盧福平,王 虎,李國彬
(1.國家能源集團(tuán)上灣熱電廠,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017209;2.神華集團(tuán)循環(huán)流化床技術(shù)研發(fā)中心,陜西 西安 710065;3.沈陽金山能源股份有限公司金山熱電分公司,遼寧 沈陽 110000)
循環(huán)流化床(CFB)燃燒技術(shù)具有煤種適應(yīng)性強(qiáng)、低成本環(huán)保控制性能等技術(shù)優(yōu)勢,近年來在我國得到了廣泛應(yīng)用[1-2],循環(huán)流化床(CFB)鍋爐技術(shù)以其燃料適應(yīng)性廣、爐內(nèi)污染物控制低成本等突出特點(diǎn),近年來在我國得到了快速發(fā)展[1-2]。截止2019年底,我國已投產(chǎn)的100 MW以上容量等級(jí)CFB鍋爐470余臺(tái),總裝機(jī)接近9000萬kW,其中超臨界CFB機(jī)組累計(jì)投產(chǎn)40余臺(tái),即將跨入超超臨界時(shí)代[2]。隨著我國CFB鍋爐技術(shù)研發(fā)、設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試及運(yùn)行管理水平的不斷提高,鍋爐安全可靠性和運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性得到明顯改善,但CFB鍋爐大型化后(超)寬爐膛截面尺寸大幅增加,且為了保證二次風(fēng)有效穿透深度,布風(fēng)板長度可達(dá)15~30 m,實(shí)爐運(yùn)行實(shí)踐表明大型CFB鍋爐燃燒均勻性控制較為困難[3-4]。
現(xiàn)有的CFB鍋爐燃燒均勻性研究多集中在鍋爐單一部件的設(shè)計(jì)優(yōu)化和實(shí)驗(yàn)研究[5-14],研究取得的結(jié)果往往難以直接應(yīng)用到大型CFB鍋爐實(shí)爐優(yōu)化。黃中等人[12]分析了一臺(tái)300 MW CFB鍋爐外循環(huán)回路循環(huán)量和爐膛物料濃度的偏差特性,提出了進(jìn)行旋風(fēng)分離器入口煙道改造和中心筒改型來消除床溫偏差。王泉海等人[13]測量了一臺(tái)300 MW CFB鍋爐雙側(cè)進(jìn)風(fēng)時(shí)布風(fēng)的不均勻性,提出了對布風(fēng)板中間區(qū)域芯管進(jìn)行阻力優(yōu)化來改善布風(fēng)均勻性。張文清[14]研究了一臺(tái)600 MW超臨界CFB鍋爐外循環(huán)回路的非均勻特性,提出了合理配置鍋爐配風(fēng)及給煤量分布來保證CFB鍋爐燃燒均勻性的運(yùn)行優(yōu)化措施。然而,針對大型CFB鍋爐燃燒均勻性的多部件設(shè)計(jì)優(yōu)化及系統(tǒng)性協(xié)同改造的報(bào)道相對較少。
基于此,本文針對一臺(tái)150 MW CFB鍋爐實(shí)際運(yùn)行中存在的床溫偏高及床溫偏差較大、屏式過熱器管屏易超溫、NOx原始排放量高、燃燒均勻性較差等問題,進(jìn)行了系統(tǒng)性分析和研究,結(jié)合實(shí)際情況實(shí)施了相關(guān)設(shè)備技術(shù)改造,有效提升了爐內(nèi)燃燒均勻性,顯著降低了環(huán)保運(yùn)行成本,床溫偏差得到有效改善,屏式過熱器管屏出口壁溫可控制在合理范圍。研究結(jié)果可為大型CFB鍋爐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與運(yùn)行優(yōu)化提供參考。
某電廠一臺(tái)150 MW CFB鍋爐采用單布風(fēng)板單爐膛、2臺(tái)汽冷型旋風(fēng)分離器M型布置,爐前6點(diǎn)給煤,爐后4點(diǎn)排渣。鍋爐前墻布置8片屏式過熱器和4片屏式再熱器。
鍋爐采用雙側(cè)進(jìn)風(fēng)的水冷風(fēng)室結(jié)構(gòu),布風(fēng)板尺寸(寬×深)為19.5 m×3.7 m;采用二次風(fēng)分級(jí)布置,其中下二次風(fēng)口距離布風(fēng)板高度為1 m,上二次口距離布風(fēng)板高度為4.2 m;脫硫方式采用爐內(nèi)石灰石脫硫,脫硝方式采用爐內(nèi)低溫燃燒抑氮及SNCR。
表1 鍋爐設(shè)計(jì)煤種及實(shí)際煤種
