薛瑤瑤,田金光,王萬里,徐西娥
(陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司煉化公司,陜西延安727406)
某公司240×104t/a柴油加氫裝置采用大連(撫順)石油化工研究院(FRIPP)的加氫改質(zhì)異構(gòu)降凝工藝技術(shù),選用FRIPP研發(fā)的加氫改質(zhì)異構(gòu)降凝配套催化劑。裝置于2013年投產(chǎn),主要加工常壓直餾柴油,冬季生產(chǎn)-10#低凝柴油,夏季生產(chǎn)5#柴油。2020年4月大檢修后,5月11日、17日裝置2次開工過程中,均出現(xiàn)反應(yīng)器床層壓降快速升高而被迫停工。大檢修期間,F(xiàn)HUDS-6精制劑和FC-20改質(zhì)異構(gòu)降凝催化劑進(jìn)行再生,同時為解決裝置冬季生產(chǎn)低凝柴油時加熱爐負(fù)荷大的問題,在第3床層裝填部分FDW-3臨氫降凝催化劑。
該裝置5月11日、17日的2次進(jìn)料開工過程中,均由于反應(yīng)器床層壓降快速升高而被迫停工處理,處理的主要方法是對第1床層及第2床層催化劑進(jìn)行撇頭、過篩,并對反應(yīng)進(jìn)料系統(tǒng)進(jìn)行爆破吹掃、開路油運(yùn)除去雜質(zhì)。
5月11日裝置開始進(jìn)料,在15 min內(nèi)進(jìn)料量由90 t/h提升至180 t/h,反應(yīng)器總壓降在10 min內(nèi)由0.120 MPa快速上升至0.637 MPa,其中1床層壓降0.624 MPa。隨即停止進(jìn)油,期間通過再次嘗試進(jìn)油,壓降高的問題仍未改善,為防止繼續(xù)運(yùn)行損壞設(shè)備,決定停工檢查反應(yīng)器。
5月14日,打開反應(yīng)器,觀察到第1床層泡罩盤上有黑色粉末,上部保護(hù)劑和精制催化劑接觸處有土灰色較硬結(jié)塊,厚度約20~30 cm;中部精制催化劑結(jié)塊嚴(yán)重,下部精制催化劑有少量黑色結(jié)塊,存在板結(jié)現(xiàn)象。
打開反應(yīng)器檢查發(fā)現(xiàn)進(jìn)料分配盤、保護(hù)劑和催化劑上有明顯的結(jié)垢物。決定采取將第1床層催化劑進(jìn)行撇頭處理,并對進(jìn)料換熱器和加熱爐管進(jìn)行爆破吹掃等措施,第1床裝填再生劑及過篩催化劑,第2、3床層催化劑不動。
5月17日,裝置具備進(jìn)料條件后開始進(jìn)料,進(jìn)料量為90 t/h,穿透床層后在16 min內(nèi)進(jìn)料量提至180 t/h,反應(yīng)器床層總壓降由0.241 MPa上升至0.59 MPa,其中第1床層壓降由0.121 MPa上升至0.50 MPa,之后,通過多次適當(dāng)升溫、降量調(diào)整操作,仍無法解決壓降高問題,而且壓降有緩慢升高趨勢。經(jīng)分析壓降升高現(xiàn)象與第1次基本一致,決定再次停工處理,對反應(yīng)器第1、2床層卸劑檢查。
5月20日打開反應(yīng)器后,發(fā)現(xiàn)第1床層泡罩盤上有少量黑色油泥狀物質(zhì),上部保護(hù)劑和精制劑接觸處存在與第1次相同的板結(jié)現(xiàn)象,中下部有不同程度的結(jié)塊現(xiàn)象;第2床層泡罩盤上、催化劑上中部均有不同程度的結(jié)塊現(xiàn)象;第3床層上部中間部分只有1小塊結(jié)塊。與第1次檢查相比,第2次檢查發(fā)現(xiàn)催化劑床層粉塵較少。
由于反應(yīng)器各床層催化劑結(jié)塊與第1次情況相似,且第3床層催化劑上部也有少量結(jié)塊,所以分析認(rèn)為反應(yīng)器再生催化劑經(jīng)過2次挖出、撇頭、過篩、裝填,可能會造成催化劑較大破損,為了減少催化劑本身對反應(yīng)器壓降的影響,采取將第1、2床層精制催化劑全部卸出、更換為新催化劑;為防止垢物對反應(yīng)器壓降的影響,將進(jìn)料分配盤由泡罩型更換為煙筒型,第1床層上部保護(hù)劑更換為鳥巢型,裝填高度由280 mm增加至1 000 mm,對進(jìn)料換熱器爆破吹掃,并預(yù)制臨時管線,開路油運(yùn)沖洗換熱器殼程及加熱爐爐管。
