張 偉,唐 煒,余 建,田發(fā)斌,趙常青
(中國(guó)石油川慶鉆探工程有限公司井下作業(yè)公司,四川成都 610051)
太陽(yáng)構(gòu)造地處云貴川交界處,隸屬滇黔北坳陷威信凹陷鹽源背斜帶太陽(yáng)背斜構(gòu)造上,主要開(kāi)發(fā)目的層龍馬溪組頁(yè)巖氣,其儲(chǔ)層物性差,孔隙度和滲透率低,埋深相對(duì)較淺,主體集中在垂深800~1 500 m,采用兩開(kāi)兩完的井身結(jié)構(gòu)。一開(kāi)表層采用φ311.2 mm 鉆頭和清水鉆進(jìn)至設(shè)計(jì)井深后下入φ244.5 mm 套管;二開(kāi)油層采用φ215.9 mm 鉆頭和有機(jī)鹽鉆井液體系,鉆井液密度1.65~1.85 g/cm3,下入φ139.7 mm 生產(chǎn)套管固井。該區(qū)塊采用工廠式的布井方式,井口間距小,由于繞障需求均采用三維井設(shè)計(jì),井眼軌跡復(fù)雜。淺層氣井直井段短、造斜點(diǎn)淺、水平段長(zhǎng)造成井身水垂比大;同時(shí)后期儲(chǔ)層改造采用大型水力分段壓裂增產(chǎn)技術(shù)對(duì)水泥石強(qiáng)度及韌性要求高。
通常情況下固井時(shí)套管難以順利下至設(shè)計(jì)井深、固井頂替效率較低、氣層顯示活躍易造成早期氣竄,后期作業(yè)對(duì)水泥石強(qiáng)度及韌性要求高等問(wèn)題,通過(guò)技術(shù)攻關(guān)與集成應(yīng)用形成了以井眼清潔、漂浮下套管技術(shù)、高效沖洗液、早強(qiáng)抗鹽防氣竄韌性水泥漿體系、短候凝漿柱結(jié)構(gòu)、調(diào)整鉆井液性能等提高此區(qū)塊水平井固井質(zhì)量的關(guān)鍵性技術(shù)措施,后期套管安全下入到位,油層固井質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)率達(dá)到99%。
(1)井身水垂比大,套管靠自重不足以克服下行阻力難以安全下放到井底。太陽(yáng)構(gòu)造淺層頁(yè)巖氣出表層套管后開(kāi)始造斜,完鉆井深2 200~3 200 m,目的層垂深在800~1 500 m,水平段長(zhǎng)度800~1 600 m,水垂比主要在1~1.5。
(2)井眼軌跡復(fù)雜,沿程摩阻大[1-5]。區(qū)域采用三維井眼軌跡,設(shè)計(jì)上需要繞障。部分井儲(chǔ)層厚度薄,微斷層頻繁,井眼軌跡復(fù)雜,如陽(yáng)102H15-1 井(見(jiàn)圖1),最大井斜角107.63°,水平段平均地層傾角97°,該井在單扶通井過(guò)程中摩阻較大,在1 570 m、2 240 m 附近遇阻。
圖1 陽(yáng)102H15-1 井眼軌跡圖
鉆井液泥餅附著于井壁難以驅(qū)替,鉆井液中的固相顆粒物質(zhì)和巖屑在井壁低邊沉淀不易攜帶出來(lái),影響固井二界面的膠結(jié)質(zhì)量。水泥漿固化后泥餅在井下溫度下干裂,長(zhǎng)時(shí)間流體侵蝕和破壞作用下形成流體竄流通道。水平段套管單邊嚴(yán)重,套管居中度不夠,水平井段套管所受的重力方向不再是軸向而是徑向,這一重力極易導(dǎo)致套管偏心,甚至貼邊,使套管與井壁窄邊的鉆井液很難被頂替出來(lái),形成竄槽,且難以形成連續(xù)均勻的水泥,影響封固質(zhì)量。地層承壓能力低,頂替過(guò)程中易發(fā)生井漏,影響施工排量和頂替效率。
針對(duì)頁(yè)巖氣水平井的水泥漿,水泥漿體系設(shè)計(jì)要求高。在水平段,水泥漿注入后由于重力作用,難以保持原有的穩(wěn)定性,水泥顆粒易下層凝結(jié),游離液析出,在套管上側(cè)形成自由水通道,影響固井質(zhì)量。同時(shí)水平段為主要產(chǎn)層,需要控制水泥漿失水,保護(hù)產(chǎn)層。頁(yè)巖氣水平井對(duì)水泥漿性能要求達(dá)到以下幾點(diǎn):(1)45°傾角游離液為0。(2)30 min 失水小于50 mL。(3)水泥漿沉降穩(wěn)定要好,無(wú)上下密度差。(4)48 h 抗壓強(qiáng)度不低于21 MPa。
