李玉福
(神華神東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司 上灣煤礦, 內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017209)
我國煤炭資源豐富,井工開采工作方式占比較大,因地質(zhì)環(huán)境的影響,煤礦自燃事故頻發(fā),不僅給井下生產(chǎn)帶來極大的安全隱患,也是對資源的一種浪費(fèi)。超大采高煤層工作面防滅火形勢更加嚴(yán)峻,因此,科學(xué)規(guī)劃超大采高煤層工作面自燃監(jiān)測及火災(zāi)預(yù)防措施是目前亟待解決的問題。
徐小馬[1]針對某大采高綜放工作面煤自燃問題,通過煤炭氧化實(shí)驗(yàn)確定了該工作面煤自燃過程中的氣體指標(biāo),結(jié)合火災(zāi)束管監(jiān)測完成煤自燃早期預(yù)測工作。鄧軍等[2]圍繞某綜采工作面推進(jìn)慢的問題,分析了發(fā)火原因及治理難點(diǎn),研究了封閉工作面水淹降溫技術(shù),同時(shí)利用高分子膠體壓注、工作面上下端頭封堵等綜合措施,有效遏制住火區(qū)復(fù)燃及煤自燃,確保了該工作面的正常生產(chǎn)。陳明河[3]針對淺埋深大采高工作面采空區(qū)漏風(fēng)嚴(yán)重問題,通過現(xiàn)場觀測和數(shù)值模擬,結(jié)合參數(shù)指標(biāo),確定工作面自燃“三帶”劃分結(jié)果,為制定有效的綜合防火措施提供了科學(xué)依據(jù)。
超大采高工作面煤自燃監(jiān)測數(shù)據(jù)包括氣體濃度、溫度等,研究方法包括實(shí)驗(yàn)、數(shù)值模擬、現(xiàn)場觀測等?,F(xiàn)有研究大多未考慮各指標(biāo)之間的關(guān)系,研究手段及數(shù)據(jù)分析方法單一。針對該問題,本文以神華神東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司上灣煤礦采高為8.8 m的12401工作面為例,采用現(xiàn)場煤自燃實(shí)驗(yàn)、現(xiàn)場觀測、數(shù)值模擬等方法,結(jié)合現(xiàn)場火災(zāi)防治數(shù)據(jù),總結(jié)工作面煤自燃火災(zāi)過程中氣體濃度與溫度之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系,為超大采高工作面煤自燃火災(zāi)防治提供技術(shù)支撐。
上灣煤礦煤層埋深淺且可采煤層間距小,屬于煤層群開采[4-5]。12401工作面煤層屬于I類易自燃煤層,工作面巷道采用“兩進(jìn)一回”布局,兩進(jìn)風(fēng)巷之間的間隔為50~60 m,通過聯(lián)絡(luò)巷聯(lián)通[6]。在掘進(jìn)過程中不可避免地會破壞煤體的完整性,使煤柱出現(xiàn)裂隙,進(jìn)而形成漏風(fēng)通道,聯(lián)通多個(gè)相鄰的采空區(qū)[7-8],導(dǎo)致發(fā)生煤自燃的危險(xiǎn)性增大。
12401工作面煤層最短自然發(fā)火期為35 d,工作面長度為299.2 m,推進(jìn)長度為5 291 m,推進(jìn)周期長,自燃危險(xiǎn)性大,工作面煤層厚度達(dá)11 m,采用一次性采全高的開采方式,采空區(qū)的進(jìn)、回風(fēng)巷和開切眼、終采線區(qū)域必然遺留大量浮煤,為本煤層自然發(fā)火創(chuàng)造了物質(zhì)基礎(chǔ)[9]。由于開采煤層埋深淺、煤層間距小、開采塌陷直通地表,采用負(fù)壓通風(fēng)方式,該煤層存在地表漏風(fēng)情況。若本煤層發(fā)生自燃,會影響下一煤層開采[10],因此,有必要做好該工作面采空區(qū)自燃監(jiān)測和分析工作。
12401工作面已經(jīng)裝備了地面束管監(jiān)測系統(tǒng)、井下束管監(jiān)測系統(tǒng)、安全監(jiān)控系統(tǒng)和光纖測溫系統(tǒng)等獨(dú)立監(jiān)測系統(tǒng)。
(1) 地面束管監(jiān)測系統(tǒng)。采用16芯束管監(jiān)測系統(tǒng),束管自監(jiān)控中心進(jìn)入主斜井至井下,在井下的工作面、采空區(qū)安裝束管和采樣頭,將井下監(jiān)測地點(diǎn)的氣體通過束管抽至地面氣相色譜儀中,對氣體的成分、濃度和變化趨勢進(jìn)行分析。系統(tǒng)監(jiān)測的數(shù)據(jù)為CO,CO2,CH4,C2H4,C2H6,C2H2,O2,N2等氣體濃度。
