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基于PLC的起重機(jī)主梁加工設(shè)備控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

2021-02-03 08:38:34吳昊王鵬陳鐵張樹文
山東科學(xué) 2021年1期
關(guān)鍵詞:下模人機(jī)界面液壓缸

吳昊,王鵬,陳鐵,張樹文

(1.齊魯工業(yè)大學(xué)(山東省科學(xué)院)山東省科學(xué)院自動(dòng)化研究所 山東省機(jī)器人與制造自動(dòng)化技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東 濟(jì)南 250014;2.山東德魯克起重機(jī)有限公司,山東 新泰 271208)

起重機(jī)設(shè)備的主要作用是對物料進(jìn)行運(yùn)輸、卸裝等,廣泛應(yīng)用于各個(gè)行業(yè)中,對企業(yè)提高生產(chǎn)效率、減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度以及降低生產(chǎn)成本等起著重要的作用[1]。起重機(jī)常用型號有電動(dòng)單、雙梁,單主梁起重機(jī)、雙主梁龍門起重機(jī)等。主梁是其重要組成部分,傳統(tǒng)加工方式一般需要單段折彎、單段組裝拼焊,再根據(jù)起重機(jī)的跨度分段組裝拼焊。但是隨著質(zhì)量要求越來越高,對起重機(jī)主梁加工時(shí)的焊接質(zhì)量、裝配精度等都有了更高的要求,傳統(tǒng)的加工方式常常會(huì)因?yàn)楹附尤毕?、裝配偏差等問題,導(dǎo)致整個(gè)起重機(jī)主梁需要重新加工,另外噪聲以及空氣污染也給生產(chǎn)線上的工人帶來了負(fù)面的影響,與國家節(jié)能減排的要求不符。

本文利用可編程邏輯控制器(programmable logic controller,PLC)為平臺,以起重機(jī)主梁加工系統(tǒng)為研究對象,設(shè)計(jì)開發(fā)了一款起重機(jī)主梁自動(dòng)加工設(shè)備,具有將鋼板自動(dòng)對中、自動(dòng)擠壓成型、模具自動(dòng)調(diào)節(jié)以及設(shè)備狀態(tài)預(yù)警等功能,該加工設(shè)備與傳統(tǒng)的拼焊加工方法相比,減少了人工操作,提高了生產(chǎn)效率,且性能穩(wěn)定可靠。

1 起重機(jī)主梁加工方法

1.1 傳統(tǒng)起重機(jī)主梁加工方法

一般常用的起重機(jī)主要有橋式起重機(jī)、門式起重機(jī)、履帶式起重機(jī)等[2],其主梁結(jié)構(gòu)都是由U型箱體結(jié)構(gòu)組成。

傳統(tǒng)的起重機(jī)主梁加工方法一般采用全焊接或折彎焊接。全焊接方法由于鋼板尺寸的限制,每段長度不超過1.5 m,將側(cè)板通過工裝內(nèi)襯支架焊接在一起,再將每段拼焊組成主梁。不同類型起重機(jī)主梁通過全焊接方法加工的橫截面如圖1所示。

圖1 兩種起重機(jī)主梁全焊接加工的焊縫位置

折彎焊接方法是將鋼板按照起重機(jī)主梁三面展開尺寸下料后,由折彎機(jī)進(jìn)行兩處折彎,折成U型箱體,再根據(jù)起重機(jī)的總跨度將每段拼焊到一起。折彎機(jī)工作臺有長度限制,一般在3 m以內(nèi),相比全焊接方法增加了單段主梁的長度,減少了整段主梁橫向焊縫,見圖2。

