司志民
(大唐國(guó)際張家口發(fā)電廠,張家口 075133 )
河北某發(fā)電廠空氣預(yù)熱器是東方鍋爐廠采用美國(guó)CE技術(shù)生產(chǎn)制造的三分倉(cāng)容克回轉(zhuǎn)式預(yù)熱器。采用逆流式再生熱交換,側(cè)部圍帶傳動(dòng),蓄熱元件分別裝在48個(gè)倉(cāng)格中;密封有熱端、冷端徑向密封,軸向密封,旁路密封,固定密封。其旋轉(zhuǎn)方向:煙氣→二次風(fēng)→一次風(fēng)→煙氣。
2011年-2014年,空氣預(yù)熱器結(jié)合脫硝進(jìn)行了相應(yīng)改造,更換了熱端蓄熱元件,高度1 000 mm、材質(zhì)為優(yōu)質(zhì)碳鋼、材質(zhì)厚度0.5 mm;更換了冷端鍍搪瓷蓄熱元件:高度900 mm、基板材質(zhì)為進(jìn)口專用搪瓷鋼。
近年來環(huán)保指標(biāo)的超低排放,使得空預(yù)器堵塞的問題變得更加突出。
造成空預(yù)器堵塞的主要成分主要是硫酸氫氨。硫酸氫氨(Ammonium Bisulfate)簡(jiǎn)稱ABS,分子式為NH4HSO4。
氨氣與SO3經(jīng)過如下兩個(gè)反應(yīng)生成硫酸氫氨和硫酸銨:
NH3+SO3+H2O=NH4HSO4
2NH3+SO3+H2O=(NH4)2SO4
硫酸氫銨在不同的溫度下分別呈現(xiàn)氣態(tài)、液態(tài)、顆粒狀固態(tài),硫酸氫銨的露點(diǎn)大約在147 ℃,其以液體形式在物體表面聚集或以液滴形式分散于煙氣中[1]。
液態(tài)的硫酸氫銨是一種粘性很強(qiáng)的物質(zhì) ,很容易在空預(yù)器沉積,并促使大飛灰附著于空預(yù)器,造成空預(yù)器的堵灰,減小空預(yù)器內(nèi)流通截面積,增大預(yù)熱器阻力,降低換熱效率,且預(yù)熱器冷端蓄熱元件底部位置尤為嚴(yán)重[2]。
同時(shí),硫酸氫銨或硫酸銨本身對(duì)金屬有較強(qiáng)的腐蝕性,也會(huì)造成空預(yù)器外殼及蓄熱元件的腐蝕。
嚴(yán)重時(shí),在預(yù)熱器下游設(shè)備,包括吸風(fēng)機(jī)和除塵器均有發(fā)現(xiàn)硫酸氫氨的沉積,造成出力下降,影響機(jī)組的安全運(yùn)行。
如圖1所示,影響硫酸氫氨生成的因素主要有兩個(gè),一是煙氣中SO3的含量,另一個(gè)便是氨逃逸。
圖1 ABS生產(chǎn)溫度曲線
氨逃逸率主要取決于如下幾個(gè)因素 : (1)氨流量分布的不均 ;(2)設(shè)定NH3/NOx的摩爾比;(3)溫度;(4)催化劑堵塞與老化。
當(dāng)反應(yīng)器入口管道設(shè)計(jì)不合理時(shí) ,會(huì)引起反應(yīng)器截面上的NH3/NOx摩爾比、流量或溫度出現(xiàn)偏差 ,從而造成NH3泄漏以及NOx脫除不完全,影響脫硝效率。在氨逃逸量的控制方面可通過計(jì)算流體力學(xué) (CFD)軟件進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),模擬煙氣流量和流速,確定導(dǎo)流葉片的類型、數(shù)量和位置,使入口煙氣流速、溫度和濃度均勻;同時(shí)模擬氨氣的混合,調(diào)整噴氨格柵(AIG)各個(gè)噴口,使NH3混合均勻,達(dá)到減少氨逃逸的目的[3-4]。
為提高SCR脫硝效率,NH3/NOx摩爾比通??刂拼笥?,因此脫硝過程氨逃逸就不可避免。SCR脫硝過程使用的催化劑會(huì)對(duì)煙氣中的SO2產(chǎn)生催化作用,氧化為SO3[5-7]。當(dāng)NH3/SO3摩爾比大于2時(shí),會(huì)產(chǎn)生硫酸氫銨。