(2) 井下束管監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對CO,CO2,O2,CH4等氣體濃度的24 h實(shí)時(shí)監(jiān)測,抽采距離控制在2 km以內(nèi),實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)自動通過環(huán)網(wǎng)上傳至地面監(jiān)測中心,其測點(diǎn)布置與地面束管測點(diǎn)布置互相補(bǔ)充[11]。
(3) 安全監(jiān)控系統(tǒng)。選用KJ95X安全監(jiān)控系統(tǒng),對井下采掘工作面瓦斯、CO濃度、溫度等參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控,在工作面上隅角、回風(fēng)巷口向里10~15 m處各設(shè)置一臺CO傳感器和一臺CH4傳感器,在工作面回風(fēng)流處設(shè)置溫度傳感器和風(fēng)速傳感器,實(shí)時(shí)監(jiān)測CO濃度、CH4濃度、溫度和風(fēng)速。
(4) 光纖測溫系統(tǒng)。從開切眼處沿著兩巷道鋪設(shè)分布式測溫光纖,如圖1所示,每隔1 m布置1個(gè)測點(diǎn),實(shí)時(shí)監(jiān)測巷道溫度值,系統(tǒng)巡檢周期不大于15 s。
上灣煤礦12401工作面部署了4套與煤自燃火災(zāi)相關(guān)的監(jiān)測系統(tǒng),但是各系統(tǒng)之間相互獨(dú)立,系統(tǒng)監(jiān)測參數(shù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系無法確定,導(dǎo)致日常煤自燃火災(zāi)隱患處置過程中,各系統(tǒng)數(shù)據(jù)大多只起到參考作用,無法深入、具體地指導(dǎo)現(xiàn)場煤自燃火災(zāi)防治工作。
圖1 12401工作面煤自燃火災(zāi)測點(diǎn)布置
對12401工作面煤層煤樣進(jìn)行程序升溫氧化實(shí)驗(yàn)。先剝?nèi)ッ簶颖砻嫜趸瘜?,然后用破碎機(jī)對其進(jìn)行破碎,并篩分出直徑為0.18~0.25 mm的50 g顆粒作為實(shí)驗(yàn)煤樣。向煤樣內(nèi)通入流量為50 mL/min的干空氣,在程序控溫箱控制下對煤樣進(jìn)行程序升溫[12],設(shè)置程序控溫箱的初始溫度為30 ℃。當(dāng)程序控溫箱恒溫運(yùn)行10 min達(dá)到初始溫度穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),對煤樣進(jìn)行程序升溫,當(dāng)達(dá)到指定測試溫度時(shí),保持溫度恒定5 min后取出氣樣進(jìn)行氣體成分和濃度分析,實(shí)驗(yàn)結(jié)果總結(jié)如下。
(1) CO在30 ℃時(shí)開始出現(xiàn),在70~80 ℃時(shí)CO濃度迅速上升,說明此時(shí)煤已經(jīng)開始迅速氧化,物理吸附越來越弱,化學(xué)吸附和化學(xué)反應(yīng)占據(jù)了主導(dǎo)位置,CO可作為指標(biāo)氣體。
(2) 煤炭低溫氧化過程中釋放的CO2和CH4濃度變化規(guī)律性不強(qiáng),因此,CO2和CH4不能作為該煤層預(yù)測煤自燃的指標(biāo)氣體。
(3) C2H6在60 ℃開始出現(xiàn),H2在110 ℃時(shí)開始出現(xiàn),C2H4在100 ℃時(shí)開始出現(xiàn),這3種氣體的生成量均隨煤溫的上升呈單一遞增關(guān)系。C2H2在30~220 ℃沒有出現(xiàn),說明其出現(xiàn)時(shí)的溫度高于220 ℃,一旦有C2H2則表明煤已經(jīng)發(fā)生劇烈化學(xué)反應(yīng),因此C2H6,C2H4,C2H2,H2可作為輔助指標(biāo)氣體。
在距離12401工作面采空區(qū)回風(fēng)側(cè)位置每隔50 m埋設(shè)4個(gè)束管采樣點(diǎn)(測點(diǎn)),監(jiān)測CO,O2體積分?jǐn)?shù),如圖2所示。