太陽(yáng)-大寨區(qū)塊前期固井后井口出現(xiàn)地表竄,主要發(fā)生在油層套管與表層套管之間發(fā)生氣竄,其氣源來(lái)自上部五峰組。其原因如下:
(1)表層固井質(zhì)量差:區(qū)域地表多呈現(xiàn)喀斯特地貌特點(diǎn),表層常鉆遇裂縫、溶洞甚至暗河,鉆井漏失量大且堵漏成功率極低,目前表層多采用空氣鉆鉆進(jìn),固井時(shí)因漏失返不到地面。
(2)淺層氣防竄難度大[6,7]:相對(duì)威遠(yuǎn)、長(zhǎng)寧、昭通黃金壩紫金壩等中深層頁(yè)巖氣,太陽(yáng)構(gòu)造頁(yè)巖氣垂深淺,溫度低40~50 ℃,水泥漿在不加緩凝劑的情況下稠化時(shí)間過(guò)長(zhǎng)(>300 min),水泥石強(qiáng)度發(fā)育慢,不利于防竄。
(3)油層上部固井質(zhì)量差:①考慮清潔化壓力,水泥漿量設(shè)計(jì)有限,不考慮返至地面。②有機(jī)鹽鉆井液黏切高,鉆井液與水泥漿相容性差,不利于施工安全和提高頂替效率[8]。③井下存在漏失,固井過(guò)程中易發(fā)生井漏,影響水泥漿封固質(zhì)量。④氣顯示活躍,容易發(fā)生氣體竄槽,降低固井質(zhì)量。
(4)對(duì)水泥環(huán)巖石力學(xué)性能要求高[9]:針對(duì)后期的大型體積壓裂要求水泥石具有足夠的抗沖擊能力和柔韌性,以保證井筒的密封完整性。
2.1.1 井眼清潔 下套管前采用近鉆頭+雙扶正器鉆具組合,保證鉆具組合剛度不低于套管剛度,強(qiáng)化模擬套管串通井,對(duì)起下鉆遇阻、全角變化率較大井段主動(dòng)劃眼修整井壁,保證井壁光滑、平整、無(wú)鍵槽;通井作業(yè)過(guò)程中采用定點(diǎn)循環(huán),有效的攜帶巖屑和固相顆粒,充分清洗井筒;起鉆前循環(huán)鉆井液時(shí)加入適量潤(rùn)滑劑,有效減小下套管流體摩阻[10]。
2.1.2 漂浮下套管工藝技術(shù) 采用漂浮下套管技術(shù)是將漂浮接箍連接在套管柱上[11],漂浮接箍?jī)?nèi)部盲板作為臨時(shí)屏障,漂浮接箍下端內(nèi)充滿空氣,上端充滿鉆井液。降低水平井段套管柱作用在井底有效壓力,一定程度上降低下套管摩阻,增加下套管的安全性和通過(guò)性。如陽(yáng)102H15-1 實(shí)測(cè)大鉤載荷數(shù)據(jù)反演地層摩阻系數(shù)0.5~0.55,通過(guò)軟件預(yù)測(cè)如果按照常規(guī)方式下套管,需要額外增加1 000~2 000 kN 的驅(qū)動(dòng)力,套管基本上下不到位。而采用漂浮下套管技術(shù),則可以安全下到設(shè)計(jì)井深?,F(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況直井段套管下放速度為15~20 根/小時(shí),下放過(guò)程平穩(wěn),下入漂浮接箍后,下至1 570 m 遇阻后,下放速度也隨之減慢,后期達(dá)到2~3 根/小時(shí)。
陽(yáng)102H15-1 井油層套管兩種下套管方式模擬對(duì)比(見(jiàn)圖2,圖3)。
圖2 常規(guī)下套管大鉤載荷預(yù)測(cè)
圖3 漂浮下套管實(shí)測(cè)大鉤載荷摩阻系數(shù)反演
漂浮固井技術(shù)的核心附件是漂浮接箍[12]。在區(qū)塊上采用全通徑破裂盤(pán)式的漂浮浮箍,其盲板由特種玻璃構(gòu)成,具有破碎徹底、破碎后不留殘?bào)w,實(shí)現(xiàn)全通徑,膠塞通過(guò)漂浮浮箍無(wú)明顯壓力升高,破碎后呈小顆粒狀,容易被鉆井液沖走,不影響正常固井和碰壓。
2.1.3 扶正器選型及安放優(yōu)化設(shè)計(jì) 優(yōu)選旋流剛性扶正器和滾珠扶正器配合使用,在井斜小于30°井段使用旋流剛性扶正器,旋流剛性扶正器剛度大,扶正力大,居中性好,并且在施工中可產(chǎn)生環(huán)向流速場(chǎng),加大流體的攜帶能力和提高注水泥頂替效率。滾珠扶正器是在旋流剛性扶正器扶正條內(nèi)加入鋼珠,變滑動(dòng)摩擦為滾動(dòng)摩擦,大大降低套管下入過(guò)程中摩阻[13,14],在井斜大于30°井段每根套管加入一只滾珠扶正器,有利于套管在水平段的下入和居中[15,16]。