據(jù)國(guó)外經(jīng)驗(yàn),當(dāng)氨體積濃度為(3-5)×10-6時(shí),3~6個(gè)月就能使空預(yù)器阻力上升1倍,迫使機(jī)組停爐清理堵灰[8-9]。
當(dāng)氨逃逸率在1 ppm以下時(shí),硫酸氫銨生成很少,空預(yù)器堵塞現(xiàn)象不明顯,若氨逃逸率增加到2 ppm,空預(yù)器運(yùn)行半年后其阻力增加約30%,若氨逃逸率增加到3 ppm,空預(yù)器運(yùn)行半年后其阻力增加約50%,其引風(fēng)機(jī)出力相應(yīng)增加[10]。
為有效降低硫酸氫銨在空預(yù)器換熱元件上的形成速率,可選用搪瓷鍍層換熱元件。
空預(yù)器堵塞的直接體現(xiàn)是預(yù)熱器前后的差壓增大,而差壓增大會(huì)導(dǎo)致:
(1)引風(fēng)機(jī)送風(fēng)機(jī)出力增大,甚至使風(fēng)機(jī)工作在不穩(wěn)定區(qū)間,造成失速。
(2)造成一二次風(fēng)量及爐膛負(fù)壓的周期性波動(dòng),影響燃燒穩(wěn)定。
(3)長(zhǎng)期受到積灰與差壓大的影響,會(huì)對(duì)上下軸承造成附加的額外應(yīng)力,從而造成上下軸承的損壞甚至空預(yù)器受熱面的偏斜。
(4)堵塞與積灰也會(huì)加快受熱面腐蝕,使受熱面的壽命縮短。
從機(jī)組運(yùn)行與維護(hù)的角度考慮,空預(yù)器堵塞的原因可以歸結(jié)為以下幾點(diǎn):
(1)經(jīng)常性執(zhí)行彈性減排環(huán)保指標(biāo)要求,使尿素單日耗量增加,氨逃逸明顯增加,造成蓄熱元件結(jié)垢腐蝕堵塞;
(2)機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行,脫硝入口煙氣溫度低,催化劑活性下降,導(dǎo)致過量噴氨更加嚴(yán)重,空氣預(yù)熱器冷端產(chǎn)生的硫酸氫銨粘結(jié)在蓄熱元件上造成堵塞;
(3)脫硝出入口NOx測(cè)點(diǎn)不準(zhǔn),脫硝自動(dòng)無法投入運(yùn)行,手動(dòng)調(diào)整難以適應(yīng)負(fù)荷變化,只能依靠脫硫側(cè)NOX濃度測(cè)點(diǎn)手動(dòng)調(diào)整。
(4)空預(yù)器吹灰深度有限,對(duì)空預(yù)器中低溫區(qū)域中硫酸氫銨生成物的清除效果不理想;
(5)催化劑投運(yùn)時(shí)間超設(shè)計(jì)壽命,活性低于設(shè)計(jì)使用閾值,脫硝需氨量明顯增大;
(6)煤場(chǎng)原煤來煤硫份高時(shí),入爐煤硫份偏離設(shè)計(jì)值,額外增大鍋爐排放煙氣脫除負(fù)擔(dān)。
(7)脫硝系統(tǒng)在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),因積灰堵塞噴氨格柵噴嘴及管路,造成脫硝噴氨流場(chǎng)不均,煙氣氨逃逸增大,加劇了空氣預(yù)熱器的堵塞和腐蝕。
(8)冬季進(jìn)入空預(yù)器的空氣溫度低,加重了硫酸氫銨對(duì)空預(yù)器的堵塞;
(9)空預(yù)器漏風(fēng)的影響。預(yù)熱器漏風(fēng)使局部SO3露點(diǎn)升高,容易在蓄熱元件上發(fā)生低溫腐蝕。