圖2 兩種起重機(jī)主梁通過折彎機(jī)加工的焊縫位置

由此可見折彎焊接方法比全焊接方法可以減少主梁上的焊縫數(shù)量,但是這兩種加工方法都存在以下問題:焊接的固有特性會(huì)引起主梁焊后變形,由焊接導(dǎo)致的應(yīng)力會(huì)引起單段主梁變形,在焊接時(shí)需要對主梁矯正,矯正后焊接主梁存在內(nèi)應(yīng)力,使得整個(gè)主梁在焊接后變形[3];由于多段拼焊會(huì)累積誤差,最終組裝的質(zhì)量依靠后期校正實(shí)現(xiàn),導(dǎo)致主梁的質(zhì)量不容易控制;使用折彎機(jī)對單段主梁進(jìn)行折彎,需要多人多次協(xié)作完成,效率低下。

1.2 改進(jìn)的起重機(jī)主梁加工方法

鑒于傳統(tǒng)起重機(jī)主梁加工方法的缺陷,本文加工方法是將6 m長的鋼板根據(jù)起重機(jī)主梁三面的展開寬度下料,再將鋼板放到加工設(shè)備沖壓成型。這種方法可將起重機(jī)主梁的三面通過起重機(jī)主梁加工設(shè)備(見圖3~4)一次加工成型,相比傳統(tǒng)的全焊接方法縱向減少兩條焊縫;相比折彎焊接方法,焊縫的數(shù)量沒有減少,但是本加工設(shè)備可以一次折出起重機(jī)主梁的三面,減少了工作流程,提高了工作效率。本設(shè)備可一次加工長度為6 m的單段起重機(jī)主梁,而全焊接方法一次只能加工出1.5 m的主梁,折彎焊接方法根據(jù)折彎機(jī)工作臺的不同長度,一般可加工出2~3 m的單段主梁,相比之下本文加工方法效率大為提高。

圖3 基于PLC的起重機(jī)主梁加工設(shè)備三維圖

圖4 起重機(jī)主梁加工設(shè)備樣機(jī)

2 起重機(jī)主梁加工設(shè)備總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及工作流程

起重機(jī)主梁加工設(shè)備由橫梁、上模位置調(diào)整裝置、液壓缸、上模、送料裝置、下模等組成。圖5為起重機(jī)主梁生產(chǎn)裝備總體結(jié)構(gòu)圖。各組成部分的作用如下:(1)橫梁:主要用來承受模具和液壓缸的重量以及沖壓鋼板時(shí)的壓力;(2)上模位置調(diào)整裝置:安裝在橫梁的齒條上,由伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)左右移動(dòng),調(diào)整上下模的左右位置關(guān)系;(3)液壓缸:設(shè)備的沖壓裝部分,由3個(gè)相同液壓缸組成,安裝在上模調(diào)整裝置上,用于沖壓鋼板。每個(gè)液壓缸都裝有壓力傳感器、上下限位、行程限位傳感器,用來限制液壓缸的運(yùn)行距離、保護(hù)液壓缸的安全;(4)上模:安裝在液壓缸下,根據(jù)起重機(jī)主梁內(nèi)腔的尺寸可選用不同大小的模具;(5)送料裝置:安裝在下模的一側(cè),用于將鋼板推送到設(shè)定的沖壓位置;(6)下模:由左右兩個(gè)擋板組成,其中一個(gè)固定,另一個(gè)由伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)左右移動(dòng),用來調(diào)整下模的寬度。下模底面裝有滾輪,方便沖壓完成后起重機(jī)主梁的運(yùn)輸。