針對裝置反應(yīng)器壓降快速升高問題,分別從原料、雜質(zhì)來源、催化劑等方面進(jìn)行分析排查。
加工原料主要為常壓直餾柴油;2017年4月至2020年4月裝置運(yùn)行期間,共加工8.32×104t/a的DCC裂解柴油。
此次檢修后裝置開工用原料為常壓直餾柴油,第1次開工原料來自石化廠罐區(qū)柴油,化驗(yàn)分析原料餾程、密度、凝點(diǎn)等指標(biāo)均滿足要求。第2次開工,為防止原料中有雜質(zhì),由延煉向石化廠直供給新鮮常壓柴油原料,原料各項(xiàng)指標(biāo)均滿足要求。但從此次再生催化劑顏色發(fā)紅判斷,系統(tǒng)中存在腐蝕產(chǎn)生過程鐵,積聚在催化劑表面,催化劑再生時高溫生成Fe2O3的顏色。
DCC裂解輕油芳烴含量高(87.8%),其中雙環(huán)及三環(huán)芳烴含量高達(dá)43.1%(見表1),還含有不飽和烴,同時發(fā)現(xiàn)有絮狀物、沉淀物等雜質(zhì)(見表2),經(jīng)公路罐車長途運(yùn)輸,易形成結(jié)焦前驅(qū)物,且可能攜帶少量催化劑。
經(jīng)查詢有關(guān)資料,多環(huán)芳烴在加氫過程容易引起縮合生焦副反應(yīng),在高壓換熱器和爐管及系統(tǒng)內(nèi)沉積,開工引油過程由于溫度、壓力變化,將垢物和縮合物形成的黏糊狀結(jié)垢物質(zhì)隨物料進(jìn)入反應(yīng)器,并在反應(yīng)器頂部堆積,附著在催化劑床層上部形成板結(jié)[1,2]。
表2 DCC裂解輕油性質(zhì)
分析認(rèn)為,原料中有鐵離子存在、帶有少量水汽,以及芳烴、烯烴含量高的DCC裂解輕油易形成垢物和焦粉,附著在原料換熱器、加熱爐爐管,在開工引油過程中隨原料油進(jìn)入反應(yīng)器,附著在反應(yīng)器上部原料分配器、催化劑床層上,是導(dǎo)致反應(yīng)器上部床層壓降升高的主要原因[3,4]。
該裝置投用6 a,長時間的生產(chǎn)過程中,管道及設(shè)備會存在腐蝕現(xiàn)象,整個系統(tǒng)可能存在腐蝕物或垢物,如反應(yīng)器前的換熱器、加熱爐管及其它管線攜帶的腐蝕物或垢物,通過油氣帶入反應(yīng)器(包括分配盤、催化劑空隙、冷氫箱等),沉積于反應(yīng)器的分配盤、冷氫箱或催化劑空隙中,上部催化劑板結(jié)造成油氣分配不均,導(dǎo)致溝流偏流,柴油中的不飽和成分在死區(qū)中發(fā)生聚合生焦,從而出現(xiàn)大量結(jié)焦塊,引起反應(yīng)器及催化劑床層壓降增大[5]。
對反應(yīng)器分配盤、催化劑上粉塵樣品進(jìn)行X射線衍射(XRD)和X射線熒光(XRF)檢測分析,過篩粉塵樣品的XRF檢測結(jié)果表明,樣品中主要含F(xiàn)e(17.68%)、Al(16.79%)、Ni(2.59%)、Mo(9.3%)、S(5.8%)等元素,XRD檢測發(fā)現(xiàn)明顯的硫酸亞鐵礦(FeSO4·H2O)和磁鐵礦(Fe3O4)的特征衍射峰,過篩粉塵樣品X射線衍射(XRD)譜見圖1。
圖1 過篩粉塵樣品X射線衍射(XRD)譜圖
泡罩網(wǎng)上粉塵樣品主要含F(xiàn)e(36.82%)、S(12.0%)元素以 及 少量Mo、Al、Na、Ni等 元 素。XRD檢測發(fā)現(xiàn)明顯的硫酸亞鐵礦(FeSO4·H2O)和磁鐵礦(Fe3O4)的特征衍射峰,見圖2。
圖2 泡罩網(wǎng)上粉塵樣品X射線衍射(XRD)譜圖
同時委托大連(撫順)石油化工研究院對第2次停工各床層樣品ICP分析,見表3。
表3 第2次停工搶修相關(guān)樣品ICP分析結(jié)果/×10-6
