董 飚
(中國石化上海石油化工股份有限公司煉油部,上海 200540)
中國石化上海石油化工股份有限公司(以下簡稱上海石化)3.9 Mt/a渣油加氫裝置是該公司煉油改造工程中的主體裝置,采用中國石化工程建設(shè)有限公司開發(fā)的固定床渣油加氫技術(shù)。為了提高渣油加氫裝置的脫雜質(zhì)率,選擇中國石油化工股份有限公司石油化工科學(xué)研究院開發(fā)的脫硫催化劑RMS-30、脫金屬催化劑RMS-35等新一代RHT系列渣油加氫催化劑。裝置的反應(yīng)部分流程是:濾后渣油原料經(jīng)反應(yīng)進(jìn)料泵升壓后,與循環(huán)氫、新氫的混合氫混合,混氫油先后與熱高分氣、反應(yīng)產(chǎn)物換熱后,進(jìn)入反應(yīng)進(jìn)料加熱爐加熱,再進(jìn)入加氫反應(yīng)器,在催化劑的作用下,進(jìn)行加氫反應(yīng),反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)入熱高分分離器。主要設(shè)備包括反應(yīng)進(jìn)料泵、循環(huán)氫壓縮機(jī)、反應(yīng)進(jìn)料加熱爐、加氫反應(yīng)器、熱高分分離器、熱低分分離器等。反應(yīng)進(jìn)料泵設(shè)置了液力透平,回收從熱高分分離器到熱低分分離器的能量,用于驅(qū)動反應(yīng)進(jìn)料泵。
反應(yīng)進(jìn)料泵P-1802是渣油加氫裝置的核心設(shè)備,是保證裝置長期安全生產(chǎn)的關(guān)鍵,該泵為BB5型雙殼體泵。其操作條件為:介質(zhì)為渣油,流量為300 m3/h,入口壓力為0.6 MPa,出口壓力為19.95 MPa,揚(yáng)程為2 342 m,操作溫度255 ℃,軸功率為2 339 kW。
反應(yīng)進(jìn)料泵P-1802的結(jié)構(gòu)見圖1所示。泵分兩段,每段6個葉輪,背靠背布置。在泵芯殼體有1段泵芯和2段泵芯:1段泵芯包括入口殼體、1~6級殼體、段間殼體,由螺栓連接在一起,在驅(qū)動端的固定塊和頂絲的作用下,與泵殼體的入口端貼合在一起;2段泵芯包括7~12級殼體,由螺栓連接在一起,在1、2段泵芯之間的彈簧作用下,2段泵芯與泵大蓋貼合在一起。在驅(qū)動端的固定塊和頂絲的作用下,與泵殼體的入口端固定在一起。介質(zhì)在泵內(nèi)的流動方向是:從驅(qū)動端的泵入口進(jìn)入,經(jīng)過6級葉輪的升壓,從段間殼體的1段出口流出,經(jīng)過2段與泵殼體間的空間流道非驅(qū)動端的2段入口,再經(jīng)過6級葉輪的升壓,從段間殼體的2段出口流出到泵出口。
反應(yīng)進(jìn)料泵P-1802最初的故障是流量偏低、軸位移偏大。原因是泵體內(nèi)部密封件和零部件損壞、沖刷嚴(yán)重。更換相應(yīng)零部件,泵體組裝后,進(jìn)行了性能測試。對試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行核算,該泵在300 m3/h的額定流量下,揚(yáng)程達(dá)到2 389 m(原泵2 342 m),效率為74%(原泵70%),性能良好。
泵體在現(xiàn)場進(jìn)行安裝、管線連接、對中找正、潤滑油投用后,開始預(yù)熱。隨著預(yù)熱溫度的上升,泵的入口端殼體開始泄漏,泄漏部位見圖2所示。預(yù)熱溫度達(dá)到150 ℃時,泄漏呈線流狀。為了檢查泄漏發(fā)生的部位,對雙端面機(jī)封的緩沖罐的情況進(jìn)行了檢查,還對驅(qū)動端軸承進(jìn)行了解體,判斷機(jī)械密封的墊片是否泄漏,均良好。圖2中,高、低壓墊片均為石墨材質(zhì)。高壓墊片承受的是泵進(jìn)、出口壓差,若發(fā)生泄漏,是從泵出口向泵入口泄漏,并且在性能測試時,已經(jīng)經(jīng)受了高壓的考驗;低壓墊片承受的是泵進(jìn)壓力,若發(fā)生泄漏,是從泵入口向大氣泄漏,并且在性能測試時,沒有經(jīng)受壓力的考驗。因此,可以斷定泄漏應(yīng)該是圖2的低壓墊片存在問題。為了判斷是不是低壓墊片存在壓縮不足的情況,導(dǎo)致泄漏的發(fā)生,對泵芯頂絲進(jìn)行緊固后,泄漏狀況沒有解決。
1-軸頭泵;2-聯(lián)軸節(jié);3-軸承螺母;4-推力軸承;5-支撐軸承;6-泵蓋;7-泵蓋墊片;8-泵殼體;9-泵芯組件;10-二段出口;11-泵出口;12-泵入口;13-聯(lián)軸器;14-減壓襯套;15-二段入口;16-機(jī)械密封;17-固定塊;18-頂絲;19-支撐軸承;20-軸
圖2 泵體入口部位結(jié)構(gòu)
