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壓縮機(jī)軸位移異常分析及處理方案

2021-01-04 00:15:08席光耀
設(shè)備管理與維修 2020年23期
關(guān)鍵詞:空壓機(jī)零點(diǎn)端子

席光耀

(銅陵有色金冠銅業(yè)分公司,安徽銅陵 244000)

0 引言

某廠空分系統(tǒng)原料壓縮機(jī)計(jì)劃于2017 年3 月進(jìn)行大修,主要目的是對壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子、定子、軸承及密封進(jìn)行預(yù)防性維護(hù),同時(shí)對儀表線路及探頭進(jìn)行復(fù)測檢查。

壓縮機(jī)為單軸4 級壓縮,殼體為水平剖分式結(jié)構(gòu),首級葉輪與次級葉輪間配套推力+徑向組合軸承(進(jìn)氣側(cè)軸承),用于承受轉(zhuǎn)子支撐及軸向作用力。末級葉輪背面配套徑向軸承(排氣側(cè)軸承),用于承受轉(zhuǎn)子徑向力,徑向軸承采用可傾瓦軸承,推力軸承采用米歇爾型軸承。

壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子采用一套軸位移監(jiān)測系統(tǒng),用于測量轉(zhuǎn)子運(yùn)行過程中的竄動(dòng)情況。一旦出現(xiàn)異常則會(huì)觸發(fā)聯(lián)鎖報(bào)警或跳車,保護(hù)機(jī)組以避免推力軸承瓦面損傷,以及轉(zhuǎn)子與定子碰擦。軸位移測點(diǎn)固定在進(jìn)氣側(cè)軸承座殼體上,方向由排氣側(cè)指向進(jìn)氣側(cè),測向一級葉輪背面。

壓縮機(jī)剖面簡圖如圖1 所示。

圖1 壓縮機(jī)剖面簡圖

1 現(xiàn)狀說明

壓縮機(jī)于3 月13 日開始進(jìn)行軸位移調(diào)整,現(xiàn)場具體布置參見圖2。軸位移調(diào)整及探頭安裝一般采用現(xiàn)場測電壓或者室內(nèi)看位移兩種方法,現(xiàn)場采用測電壓方法進(jìn)行。

具體實(shí)施步驟:①安裝好徑向軸承下半部分,吊裝轉(zhuǎn)子與機(jī)組之上,安裝好徑向軸承上半部分及推力軸承,恢復(fù)軸承壓蓋;②將百分表放置合適位置,盤動(dòng)轉(zhuǎn)子并測出轉(zhuǎn)子總竄量(實(shí)測總竄量0.42 mm);③將轉(zhuǎn)子推至一側(cè),百分表歸零,再將轉(zhuǎn)子盤動(dòng)推至中間位置(百分表表顯數(shù)據(jù)0.21 mm);④確定好零點(diǎn)電壓,保證測量值始終在探頭特性的線性范圍內(nèi);⑤安裝探頭,取間隙電壓為DC 9.75 V 左右的位置為探頭固定位置,鎖緊探頭螺栓;⑥固定儀表線路,進(jìn)入下步安裝工序。

圖2 軸位移安裝位置

待試機(jī)前檢查發(fā)現(xiàn)軸位移異常現(xiàn)象,正常設(shè)計(jì)值參見表1。DCS 監(jiān)控軸位移顯示值分別為0.902 4 mm(ZI40115A),0.845 8(ZI40115B),理論上2 個(gè)探頭顯示值應(yīng)為0 mm。2 套軸位移測點(diǎn)ZI40115A 和ZI40115B 在此次大修前后存在明顯差異。隨著生產(chǎn)負(fù)荷提升,壓縮機(jī)導(dǎo)葉逐漸開大,軸向力會(huì)有所變化,軸位移可能會(huì)進(jìn)一步增加的風(fēng)險(xiǎn),目前軸位移處于報(bào)警及跳車至邊緣,隨時(shí)會(huì)聯(lián)鎖跳車,影響生產(chǎn)。