圖5 起重機(jī)主梁加工設(shè)備總體結(jié)構(gòu)圖

接通電源后,將提前裁剪好的定制鋼板使用行車等輔助設(shè)備運(yùn)送到送料裝置的物料臺上。物料臺表面裝有滾珠,方便大型鋼板的滑動(dòng)。根據(jù)工作需求在人機(jī)界面選擇工作模式,包括手動(dòng)模式和自動(dòng)模式,設(shè)備根據(jù)選擇的模式進(jìn)行判斷并調(diào)用相應(yīng)的控制程序。手動(dòng)模式一般在調(diào)試或設(shè)備出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)使用,在手動(dòng)模式下可點(diǎn)擊人機(jī)界面相應(yīng)的按鈕,控制上模調(diào)整裝置和下模調(diào)整裝置的左右移動(dòng)以及液壓缸的上下移動(dòng)(在手動(dòng)模式下液壓缸不受行程限位傳感器的限制)。自動(dòng)模式下,首先設(shè)定鋼板和主梁寬度,按下啟動(dòng)按鈕后,上模調(diào)整裝置自動(dòng)運(yùn)行到設(shè)定位置,送料裝置通過控制器的計(jì)算自動(dòng)運(yùn)行將鋼板推送到?jīng)_壓位置,下模調(diào)整裝置調(diào)整到設(shè)定寬度,液壓缸從行程上限位處開始運(yùn)行,運(yùn)行到行程下限位處保持2 s后,沖壓動(dòng)作完成。這時(shí)單段起重機(jī)主梁三面已經(jīng)成型,隨后下模調(diào)整裝置運(yùn)行到原點(diǎn)位置,單段起重機(jī)主梁被松開(省去了下模的頂出裝置,結(jié)構(gòu)簡單),整個(gè)自動(dòng)工作過程結(jié)束。最后利用下模底面的滾輪將單段起重機(jī)主梁拉出,運(yùn)送到下一工位。

3 基于PLC的控制系統(tǒng)

3.1 硬件設(shè)計(jì)

根據(jù)起重機(jī)主梁加工設(shè)備的加工原理、控制過程要求,設(shè)計(jì)的設(shè)備控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)如圖6所示。設(shè)備的系統(tǒng)硬件主要包括PLC、人機(jī)交互界面、傳感器、伺服電機(jī)、伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器以及液壓缸等。PLC 是一種可編程控制器,相當(dāng)于控制設(shè)備,采用梯形圖或語句表編程,還可以與人機(jī)界面數(shù)據(jù)交互,主要應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域,能滿足工業(yè)現(xiàn)場多狀態(tài)、多工況變化的需要[4]。通過分析,采用臺達(dá)PLC 公司生產(chǎn)的 EH系列,其可靠性、擴(kuò)展性、維護(hù)性等比較好。

圖6 起重機(jī)主梁加工設(shè)備控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)圖

PLC作為整個(gè)硬件系統(tǒng)的核心,用于接收數(shù)據(jù)采集設(shè)備采集的數(shù)據(jù),并對所采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析處理[5],從而控制整個(gè)設(shè)備的工作;伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器與PLC相連,接收PLC的指令;傳感器用來采集數(shù)據(jù),執(zhí)行元件為液壓缸和伺服電機(jī);人機(jī)界面通過串口與PLC進(jìn)行通信,主要用于控制整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行和參數(shù)設(shè)置。

3.2 軟件設(shè)計(jì)

基于PLC的起重機(jī)主梁加工設(shè)備的控制系統(tǒng)分為人機(jī)界面模塊、運(yùn)動(dòng)控制模塊、參數(shù)設(shè)置模塊、狀態(tài)監(jiān)測模塊和程序管理模塊,見圖7。

圖7 起重機(jī)主梁加工設(shè)備控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

運(yùn)動(dòng)控制模塊是整個(gè)控制系統(tǒng)的核心模塊,主要包括伺服控制模塊和I/O模塊,I/O模塊用來輸出電機(jī)、液壓缸的啟停命令,接收傳感器信號。參數(shù)設(shè)置模塊的作用是設(shè)置電機(jī)參數(shù)、延時(shí)時(shí)間、沖壓鋼板尺寸和起重機(jī)主梁成型參數(shù)。狀態(tài)監(jiān)測模塊包括報(bào)警提示和I/O狀態(tài)顯示,操作人員可以通過I/O狀態(tài)顯示對設(shè)備當(dāng)前狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測,在錯(cuò)誤發(fā)生時(shí)報(bào)警模塊會(huì)發(fā)出提示。程序管理模塊主要作用是實(shí)現(xiàn)不同型號起重機(jī)主梁加工程序的調(diào)用和保存。人機(jī)界面模塊是將以上模塊的輸出輸入狀態(tài)顯示在人機(jī)界面上,方便操作人員使用。