2.1.4 優(yōu)化管串前端結(jié)構(gòu),采用抬頭入井 在水平段,套管引鞋與其下方的井壁接觸面大,產(chǎn)生的滑動(dòng)摩擦阻力非常大。優(yōu)化管串前端結(jié)構(gòu),即采用加長(zhǎng)型旋流浮鞋和雙浮箍,在浮鞋后安放一根短套管,浮箍浮鞋之間采用三長(zhǎng)一短的管串設(shè)計(jì),使頂端浮箍和浮鞋之間間距不大于40 m,同時(shí)三長(zhǎng)一短的每根套管均安裝滾珠式剛性扶正器,使浮鞋離開(kāi)井壁,利于套管下入。
2.2.1 調(diào)整鉆井液性能 固井前充分調(diào)整鉆井液性能,通過(guò)循環(huán)洗井和增加膠液等方式增加鉆井液的流動(dòng)系數(shù),即降低固井前鉆井液的黏度,形成薄而韌的泥餅,同時(shí)破壞鉆井液的膠凝強(qiáng)度,該區(qū)塊固井中通常按照1.5 m/s 上返速度循環(huán)洗井2~3 周,黏度控制在60 s 以內(nèi)。
2.2.2 提高前置液驅(qū)替效果 為了提高頂替效率,優(yōu)化前置液設(shè)計(jì),采用沖洗液+隔離液的組合,加大沖洗液的量,提高井壁和套管壁的清潔度。使用具有表面活性的化學(xué)沖洗液,沖洗液用量滿足接觸時(shí)間8~10 min,可降低鉆井液黏度、切力,實(shí)現(xiàn)紊流頂替,同時(shí)可有效驅(qū)替套管壁和井壁虛泥餅,提高水泥石與套管壁和井壁的界面膠結(jié)質(zhì)量。
固井水泥環(huán)是封隔井筒環(huán)空形成井筒通道的主體材質(zhì),固井水泥漿體系性能對(duì)提高固井質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用。
通過(guò)顆粒級(jí)配、大量室內(nèi)實(shí)驗(yàn)優(yōu)選出抗鹽降失水劑SD18、早強(qiáng)劑SKY-1、韌性劑SD77、膨脹劑SDP-1等外加劑,形成了一套早強(qiáng)抗鹽防氣竄韌性水泥漿體系。水泥漿具體配方為:嘉華G 級(jí)+1.5%微硅+2%增強(qiáng)劑+1.4%降失水劑SD18+3%韌性劑SD77+3%膨脹劑SDP-1+1%早強(qiáng)劑SKY-1+0.3%分散劑SD35。
早強(qiáng)抗鹽防氣竄韌性水泥漿體系及水泥石的性能(見(jiàn)表1、表2)。
由表1、表2 可以看出水泥漿體系有以下特點(diǎn):
表1 早強(qiáng)抗鹽防氣竄韌性水泥漿體系性能表
(1)加入增強(qiáng)劑和微硅后,各種顆粒相互之間能形成級(jí)配,水泥漿穩(wěn)定性更好。同時(shí)低失水、無(wú)游離液、稠化過(guò)度時(shí)間短、早期強(qiáng)度能達(dá)到4.5 MPa 等特點(diǎn)。不同密度水泥漿的SPN 值小于3,防氣竄能力強(qiáng)[17,18]。
(2)從表2 看出,該體系水泥漿7 d 線性膨脹率為0.03%,而常規(guī)水泥漿體積收縮,與常規(guī)水泥漿相比有利于提高膠結(jié)質(zhì)量和井筒密封完整性。
表2 水泥石性能與常規(guī)水泥石性能對(duì)比表
(3)與常規(guī)水泥石相比,48 h 的抗壓強(qiáng)度大于21 MPa,7 d 彈性模量由9.58 GPa 降低至5.86 GPa,表明該體系水泥石的剛性降低,柔韌性得到了大幅度改善[19-21],有利于頁(yè)巖氣井后期壓裂、增產(chǎn)安全開(kāi)發(fā)生產(chǎn)作業(yè)的需要。
2.4.1 漿柱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù) 由于井淺,溫度低,上部五峰組等非產(chǎn)層氣體后期上竄,除了漿體優(yōu)化配方后,漿體結(jié)構(gòu)上采取密度調(diào)節(jié)方式,適當(dāng)拉開(kāi)兩凝水泥漿稠化時(shí)間,實(shí)現(xiàn)尾漿封堵氣層。具體做法是同一種水泥和同一種配漿水,上部井段密度為1.86~1.88 g/cm3,下部井段密度為1.92~1.95 g/cm3,通常兩種水泥漿稠化時(shí)間間隔30~60 min。
