梁 陽(yáng),張旭東,薄 文
(遼寧紅沿河核電有限公司 ,遼寧 大連 116001)
發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)是通過(guò)一個(gè)閉式的低電導(dǎo)率水的循環(huán)回路帶走發(fā)電機(jī)定子線(xiàn)圈在帶負(fù)荷運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的熱量。每臺(tái)機(jī)組定子冷卻水泵為兩臺(tái)(一用一備),基本參數(shù)見(jiàn)表1。當(dāng)流量低于150 m3/h 或者工作泵跳閘時(shí),備用泵自動(dòng)啟動(dòng)投入運(yùn)行[1]。該泵為單級(jí)臥式離心泵(圖1),使用集裝式機(jī)械密封,由兩個(gè)相同的深溝球軸承,聯(lián)軸器為彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器。
表1 基本參數(shù)
圖1 泵體結(jié)構(gòu)圖
該電廠(chǎng)4臺(tái)機(jī)組共有8臺(tái)定子冷卻水泵,每臺(tái)機(jī)組一用一備。自泵組投運(yùn)以來(lái),發(fā)生振動(dòng)超過(guò)報(bào)警值共計(jì)37臺(tái)次。該泵失效將導(dǎo)致發(fā)電機(jī)定子冷卻水失去備用泵,降低電廠(chǎng)發(fā)電機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。查詢(xún)歷次振動(dòng)測(cè)量數(shù)據(jù),振動(dòng)頻譜較為清晰,下面以其中一次測(cè)量數(shù)據(jù)作振動(dòng)初步原因分析。
2015年12月14日?qǐng)?zhí)行H2GST101PO振動(dòng)測(cè)量發(fā)現(xiàn)該泵振動(dòng)較上次測(cè)振結(jié)果大幅上升,泵驅(qū)動(dòng)端水平向(PBD-H)振動(dòng)達(dá)到4.2 mm/s,接近報(bào)警值4.5 mm/s。12月17日再次執(zhí)行振動(dòng)測(cè)量,發(fā)現(xiàn)泵驅(qū)動(dòng)端水平向振動(dòng)值達(dá)到4.8 mm/s,超過(guò)報(bào)警值,H2GST101PO振動(dòng)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
表2 H2GST101PO振動(dòng)數(shù)據(jù)
分析H2GST101PO驅(qū)動(dòng)端水平向振動(dòng)頻譜(圖 2),1×、2×、3×頻率明顯,其中1×轉(zhuǎn)速頻率明顯增加,2×及3×倍頻率略有上漲。
圖2 泵驅(qū)動(dòng)端水平向振動(dòng)頻譜
分析泵軸向頻譜(PBND-A)可以看到存在明顯的2×轉(zhuǎn)速頻率[2],且有大幅增加(圖3、圖4)。
圖3 泵軸向振動(dòng)頻譜(11月19日)
圖4 泵軸向振動(dòng)頻譜(12月17日)
綜合以上頻譜進(jìn)行分析,振動(dòng)幅值升高與不對(duì)中故障模式、B型機(jī)械(地腳螺栓)松動(dòng)[6]故障模式的頻譜特征較為接近,但1×倍頻升高也可能是A型機(jī)械松動(dòng)、軟腳或相關(guān)腳的共振故障模式導(dǎo)致(圖 5),后續(xù)的排查工作主要針對(duì)這兩個(gè)方向開(kāi)展。
圖5 頻譜-故障分析
引起泵組振動(dòng)的原因是多方面的[3],由于該泵日常期間不具備停運(yùn)檢修條件,因此維修人員按照從簡(jiǎn)單到復(fù)雜的策略,針對(duì)上述分析的可能原因進(jìn)行了排查與試驗(yàn),具體過(guò)程與分析如下。
維修人員首先對(duì)電機(jī)地腳、臺(tái)板地腳及軸承支架的固定螺栓進(jìn)行在線(xiàn)緊固,緊固后泵組振動(dòng)最大值有所降低,以H2GST101PO為例,2016年1月緊固后振動(dòng)最大值由4.8 mm/s降低為3.4 mm/s。但該泵在12月份再次出現(xiàn)振動(dòng)高問(wèn)題,說(shuō)明地腳螺栓不能從根本上解決該問(wèn)題。
由于GST泵組振動(dòng)頻譜中往往存在2×倍頻分量,維修人員曾多次重復(fù)執(zhí)行對(duì)中工作:在泵組停運(yùn)后復(fù)測(cè)聯(lián)軸器對(duì)中數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)對(duì)中偏差往往較大。以H3GST101PO為例,2018年1月19日停泵檢查,發(fā)現(xiàn)對(duì)中偏差較大:電機(jī)相對(duì)于泵高0.285 mm,電機(jī)相對(duì)于泵偏左0.23 mm;張口0.13 mm(標(biāo)準(zhǔn):0.05 mm)。
