吳曉蘋
(兗礦魯南化工有限公司 山東滕州 277527)
兗礦魯南化工有限公司(以下簡稱魯南化工公司)現(xiàn)有4臺(tái)日處理精煤1 150 t的多噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化爐(以下簡稱多噴嘴氣化爐),正常生產(chǎn)情況下3開1備,產(chǎn)品總產(chǎn)能3 000 kt/a,其中乙酸、尿素、甲醇、乙酐、聚甲醛、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丁醇、復(fù)合肥的產(chǎn)能分別為1 000、600、560、100、40、200、150、150、200 kt/a。
多噴嘴氣化爐選用了目前國內(nèi)通用的儀控配置,具有較高的裝配水平和自動(dòng)化程度,較好地實(shí)現(xiàn)了裝置的國產(chǎn)化,裝置整體操作運(yùn)行平穩(wěn),各項(xiàng)工藝指標(biāo)正常。在多噴嘴氣化爐運(yùn)行過程中,由于積灰或結(jié)垢、錐底磚竄氣、爐溫控制不當(dāng)?shù)葘?dǎo)致支撐板超溫,影響了煤氣化裝置的長周期運(yùn)行。本文對(duì)多噴嘴氣化爐支撐板超溫原因進(jìn)行分析,探索可操作性強(qiáng)的應(yīng)對(duì)措施,以確保煤氣化裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。
支撐板處于多噴嘴氣化爐燃燒室錐體位置托盤之下,其材質(zhì)為SA387Gr11C12,設(shè)計(jì)溫度為425 ℃。煤氣化裝置運(yùn)行期間,為監(jiān)控支撐板的溫度,通常設(shè)有4個(gè)監(jiān)控點(diǎn)(TI1312、TI1313、TI1314、TI1315),根據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)值的變化,提前做出預(yù)判并進(jìn)行修正,避免氣化爐工況出現(xiàn)大幅波動(dòng)。
在實(shí)際運(yùn)行過程中,支撐板一旦超溫,易造成支撐板變形,嚴(yán)重時(shí)引起耐火磚澆注料變形、脫落,高溫合成氣竄入氣化爐激冷室造成激冷室內(nèi)件損壞。當(dāng)支撐板溫度達(dá)到425 ℃時(shí),從安全生產(chǎn)和穩(wěn)定運(yùn)行的角度考慮,需立即停車處理。
在多噴嘴氣化爐的運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)監(jiān)控點(diǎn)TI1313、TI1315的溫度普遍較高。以A#氣化爐為例,2019年12月支撐板各監(jiān)控點(diǎn)部分?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見表1。
表1 2019年12月支撐板各監(jiān)控點(diǎn)部分?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) ℃
從表1可以看出:TI1313、TI1315處的溫度較高,TI1312、TI1314處的溫度正常;正常溫度在230 ℃左右,高報(bào)值為350 ℃。
經(jīng)分析,造成氣化爐支撐板TI1313、TI1315處溫度偏高的原因主要有以下幾點(diǎn)。
氣化用煤的種類對(duì)氣化過程有很大的影響,煤種不同不僅影響氣化產(chǎn)品的產(chǎn)率和質(zhì)量,而且影響氣化的生產(chǎn)操作條件。魯南化工公司煤氣化裝置所用原料煤主要來自陜西神木、榆陽等西部地區(qū),采購成本較高。在實(shí)際生產(chǎn)中,當(dāng)所采購的原料煤無法穩(wěn)定供應(yīng)時(shí),需進(jìn)行新煤種的混燒、摻燒和配煤,這種做法常造成煤的灰熔點(diǎn)超過控制指標(biāo),灰分質(zhì)量分?jǐn)?shù)在7%~13%之間波動(dòng)。由于煤種變化后多噴嘴氣化爐爐溫沒有及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,熔渣黏度增大,流動(dòng)性變差,破壞了多噴嘴氣化爐掛渣層,引起錐底磚竄氣,造成支撐板超溫。