電廠CFB鍋爐設(shè)計(jì)床溫為895 ℃,實(shí)際運(yùn)行床溫為945 ℃,個(gè)別床溫測點(diǎn)可達(dá)到997 ℃。因床溫偏高及床溫均勻性較差,鍋爐存在高溫結(jié)焦風(fēng)險(xiǎn),且鍋爐NOx原始排放量較高,爐內(nèi)脫硫及SNCR脫硝單耗較高,同時(shí)爐內(nèi)屏式過熱器各屏出口壁溫偏差較大,各屏最外側(cè)的壁溫測點(diǎn)的最高值與最低值之差為44 ℃,同屏管間也存在較大的壁溫偏差。為合理控制床溫,減小屏式過熱器壁溫偏差及脫硫脫硝單耗,采用給煤量非均勻供給、二次風(fēng)非均勻配風(fēng)及增加一次風(fēng)量等方式進(jìn)行了運(yùn)行調(diào)整,但鍋爐運(yùn)行結(jié)果表明其對問題的解決成效極為有限。
分析認(rèn)為,鍋爐實(shí)際煤種與設(shè)計(jì)值偏差較大,且燃料成灰特性相對較差,造成爐內(nèi)循環(huán)灰量相對不足,爐內(nèi)現(xiàn)有的受熱面布置無法滿足煤質(zhì)變化帶來的床溫控制需要,風(fēng)室采用兩側(cè)進(jìn)風(fēng),且風(fēng)帽型式單一,導(dǎo)致鍋爐床溫偏高且床溫偏差較大,從而影響CFB鍋爐爐內(nèi)燃燒均勻性及脫硫抑氮效果,對布置在爐前的屏式過熱器各屏及同屏管屏吸熱量也造成較大偏差。另外,鍋爐二次風(fēng)穿透能力不足,導(dǎo)致爐內(nèi)二次風(fēng)分級(jí)燃燒效果減弱,NOx原始排放量偏高。
CFB鍋爐通過布風(fēng)板及風(fēng)帽產(chǎn)生足夠的壓降來保證鍋爐均勻布風(fēng)和流化。為提高布風(fēng)均勻性及流化質(zhì)量,實(shí)施布風(fēng)板風(fēng)帽分區(qū)改造,從而降低床溫及床溫偏差。鍋爐布風(fēng)板風(fēng)帽分區(qū)布置示意圖如圖1所示。從圖中可以看出,布風(fēng)板分為三個(gè)區(qū)域,分別是四周區(qū)域(A區(qū))、過渡區(qū)域(B區(qū))和中間區(qū)域(C區(qū)),其中B區(qū)位于A區(qū)與C區(qū)之間。風(fēng)帽采用精密鑄件,風(fēng)帽鐘罩外部結(jié)構(gòu)與原設(shè)計(jì)相同,鐘罩頂部采用焊接固定。
圖1 鍋爐布風(fēng)板風(fēng)帽分區(qū)布置示意圖
布風(fēng)板A區(qū)采用阻力系數(shù)較小的大風(fēng)量風(fēng)帽,鐘罩采用10孔,從而加強(qiáng)貼壁流的擾動(dòng);B區(qū)采用過渡風(fēng)帽,鐘罩采用9孔;C區(qū)采用阻力系數(shù)較大的風(fēng)帽,鐘罩采用8孔。實(shí)施布風(fēng)板風(fēng)帽分區(qū)后,爐膛中間區(qū)域(B區(qū))的風(fēng)帽阻力系數(shù)將明顯增加。另外,對給煤口、返料口區(qū)域的風(fēng)帽阻力也進(jìn)行局部優(yōu)化,在排渣口附近增加導(dǎo)向風(fēng)帽,防止局部床料顆粒的沉積,有效改善布風(fēng)質(zhì)量,使得爐內(nèi)流化均勻,從而有效消除床溫偏差。
為強(qiáng)化鍋爐二次風(fēng)穿透性能,實(shí)現(xiàn)二次風(fēng)深度分級(jí),進(jìn)一步降低鍋爐NOx原始排放,實(shí)施了二次風(fēng)深度分級(jí)改造。圖2是二次風(fēng)深度分級(jí)布置示意圖。改造后將原設(shè)計(jì)的二次風(fēng)口高度進(jìn)行了提高,其中下二次風(fēng)口高度距離布風(fēng)板為1 m,上二次風(fēng)口高度距離布風(fēng)板為7.2 m,且對二次風(fēng)箱及風(fēng)管開孔進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整和封堵。上二次風(fēng)各風(fēng)管同時(shí)增設(shè)擺動(dòng)調(diào)節(jié)裝置,可對進(jìn)入爐膛的二次風(fēng)射入角度進(jìn)行調(diào)整,從而提高二次風(fēng)調(diào)整的靈活性。
圖2 二次風(fēng)深度分級(jí)布置示意圖
在布風(fēng)板風(fēng)帽分區(qū)和二次風(fēng)深度分級(jí)等改造實(shí)施的同時(shí),對鍋爐尾部受熱面還進(jìn)行了清灰處理。改造實(shí)施后鍋爐進(jìn)行了燃燒優(yōu)化調(diào)整。
