吳曉萌,陳亞寧,李瑞串
(長城汽車股份有限公司技術中心,河北省汽車工程技術研究中心,河北保定 071000)
某車型前地板座椅橫梁自量產至今頻繁發(fā)生模具凸模、斜楔、鑲塊損壞,制件少孔問題,此類模具事故的發(fā)生不但導致生產線長時間停機和大量不良品,而且影響模具使用壽命,如圖1所示。
圖1 座椅橫梁鑲塊失效模式
(1)沖孔排布密集導致鑲塊強度不足。由于孔位排布問題,造成修沖模具一個鑲塊上存在3個甚至3個以上沖孔,且孔間距小于10mm,而鑲塊壁厚缺不足15mm,因此鑲塊本身強度低,如圖2所示。
圖2 鑲塊厚度
(2)堵料導致鑲塊損壞。如摘要中所述,側沖模具鑲塊逃料空間與結構強度之間存在沖突,在鑲塊壁厚強度本身并不高的情況下,逃料空間仍然不足,修沖模設計規(guī)范,逃料空間>料片對角長度,而座椅橫梁方形料片對角長100mm,鑲塊最大逃料空間36mm,遠低于模具設計標準,如圖3所示。
圖3 逃料空間
綜上所述,座椅橫梁同其他梁類件一樣,由于逃料空間不足導致堵料問題頻發(fā),造成鑲塊出現裂紋、崩塌甚至斷裂的情況。
(1)取消方孔或減小方孔尺寸。大方孔是導致鑲塊逃料空間與鑲塊強度存在矛盾的關鍵,因此取消方孔可以從根本上解決當前問題,減小方孔尺寸也可以降低問題發(fā)生風險,如圖4所示。
圖4 取消圖中方孔
(2)增加修沖工序。在現有模具基礎上,再增加一序修沖模,分散密集沖孔,可以降低問題發(fā)生風險。
(3)沖裁工藝重排。重新排布沖裁工藝,消除沖裁工序排布緊湊、鑲塊強度降低的情況。
(1)方案一:制件方孔為線束過孔,為保證線束排布,方孔不能取消也不能變更尺寸。
(2)方案二:增加修沖工序可以極大限度的緩解當前沖孔模具的情況,但此座椅橫梁為多工位模具,增加一序修沖模后無法匹配工作臺。
(3)方案三:在沖壓工序,沖裁排布本身已經極其緊湊,無法繼續(xù)優(yōu)化;但如果將方孔沖裁由沖壓工序變更至落料工序,工藝、結構上完全可以實現,也可以緩解沖裁工序緊湊的沖裁排布,如圖5所示。
圖5 方孔沖裁由落料工序完成
綜合分析,作為模具中期改造項目,方案三不僅可以從根本上解決問題,而且成本投入和后期工作量方面也具備巨大優(yōu)勢,具體如下:
(1)沖孔前移至落料模后,側沖變?yōu)檎龥_,模具結構簡單、變動量小。
(2)修沖工序工作壓力釋放,消除故障風險。
(3)只針對落料模進行復制或改造,不影響產品整體品質和精度。
(1)孔位校準。
座椅橫梁的沖壓工藝流程,落料→整形→沖孔,若將方孔沖裁提前至落料模,那么考慮整形工序對沖孔的影響,數模孔位數據必然有偏差,因此需要重新校準孔位。
首先依據數??孜粩祿诎辶仙锨懈畛龇娇祝褐瞥尚?,借助檢具和三坐標測量儀測量實際孔位偏差數據,最后更新數??孜粩祿恢貜蜕鲜鲞^程直至孔位最終偏差量≤±0.1mm,數據凍結,如圖6、圖7所示。
圖6 數??孜粩祿?/p>
圖7 孔位校準數據
(2)模具復制。
孔徑、孔位數據校準凍結后,制定模具改造復制方案,通過研究模具圖紙,橫梁模具空間,發(fā)現模具不具備改造條件,因此最終確定重新設計復制落料模,如圖8所示。
圖8 落料模圖紙
(3)效果驗證。
模具復制完畢后,借助檢具和三坐標測量儀數據,經過多輪調試、驗證,制件精度回復正常,修沖工序相關凸模、斜楔拆除,從根本上消除了模具隱患,宣告模具復制方案取得成功。
座椅橫梁本身開發(fā)了落料模,此方案才有了施展空間,然而多數梁類件未開發(fā)落料模,無法應用此方案來解決問題。歸根結底,模具的設計、制造和后期管理就是解決沖突的過程,本位描述的模具強度與逃料空間的沖突之外,還有很多的沖突需要解決,這要求我們具備更開放的思維、更開闊的眼界和更大膽的設想;或許不久的將來,沖壓人將顛覆當前的模具設計模式,更簡單、更科學的完成沖壓件的生產制造。