(a) 1號束管采樣點(diǎn)
從圖2可看出,隨著測點(diǎn)與工作面的距離不斷增加,4個(gè)測點(diǎn)CO體積分?jǐn)?shù)先呈遞增趨勢,達(dá)到峰值后遞減,整體呈倒“U”形。2號、3號、4號測點(diǎn)分別推進(jìn)至距工作面75,96,125 m時(shí),CO體積分?jǐn)?shù)出現(xiàn)峰值,分別為185×10-6,136×10-6,140×10-6,然后開始下降,距工作面200 m左右開始穩(wěn)定。各測點(diǎn)O2體積分?jǐn)?shù)總體呈下降趨勢,2號測點(diǎn)的O2體積分?jǐn)?shù)在距工作面203 m左右下降到10%以下,4號測點(diǎn)的O2體積分?jǐn)?shù)在距工作面198 m時(shí)下降至9.6%,而1號、3號測點(diǎn)的O2體積分?jǐn)?shù)較高,分別在333,327 m時(shí)下降至11.57%,12.06%。
采空區(qū)自燃“三帶”一般按O2體積分?jǐn)?shù)來劃分,散熱帶內(nèi)由于漏風(fēng)充分,其O2體積分?jǐn)?shù)偏高,常取大于18%;窒息帶的O2體積分?jǐn)?shù)小于10%,氧化升溫帶的O2體積分?jǐn)?shù)為10%~18%。一般距工作面0~30 m為散熱帶,30~178 m為自燃帶,大于178 m為窒息帶。上灣煤礦12401工作面現(xiàn)場觀測結(jié)果表明,采空區(qū)散熱帶+自燃帶長度約為200 m,采空區(qū)CO體積分?jǐn)?shù)最大值為185×10-6。
根據(jù)上灣煤礦12401工作面實(shí)測參數(shù),利用Ansys Workbench 中Fluent前處理軟件Design Modeler建立采空區(qū)三維模型?,F(xiàn)場注氮口和注氮位置和現(xiàn)場技術(shù)人員進(jìn)行了嚴(yán)格核實(shí),符合實(shí)際情況。采空區(qū)走向長度為300 m,傾向長度為200 m[13-14],自下而上分別設(shè)置為遺煤帶、冒落帶、斷裂帶。三維模型的基本參數(shù)見表1,松散煤體及巖體材料參數(shù)見表2,幾何模型如圖3所示。
表1 采空區(qū)三維模型基本參數(shù)
表2 松散煤體及巖體材料參數(shù)
模型解算設(shè)置中,設(shè)置組分為O2,N2及CO混合物。邊界條件:設(shè)置進(jìn)風(fēng)口和注氮口為速度入口,回風(fēng)口為自由出流,采空區(qū)為多孔介質(zhì)區(qū)域??紫堵?、黏性阻力系數(shù)、慣性阻力系數(shù)及耗氧速率采用用戶自定義函數(shù)(User-Defined Functions,UDF)編程的方式編譯至解算程序進(jìn)行解算[15]。
圖3 上灣煤礦12401采空區(qū)幾何模型
注氮前后采空區(qū)O2體積分?jǐn)?shù)三維分布如圖4所示,采空區(qū)“三帶”變化如圖5所示,其中X為煤層走向長度,Y為工作面長度,Z為采空區(qū)高度。由圖4和圖5可知,注氮前,O2從進(jìn)風(fēng)側(cè)進(jìn)入工作面,由于工作面和采空區(qū)之間不可避免地存在漏風(fēng)情況[15-17],特別是在進(jìn)風(fēng)隅角處,有相當(dāng)一部分O2進(jìn)入到采空區(qū),作為區(qū)分氧化升溫帶和窒息帶的10% O2體積分?jǐn)?shù)等值線深入至采空區(qū)約80 m;而回風(fēng)側(cè)O2體積分?jǐn)?shù)明顯較小,在深入采空區(qū)方向,O2體積分?jǐn)?shù)隨著與工作面距離的增大而逐漸減??;在垂直于采空區(qū)方向,由于O2摩爾質(zhì)量大于空氣,整體而言,越靠近底板處O2體積分?jǐn)?shù)越大。
(a) 注氮前
(a) 注氮前
向采空區(qū)高溫區(qū)域采用注氮措施后,采空區(qū)的漏風(fēng)流場受到干擾,進(jìn)而改變了采空區(qū)內(nèi)流體的運(yùn)移規(guī)律。注氮明顯改變了采空區(qū)內(nèi)O2分布,以注氮孔為中心,O2體積分?jǐn)?shù)呈現(xiàn)明顯的向四周增大趨勢,注氮前的窒息帶被劃分為2個(gè)部分,小部分O2因N2的擠壓作用進(jìn)入采空區(qū)深部,而大部分O2向工作面方向移動,大大減小了氧化升溫帶的寬度,惰化效果顯著。
