馬力強(qiáng),李吉輝,黃 根,于躍先
(1.中國礦業(yè)大學(xué)(北京)化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院,北京 100083;2.西安科技大學(xué) 化學(xué)與化工學(xué)院,陜西 西安 710054)
隨著入浮煤泥粒度下降、灰分升高,煤泥浮選難度不斷加大,煤泥浮選調(diào)漿環(huán)節(jié)的重要性越來越得到重視[1-2]。傳統(tǒng)的煤泥浮選調(diào)漿設(shè)備主要有礦漿預(yù)處理器和礦漿準(zhǔn)備器,這兩種設(shè)備自上世紀(jì)80年代開發(fā)以來,廣泛應(yīng)用于國內(nèi)煉焦煤選煤廠,具有結(jié)構(gòu)簡單、操作簡便、運(yùn)行穩(wěn)定、能耗低的優(yōu)點(diǎn),調(diào)漿效果得到了普遍認(rèn)可。但是,無論是礦漿預(yù)處理器還是礦漿準(zhǔn)備器都難以全面滿足煤泥浮選所需要的高分散、高效碰撞接觸的流體力學(xué)環(huán)境,特別是對(duì)于高灰細(xì)粒的難浮煤泥,二者調(diào)漿不充分的缺陷更加突出[3-5]。
浮選調(diào)漿環(huán)節(jié)包括藥劑的分散、藥劑與礦粒的充分接觸和吸附及礦粒表面改質(zhì)等過程。國內(nèi)外學(xué)者對(duì)調(diào)漿過程進(jìn)行了大量研究,普遍認(rèn)為預(yù)先調(diào)漿對(duì)后續(xù)浮選效果有顯著影響[6-8]。在金屬礦選礦領(lǐng)域,高剪切調(diào)漿對(duì)硫化銅礦、金礦、氧化鈾礦、黃鐵礦等許多礦石的浮選均有良好的改善作用[9-10]。在煤泥浮選領(lǐng)域,許多研究表明,浮選前充分調(diào)漿可明顯提高煤泥礦化程度,改善煤泥浮選效果,顯著降低浮選藥耗[11-12]。
近年來,以表面改質(zhì)調(diào)漿機(jī)為代表的高剪切調(diào)漿裝備在多個(gè)選煤廠得到了成功應(yīng)用,在改善浮選工藝指標(biāo)、節(jié)約浮選藥劑方面取得了較好的效果。為了全面闡述煤泥高剪切調(diào)漿技術(shù),對(duì)煤泥高剪切調(diào)漿的主要機(jī)理、實(shí)驗(yàn)室及工業(yè)應(yīng)用效果進(jìn)行了分析與介紹,以期引起廣大選煤科研、工程技術(shù)人員對(duì)煤泥浮選調(diào)漿環(huán)節(jié)的重視,為浮選調(diào)漿理論研究與設(shè)備選型提供參考。
煤泥高剪切調(diào)漿技術(shù)根據(jù)煤泥表面性質(zhì)和粒度組成特性,采用合理的調(diào)漿方式,將機(jī)械能高效轉(zhuǎn)化為調(diào)漿所需的流體動(dòng)能,通過輸入適宜的能量,對(duì)礦漿施加充分的流體剪切力,強(qiáng)化煤粒表面凈化、藥劑分散、煤粒與藥劑有效碰撞等作用,從而促進(jìn)煤粒與藥劑的“充分接觸”與“有效黏附”,實(shí)現(xiàn)顆粒的表面疏水改性。
大量的試驗(yàn)和生產(chǎn)實(shí)踐證明,簡單的礦漿攪拌過程和浮選機(jī)本身的浮選過程都不能很好地滿足上述作用發(fā)生所需的流體力學(xué)環(huán)境。
煤泥高剪切調(diào)漿作用機(jī)理可分為以下三個(gè)方面:
(1)高剪切調(diào)漿凈化煤粒表面。煤泥顆粒表面附著有大量細(xì)泥顆粒,中、高灰細(xì)泥會(huì)降低煤粒表面的疏水性,使煤粒難以與捕收劑油滴或氣泡發(fā)生黏附而損失在尾煤中[2]。高剪切調(diào)漿可以擦除罩蓋在煤粒表面的細(xì)泥顆粒,使煤粒暴露出干凈表面,從而改善煤粒表面的疏水性,顯著增強(qiáng)顆粒與捕收劑油滴間的黏附作用。調(diào)漿剪切強(qiáng)度和時(shí)間共同決定了表面清洗作用的強(qiáng)弱[13-15]。