表1 壓縮機(jī)軸位移設(shè)計(jì)報(bào)警連鎖值

2 原因分析

壓縮機(jī)軸位移監(jiān)測系統(tǒng)采用本特利產(chǎn)品,主要由探頭(BN 330705)、延伸電纜、前置器(ProvibT Ax/BN/9m TR3102)和相關(guān)附件構(gòu)成,位移零點(diǎn)電壓缺省設(shè)置為DC 9.75 V。前置器上有4個(gè)端子(圖3),測量1#、3#端子讀出的數(shù)據(jù)是探頭間隙電壓(狀態(tài)監(jiān)測),測量2#、3#端子讀出的數(shù)據(jù)是前置器反饋至DCS 的電流信號(PLC/DCS),3#、4#端子是控制電源。

圖3 前置器結(jié)構(gòu)簡圖

檢查DCS 軸位移監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),調(diào)整完后軸位移數(shù)據(jù)即為0.902 4 mm/0.845 8 mm,試車后復(fù)測探頭間隙電壓為DC 13.082 V(ZI40115A),DC 12.928 V(ZI40115B),如圖4 所示。說明軸位移調(diào)整過程中間隙電壓測量有誤,造成偏差。后經(jīng)現(xiàn)場測試,前置器端子選取有誤,且誤測端子作為間隙電壓是造成軸位移偏差的原因。

圖4 復(fù)測探頭間隙電壓

在安裝過程中對轉(zhuǎn)子密封盤車跑合,調(diào)整對中等均需轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子的位置勢必不會(huì)保持在零點(diǎn)位置,轉(zhuǎn)子的位置經(jīng)過盤車即發(fā)生變化,如圖5 所示。

圖5 安裝調(diào)試期間軸位移變化趨勢

盤車過程中軸位移數(shù)據(jù)見表2,轉(zhuǎn)子不同程度上往進(jìn)氣側(cè)和排氣側(cè)極限位置靠攏,且相對數(shù)據(jù)變化幅度均在0.21 mm 范圍內(nèi)。這樣更加能確定首次調(diào)整后的位置(0.902 4 mm、0.845 78 mm)即為轉(zhuǎn)子實(shí)際零點(diǎn)位置。尤其需要注意的是,3 月19 日試車前軸位移數(shù)據(jù)(0.72 mm、0.64 mm)不能作為零點(diǎn)位置,轉(zhuǎn)子的盤車以及聯(lián)軸器的安裝均會(huì)造成軸位移的變化,此時(shí)轉(zhuǎn)子實(shí)際位置靠近排氣側(cè)。

3 處理方案

通過取證分析,確定異?,F(xiàn)狀原因,然后進(jìn)行推算,確定后續(xù)處理方案。壓縮機(jī)軸位移X 與探頭間隙電壓U 關(guān)系為U=S[X-Xmin]+U0-S∣Xmin∣,其中,S 為靈敏度,8 mV/μm;Xmin為探頭量程最小值,-2 mm;U0為位移零點(diǎn)電壓缺省值,9.75 V。

表2 壓縮機(jī)軸位移安裝調(diào)試過程中變化值

根據(jù)現(xiàn)場轉(zhuǎn)子實(shí)際竄量可知,軸位移X 應(yīng)在-0.21~+0.21 mm波動(dòng),間隙電壓U 應(yīng)保持在8.07~11.43 V,日常可通過復(fù)測間隙電壓推算出轉(zhuǎn)子實(shí)際軸位移。若按照0.902 4 mm/0.845 78 mm 作為零點(diǎn)重新調(diào)整,間隙電壓應(yīng)保持在16 V 左右。

由表3 可知,壓縮機(jī)檢修前ZI40115A 運(yùn)行數(shù)據(jù)在0.385~0.55 mm,ZI40115B 運(yùn)行數(shù)據(jù)在0.465~0.526 mm,轉(zhuǎn)子零點(diǎn)位置為0。依此推算,當(dāng)前空壓機(jī)軸位移ZI40115A 運(yùn)行數(shù)據(jù)應(yīng)在1.287~1.452 mm,ZI40115B 運(yùn)行數(shù)據(jù)應(yīng)在1.310~1.371 mm。實(shí)際運(yùn)行過程中,軸位移的變化與諸多因素有關(guān),例如,轉(zhuǎn)子殘余不平衡力的影響,密封泄漏量的影響,推力軸承及潤滑狀況的影響,軸位移自身監(jiān)測系統(tǒng)的影響,環(huán)境溫度影響,轉(zhuǎn)子殼體熱膨脹因素影響,IGV 及BOV 開度的影響等,針對不同故障的誘因采取的對策不盡相同。

