韓戰(zhàn)義,王繼升,王軍梅,劉清元,獨傳新(中材株洲水泥有限責(zé)任公司,湖南株洲412000)
中材株洲水泥有限責(zé)任公司5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線由中材國際工程股份有限公司(南京)設(shè)計,2008年建成投產(chǎn),為達到生態(tài)環(huán)??刂颇繕?biāo),公司于2012年配套建設(shè)SNCR脫硝系統(tǒng),采用濃度20%的氨水對水泥窯內(nèi)形成的NOx進行脫除。采用SN?CR脫硝具有系統(tǒng)簡單、投資少、對窯爐系統(tǒng)影響小、系統(tǒng)占地面積小等優(yōu)點,但由于SNCR脫硝效率不高,因此氨水用量較大,2019年我公司氨水用量70126t,單位熟料增加成本3.16元/t,同時,大量的氨水噴入造成分解爐內(nèi)結(jié)皮、系統(tǒng)煤耗高、設(shè)備內(nèi)部腐蝕等問題。為降低生產(chǎn)成本,2020年大修期間,公司組織實施了脫硝降氮技術(shù)改造。
水泥窯爐內(nèi)生成的NOx主要為熱力型NOx和燃料型NOx,熱力型NOx為燃燒空氣中的N2在1500℃以上的高溫下氧化生成,燃料型NOx為燃料中含有的氮化物在燃燒過程中氧化而生成,這兩種NOx均伴隨燃燒過程產(chǎn)生,回轉(zhuǎn)窯內(nèi)高溫區(qū)溫度在1500℃以上,而分解爐內(nèi)溫度通常在1000℃以下,可見NOx主要來源于回轉(zhuǎn)窯內(nèi),結(jié)合NOx生成特點和主要來源,其控制技術(shù)大體可分為燃燒前控制、燃燒過程控制和燃燒后控制。燃燒前控制主要方法為控制燃料中的N含量,但目前該技術(shù)尚未得到較好開發(fā);燃燒過程控制主要方法為分級燃燒、低氧燃燒;燃燒后控制主要方法為SCR、SNCR??傮w而言,燃燒前控制和燃燒后控制需增加設(shè)備,投資大且增加運營成本,而燃燒過程控制方法是從優(yōu)化燃燒的角度出發(fā),因此僅需對現(xiàn)有設(shè)備改造,不增加日常運營成本。
為降低氨水用量,節(jié)約生產(chǎn)運營成本,我公司結(jié)合分級燃燒、低氧燃燒兩種方式進行了脫硝改造,改造主要由窯尾燃燒器改造、三次風(fēng)管改造、4級下料管改造、窯頭燃燒器改造四部分組成。
分級燃燒是通過對分解爐局部結(jié)構(gòu)優(yōu)化,在分解爐內(nèi)形成一個還原區(qū),利用煤粉在缺氧狀況下產(chǎn)生的CO、C-H化合物等還原物質(zhì)與回轉(zhuǎn)窯內(nèi)生成的NOx發(fā)生還原反應(yīng),從而達到脫硝的目的。我公司采用分煤的分級燃燒方式進行脫硝改造,即在煙室縮口上方增加4根脫硝燃燒器,對稱分布,原分解爐錐體位置的2根窯尾燃燒器與三次風(fēng)管相對位置保持不變,但隨三次風(fēng)管一同上移,由于煙室縮口氣體為回轉(zhuǎn)窯內(nèi)煤粉與空氣燃燒后產(chǎn)生的煙氣,氧含量通常在1%~2%左右,因此在煙室縮口增加4根脫硝燃燒器,煤粉從縮口喂入后,在缺氧狀況下,難以充分燃燒,產(chǎn)生大量CO、C-H化合物對NOx進行還原。
圖1 脫硝降氮改造現(xiàn)場圖