根據(jù)太陽(yáng)構(gòu)造采取兩開(kāi)井身結(jié)構(gòu),表層下深300~500 m,水泥漿混漿井段長(zhǎng),不能保障上部淺層頂部固井質(zhì)量。根據(jù)現(xiàn)狀,確定水泥漿全返至井口,并附加5~8 m3水泥漿提高接觸時(shí)間,增加上部井段充填率。
2.4.2 優(yōu)化表層固井方案 對(duì)于漏失量較小的井,固井時(shí)通過(guò)增加水泥漿量采用一次上返施工工藝施工,正注完成后再根據(jù)井口返出情況采用環(huán)空吊灌的方式封固上部井段。對(duì)于失返性漏失的井,或者采用空氣鉆鉆進(jìn)出現(xiàn)放空或水層的井,考慮采用穿鞋帶帽的施工工藝,正注時(shí)封固下部放空位置以下的井段,再采用環(huán)空搭橋后吊灌的方式封固上部井段。
2.4.3 地層承壓試驗(yàn) 該區(qū)塊地層承壓能力普遍偏低,在鉆進(jìn)過(guò)程中滲透性漏失較為常見(jiàn),為確保水泥漿返出地面,按照入井水泥漿密度和正常施工時(shí)環(huán)空循環(huán)摩阻確定地層承壓試驗(yàn)當(dāng)量密度,在下套管前完成,對(duì)于承壓能力達(dá)不到要求的井進(jìn)行堵漏作業(yè),提高地層承壓能力,保證水泥漿對(duì)環(huán)空的有效封固。
2.4.4 大壓差預(yù)應(yīng)力固井技術(shù) 考慮到本區(qū)塊的井筒承壓能力較低,主要采用套管內(nèi)外大壓差的預(yù)應(yīng)力固井技術(shù)來(lái)提高固井質(zhì)量[22],施工中全程采用清水進(jìn)行頂替,保證頂替到位后套管內(nèi)外靜液柱壓差≥8 MPa,預(yù)先使套管擠壓變形從而產(chǎn)生彈性能,提高了水泥環(huán)密封性能。
完鉆井深2 350 m,完鉆時(shí)鉆井液密度1.73 g/cm3,黏度86 s。φ139.7 mm 套管下入2 305.96 m,套管安全下到位后固井施工前,逐步調(diào)整至密度1.65 g/cm3,黏度降低50 s。
該井固井施工流程如下:(1)采用雙機(jī)雙泵大功率水泥車施工,實(shí)現(xiàn)大排量紊流頂替,保證連續(xù)施工能力;(2)進(jìn)行密度、流量和壓力實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),優(yōu)化參數(shù),有效提高固井質(zhì)量;(3)固井施工前進(jìn)行管線試壓(40 MPa),保證固井施工安全;(4)注入沖洗液6 m3、高效沖刷泥餅,保證一、二界面膠結(jié)質(zhì)量;(5)注入水泥漿65 m3(平均密度1.90 g/cm3),注水泥排量1.3~1.5 m3/min,采用清水替量24.2 m3(排量1.3~1.5 m3/min),替壓14 MPa,碰壓40 MPa,施工過(guò)程正常。實(shí)現(xiàn)了高效頂替和固井“三壓穩(wěn)”,后期電測(cè)固井質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)率100%。
截止目前,共完成水平井固井9 口,套管安全下入到位成功率100%,固井質(zhì)量合格,水平段優(yōu)質(zhì)率99%以上,取得了良好的效果(見(jiàn)表3)。
表3 9口井固井情況統(tǒng)計(jì)
(1)井眼凈化、模擬通井和半剛性扶正器配合漂浮接箍下套管等技術(shù),實(shí)現(xiàn)了套管安全順利下入到位。
(2)固井前調(diào)整鉆井液性能,使用表面活性的化學(xué)沖洗液,有效驅(qū)替套管壁和井壁虛泥餅,提高第一、二界面的膠結(jié)強(qiáng)度,提高固井質(zhì)量。
(3)早強(qiáng)抗鹽防氣竄韌性水泥漿體系密度可調(diào),沉降穩(wěn)定性好,失水小,稠化過(guò)度時(shí)間短,早期強(qiáng)度高,防氣竄能力強(qiáng),能提高淺層頁(yè)巖氣井封固質(zhì)量。
(4)地層承壓試驗(yàn)、預(yù)應(yīng)力固井技術(shù)、合理的漿柱設(shè)計(jì)等配套技術(shù),提高了水泥環(huán)封隔地層能力和井筒密封完整性。