(2)高剪切調(diào)漿提高捕收劑的分散度。煤泥浮選捕收劑多為非極性烴類油,在水中以油滴的形式存在,而良好的藥劑分散可以提高單位體積礦漿中藥劑油滴的數(shù)量。不難理解高剪切調(diào)漿將促進(jìn)捕收劑的分散,有利于提高藥劑與煤泥顆粒的碰撞概率[16-17]。
(3)強(qiáng)度適宜的高剪切調(diào)漿提高捕收劑油滴與煤粒的碰撞概率。理論上,提高調(diào)漿強(qiáng)度會(huì)增加顆粒間的碰撞頻率,而隨著藥劑分散度的增大,會(huì)進(jìn)一步增加油滴與煤泥顆粒的碰撞概率[18]。但是,由于非極性烴類油主要通過物理作用吸附在煤泥顆粒表面[19],強(qiáng)烈的湍流沖刷作用容易使其發(fā)生解吸,因此過度調(diào)漿反而會(huì)增大捕收劑與煤粒的解吸概率。
綜上分析,對(duì)于煤泥浮選礦漿體系,捕收劑與煤泥顆粒間的有效吸附受到顆粒理論碰撞概率、顆粒繞流概率、解吸概率以及顆粒表面清潔程度的共同影響,調(diào)漿強(qiáng)度與上述各因素關(guān)系密切。由于當(dāng)前煤泥浮選中的調(diào)漿過程普遍不夠充分,因此適度提高調(diào)漿強(qiáng)度是提升浮選精煤產(chǎn)率和質(zhì)量的關(guān)鍵。
1.2.1 高剪切調(diào)漿凈化煤粒表面[20]
試驗(yàn)煤樣取自火燒鋪選煤廠中煤沉降離心機(jī)。粒度分析表明:該煤樣中>75 μm粒級(jí)產(chǎn)率占85.11%,灰分為 42.30%;<75 μm的細(xì)粒煤占14.89%,灰分高達(dá)51.12%??梢姡撁簶又泻写罅扛呋壹?xì)泥,在浮選過程中,這部分高灰細(xì)泥會(huì)罩蓋在粗粒煤表面,影響粗粒煤的浮選。
高剪切調(diào)漿試驗(yàn)在1 L 的攪拌桶中進(jìn)行。試驗(yàn)采用德國Hei-Torque 100無極精確變速攪拌器,變速范圍為10~2 000 r/min,攪拌葉輪為六葉豎漿,調(diào)漿時(shí)間為10 min。利用Mastersizer 3000激光粒度儀研究了不同調(diào)漿轉(zhuǎn)速條件下礦漿中固體顆粒的粒度組成變化,結(jié)果如圖1所示。從圖1可以看出:隨著調(diào)漿轉(zhuǎn)速的增加,礦漿中固體顆粒的粒度分布峰向左側(cè)偏移,表明調(diào)漿后礦漿中固體顆粒粒度變小,細(xì)粒增加;隨著調(diào)漿轉(zhuǎn)速的增加,中間粒度級(jí)(76~240 μm)和細(xì)粒級(jí)(<76 μm)的含量均增加,而粗粒級(jí)(>240 μm)的含量逐漸減少,說明高剪切調(diào)漿將細(xì)泥從粗粒表面剝離下來,從而導(dǎo)致礦漿中細(xì)粒含量增加。
圖1 不同調(diào)漿轉(zhuǎn)速條件下礦粒粒度組成變化
1.2.2 高剪切調(diào)漿浮選試驗(yàn)[18]
試驗(yàn)煤樣選用開灤集團(tuán)錢家營礦選煤廠浮選入料。實(shí)驗(yàn)室調(diào)漿試驗(yàn)采用的是自制5級(jí)轉(zhuǎn)速攪拌器(容量為1 L),攪拌葉輪形式為斜葉開啟渦輪式。由于葉輪線速度是表征攪拌過程剪切強(qiáng)度的重要指標(biāo),也是攪拌器放大的基準(zhǔn)指標(biāo)之一,因此試驗(yàn)采用葉輪線速度作為剪切強(qiáng)度指標(biāo)。
試驗(yàn)過程中,葉輪線速度設(shè)為5級(jí)可調(diào),分別為1.63、2.28、4.14、5.90、8.23 m/s,調(diào)漿時(shí)間為2 min。采用可燃體回收率來考察調(diào)漿效果,試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。