我公司三次風(fēng)管與分解爐連接位置位于分解爐錐體部分,雖切向進入分解爐,但向下(即煙室方向)傾斜約15°。分煤改造前,2根窯尾燃燒器位于三次風(fēng)管上方300 mm,分級改造后在煙室縮口上方新增了4根窯尾燃燒器,由于三次風(fēng)管向下傾斜約15°,這種入爐方式導(dǎo)致煙室縮口煤粉在缺氧狀況下生成的CO與氧含量21%左右的三次風(fēng)提前相遇,相當(dāng)于縮短了NOx在還原區(qū)的停留時間。為確保脫硝效果,延長NOx在還原區(qū)的停留時間,公司對三次風(fēng)管進行了改造,改造內(nèi)容為:將三次風(fēng)管從窯尾平臺處開始抬高,三次風(fēng)管入爐位置由分解爐錐部改為分解爐直筒與錐體連接處,入爐位置提高1800mm,三次風(fēng)切向垂直進入分解爐,由于三次風(fēng)管改造后,2根窯尾燃燒器位于三次風(fēng)入爐區(qū)域,如果使用該煤管,易造成局部高溫結(jié)皮,因此,2根窯尾燃燒器同時上移1800mm。
窯尾燃燒器改造后,尾煤基本全部由煙室縮口上方喂入,必然導(dǎo)致縮口和分解爐錐部溫度上升,若沒有生料在此處吸熱發(fā)生分解反應(yīng),將造成縮口和分解爐錐部結(jié)皮,對系統(tǒng)產(chǎn)量和質(zhì)量造成影響。因此我們對四級下料管進行了改造:我公司四級下料管共4根,對稱分布于分解爐中部,無法達到降低分解爐錐部溫度的目的,因此窯尾燃燒器改造后,在分解爐錐體新增2根四級下料管,一個分料閥,2根下料管對稱分布,位與煙室縮口燃燒器上方1500mm,分料閥開度根據(jù)分解爐下部溫度進行調(diào)節(jié),控制在900~950℃,避免縮口和分解爐錐部局部高溫。
低氧燃燒是通過降低煤粉燃燒的過??諝庀禂?shù),進而降低燃料周圍氧濃度,達到降低燃燒溫度峰值減少熱力型NOx生成的目的。改造前我公司窯頭燃燒器為DBC-220-550-8型燃燒器,這種燃燒器的特點主要體現(xiàn)在高一次風(fēng)量、低一次風(fēng)壓,窯頭配備ARF-295型一次風(fēng)機,風(fēng)量145.83 m3/min,風(fēng)壓29.40kPa,雖有利于形成穩(wěn)定的火焰,對煤質(zhì)的適應(yīng)性較強,但大量低溫的一次風(fēng)進入回轉(zhuǎn)窯內(nèi),不僅造成熱耗上升,也會增加熱力型NOx生成量。為降低煤耗,減少NOx生成量,公司對窯頭燃燒器進行了技改,采用DJGX-5000T/D-T型低氮燃燒器替換原燃燒器,同時采用YG150磁懸浮鼓風(fēng)機替換羅茨風(fēng)機,一次風(fēng)量90m3/min,風(fēng)壓72kPa。改造前后一次風(fēng)機主要參數(shù)見表1。
表1 改造前后一次風(fēng)機主要參數(shù)
通過采用分級燃燒和低氧燃燒兩種方法對窯尾燃燒器、三次風(fēng)管、四級下料管、窯頭燃燒器進行脫硝降氮改造后,我公司脫硝氨水用量明顯降低,改造前我公司氨水用量約850 t/月,改造后我公司氨水用量約352 t/月,脫硝降氮改造后氨水用量降低約498 t/月,氨水按800元/t計算,預(yù)計每年可節(jié)約成本約398.4萬元。我公司脫硝降氮改造總投資約300萬元,一年內(nèi)可收回成本,投資回報率高,氨水用量降低相當(dāng)于減少了進入分解爐的水分,因此氨水用量的減少有利于降低煤耗。同時考慮到SNCR脫硝效率普遍較低,氨逃逸量較大,不僅會造成管道和設(shè)備殼體腐蝕還會污染環(huán)境,因此,減少氨水用量還能起到保護管道、設(shè)備殼體和生態(tài)環(huán)境的作用。
綜上,我公司脫硝降氮改造有利于降低生產(chǎn)運營成本,保護管道和設(shè)備殼體,改善生態(tài)環(huán)境,是值得在水泥行業(yè)推廣的一項技術(shù)改造。