采用熱電偶測溫是一種重要的監(jiān)控手段,其能夠及時(shí)反映溫度的變化趨勢,對(duì)快速判斷超溫區(qū)域有幫助,技術(shù)人員據(jù)此結(jié)合現(xiàn)場測量手段可以準(zhǔn)確確定超溫位置。
根據(jù)支撐板的材質(zhì),4個(gè)監(jiān)控點(diǎn)選用的熱電偶量程為0~500 ℃。當(dāng)某根熱電偶運(yùn)行時(shí)間超過使用壽命、受外界環(huán)境因素影響或連接點(diǎn)出現(xiàn)松動(dòng)時(shí),該監(jiān)控點(diǎn)的溫度變化趨勢與相鄰監(jiān)控點(diǎn)的相比會(huì)出現(xiàn)明顯異常,就有可能在監(jiān)控畫面出現(xiàn)報(bào)警指示。
多噴嘴氣化爐的激冷室由下降管和4層破泡條組成。激冷水的主要作用是保護(hù)下降管,避免因高溫?zé)彷椛涠a(chǎn)生變形。在多噴嘴氣化爐運(yùn)行過程中,激冷室液位基本維持在40%左右,此時(shí)運(yùn)行較為穩(wěn)定。
結(jié)合魯南化工公司實(shí)際運(yùn)行情況發(fā)現(xiàn),由于設(shè)備、系統(tǒng)水質(zhì)、閥門卡澀或誤操作等原因,會(huì)出現(xiàn)激冷水泵打量不足、激冷環(huán)或黑水過濾器堵塞等異常情況。此外,鍋爐給水閥門質(zhì)量差,鍋爐給水無法正常調(diào)節(jié),影響水洗塔液位,激冷水流量迅速降低甚至斷流,激冷環(huán)出現(xiàn)結(jié)垢堵塞,從而影響氣化爐的液位,造成合成氣洗滌效果差,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致下降管燒穿,大量高溫合成氣竄出,最終導(dǎo)致支撐板超溫。
由于支撐板附近的氣體流速較低或沖洗水環(huán)管發(fā)生堵塞,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長,支撐板出現(xiàn)積灰現(xiàn)象,熱量無法被上升的氣流帶走,支撐板溫度不斷升高。支撐板積灰會(huì)給多噴嘴氣化爐的安全運(yùn)行帶來較大的影響,且停運(yùn)時(shí)檢修清理也較困難。
在運(yùn)行過程中,支撐板沖洗水實(shí)測流量為9.64~10.72 m3/h,低于工藝要求值(≥13 m3/h)。其原因是沖洗水管管徑偏小,環(huán)管出現(xiàn)堵塞?,F(xiàn)有的沖洗水流量已經(jīng)無法對(duì)支撐板進(jìn)行有效沖洗,造成支撐板被積灰覆蓋,最終引起超溫。
在煤質(zhì)發(fā)生變化時(shí),中控人員需認(rèn)真監(jiān)控爐溫、渣口壓差、合成氣成分等指標(biāo)的趨勢圖,現(xiàn)場操作人員應(yīng)認(rèn)真巡檢氣化爐壁溫、渣樣及壓濾機(jī)的工作狀況,以便針對(duì)不同的煤質(zhì)及時(shí)調(diào)整工藝控制指標(biāo),消除隱患。根據(jù)長期積累的經(jīng)驗(yàn),氣化爐操作溫度一般應(yīng)控制在比煤的灰熔點(diǎn)高50~100 ℃。只有根據(jù)爐內(nèi)灰渣形成狀態(tài),勤看渣樣,對(duì)應(yīng)調(diào)整,才能保證原料煤充分氣化、熔渣順利排出,確保氣化爐工況正常。
支撐板處設(shè)置的監(jiān)控點(diǎn)可實(shí)時(shí)反映多噴嘴氣化爐的超溫區(qū)域,在監(jiān)控溫度出現(xiàn)異常的情況下,需安排儀表人員校驗(yàn)支撐板測溫元件。在發(fā)現(xiàn)熱電偶出現(xiàn)假指示時(shí),應(yīng)結(jié)合多種影響因素的共同變化來判斷支撐板的實(shí)際溫度。