由圖2可知:在調(diào)漿試驗(yàn)中,當(dāng)葉輪線速度由1.63 m/s 提高到2.28 m/s時(shí),捕收劑油滴與煤粒碰撞概率提高,可燃體回收率隨之增加,且當(dāng)葉輪線速度由2.28 m/s提高到4.14 m/s時(shí),雖然捕收劑油滴與煤粒理論碰撞概率增加,但隨著捕收劑油滴進(jìn)一步分散,繞流概率也增加,反而造成微細(xì)油滴與煤泥顆粒發(fā)生碰撞的概率下降,因此可燃體回收率略有下降;繼續(xù)增大葉輪線速度,油滴獲得的動(dòng)能增加,當(dāng)增加到可突破靜電勢壘的程度,又會(huì)減弱繞流效應(yīng),使顆粒碰撞概率增加;當(dāng)葉輪線速度由4.14 m/s提高到5.90 m/s時(shí),得到了試驗(yàn)中最大的可燃體回收率(92.73%);當(dāng)葉輪線速度超過5.90 m/s后,可燃體回收率反而下降,這是因?yàn)樵谶^度調(diào)漿條件下,已吸附到煤泥顆粒上的捕收劑在過強(qiáng)剪切作用下容易發(fā)生解吸,故導(dǎo)致可燃體回收率下降。
圖2 調(diào)漿轉(zhuǎn)速對(duì)可燃體回收率的影響
由此可以看出,在表面清洗、藥劑分散、碰撞、繞流、解吸等因素的共同作用下,調(diào)漿剪切強(qiáng)度對(duì)煤泥浮選效果有很大影響。通過改變攪拌葉輪線速度來調(diào)控調(diào)漿設(shè)備的剪切強(qiáng)度,可以大幅度改善浮選效果,但存在適宜的調(diào)漿剪切強(qiáng)度,調(diào)漿不足或者過度調(diào)漿都不利于可燃體回收率的提高。
從調(diào)漿機(jī)理研究、實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)以及大量選煤廠生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析可知,目前的煤泥調(diào)漿設(shè)備普遍存在調(diào)漿強(qiáng)度不足和能量輸入不夠的問題。
BGT系列表面改質(zhì)調(diào)漿機(jī)(圖3)是國家“863”計(jì)劃“高灰難選煤泥的高效分選設(shè)備與工藝研究”課題的科研成果,是在高剪切調(diào)漿理論指導(dǎo)下,通過對(duì)流場進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),使調(diào)漿方式、能量輸入與礦漿體系能夠相互耦合的一種全新的高效調(diào)漿設(shè)備。該系列設(shè)備處理能力為400~1 500 m3/h,采用分室調(diào)漿結(jié)構(gòu)立式布置,礦漿和浮選藥劑自下部給入桶體逐級(jí)進(jìn)入各室,經(jīng)特殊結(jié)構(gòu)多級(jí)高剪切調(diào)漿后,從桶體上部排出,給入浮選設(shè)備。
圖3 表面改質(zhì)調(diào)漿機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖
近十年的工業(yè)應(yīng)用顯示,該設(shè)備適用于各種煤質(zhì)的浮選預(yù)處理,特別是在難浮、選擇性差的高灰微細(xì)粒煤泥調(diào)漿中,體現(xiàn)出了突出的調(diào)漿改質(zhì)及節(jié)約藥劑效果。
河北開灤集團(tuán)錢家營礦選煤廠設(shè)計(jì)處理能力為6.30 Mt/a,主要入選煤種為肥煤,浮選采用一次粗選+一次精選工藝。原系統(tǒng)有4組XJM-S型28m3浮選機(jī),采用4臺(tái)XY-3.0型礦漿預(yù)處理器與之配套。2014—2016年間,該廠先后采用4臺(tái)BGT2500型表面改質(zhì)調(diào)漿機(jī)替換了原系統(tǒng)的4臺(tái)礦漿預(yù)處理器。現(xiàn)場試驗(yàn)表明,采用表面改質(zhì)調(diào)漿機(jī)調(diào)漿后,在精煤灰分相當(dāng)情況下,精煤產(chǎn)率提高了18.34個(gè)百分點(diǎn),同時(shí)節(jié)省捕收劑用量27.14%。
河北開灤集團(tuán)林西礦選煤廠設(shè)計(jì)處理能力為1.80 Mt/a,主要入選煤種為焦煤,浮選采用一次粗選+一次精選工藝。一、二次浮選設(shè)備分別為FJC36-4、FJC28-2噴射式浮選機(jī),礦漿預(yù)處理采用PM-400型管道混合器。2017年,該廠利用1臺(tái)BGT2500型表面改質(zhì)調(diào)漿機(jī)替換了原系統(tǒng)的管道混合器。現(xiàn)場試驗(yàn)表明,采用表面改質(zhì)調(diào)漿機(jī)調(diào)漿后,在精煤灰分相當(dāng)?shù)那闆r下,精煤產(chǎn)率提高約15個(gè)百分點(diǎn)。
