萬凌云
(新疆有色金屬研究所 烏魯木齊 830000)
硼酸作為含硼功能產(chǎn)品的基本原料,有著廣泛的應用[1-3]。國產(chǎn)工業(yè)硼酸的標準要求在99%以上,但是不同廠家的生產(chǎn)工藝的不同,也導致其雜質成分和主含量有較大差別[4-5],應用領域的不同對硼酸純度的要求不同。本文重點研究高純鋰鹽產(chǎn)品用硼酸的提純工藝,以工業(yè)硼酸為原料進行精制提純,重點針對工業(yè)硼酸中的K、Na、Ca、Mg、Fe 雜質進行純化,在此基礎上還進行了回收率和硼酸對不銹鋼腐蝕情況的研究。
試驗用的工業(yè)硼酸是由青海某廠提供,主要成分及雜質含量見下表1。試驗用純水為自制純水。試驗設備主要為強力攪拌,型號:歐洲之星數(shù)顯;電熱磁力攪拌,型號:CMG-HS7;平板式離心機,型號:LF350。
表1 原料工業(yè)級硼酸主成分及雜質分析
試驗通過重結晶及攪洗、淋洗等方式進行提純。硼酸微溶于水,提純時需要考慮水的液固比量和洗滌對硼酸的提純的影響。硼酸精制提純的工藝流程圖見圖1。
圖1 硼酸精制提純的工藝流程圖
常溫下硼酸微溶于水,隨著溫度和液固比的升高硼酸的溶解度是不斷增大的,以工業(yè)硼酸完全溶清為基準,在75℃的條件下,考察了不同液固比對工業(yè)硼酸中的K、Na、Ca、Mg、Fe雜質純化的影響。試驗結果見表2。
表2 工業(yè)級硼酸提純及檢測結果 (單位:ppm)
由表2 可知,試驗中重結晶的液固比為4:1,K、Na、Ca、Mg 的含量明顯降低,符合產(chǎn)品標準,F(xiàn)e 的含量略微超過標準,重結晶的液固比為5:1 時,全部雜質元素均在標準范圍內(nèi)。
為了考察洗滌方式對硼酸純化的影響,對重結晶液固比4:1處理后的物料進行了淋洗和攪洗處理,淋洗和攪洗液固比均為1:1,攪洗時間5min,淋水流量0.76L/min,檢測結果如下見表3。
表3 不同洗滌方式的分析結果 (ppm)
由表3可知,對重結晶液固比4:1處理后的物料,在同樣液固比的條件下,攪洗1次后物料質量可滿足要求。淋洗效果更為明顯,淋洗后的物料中Mg和Fe的含量低于攪洗一個數(shù)量級,同時淋濕的操作更為簡易,利于量產(chǎn)。
對已提純過的的硼酸加入4倍質量純水,分成3等份,第1份直接煮沸8h,第2份加入304不銹鋼片煮沸8h,第3份加入316L不銹鋼片煮沸,保持3份溶液濃度基本一致,重結晶后送樣檢測雜質含量見表4。
表4 硼酸對不銹鋼腐蝕結果分析
由表4 可知,不銹鋼對硼酸溶液的雜質含量基本無影響,主要可能帶入的雜質Fe、Cr、Ni 均在1ppm 以下,可選擇價格較實惠的304 不銹鋼作為硼酸量產(chǎn)反應容器的材質。
為了考察溫度和液固比對回收率的影響,進行了不同液固比和溫度的雙因素條件試驗:試驗1:液固比4:1,95℃溶解,冷卻重結晶;試驗2:液固比6:1,72℃溶解,冷卻重結晶。試驗3:液固比5:1,75℃溶解,冷卻重結晶。試驗4:硼酸母液:工業(yè)硼酸=5:1,95℃溶解,冷卻重結晶。結晶后物料均進行一次淋洗處理,試驗結果見表5。
由表5 可知,試驗1 在低液固比高溫度的條件下,物料最終的雜質含量較低,收率中等,試驗2在高液固比低溫度的條件下,物料最終的雜質含量偏高,收率較低;試驗3 在中等液固比低溫度的條件,雜質含量中等,收率最高,試驗4 在中等液固比高溫度的條件,雜質含量較低,收率較低。在液固比5:1,75℃溶解,可以獲得最佳收率,收率可達98.4%。試驗的結果表明,高溫高液固比,對于回收率的影響是最為不利,低溫低液固比次之,低溫中等液固比最優(yōu)。
表5 不同液固比和溫度的試驗結果分析 (單位:ppm)
(1)工業(yè)硼酸在溫度75℃、液固比4:1重結晶,液固比1:1淋洗1次的條件下,主要雜質K、Na、Ca、Mg、Fe 可以達到高純鋰鹽用硼酸的標準,且操作簡單易于量產(chǎn)。
(2)硼酸對不銹鋼腐蝕試驗的研究表明,不銹鋼對硼酸溶液的雜質含量基本無影響,主要可能帶入的雜質Fe、Cr、Ni均在1ppm以下,不引入新的雜質。
(3)高溫高液固比,對于回收率的影響是最為不利,低溫低液固比次之,低溫中等液固比最為有利。主要雜質含量合格的條件下,工業(yè)硼酸在液固比5:1,75℃溶解,可以獲得較高收率,收率可達98.4%。