對(duì)該泵重新執(zhí)行對(duì)中工作后,再鑒定合格,電機(jī)振動(dòng)最大值為1.56 mm/s,泵振動(dòng)最大值為2.7~3.0 mm/s,較檢修前泵側(cè)振動(dòng)最大4.36 mm/s有明顯改善。但該泵在2018年4月份完成對(duì)中再鑒定后,2019年1月份再次出現(xiàn)振動(dòng)高問(wèn)題,說(shuō)明重新對(duì)中不能徹底解決GST泵組振動(dòng)問(wèn)題。
在排查振動(dòng)問(wèn)題過(guò)程中,對(duì)電機(jī)及泵組臺(tái)板虛腳問(wèn)題進(jìn)行了同步排查,其中電機(jī)虛腳情況不嚴(yán)重,最大0.10 mm,經(jīng)過(guò)維修人員處理,將虛腳降至0.02 mm。而臺(tái)板由于是槽鋼焊接件,端面并非精加工面,因此存在一定縫隙,最大可達(dá)2 mm,經(jīng)過(guò)維修人員增加墊片調(diào)整,最大縫隙小于0.05 mm,同時(shí)保障了在一處位置放置墊鐵的數(shù)量不超過(guò)三個(gè)[4]。在章節(jié)3.1和3.2中檢修均對(duì)虛腳進(jìn)行了同步處理,但在后續(xù)的運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中都再次出現(xiàn)了振動(dòng)高問(wèn)題,因此說(shuō)明虛腳問(wèn)題并非振動(dòng)問(wèn)題的根源。
圖6 臺(tái)板加強(qiáng)方案
鑒于泵組臺(tái)板由槽鋼焊接而成,同時(shí)上下表面非精加工面,可能會(huì)導(dǎo)致軸承座連接剛度不足[5],2018年1月,維修人員通過(guò)在H3GST201PO泵組臺(tái)板上焊接支撐塊方式,增強(qiáng)框架剛度,嘗試解決振動(dòng)問(wèn)題,具體方案見(jiàn)圖6。經(jīng)過(guò)臺(tái)板加強(qiáng)后,電機(jī)振動(dòng)最大值為1.44 mm/s,泵振動(dòng)最大值為2.13 mm/s,與處理前振動(dòng)水平3.35 mm/s有所降低。隨后H3GST101PO在4月份也參考執(zhí)行此方案,但該泵的振動(dòng)值在11月再次升高至4.4 mm/s,接近報(bào)警值4.5 mm/s,說(shuō)明增強(qiáng)臺(tái)板剛度不能從根本上解決泵組振動(dòng)問(wèn)題。
2019年1月在2#機(jī)組大修期間,對(duì)泵組出入口法蘭進(jìn)行排查:復(fù)查聯(lián)軸器對(duì)中,發(fā)現(xiàn)H2GST201PO聯(lián)軸器間距為5.3 mm,超出2~4 mm的標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)H2GST101/201PO外圓偏差分別為1.1 mm/1.9 mm(圖 7),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出0.05 mm的對(duì)中標(biāo)準(zhǔn)。打開(kāi)兩臺(tái)泵的出入口法蘭,發(fā)現(xiàn)其中三道法蘭同心度偏差超過(guò)《GB50235Y2010工業(yè)金屬管道工程施工規(guī)范》中規(guī)定的≤0.80 mm的要求,同時(shí)發(fā)現(xiàn)入口法蘭間距最大為7.15 mm,使用常規(guī)尺寸墊片無(wú)法滿(mǎn)足安裝要求。
圖7 法蘭應(yīng)力排查數(shù)據(jù)
分析導(dǎo)致泵組不對(duì)中的主要原因?yàn)槿肟诜ㄌm錯(cuò)位及軸向長(zhǎng)度不足,由此對(duì)泵體產(chǎn)生拉伸及扭轉(zhuǎn)使其變形,進(jìn)而使聯(lián)軸器上揚(yáng),并導(dǎo)致外圓及間距超標(biāo)。
對(duì)泵體進(jìn)行模型簡(jiǎn)化,使用SolidWorks軟件對(duì)泵體進(jìn)行受力分析,模擬泵體出、入口管道法蘭間距偏大從而對(duì)泵體產(chǎn)生拉應(yīng)力的情況下對(duì)聯(lián)軸器位置位移的影響。從模擬結(jié)果可以看出,出、入口法蘭存在較大間隙時(shí),給泵體帶來(lái)的額外作用力將導(dǎo)致其產(chǎn)生嚴(yán)重變形,圖8中可以看出聯(lián)軸器位置產(chǎn)生了最大的位移量1.612 mm,與實(shí)際測(cè)量數(shù)據(jù)較為接近,并且已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了聯(lián)軸器對(duì)中的0.05 mm標(biāo)準(zhǔn),聯(lián)軸器不對(duì)中在泵運(yùn)行時(shí)會(huì)引起嚴(yán)重的振動(dòng)問(wèn)題。
