譚衛(wèi)東
(山西陽城陽泰集團(tuán)白溝煤業(yè)有限公司,山西 陽城 048100)
煤礦井下開采中,因受地質(zhì)條件變化、瓦斯、水害等礦井災(zāi)害治理、采掘接替臨時調(diào)整等因素影響,采煤工作面在回采過程中經(jīng)常會出現(xiàn)遭遇空巷情況。因工作面與空巷平交或斜交,在交接處巷道斷面大、應(yīng)力集中,在其影響范圍內(nèi)巷道出現(xiàn)受壓變形嚴(yán)重、煤墻片幫冒頂、頂板支護(hù)困難等現(xiàn)象,嚴(yán)重制約著工作面安全高效回采。工作面過空巷一般采取的主要方法是工作面?zhèn)涡辈贾没夭?、空巷?nèi)提前采取補強支護(hù)加固、工作面遷巷等,上述過空巷方法在施工過程中存在投入人員多、生產(chǎn)效率低、人員勞動強度大、安全系數(shù)低等問題[1-2]。本文針對白溝煤礦21041 工作面回采期間過空巷情況,提出利用高水速凝充填材料對空巷進(jìn)行充填加固技術(shù)方案,通過試驗和現(xiàn)場的應(yīng)用情況觀察,達(dá)到預(yù)期效果。
白溝煤礦12205 工作面位于12 采區(qū)東翼中部,東鄰岳莊斷層保護(hù)煤柱,西鄰12采區(qū)上山保護(hù)煤柱,南鄰徐莊斷層保護(hù)煤柱,北部為未開采區(qū)域。工作面主采二1 煤層,煤層厚度1.8~15.6 m,平均5.6 m。工作面采用綜采放頂煤采煤方法,全部垮落法管理頂板。因瓦斯治理需要,在距切眼180 m 和210 m位置布置有2 條高抽巷(如圖1),巷道沿傾斜布置,方向與工作面切眼方向平行。巷道斷面為矩形,凈斷面高×寬=3.2 m×4.6 m,長度194 m。
圖1 12205 工作面高抽巷布置示意圖
聯(lián)邦充填材料支護(hù)I號是一種雙組分無機(jī)材料,由A、B 兩種無機(jī)礦粉材料組成,具備完全阻燃、無毒腐蝕性等特點[3]。使用時按1:1 配合使用,A和B 兩種組分分別加水?dāng)嚢韬?,在混合?4 h 內(nèi)不凝固,但兩種漿體混合后5~30 min 內(nèi)即可完全固化。該高水材料充填固結(jié)體含水率高,使用時可根據(jù)不同的工程需要,選用不同的水灰比,同時具備凝結(jié)速度快、早期強度高、增長速度快、泵送性能好等特點[4]。聯(lián)邦充填材料支護(hù)按照不同水灰比配比和不同固結(jié)時間條件下形成的強度測試情況見表1。
表1 不同水灰比和固結(jié)時間條件下高水材料測試參數(shù)
由表1 測試數(shù)據(jù)可知,水灰比越小的充填材料,其形成的填充體的抗壓強度就越高,但消耗的材料數(shù)量也越大;相反,充填材料水灰比數(shù)值越大,其形成的充填體抗壓強度越低,但消耗的材料數(shù)量越小。綜上可知,采用水灰比值大的充填支護(hù)材料,能夠有效節(jié)約材料消耗,但會導(dǎo)致充填體的抗壓強度降低。
白溝煤礦12205 工作面1#和2#高抽巷沿煤層頂板掘進(jìn),工作面在通過該高抽巷空巷時支架是從空巷內(nèi)充填體下方通過,充填體被支架頂梁托住,若充填體的抗壓強度過低,支架在經(jīng)過充填體時頂梁會陷進(jìn)充填體內(nèi),造成支架拉移阻力增大,影響工作面正常生產(chǎn)。綜上分析,采用水灰比為3:1 的充填材料時,單組分漿液流動時間在2 h 以上,而兩組分漿液混合后初始固化時間在20 min 左右,7 d以后充填體抗壓強度能夠達(dá)到3.2 MPa 左右,其強度能夠達(dá)到空巷充填要求,且材料消耗量相對較低。
為便于觀察充填材料漿液的固化效果,在平地實驗室進(jìn)行充填材料漿液的大體積充填固化模擬試驗。試驗期間,選取尺寸為1 m×0.4 m×0.5 m 的充填模板,在模板內(nèi)鋪設(shè)塑料布用來防止?jié){液滲漏和保溫。A 和B 兩種組分材料各選取70 kg。
通過充填模擬試驗可知,A、B 兩組分漿液混合后凝固時間大約為18 min,主要是因為大體積的充填體能夠形成聚集熱量的條件,在高溫條件下更有利于充填漿液的凝固。在漿液凝固7 d 以后,將模塊取樣制成體積為70.5 mm×70.5 mm×70.5 mm的標(biāo)準(zhǔn)試樣,對試樣的單軸抗壓強度進(jìn)行測試,7 d后樣體的強度為3.5 MPa,比小體積的試樣強度略高。結(jié)果表明,大體積充填材料能夠形成聚集熱量的環(huán)境,在聚熱的條件下有利于提高充填體的抗壓強度。