為了解決泵體泄漏的問題,將泵體重新進(jìn)行解體。結(jié)合內(nèi)部件的損傷情況,分析泄漏原因如下。
(1)低壓墊片的內(nèi)圈有損傷:這是不是泄漏的原因呢?答案是否定的,這個損傷應(yīng)該是泵芯拆卸過程中發(fā)生的,其原因一是安裝的時候,首先將高、低壓墊片套在泵芯上,再將泵芯裝入泵殼體,安裝過程中石墨墊片內(nèi)圈不可能受到損傷;二是如果這個損傷已經(jīng)存在的話,在性能試驗時,不可能承受0.21 MPa 的入口壓力。
(2)低壓墊片壓縮量問題:低壓墊片壓縮量不足是不是泄漏的原因呢?答案是否定的。比較第一次安裝的石墨墊片和新進(jìn)口的石墨墊片厚度,數(shù)據(jù)見表1。
表1 石墨墊片厚度 mm
從表1可以看出:第一次安裝的高、低壓墊片的原始厚度與新進(jìn)口的石墨墊片厚度相差無幾,壓縮量足夠,在性能測試時,高壓墊片可以承受20 MPa的壓力,該泵在第一次檢修前也已經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn)了6年。
(3)低壓墊片是不是有質(zhì)量問題?掰開拆下來的低壓墊片的漏油部位,發(fā)現(xiàn)石墨墊片明顯有分層,層與層之間有油;高壓墊片的截面不分層,比較干燥。說明低壓墊片在制作過程中,局部存在未壓實的情況,在常溫下可以承受0.21 MPa的水壓,在性能測試時沒有發(fā)生泄漏。但是在現(xiàn)場預(yù)熱時,油溫到達(dá)100 ℃以上,油壓達(dá)到0.5~0.6 MPa 時,油的滲透性好,通過低壓墊片的夾層,發(fā)生泄漏。
現(xiàn)場緊固為什么沒有解決低壓墊片的泄漏呢?這是由泵的結(jié)構(gòu)決定的。在圖2中,泵芯的入口殼體上,均勻地安裝了4個固定塊,由螺栓固定,每個固定塊又有4條頂絲,頂在泵的殼體端面上,頂絲的力矩越大,泵芯伸出殼體越多,L尺寸越大,高、低壓墊片就被壓縮的越多。但是石墨墊片也不能無限制地被壓縮,采取的手段是:圖2中,泵芯的入口殼體與泵殼體有一個接觸端面,起到限制高、低壓墊片壓縮量的作用,也就是說,入口殼體與泵殼體接觸端面接觸,石墨墊片就不再被進(jìn)一步壓縮。因此,現(xiàn)場通過增加頂絲的力矩解決不了低壓墊片的泄漏。
如何確保高、低壓墊片壓縮量到位了呢?緊固方法如下:
(1) 將泵芯、泵殼體直立;
(2) 泵芯先不裝墊片,將泵芯裝入殼體內(nèi),殼體大蓋也在不裝墊片的情況下安裝到位;
(3) 泵體水平放置;
(4) 安裝固定塊和頂絲,逐步增加頂絲的力矩。反復(fù)測量L值,尺寸L會隨著力矩的增加而逐步增加,直到再增加頂絲力矩,L值不再增加為止。這時可以認(rèn)為,入口殼體與泵殼體接觸端面已經(jīng)緊密貼合,記錄下此時的L值;
(5) 拆卸大蓋,抽出泵芯;
(6) 將高、低壓墊片裝在泵芯上,大蓋石墨墊片裝在大蓋上;
(7)將泵芯裝入殼體內(nèi),殼體大蓋也安裝到位,泵體水平放置;
(8)重復(fù)過程(4),直到L值達(dá)到剛才的數(shù)值為止。
高、低壓墊片是如何同時實現(xiàn)密封的呢?高壓墊片承受的是泵進(jìn)出口的壓差,近20 MPa;低壓墊片承受的是泵進(jìn)口的壓力,近0.65 MPa。它們承受的壓力不同,又都是通過增加泵芯頂絲的力矩而被壓縮的,同時達(dá)到密封的效果。這些應(yīng)該是泵的設(shè)計者根據(jù)石墨材料的特性,設(shè)計了石墨墊片不同的厚度、壓縮量。與低壓墊片相比,高壓墊片承受的壓力高,發(fā)生泄漏不易覺察,雖然壓縮量沒有低壓墊片大,但是應(yīng)該承受更大的壓力,所以高壓墊片設(shè)計得比低壓墊片薄。
為了確保泵體組裝后,低壓墊片不再發(fā)生泄漏,對泵體進(jìn)行了氣密實驗,并在性能測試時,通過提高泵入口壓力,進(jìn)一步檢驗低壓墊片是否泄漏。這樣,泵體順利地進(jìn)行了現(xiàn)場安裝、管線連接、對中找正、潤滑油循環(huán)、預(yù)熱和投產(chǎn)。
(1)泵在預(yù)熱階段,低壓墊片發(fā)生泄漏的原因是有分層,局部未壓實,雖然在常溫下承受了0.21 MPa的水壓,但不能承受溫度到達(dá)100 ℃以上、壓力達(dá)到0.5~0.6 MPa的渣油,發(fā)生泄漏。
(2)由于泵殼體與入口殼體之間接觸端面的存在,進(jìn)一步緊固了泵芯頂絲,因此不能繼續(xù)加大墊片的壓縮量。
(3)高、低壓墊片能在同一個作用力下實現(xiàn)壓縮,達(dá)到密封的效果,是因為設(shè)計成不同厚度、不同壓縮量。
(4)為了確保泵體組裝后能夠運(yùn)行良好,高壓墊片通過性能測試檢驗是否泄漏;低壓墊片通過氣密實驗和性能測試時提高入口壓力檢驗是否泄漏。