西山煤電集團(tuán)西曲礦選煤廠設(shè)計(jì)處理能力為4.00 Mt/a,主要入選煤種為焦煤,浮選系統(tǒng)采用4臺(tái)WEMCO-144型浮選機(jī),配備4臺(tái)XY-3.0礦漿預(yù)處理器。2017年,該廠采用1臺(tái)BGT2500型表面改質(zhì)調(diào)漿機(jī)替換了浮選系統(tǒng)中的一臺(tái)礦漿預(yù)處理器?,F(xiàn)場試驗(yàn)表明,采用表面改質(zhì)調(diào)漿機(jī)調(diào)漿后,在精煤灰分相當(dāng)?shù)那闆r下,精煤產(chǎn)率提高了8.12個(gè)百分點(diǎn),同時(shí)節(jié)省捕收劑用量17%。
寧煤集團(tuán)任家莊選煤廠設(shè)計(jì)處理能力為2.40 Mt/a,主要入選煤種為1/3焦煤,浮選系統(tǒng)采用3臺(tái)XJM-16型浮選機(jī),配3臺(tái)XY礦漿預(yù)處理器。2012—2014年間,該廠先后采用3臺(tái)BGT2200型表面改質(zhì)調(diào)漿機(jī)替換了浮選系統(tǒng)中的3臺(tái)礦漿預(yù)處理器?,F(xiàn)場試驗(yàn)表明,采用表面改質(zhì)調(diào)漿機(jī)后,在精煤灰分相當(dāng)?shù)那闆r下,精煤產(chǎn)率提高了3.37個(gè)百分點(diǎn)。
神東洗選中心布爾臺(tái)選煤廠為動(dòng)力煤選煤廠,主要煤種以長焰煤、不黏煤為主,設(shè)計(jì)能力為3.10 Mt/a。為拓展細(xì)粒煤泥銷路,神東洗選中心委托中國礦業(yè)大學(xué)王永田教授技術(shù)團(tuán)隊(duì)在布爾臺(tái)選煤廠進(jìn)行了浮選工業(yè)性試驗(yàn)研究,探索低階動(dòng)力煤煤泥浮選的可行性。浮選系統(tǒng)工業(yè)試驗(yàn)線選用1臺(tái)φ2 m的浮選柱,配備了1臺(tái)BGT2000型表面改質(zhì)調(diào)漿機(jī)。工業(yè)性試驗(yàn)結(jié)果表明:盡管低階煤浮選非常困難,但在王永田教授技術(shù)團(tuán)隊(duì)的努力攻關(guān)下,通過選用合適的藥劑及工藝,取得了可喜的階段性成果:在入料平均灰分為27.79%條件下,獲得了平均灰分為7.43%、產(chǎn)率為71.88%的浮選精煤。雖然沒有其他預(yù)處理設(shè)備的對(duì)比數(shù)據(jù),但試驗(yàn)結(jié)果表明,表面改質(zhì)調(diào)漿機(jī)調(diào)漿在低階煤的浮選過程中起到了良好的促進(jìn)作用,滿足了難浮低階煤泥的調(diào)漿需求。
(1)調(diào)漿剪切強(qiáng)度是影響浮選效果的重要因素。捕收劑與煤泥顆粒間的有效吸附概率受到顆粒表面凈化、顆粒理論碰撞概率、顆粒繞流概率以及解吸概率的共同影響,適宜的調(diào)漿強(qiáng)度可以創(chuàng)造促進(jìn)上述機(jī)制發(fā)生的流體力學(xué)環(huán)境,調(diào)漿不足或過度都不利于浮選。
(2)目前煤泥調(diào)漿環(huán)節(jié)普遍存在調(diào)漿強(qiáng)度不足、能量輸入不夠的問題。采用高剪切調(diào)漿技術(shù),通過適宜的能量輸入,有助于改善各煤種的浮選效果,節(jié)省捕收劑用量。
(3)隨著優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源的枯竭和選煤工藝的變革,高灰微細(xì)難浮煤泥入浮將越來越普遍,高剪切調(diào)漿技術(shù)及設(shè)備必將在煤泥浮選中起到越來越重要的作用。