李墩強 張剛 王玉良 孫浩 李釗
【摘? 要】制絲車間生產所需液料是通過液料管路系統(tǒng)運輸至生產線,目前老化嚴重,耐壓能力差,容易發(fā)生爆裂,造成地面污染等,為此我們對液料管路系統(tǒng)進行了改進,使液料管路工作穩(wěn)定性提高、故障率降低,起到了很好地效果,保證了產品的質量。
【關鍵詞】液料管路;穩(wěn)定性;故障率;質量
引言
制絲車間生產線液料管路系統(tǒng)是通過壓縮空氣進行運輸,工作時管內壓力值為2-3MPa,薄片班組液料管路設備使用多年,大多為熱熔工藝連接而成的塑料管道,目前老化嚴重,耐壓能力差,容易發(fā)生爆裂,造成地面污染等,影響卷煙質量,急需改善。
1.管路現(xiàn)狀
管道爆裂將導致:(1)儲料罐內可儲存2000-4000公斤料液,發(fā)生管路爆裂,會造成地面污染和液料浪費;(2)料液泄露會造成泵機的淹沒,嚴重時料液噴入配電箱,有漏電、觸電隱患;(3)管道發(fā)生爆裂將導致生產線停車,需要維修、打壓檢測以后才能重新生產;(4)當管路爆裂發(fā)生在料房外時,液料會大面積污染地面,全部清理完成需要幾個工作日;(5)在管道發(fā)生爆裂時,壓力較大,有些閥門及管件會被打飛,影響員工人身安全。
2.管路改進
目前的液料管線是采用液料管到A、B、C三條生產線的模式,但是這種模式下控制不方便,故障發(fā)生時不容易應對,因此我們設想增加管線和閥門,提高對液料流通的控制能力。
2.1方案的確定
首先我們對管路進行了設計,確保找到可行的方案。
方案一:(1)生產剩余料液需人工進行進行回收;(2)廢料排放錢沒有經過有效處理。方案二:(1)費用特別高;(2)設備所需空間較大,安裝困難。因此最終選擇方案三。
2.2方案實施
按照保證液料管路系統(tǒng)功能的要求,安裝師傅在優(yōu)化空間布置的原則下,對管路進行了重新的設計和加工,最終安裝成,并投入使用,保證了生產質量。
3.結語
通過對液料管路的改進達到了很好的效果,主要解決了以下問題:(1)增設廢料回收和過濾功能,減少了原料的浪費和污水的排放;(2)新增循環(huán)管路,實現(xiàn)了管路系統(tǒng)的自清潔,保證了產品質量;(3)對管路的整體結構和材料進行了優(yōu)化,節(jié)約空間、方便操作,提高了安全性。
通過液料管路的改造和應用,液料的運輸可靠性得到極大提高,保障了制絲生產的產品質量。
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