結(jié)合工作面地質(zhì)條件,因1#高抽巷頂板標(biāo)高高于2#高抽巷,可以利用此條件從1#高抽巷向2#高抽巷施工充填鉆孔,優(yōu)先對2#高抽巷進(jìn)行充填。鉆孔設(shè)計仰角1°~3°,鉆孔間距20 m,采用直徑為75 mm 鉆頭施工,注漿孔內(nèi)安裝Φ51 mm 的高壓膠管作為注漿管,管路出液口懸掛在2#高抽巷巷道頂部最高處。注漿孔布置圖如圖2。
圖2 12205 工作面高抽巷注漿孔布置示意圖
在對高抽巷進(jìn)行充填作業(yè)時,主要分三個階段實施。第一階段,首先在高抽巷口處施工擋液墻,防止注液時漿液從巷口流出。施工擋液墻時,為防止巷道內(nèi)有害氣體積聚,在距巷口頂部上方預(yù)留0.5m 高的通風(fēng)口作為巷道內(nèi)通風(fēng)使用。注漿前,每個注漿點處均需要鋪設(shè)單獨的進(jìn)液管路,且出漿口位置設(shè)置在該區(qū)域內(nèi)的最高點。當(dāng)巷道內(nèi)的漿液液面與擋液墻口齊平時,將擋液墻上方0.5 m 高的通風(fēng)口進(jìn)行封閉,封閉后進(jìn)行第二階段的注漿充填。當(dāng)漿液液面高度達(dá)到第二階段巷道區(qū)域內(nèi)的高點,到達(dá)第三階段預(yù)鋪設(shè)的注漿管路下沿時,可以開始第三階段的注漿充填[5]。充填示意圖如圖3。
圖3 高抽巷注漿充填示意圖
(1)工作面注漿措施
為防止工作面過空巷時煤墻片幫、冒頂影響工作面安全回采,當(dāng)工作面回采至距1#高抽巷10~15 m 位置時,采取在工作面切眼內(nèi)對煤體提前進(jìn)行注漿加固措施,使破碎的煤體提前固化,提高煤體的穩(wěn)固性和整體高壓強度,確保工作面安全回采。
工作面切眼內(nèi)煤壁注漿孔設(shè)計為雙排布置,上排孔距工作面頂板1000 mm,仰角15°,孔深為8000 mm,每間隔5000 mm 布置一個注漿孔。下排孔設(shè)計距工作面底板1500 mm,水平布置,孔深8000 mm,孔間距5000 mm。注漿孔布置如圖4。
圖4 工作面注漿孔布置示意圖
(2)工作面調(diào)斜
當(dāng)工作面回采至距1#高抽巷30 m 位置時,工作面機(jī)頭和機(jī)尾按照2:1 比例進(jìn)行推進(jìn),即機(jī)頭推進(jìn)2 m 時,機(jī)尾推進(jìn)1 m,當(dāng)工作面回采至高抽巷位置時保證機(jī)頭超前機(jī)尾15 m,工作面與高抽巷斜交,使工作面支架逐架進(jìn)入高抽巷內(nèi),減小工作面一次揭露高抽巷的面積,以便于工作面煤墻和頂板管理維護(hù)。
(3)加強巷道超前支護(hù)
在受高抽巷影響范圍的巷道內(nèi)加強巷道超前支護(hù)工作。在1#和2#高抽巷口向里5 m 范圍內(nèi)支設(shè)木垛進(jìn)行加強支護(hù)。在高抽巷口前后20 m 范圍內(nèi)的巷道內(nèi)沿巷道走向方向使用單體液壓支護(hù)配合π 型鋼梁打設(shè)雙抬棚進(jìn)行加固,打設(shè)的抬棚一梁三柱,抬棚間距1000 mm,單體液壓支柱初撐力不低于90 kN,每班安排專人進(jìn)行檢查維護(hù)。
在工作面回采過程中,通過采取對空巷提前進(jìn)行注漿充填、工作面煤壁注漿、工作面調(diào)斜和受空巷影響段巷道超前加固支護(hù)等措施,在距離注漿孔水平方向1 m 位置施工1 個窺視鉆孔觀察煤體注漿前后情況,注漿后幫部煤體窺視情況如圖5、圖6。注漿后,原煤體發(fā)育的裂隙被充填固化,煤體完整性得到了提高,其強度相應(yīng)得到增加,注漿起到加固煤體的作用,工作面煤壁直線性較好,未出現(xiàn)大范圍片幫和漏頂現(xiàn)象,工作面實現(xiàn)了安全快速推進(jìn)。
圖5 注漿前幫部煤體窺視情況
圖6 注漿后幫部煤體窺視情況
(1)通過大體積充填模擬試驗可知,聯(lián)邦充填支護(hù)材料I 號在聚熱條件下,能夠有利于其抗壓強度的增長。
(2)綜合分析可知,采用水灰比為3:1 的充填材料時,單組分漿液流動時間在2 h 以上,而兩組分漿液混合后初始固化時間在20 min 左右,7 d 以后充填體抗壓強度能夠達(dá)到3.2 MPa 左右,其強度能夠達(dá)到空巷充填要求,且材料消耗量相對較低。
(3)工作面過空巷期間,在提前利用高水材料對空巷采取充填措施的基礎(chǔ)上,為提高過空巷期間的安全系數(shù),同時采取對工作面煤體進(jìn)行注漿固化、工作面調(diào)斜、巷道超前加固支護(hù)等措施。通過應(yīng)用結(jié)果表明,采取上述措施后,12205 工作面煤壁和頂板得到了有效控制,工作面實現(xiàn)了安全快速通過空巷。