表3 壓縮機(jī)軸位移在檢修前后對比

經(jīng)討論,提出如下3 種方案。

(1)方案1。按首次反饋的零點(diǎn)位置,重新設(shè)置報(bào)警及跳車值(表4)。針對后期遇到的異常狀況,再酌情調(diào)整。

表4 壓縮機(jī)軸位移修改方案

(2)方案2。停機(jī)調(diào)整,具體做法:??諌簷C(jī),冷卻足夠時(shí)間(確??諌簷C(jī)內(nèi)外溫度接近),拆除隔音罩(行車進(jìn)行吊裝作業(yè))。拆開空壓機(jī)上殼體人孔蓋,進(jìn)入空壓機(jī)進(jìn)氣側(cè)軸承座上部,拆除軸承座上壓蓋。拆除空壓機(jī)聯(lián)軸器、排氣側(cè)軸承端蓋及各項(xiàng)儀表,安裝盤車器手動(dòng)盤車,打表將轉(zhuǎn)子找至零點(diǎn)位置。重新調(diào)整軸位移探頭,回裝各零部件及儀表。排除冷機(jī)時(shí)間、拆除隔音罩時(shí)間,設(shè)備檢修時(shí)間預(yù)計(jì)需要48 h。

(3)方案3。停機(jī)調(diào)整,具體做法:記錄當(dāng)前停機(jī)軸位移數(shù)據(jù),在實(shí)際數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上分別減去0.902 4 mm(ZI40115A),0.845 8 mm(ZI40115B)。拆開空壓機(jī)上殼體人孔蓋及軸承座上壓蓋,手動(dòng)調(diào)整軸位移探頭。同時(shí)對照DCS 數(shù)據(jù),保證調(diào)整數(shù)據(jù)與計(jì)算的數(shù)據(jù)相同即可,恢復(fù)安裝。該檢修時(shí)間預(yù)計(jì)8 h。需要指出的是,該方案前提是確認(rèn)轉(zhuǎn)子零點(diǎn)位置,實(shí)際意義與方案1 并無多大區(qū)別。

因壓縮機(jī)揭蓋檢修耗費(fèi)時(shí)間較長,嚴(yán)重影響生產(chǎn)計(jì)劃,后續(xù)采用方案1 計(jì)劃執(zhí)行,按程序申請調(diào)整聯(lián)鎖值,并計(jì)劃在2018年大修,重新調(diào)整軸位移。

調(diào)整聯(lián)鎖值后,機(jī)組持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行至2018 年大修,期間未因軸位移異常發(fā)生聯(lián)鎖。2018 年大修檢查,壓縮機(jī)推力軸承巴氏合金無磨損,瓦面狀態(tài)良好。

4 經(jīng)驗(yàn)和啟發(fā)

(1)通過學(xué)習(xí)掌握軸位移與間隙電壓的對應(yīng)關(guān)系,以便常規(guī)檢查時(shí)即可復(fù)核轉(zhuǎn)子實(shí)際狀況與DCS 數(shù)據(jù)是否吻合。

(2)機(jī)組軸位移安裝間隙與運(yùn)行過程中的數(shù)據(jù)相差較大。主要是機(jī)組本體、探頭等受熱會(huì)朝向自由端膨脹,常規(guī)檢查務(wù)必等到機(jī)組完成冷卻到常溫后進(jìn)行測量,數(shù)據(jù)相對準(zhǔn)確。

(3)條件允許情況下應(yīng)當(dāng)立即重新調(diào)整,否則一旦出現(xiàn)問題,輕則跳車,重則導(dǎo)致軸承磨損,機(jī)組不可逆損傷。

(4)此次案例給設(shè)備管理人員帶來深刻教訓(xùn),實(shí)際工作中多加細(xì)心,凡事要系統(tǒng)性考慮、確認(rèn)。才能保障工作質(zhì)量,往往一個(gè)小小疏忽帶來的結(jié)果是慘痛、巨大的。

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