較易蒸發(fā)和析出,從而減少乳化發(fā)生的可能性。
4結(jié)語
增大空氣干燥器再生孔孔徑可適當(dāng)提高空壓機(jī)的負(fù)荷率,可有效的解決此問題,但造成空壓機(jī)運(yùn)行時(shí)間過長和能耗浪費(fèi),可能造成正線供風(fēng)不足。對比TCMS系統(tǒng)參與智能控制,是更有效的解決空壓機(jī)油乳化的措施。
而加強(qiáng)現(xiàn)場檢修觀察,通過控制列車上線,確保列車能夠連續(xù)上線,盡可能避免短時(shí)間、低頻率的使用,針對庫內(nèi)備車、正線備車及庫內(nèi)空壓機(jī)運(yùn)行時(shí)間不夠的車做好特定的防范措施等都是有效的預(yù)防措施。
參考文獻(xiàn):
[1]秦娟蘭.蘇州地鐵1號(hào)線車輛空氣壓縮機(jī)機(jī)油乳化故障分析及改進(jìn)措施,2016
[2]邱華新.馮鶴騰.廣州地鐵車輛VV120空壓機(jī)維修中常見故障及處理,2016
[3]侯品楊.廣州地鐵3 號(hào)線列車空氣壓縮機(jī)油乳化原因分析及改進(jìn)措施[J]. 機(jī)車電傳動(dòng),2009(2):42-43.
作者簡介:黃志玲 1988年生,女,江西省撫州市人,中級(jí)工程師。