注氮前后CO體積分?jǐn)?shù)變化如圖6所示。注氮前,由采空區(qū)內(nèi)異常區(qū)域涌出的CO氣體分布于整個(gè)采空區(qū),受采空區(qū)漏風(fēng)風(fēng)流擾動影響,明顯向回風(fēng)隅角處運(yùn)移,進(jìn)風(fēng)側(cè)CO體積分?jǐn)?shù)小于回風(fēng)側(cè)。采取注氮措施后,CO聚集區(qū)域被注入N2分割為2個(gè)部分:靠近采空區(qū)深部的一部分面積較小,分布在160 m 注氮前后溫度場變化如圖7所示。由于煤體的導(dǎo)熱性較差,盡管采空區(qū)中心處溫度達(dá)800 K,但溫度擴(kuò)散范圍不大。采取注氮措施后,最高點(diǎn)溫度迅速降至305 K,有效控制了高溫火源區(qū)域的擴(kuò)大。 (a) 注氮前 (a) 注氮前 對多次模擬結(jié)果進(jìn)行總結(jié),得出最佳注氮量為1 000 m3/h。若注氮量過低,則惰化效果不佳;注氮量超過1 000 m3/h后,若繼續(xù)加大注氮量,對采空區(qū)“三帶”影響不大,但增加了注氮成本。 12401工作面于2018-03-20開始回采,回采初期推進(jìn)速度較慢且工作面及“兩道兩線”(進(jìn)風(fēng)道、回風(fēng)道、始采線及終采線)遺留浮煤較多,截至2018-05-20工作面只推進(jìn)298 m。2018-05-25—06-20,溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,距離工作面當(dāng)前推進(jìn)位置60 m處兩巷道光纜有異常,尤其是進(jìn)風(fēng)側(cè),最高溫度達(dá)到32.2 ℃,高溫異常區(qū)域O2體積分?jǐn)?shù)一直維持在20%以上,CO體積分?jǐn)?shù)逐漸升高到100×10-6。 根據(jù)模擬結(jié)果,進(jìn)風(fēng)側(cè)距離工作面50~70 m處溫度最高,與現(xiàn)場情況基本一致。為了及時(shí)消除火災(zāi)隱患,采用地面與井下一起注氮的方式降低火災(zāi)危險(xiǎn)性。按照模擬結(jié)果,井下注氮位置選取進(jìn)風(fēng)側(cè)聯(lián)絡(luò)巷,在距離工作面50~100 m的77聯(lián)絡(luò)巷采用井下注氮方式。地面注氮位置選取DM-1000鉆孔處,按照采空區(qū)“三帶”分布規(guī)律模擬結(jié)果,在X=70 m,Y=100 m處進(jìn)行地面注氮。地面和井下注氮流量均為1 000 m3/h。 12401工作面火情關(guān)鍵參數(shù)變化趨勢如圖8所示。5月25日開始在采空區(qū)高溫異常區(qū)域進(jìn)行地面注氮后,高溫異常區(qū)域CO體積分?jǐn)?shù)及溫度有逐漸下降的趨勢。6月12日再次注氮后,CO體積分?jǐn)?shù)迅速下降,采空區(qū)回風(fēng)側(cè)切眼位置溫度下降到26 ℃左右,CO體積分?jǐn)?shù)下降到45×10-6左右。模擬結(jié)果驗(yàn)證了注氮位置的合理性和注氮措施的有效性。 圖8 12401工作面火情關(guān)鍵參數(shù)變化趨勢 (1) 煤自燃實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,CO可作為預(yù)測煤炭自燃的指標(biāo)氣體,CO2和CH4不能作為指標(biāo)氣體,C2H6,C2H4,C2H2,H2可作為輔助指標(biāo)氣體。 (2) 現(xiàn)場觀測結(jié)果表明,上灣煤礦12401工作面采空區(qū)散熱帶+自燃帶長度約為200 m,采空區(qū)CO體積分?jǐn)?shù)最大值為185×10-6。 (3) 數(shù)值模擬分析結(jié)果表明,采取注氮措施后,氧化升溫帶的寬度大大減小,CO體積分?jǐn)?shù)明顯降低,最高點(diǎn)溫度迅速下降,惰化效果顯著。 (4) 綜合煤自燃實(shí)驗(yàn)、現(xiàn)場“三帶”實(shí)測及數(shù)值模擬結(jié)果,確定注氮方式和位置,使高溫異常區(qū)域CO體積分?jǐn)?shù)及溫度逐漸下降,驗(yàn)證了注氮位置的合理性和注氮措施的有效性。3.4 采空區(qū)溫度場變化
4 高溫異常區(qū)域注氮效果分析
5 結(jié)論