在生產(chǎn)過程中,為防止因熱電偶假指示造成誤停車,需定期對(duì)熱電偶進(jìn)行校驗(yàn),制定完善的支撐板超溫監(jiān)控措施和現(xiàn)場巡檢制度并嚴(yán)格執(zhí)行,以保證多噴嘴氣化爐安全運(yùn)行。
根據(jù)實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn):應(yīng)根據(jù)激冷水循環(huán)泵的電流控制激冷水量;盡量加大多噴嘴氣化爐激冷水流量,多噴嘴氣化爐維持高液位運(yùn)行。在運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)激冷水流量呈下降趨勢時(shí),表明激冷水泵出現(xiàn)異常或者流量調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)問題,此時(shí)控制室應(yīng)馬上通知現(xiàn)場操作人員立即倒泵,聯(lián)系儀表人員對(duì)閥門進(jìn)行處理,通過減少氣化爐黑水出口流量來維持氣化爐液位。此外,在日常操作中應(yīng)提高應(yīng)急處理能力,掌控好激冷水?dāng)嗔鞯膽?yīng)急處理預(yù)案,以便異常情況下迅速采取緊急處理措施。
在多噴嘴氣化爐停車檢修后,需對(duì)黑水過濾器進(jìn)行檢查和清理,并將清洗情況記入臺(tái)賬,摸清不同煤種情況下的積灰和結(jié)垢物硬度,為下一步評(píng)估因黑水過濾器堵塞導(dǎo)致激冷水流量偏低提供指導(dǎo)。
針對(duì)沖洗水管管徑小引起的沖洗水流量偏低問題,選用高溫變換冷凝液作為沖洗水并對(duì)沖洗水管線進(jìn)行優(yōu)化,確保支撐板的沖洗水流量≥13 m3/h。優(yōu)化前后的支撐板沖洗水管線示意見圖1。
圖1 優(yōu)化前后的支撐板沖洗水管線示意
優(yōu)化前,直接用脫鹽水對(duì)支撐板進(jìn)行沖洗降溫。優(yōu)化后,利用現(xiàn)有的管廊配管至氣化裝置框架的五樓,從渣水界區(qū)二樓引高溫變換冷凝液(現(xiàn)有高溫變換冷凝液槽位置)從氣化爐底部高壓氮?dú)夤芫€(一直閑置未用)進(jìn)入氣化爐,然后沿爐壁向上進(jìn)入環(huán)形管,高溫變換冷凝液經(jīng)環(huán)形管上的24個(gè)Ф 5~7 mm出水孔均勻噴淋至支撐板上,實(shí)現(xiàn)對(duì)支撐板的沖洗降溫。
支撐板沖洗水管線優(yōu)化后,沖洗水流量為20.91~21.36 m3/h,完全滿足了工藝要求,消除了支撐板超溫現(xiàn)象。
(1)保證高溫變換冷凝液雙泵運(yùn)行,泵密封水盡量多用,以提高支撐板沖洗水的壓力。
(2)高溫變換冷凝液沖洗支撐板的閥門全開。
(3)在高溫變換冷凝液槽液位穩(wěn)定的情況下,冷凝液優(yōu)先用于支撐板的沖洗。
通過積極試驗(yàn)和摸索,對(duì)多噴嘴氣化爐運(yùn)行過程中出現(xiàn)的支撐板超溫問題提出了應(yīng)對(duì)措施,系統(tǒng)工況得到優(yōu)化,整體運(yùn)行平穩(wěn)。經(jīng)過長時(shí)間的運(yùn)行,證明針對(duì)多噴嘴氣化爐支撐板超溫問題的優(yōu)化與改造能夠滿足氣化裝置生產(chǎn)要求,消除了氣化裝置的重大安全隱患,保證了裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行,帶來了一定的經(jīng)濟(jì)、安全和社會(huì)效益。
為了更好地實(shí)現(xiàn)多噴嘴氣化爐的安全、穩(wěn)定、長周期運(yùn)行,還需進(jìn)一步優(yōu)化工藝操作,不斷提高設(shè)備檢修維護(hù)管理水平。