3.2.1 人機(jī)界面設(shè)計(jì)

人機(jī)界面是用戶與控制系統(tǒng)交互的橋梁,為用戶全面準(zhǔn)確地掌握設(shè)備運(yùn)行情況提供了極大的便利[6]。用戶通過人機(jī)界面將加工程序、加工參數(shù)、電機(jī)參數(shù)等指令發(fā)送給系統(tǒng),控制加工過程??刂葡到y(tǒng)將運(yùn)行狀態(tài)、故障報(bào)警等信息通過人機(jī)界面反饋給用戶,便于對起重機(jī)主梁的加工過程進(jìn)行監(jiān)視控制。

開機(jī)時(shí)初始化自動(dòng)跳到主界面,如圖8所示,此時(shí)會(huì)以紅色字體走馬燈閃爍形式提示回零操作,按下回零按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)回零,回零結(jié)束后提示消失,系統(tǒng)才可以正常操作。主界面分為手動(dòng)界面、自動(dòng)界面、參數(shù)設(shè)置和報(bào)警監(jiān)測。手動(dòng)界面中,可以對伺服電機(jī)和液壓缸進(jìn)行正向點(diǎn)動(dòng)或負(fù)向點(diǎn)動(dòng)調(diào)節(jié),為設(shè)備調(diào)試提供方便。自動(dòng)界面中,可以對自動(dòng)加工程序進(jìn)行啟動(dòng)和停止操作,同時(shí)還可以根據(jù)加工型號對程序進(jìn)行選擇。參數(shù)設(shè)置中,包括電機(jī)參數(shù)設(shè)置和加工參數(shù)設(shè)置,可修改電機(jī)運(yùn)行參數(shù),對加工程序參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,見圖9。報(bào)警監(jiān)測界面主要用于顯示包括行程限位信號、壓力信號、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)和故障報(bào)警提示,方便操作人員了解設(shè)備的健康狀態(tài)。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)會(huì)彈出報(bào)警界面提示,錯(cuò)誤處理完后,按下報(bào)警復(fù)位,提示消除。

圖8 主界面

圖9 參數(shù)設(shè)置

3.2.2 PLC程序設(shè)計(jì)

本設(shè)計(jì)中由于需要對3臺伺服電機(jī)和液壓缸進(jìn)行定位控制,所以選用DVP64EH00T3,其具有4路高速脈沖輸出接口,同時(shí)具有32路輸出、32路輸入,完全滿足設(shè)備的控制要求,輸入輸出元件地址分配見表1。由于控制系統(tǒng)具有手動(dòng)操作和自動(dòng)操作兩種工作方式,在程序編寫時(shí),本設(shè)計(jì)按手動(dòng)程序和自動(dòng)程序這兩大模塊進(jìn)行編寫[7]。

表1 輸入輸出元件地址分配表

手動(dòng)程序的編寫需要滿足3臺伺服電機(jī)(上模調(diào)整裝置、下模調(diào)整裝置和送料裝置)的點(diǎn)動(dòng)控制和液壓缸的上升下降這些運(yùn)動(dòng)的控制要求。自動(dòng)程序包括上模調(diào)整裝置、下模調(diào)整裝置和送料裝置自動(dòng)運(yùn)行到設(shè)定后計(jì)算得到的位置,液壓缸沖壓,沖壓完成后下模調(diào)整裝置松開,液壓缸回到初始位置,手動(dòng)、自動(dòng)程序的切換通過人機(jī)界面按鈕實(shí)現(xiàn)。整個(gè)程序結(jié)構(gòu)有初始化程序、手動(dòng)程序、自動(dòng)程序和回零程序組成[8-9]。控制系統(tǒng)程序流程設(shè)計(jì)見圖10。在初始化程序運(yùn)行時(shí),要對PLC中各個(gè)信號、回零狀態(tài)和各軸狀態(tài)等進(jìn)行初始化,防止誤操作造成的人員傷害或設(shè)備損壞。