檢測結(jié)果和XRF分析結(jié)果基本一致,1是雜物主要是含鐵物質(zhì)、2是含有約40%的有機(jī)物。通過查閱資料,鐵在石油及其餾分油中既能以懸浮無機(jī)物形式存在,又能以油溶性鐵和絡(luò)合物的形式存在。鐵離子對催化劑活性的影響較小,但是,它很容易成為硫化物而沉積在催化劑床層表面,而且由于其反應(yīng)快,因此一般以結(jié)殼的形式出現(xiàn)在催化劑床層的頂部,引起床層壓降的上升[6]。
從2次反應(yīng)器壓降快速上漲情況看,符合進(jìn)料將系統(tǒng)中沉積的雜物瞬間帶到下游情況,雜物主要成分是含鐵物質(zhì)、還有Ni、Mo等催化劑組分,說明催化劑含有粉塵或有少量破損現(xiàn)象發(fā)生[7]。因此分析認(rèn)為,反應(yīng)器床層上部保護(hù)劑和催化劑板結(jié)、催化劑結(jié)塊是造成壓降大的主要原因。
此次裝置檢修期間裝填的催化劑是再生催化劑和部分新鮮催化劑,催化劑再生后經(jīng)分析比表面、壓碎強(qiáng)度等各項(xiàng)物化指標(biāo)滿足要求,見表4。
表4 催化劑物化性質(zhì)
再生催化劑的2 mm以下粒度比新鮮催化劑含量高出43.61%,催化劑堆密度增大,引起1、2床層(裝填同型號同批次再生劑)壓降增大。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷,較新劑上漲約0.02~0.1 MPa,而前2次壓降大主要集中在反應(yīng)器的第1床層,反推再生后催化劑指標(biāo)滿足生產(chǎn)要求。在第1次反應(yīng)器撇頭處理期間,為了檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,將催化劑送到西北化工研究院檢測壓碎強(qiáng)度,再生劑182.40 N/cm以上、過篩劑為166.39 N/cm,檢測指標(biāo)均滿足要求。
從2次進(jìn)料反應(yīng)器壓降分布情況判斷,總壓降分別為0.637 MPa和0.59 MPa,其中第1床層壓降分別為0.624 MPa和0.50 MPa,說明壓降主要集中在第1床層。除第3床層裝填2.3 m新FDW-3降凝劑外,3個床層全部裝填再生催化劑,如果是再生催化劑堆密度大或裝填不當(dāng)引起的壓降增大,應(yīng)該是3個床層的壓降均增大。因此,分析認(rèn)為,再生催化劑堆密度大或裝填不當(dāng),總壓降較新劑上漲約0.02~0.1 MPa,不會造成壓降過大過快上升。
根據(jù)2次停工后檢查發(fā)現(xiàn)催化劑板結(jié)和結(jié)塊情況,主要采取了以下措施:
(1)將反應(yīng)器1、2床層再生催化劑FHUDS-6卸出,更換為粒度較大的新催化劑FHUDS-8;
(2)將第1床層上部保護(hù)劑更換為鳥巢型,裝填高度由280 mm增加至1 000 mm,裝填量由0.5 t增加到12.88 t;
(3)將進(jìn)料分配盤由泡罩更換為煙筒型;
(4)對3臺進(jìn)料換熱器逐一爆破吹掃,并預(yù)制臨時管線開路沖洗換熱器殼程及加熱爐爐管;
(5)原料由延煉提前儲備并直供,嚴(yán)格投用反沖洗過濾器,細(xì)化開工原料提量速度等。經(jīng)過采取以上措施,5月28日裝置第3次進(jìn)料開工,反應(yīng)器壓降正常,30日產(chǎn)品合格。
(1)原料儲罐、管線及裝置系統(tǒng)中存在硫化亞鐵腐蝕物,開工進(jìn)料后硫化亞鐵腐蝕物隨油品進(jìn)入反應(yīng)器內(nèi),造成催化劑板結(jié)、堵塞。
(2)摻煉榆能化DCC輕柴油,該油品多環(huán)芳烴含量較高,在日常生產(chǎn)過程中易發(fā)生縮合生焦副反應(yīng),沉積在反應(yīng)進(jìn)料系統(tǒng)中,開工引油過程中,與垢物一起被帶入反應(yīng)器,附著在催化劑床層上部形成板結(jié)。
(3)通過對進(jìn)料換熱器、加熱爐等系統(tǒng)爆破吹掃、冷油沖洗、反應(yīng)器更換新型進(jìn)料分配盤、新鮮催化劑等措施后,裝置開工運(yùn)行后,反應(yīng)器第1床層壓降0.023 MPa,總壓降0.152 MPa,系統(tǒng)恢復(fù)正常后生產(chǎn)的產(chǎn)品合格。