張思彬,王 勇
(江蘇飛船股份有限公司設備部,江蘇泰州 225516)
某公司主要從事汽車零部件相關產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、機械加工類工作,產(chǎn)品種類多,年產(chǎn)量大,質(zhì)量要求高。所有產(chǎn)品都需要熱處理,熱處理設備及配套設施齊全。金屬表面在熱處理過程中會產(chǎn)生可燃廢氣,爐體內(nèi)的廢氣通過管道引出排放,管道排放口需要明火助燃。公司將天然氣引至廢氣排放口,打開閥門,人工點火,通過燒嘴進行全年不間斷的點火助燃。
改造前,天然氣一直通氣,燒嘴始終處在燃燒狀態(tài),點燃爐內(nèi)排出的廢氣。天然氣儲存在瓶內(nèi),通過管道引至燒嘴處,當瓶內(nèi)氣體用完時要靠人員及時補充。由于沒有壓力檢測裝置,天然氣容易中斷,此時爐內(nèi)的可燃廢氣便直接排放到空氣中,當濃度達到一定值就易發(fā)生爆炸。
給燒嘴和廢氣排放口加裝火焰檢測探針,對燒嘴和廢氣排放口有無火焰進行實時檢測(圖1)。在天然氣管道上加裝電磁閥,當檢測到廢氣口有火焰時,探針信號通過火焰檢測器發(fā)信號給PLC 控制裝置,關閉天然氣管道閥,同時燒嘴火焰熄滅;當廢氣排放口火焰檢測探針檢測不到火焰信號時,PLC 控制輸出信號給天然氣管道電磁閥,使閥門處于常開且有氣體排出狀態(tài),點火裝置自動點火,燒嘴處便一直有火焰燃燒,保證了爐內(nèi)廢氣安全排放。工作方式分為手動和自動兩種。
圖1 廢氣點火裝置改造
(1)自動模式。工作步驟:①熱處理爐啟動后打開煤氣和天然氣手動閥;②將方式控制開關打到自動;③打開廢氣點火控制箱,合上控制箱內(nèi)PLC 電源;④將程序控制開關置“ON”,燒嘴自動點火;⑤等待廢氣燃燒后火焰檢測器感應燈亮5 s,自動關閉燒嘴停止煤氣或天然氣燃燒;⑥開啟爐門廢氣火焰熄滅時,燒嘴在0.5 s 內(nèi)自動補充點火燃燒;⑦當廢氣排放口與燒嘴同時沒有火焰時,PLC 輸出報警信號,驅(qū)動蜂鳴器和警報指示燈。工作原理:①燒嘴進行自動點火,燒嘴火焰檢測器燈亮,為正常工作;②爐內(nèi)有廢氣排出燃燒后,廢氣火焰檢測器燈亮,點火燒嘴停止工作;③進出料時廢氣火焰熄滅,點火燒嘴自動在1 s內(nèi)點燃,當廢氣重新燃燒后,廢氣火焰檢測燈亮,燒嘴自動熄滅停止工作;④在運行過程中燒嘴故障與斷燃氣時,系統(tǒng)1 s內(nèi)輸出報警,報警系統(tǒng)同時具備聲光兩種報警方式,提醒操作人員及時維護。
(2)手動模式。工作步驟:①熱處理爐啟動后打開煤氣和天然氣手動閥;②將方式控制開關打到手動;③按下手動點火按鈕,燒嘴正常點火;④燒嘴故障或斷煤氣,控制系統(tǒng)報警。工作原理:①當自動狀態(tài)故障時將開關切換至手動;②按手動點火按鈕,燒嘴點火,燒嘴火焰檢測器燈亮,手動點火功能正常。
(1)改善前。沒有火焰檢測裝置,燒嘴24 h 通天然氣連續(xù)燃燒,既浪費天然氣又降低燒嘴使用壽命。目前已對6 臺滲碳爐實施了改造,每臺滲碳爐都有1 個廢氣排放口,共使用6 個燒嘴。單臺設備燒嘴按24 h 計算使用的天然氣燃燒1 臺×24 h×0.5 m3/h/1 d=12 m3/d,按當?shù)靥烊粴獾膯蝺r4 元/m3計算12 m3/d×4 元/m3=48 元/d,按月計算30 天/月×48 元=1440 元/月;燒嘴的使用壽命平均為13 個月,單個燒嘴價格為5750 元/只,按月計算燒嘴費用5750 元/13 月=442.31 元/月,每月單臺綜合費用1440+442.31=1882.31 元,6 臺設備總和1882.31 元×6 臺=11 293.86 元/月,全年11 293.86 元/月×12月/年=135 526.32 元/年。
(2)改善后。安裝點火控制裝置后,單臺設備按3 次進出料燒嘴開啟6 次,每次保持≤15 min(1/4 h)燃燒天然氣的使用計算6×0.25 h×0.5 m3/h/1 天=0.75 m3/天,按當?shù)靥烊粴獾膯蝺r4 元計算0.75 m3/天×4 元/m3=3 元/天,按月30 天/月×3 元/天=90 元/月;燒嘴的使用壽命延長至≥5 年(60 月),單個燒嘴價格為5750 元/只,按月計算燒嘴費用5750 元/60 月=95.84 元/月,每月單臺綜合費用90元/月+95.84 元/月=185.83 元/月。6 臺設備總和185.83×6=1114.98元/月,全年計算1114.98 元/月×12 月/年=13 379.76 元/年。
改造后,每年為公司節(jié)約成本12 萬余元,節(jié)能效果明顯,且降低了安全隱患。目前正在向公司內(nèi)其他熱處理連續(xù)線設備進行復制推廣。