圖10 控制系統(tǒng)程序流程圖

在初始化程序中,復(fù)位了回零完成標(biāo)志,在每次設(shè)備開機(jī)時(shí)會(huì)出現(xiàn)回零提示,必須點(diǎn)擊回零按鈕,完成回零動(dòng)作后,才可以進(jìn)行手動(dòng)、自動(dòng)程序的操作。圖11給出了自動(dòng)程序流程圖。

圖11 自動(dòng)程序流程圖

自動(dòng)程序控制過程分析:上電開機(jī)后,首先點(diǎn)擊回零按鈕,上模調(diào)整裝置、下模調(diào)整裝置、送料裝置向零點(diǎn)方向以設(shè)定速度運(yùn)行,碰到各自零點(diǎn)傳感器后停止,并將當(dāng)前位置設(shè)置為零點(diǎn)。正確放置好鋼板后,設(shè)置鋼板寬度和起重機(jī)主梁成型參數(shù)后,按下啟動(dòng)按鈕,上模調(diào)整裝置、下模調(diào)整裝置、送料裝置自動(dòng)運(yùn)行到設(shè)定計(jì)算位置,全部到位后,液壓缸開始沖壓。直到遇到液壓缸下限位信號,液壓缸停止并保持2 s,下模調(diào)整裝置回到零點(diǎn),液壓缸返回到初始位置,自動(dòng)程序結(jié)束。

4 運(yùn)行測試

起重機(jī)主梁加工設(shè)備控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)完成后,進(jìn)行了運(yùn)行測試。運(yùn)行測試時(shí)分別按照自動(dòng)模式和手動(dòng)模式的操作流程進(jìn)行操作。測試結(jié)果表明,基于PLC的起重機(jī)主梁加工設(shè)備控制系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,且實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制要求。選擇人機(jī)界面作為上位機(jī)使用方便,可對不同型號加工板材的加工數(shù)據(jù)進(jìn)行分組設(shè)置。運(yùn)行過程中根據(jù)實(shí)際情況實(shí)時(shí)顯示報(bào)警信息,方便操作人員及時(shí)排除故障。

起重機(jī)主梁加工設(shè)備控制系統(tǒng)已經(jīng)成功應(yīng)用于某公司的起重機(jī)主梁加工生產(chǎn)設(shè)備中。經(jīng)實(shí)踐驗(yàn)證,使用該系統(tǒng)的加工設(shè)備加工一段6 m的主梁U型箱體只需要2~4 min,加工一臺18 m的主梁U型箱體只需要6~12 min。而傳統(tǒng)的加工方式加工,同樣18 m的主梁U型箱體需要2 d。與企業(yè)原有加工方法相比,使用該系統(tǒng)的設(shè)備也節(jié)約了人力,降低了用工成本。

5 結(jié)論

基于PLC的起重機(jī)主梁加工設(shè)備控制系統(tǒng)很好地解決了傳統(tǒng)起重機(jī)主梁加工方法效率低、誤差大等問題,目前已在某企業(yè)的起重機(jī)主梁生產(chǎn)中得到應(yīng)用。通過調(diào)試實(shí)驗(yàn)證明,本控制系統(tǒng)加工的產(chǎn)品由于采用沖壓一次成型,減少了焊(接)縫數(shù)量,提高了主梁的美觀程度和產(chǎn)品質(zhì)量,提高了生產(chǎn)效率,降低了焊接帶來的污染。

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