趙文祥(中煤科工集團南京設(shè)計研究院有限公司,江蘇 南京 211800)
十八大以來,隨著習近平新發(fā)展理念的不斷深入實踐,保護綠水青山成為各地共識。在水環(huán)境治理領(lǐng)域,隨著“水十條”“長江大保護”等一批戰(zhàn)略措施的逐步落實,以GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》中一級A標準為目標的上一輪市政污水處理廠的提標改造進入已經(jīng)進入收尾階段,以地表準IV類水為目標的新一輪市政污水處理廠提標改造逐漸開始興起。
溫嶺牧嶼污水處理廠地處浙江臺州市,2016年,牧嶼污水處理廠啟動擴建提標改造工程,日污水處理量由1萬m3/d提高到5萬m3/d,出水水質(zhì)由GB 18918—2002中的一級B標準提升到準地表IV類。
本文圍繞目前主流的深度脫氮工藝進行研究,以溫嶺市牧嶼污水處理廠改擴建工程的實際選擇的工藝設(shè)計參數(shù),驗證多級缺氧好氧+反硝化深床濾池的組合深度脫氮工藝的對總氮指標實際處理效果。
活性污泥法脫氮包括氨化、硝化、反硝化三步反應(yīng)。污水中的有機氮化合物在氨化菌(好氧或厭氧條件)的作用下分解成氨態(tài)氮(NH4+-N),在硝化菌(好氧條件)作用下氨態(tài)氮(NH4+-N)進一步分解氧化成亞硝酸鹽氮(NO2--N)、硝酸鹽氮 (NO3--N),在反硝化菌(缺氧條件)作用下,硝酸鹽氮(NO3--N)被還原為亞硝酸鹽氮(NO2--N)、氮氣(N2)。反硝化過程的電子受體是硝酸根和亞硝酸根,電子供體為各種各樣的有機基質(zhì)。
根據(jù)反硝化反應(yīng)器在整個工藝中的位置,兩相生物脫氮系統(tǒng)可分為前置脫氮和后置脫氮兩種工藝。前置脫氮工藝前置脫氮工藝是將厭氧段放在前面,硝化后的出水回流至厭氧池[1]。
厭氧氨氧化反應(yīng)是在厭氧條件下,由厭氧氨氧化菌將NH4+-N與NO2--N轉(zhuǎn)化為N2的過程。厭氧氨氧化菌是自養(yǎng)微生物,細胞的產(chǎn)率低,世代周期在10~12 d左右,該特點決定了厭氧氨氧化反應(yīng)器啟動慢和污泥產(chǎn)量低的特征。
工藝上常與短程硝化聯(lián)用,解決NO2--N的來源問題,亞硝化-厭氧氨氧化工藝短程硝化-厭氧氨氧化技術(shù)要分兩部分完成,并需要在不同的反應(yīng)器中[2]。在兩個反應(yīng)器內(nèi)完成相對更容易控制,運行和維護的難度較低。一般認為SBR是厭氧氨氧化工藝的理想反應(yīng)器。
污水經(jīng)生化處理后,為進一步降低TN濃度,需要進行深度脫氮處理,一般采用下向流生物濾池即深床濾池。深床濾池石英砂濾料及池體構(gòu)造反硝化濾池采用特殊規(guī)格及形狀的石英砂作為反硝化生物的掛膜介質(zhì),同時深床又是硝酸氮(NO3--N)及懸浮物極好的去除構(gòu)筑物[3]。同時,深床濾池對TN的去除具有很高的保證率。
另外,深床濾池可通過微絮凝直接過濾除磷,通過在進水中投加除磷絮凝劑,經(jīng)機械混合后進入濾池,可穩(wěn)定保證SS和TP的去除效果。
牧嶼污水處理廠提標前工藝采用改良氧化溝生化處理+消毒的處理工藝流程。出水水質(zhì)按國家GB 18918—2002一級B標準執(zhí)行。
2015年,全年進水水量單月平均值在5 000~7 000 m3/d之間;進水水質(zhì)污染物年平均濃度見表1,屬于典型的低碳源污水。
表1 2015年平均進水水質(zhì) 單位:mg/L
2015年,全年出水COD準IV類達標率見為67.7%,SS達標率為15%,氨氮達標率為17.7%,總磷標率為0%。
牧嶼污水廠改擴建工程規(guī)模確定為4萬m3/d,深度處理規(guī)模確定為5萬m3/d。
提標后要求出水水質(zhì)達到準地表IV類水標準。設(shè)計進水水質(zhì)為 COD360 mg/L,BOD180 mg/L,SS300 mg/L,氨氮 40 mg/L。
設(shè)計主要工藝為“粗格柵+細格柵+旋流沉砂池+多級AAO+二沉池+超級格柵+高效沉淀池+反硝化濾池+紫外消毒”。
在本次提標設(shè)計中,為強化脫氮效果,在生化二級過程,采用兩級缺氧,為保證氨氮達標,對總氮負荷進行復核。20 ℃脫氮速率按0.05 kg NO3--N/(kgMLSS·d)核算,15 ℃脫氮速率按0.034 kg NO3--N/(kgMLSS·d)核算,12 ℃脫氮速率按 0.027 kg NO3--N/(kgMLSS·d)核算。核算結(jié)果顯示水溫20 ℃時候出水TN=8 mg/L,水溫15 ℃時候出水TN=11 mg/L,水溫12 ℃時候出水TN=12.5 mg/L。
AAO+AO各池水力停留時間見表2。
表2 AAO+AO各池水力停留時間 單位:h
深度處理單元,采用深床濾池,進一步確保出水能穩(wěn)定達標。深床濾池設(shè)計進水TN=20 mg/L,出水TN≤12 mg/L,TN去除量為0.56 kg/(m3·d),負荷低于反硝化濾池0.8~1.2 kg/m3的常規(guī)數(shù)據(jù)。
深床濾池的主要工藝參數(shù)如表3所示。
表3 深床濾池主要工藝參數(shù)
2019年,全年實際進水水量單月平均值在37 000~52 000 m3/d之間,年平均進水量為46 754 m3/d;實際進水水質(zhì)污染物年平均濃度如表4所示。
表4 2019年年平均進水水質(zhì) 單位:mg/L
通過對比可以看出,相對于2015年,2019年進水的COD濃度明顯提高,SS略有下降,氨氮、總氮及總磷基本維持一致。
2019年,提標后實際出水水質(zhì)污染物年平均濃度如表5所示。
表5 改造后年平均出水水質(zhì) 單位:mg/L
綜上,2019年,提標后實際出水水質(zhì)年達標率(按照準地表IV類水標準)整體達標率為100%。
以準地表IV類水為目標的新一輪市政污水處理廠提標改造過程中,在傳統(tǒng)AAO工藝基礎(chǔ)上,二級生化段采用多級缺氧好氧工藝,深度處理段采用深床濾池技術(shù),在工程上可以滿足氨氮及總氮穩(wěn)定達標,并具有一定的經(jīng)濟優(yōu)勢。未來,從減少外加碳源投加量及提高脫氮效率、減少占地面積、縮短停留時間上優(yōu)化考慮,可以采用SBR反應(yīng)器,利用短程硝化-厭氧氨氧化技術(shù)進行脫氮。