圖8 模擬受力后泵體變形結(jié)果
維修人員通過(guò)使用加厚墊片及調(diào)整法蘭等維修方法,保障泵殼不受額外應(yīng)力作用,最終設(shè)備再鑒定合格,H2GST101PO泵組振動(dòng)值最大為2.04 mm/s,H2GST201PO泵組振動(dòng)值最大為1.34 mm/s。隨后在3臺(tái)機(jī)組大修期間對(duì)另外6臺(tái)泵組采取相同處理方法,處理后泵組振動(dòng)均保持穩(wěn)定,截至2020年7月,該電廠(chǎng)8臺(tái)GST泵組未再次出現(xiàn)泵組振動(dòng)高超過(guò)報(bào)警值情況,且處理后泵組各個(gè)位置振動(dòng)值大部分有所降低,說(shuō)明解決管道應(yīng)力能夠解決GST泵組振動(dòng)問(wèn)題。出入口法蘭處理前振動(dòng)值見(jiàn)表3、出入口法蘭處理后振動(dòng)值表4。
表3 出入口法蘭處理前振動(dòng)值
表4 出入口法蘭處理后振動(dòng)值
基于上述檢修數(shù)據(jù)分析,由于法蘭間距過(guò)大,需要通過(guò)緊固作用下將泵體向法蘭位置拉動(dòng)才能滿(mǎn)足密封要求,從而對(duì)泵殼及固定臺(tái)板產(chǎn)生拉力及變形,使泵組聯(lián)軸器對(duì)中發(fā)生變化,且降低固定約束的剛度,導(dǎo)致泵組振動(dòng)值偏高。
經(jīng)過(guò)上述各類(lèi)振動(dòng)原因分析及試驗(yàn),判斷泵組出入口法蘭安裝不到位,使泵殼受到額外載荷產(chǎn)生變形,影響泵組對(duì)中及固定約束剛度,是最終導(dǎo)致泵組振動(dòng)超標(biāo)的主要原因。
在《GB50235Y2010工業(yè)金屬管道工程施工規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)于與泵連接管道安裝標(biāo)準(zhǔn)有明確要求:管道與動(dòng)設(shè)備的連接應(yīng)符合下列規(guī)定[7]:
1)與動(dòng)設(shè)備連接前,法蘭平行度和同心度允許偏差應(yīng)符合表5法蘭連接要求。
表5 法蘭連接要求
2)管道系統(tǒng)與動(dòng)設(shè)備最終連接時(shí),應(yīng)在聯(lián)軸器上架設(shè)百分表監(jiān)視動(dòng)設(shè)備的位移。當(dāng)動(dòng)設(shè)備額定轉(zhuǎn)速大于6000 r/min時(shí),其位移值應(yīng)小于0.02 mm;當(dāng)額定轉(zhuǎn)速小于或等于6000 r/min時(shí),其位移值應(yīng)小于0.05 mm。
在水泵安裝及檢修過(guò)程中常常忽略此項(xiàng)國(guó)標(biāo)要求,通過(guò)此次振動(dòng)分析,后續(xù)在分析類(lèi)似振動(dòng)情況時(shí),要充分考慮管道給水泵帶來(lái)的影響是否符合國(guó)標(biāo)要求,消除可能影響泵組振動(dòng)的不利因素。
由于管道安裝為聚四氟材料墊片(安裝壓縮量約為20%),因此會(huì)對(duì)泵體產(chǎn)生一定的拉力,但泵殼的結(jié)構(gòu)無(wú)法進(jìn)一步加強(qiáng),維修人員對(duì)泵軸承室驅(qū)動(dòng)端固定支架進(jìn)行結(jié)構(gòu)加強(qiáng)(加厚為10 mm,同時(shí)在軸向增加肋板),使泵體抵抗變形的能力加強(qiáng)。
通過(guò)分析、試驗(yàn),找出導(dǎo)致該電廠(chǎng)定子冷卻水泵振動(dòng)高的根本原因是管道安裝偏差導(dǎo)致的拉力及變形引起聯(lián)軸器不對(duì)中,在后續(xù)水泵振動(dòng)處理中要重點(diǎn)分析與檢查出入口法蘭的安裝質(zhì)量,尤其是剛度較小的泵組,更應(yīng)該重視管道對(duì)泵體的作用力是否符合國(guó)標(biāo)要求,這樣才能夠在最大程度上消除管道配置過(guò)程所受到的應(yīng)力[8]。
管道安裝偏差問(wèn)題在工程安裝階段就已發(fā)現(xiàn),但未引起足夠的重視,導(dǎo)致泵組日常期間頻繁發(fā)生振動(dòng)高問(wèn)題,通過(guò)很長(zhǎng)時(shí)間才找到根本原因。這也說(shuō)明重要設(shè)備的安裝階段偏差處理要嚴(yán)格控制,為日常良好運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障。