(10)停機(jī)檢修時(shí)間短,導(dǎo)致空預(yù)器沖洗、干燥時(shí)間不足,風(fēng)機(jī)開啟后煙氣攜帶水份,造成灰分板結(jié),加重空預(yù)器的堵塞。
針對(duì)空氣預(yù)熱器發(fā)生堵灰的各方面原因,從優(yōu)化調(diào)整與檢修維護(hù)的兩大角度提出以下應(yīng)對(duì)措施,希望能在空氣預(yù)熱器堵灰的問題上有所效果,提高機(jī)組運(yùn)行效率改善機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益。
(1)及早發(fā)現(xiàn)采取應(yīng)對(duì)措施。當(dāng)發(fā)現(xiàn)某臺(tái)鍋爐預(yù)熱器差壓有增大趨勢(shì)時(shí),運(yùn)行人員輪流提高左、右側(cè)排煙溫度至150~160 ℃的方式來緩解硫酸氫銨堵塞;
(2)對(duì)于有預(yù)熱器堵塞的機(jī)組,應(yīng)盡量暫緩執(zhí)行NOX彈性排放;
(3)堅(jiān)持對(duì)空預(yù)器“逢停必沖”,時(shí)間控制上,嚴(yán)格執(zhí)行兩遍沖洗、通風(fēng)干燥不少于24小時(shí)的規(guī)定;
(4)冬季時(shí),及時(shí)投入一次風(fēng)暖風(fēng)器運(yùn)行;
(5)在保證氮氧化物小時(shí)均值不超標(biāo)情況下,合理控制噴氨量,降低氨逃逸率;
(6)在保證鍋爐安全、穩(wěn)定運(yùn)行的情況下,通過燃燒調(diào)整,控制氮氧化物量;
(7)適當(dāng)增加空氣預(yù)熱器吹灰時(shí)間以及吹灰次數(shù),來保證空預(yù)器的吹灰效果;
(8)及時(shí)更換脫硝催化劑,保證催化劑的正?;钚浴?/p>
(9)經(jīng)常檢查噴氨格柵管道的溫度情況,發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)利用機(jī)組停運(yùn)機(jī)會(huì)對(duì)其進(jìn)行疏通處理,保證氨氣與NOx的良好混合。
(10)做好空預(yù)器漏風(fēng)率控制,利用機(jī)組檢修及停運(yùn)機(jī)會(huì),做好預(yù)熱器漏風(fēng)治理。
如果發(fā)現(xiàn)空預(yù)器壓差大時(shí),應(yīng)該采取以下措施:
(1)鍋爐引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度上限至80%,防止失速;
(2)空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)差壓在2.8 kPa(取兩側(cè)最大值)時(shí),機(jī)組禁止升負(fù)荷。
(3)鍋爐在低負(fù)荷時(shí)通過調(diào)整減少送風(fēng)機(jī)風(fēng)量使空氣預(yù)熱器差壓高的一側(cè)通過提高排煙溫度在160 ℃進(jìn)行硫酸氫氨加熱分解,兩側(cè)定期進(jìn)行切換分解,機(jī)組做好送風(fēng)機(jī)調(diào)整和鍋爐燃燒調(diào)整。
隨著機(jī)組投運(yùn)時(shí)間的增長(zhǎng)以及近年來環(huán)保指標(biāo)的提高,空氣預(yù)熱器堵灰在燃煤電廠成了重要問題。
針對(duì)預(yù)熱器的堵灰問題,文中總結(jié)了運(yùn)行與維護(hù)過程中可以采取的一些措施,并通過加強(qiáng)脫硝運(yùn)行管理,實(shí)際預(yù)熱器運(yùn)行可以達(dá)到正常。