表2為鍋爐90%負(fù)荷工況下BECR工況下主要運(yùn)行參數(shù)。從圖中可以看出,鍋爐實(shí)施改造后,鍋爐主要運(yùn)行參數(shù)運(yùn)行穩(wěn)定良好,各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)標(biāo),且鍋爐主蒸汽溫度和再熱蒸汽溫度較改造前有所提高。
表2 鍋爐90%負(fù)荷BECR的鍋爐工況下主要運(yùn)行參數(shù)
為分析鍋爐床溫的均勻性,定義鍋爐床溫標(biāo)準(zhǔn)差σ(℃)衡量床溫的離散程度[13]
(1)
式中tr——床溫測量值/℃;
tc——床溫平均值/℃。
表3是90%負(fù)荷工況下改造前后鍋爐床溫及均勻性。從表中可以看出,鍋爐平均床溫由改造前的945.9 ℃降低至改造后的917.7 ℃,平均床溫下降了約28 ℃;床溫最高值由改造前的997.7 ℃降低至改造后的966 ℃,下降了31 ℃,床溫標(biāo)準(zhǔn)差由改造前的40.0 ℃下降至33.2 ℃,下降了7 ℃。由此可見,實(shí)施改造后床溫及均勻性得到較為明顯的改善。
表3 90%負(fù)荷工況下鍋爐床溫及均勻性
圖3為屏式過熱器出口壁溫偏差及標(biāo)準(zhǔn)差。從圖中可以看出,鍋爐實(shí)施改造后,屏式過熱器各屏出口壁溫平均值整體水平得到明顯改善,尤其是位于爐膛左右兩側(cè)的屏式過熱器其壁溫增加幅度較為明顯。各屏出口壁溫的平均值由改造前的515 ℃提高到改造后的525 ℃,提高了10 ℃。屏式過熱器同屏管間壁溫偏差最大值由改造前的8~38 ℃降低至改造后的4~23 ℃,同屏管間壁溫標(biāo)準(zhǔn)差由改造前的3~13.7 ℃下降至1.4~7.8 ℃。分析認(rèn)為,改造后爐內(nèi)流化性能及燃燒均勻性得到有效改善,溫度場分布更加均勻,使得爐膛上部屏式過熱器管屏吸熱偏差得到有效控制。
圖3 屏式過熱器出口壁溫偏差及標(biāo)準(zhǔn)差
圖4是改造前后鍋爐爐內(nèi)流場及二次風(fēng)穿透性的模擬結(jié)果。從圖中可以看出,鍋爐實(shí)施改造后,爐膛底部還原區(qū)較改造前明顯增加,由于還原區(qū)內(nèi)處于較低氧量運(yùn)行,對鍋爐床溫和NOx原始排放控制有較好的作用,達(dá)到二次風(fēng)深度分級(jí)效果。由于二次風(fēng)口位置的提高,位于二次風(fēng)口出口的背壓隨著下降,二次風(fēng)進(jìn)入爐膛的穿透深度增加,穿透性能得到明顯改善,使得爐膛上部煙氣擾動(dòng)增強(qiáng),混合更加均勻,也提高了爐內(nèi)脫硫反應(yīng)效率,加強(qiáng)了焦炭顆粒的燃盡。
圖4 鍋爐爐內(nèi)流場及二次風(fēng)穿透性
圖5是改造前后鍋爐灰渣含碳量。圖中飛灰和底渣含碳量分別為改造前后為期一個(gè)月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。從圖中可以看出,鍋爐實(shí)施改造后,在維持爐膛氧量不變的基礎(chǔ)上,由于爐內(nèi)燃燒均勻性改善,鍋爐飛灰含碳量明顯下降,由改造前的4.2%下降至改造后的2.7%,底渣含碳量也有所下降,由改造前的2.5%下降至1.1%。分析認(rèn)為,盡管二次風(fēng)口高度的提高增加了底部還原區(qū)高度,但由于布風(fēng)更加均勻,強(qiáng)化了爐膛底部燃燒性能,從而可有效消除二次風(fēng)口高度的提高對鍋爐燃燒的影響。
圖5 鍋爐灰渣含碳量
表4是鍋爐脫硫脫硝單耗情況。從表中可以看出,改造后鍋爐爐內(nèi)脫硫和SNCR脫硝單耗明顯下降,鍋爐燃燒均勻性的提高,有效降低了鍋爐環(huán)保運(yùn)行成本。爐內(nèi)脫硫單耗由改造前的36 g/(kWh)降低至改造后的26.4 g/(kWh),降低約27%;鍋爐NOx原始排放由改造前的284 mg·Nm-3下降至237.5 mg·Nm-3;SNCR脫硝單耗由改造前的0.62 g·(kWh)-1降低至改造后的0.23 g/(kWh),降低約60%。
表4 鍋爐脫硫脫硝單耗
(1)對于雙側(cè)進(jìn)風(fēng)的150MW CFB鍋爐實(shí)施布風(fēng)板風(fēng)帽分區(qū)、二次風(fēng)深度分級(jí)等改造后,爐內(nèi)燃燒均勻性得到了明顯改善。
(2)通過CFB鍋爐燃燒均勻性優(yōu)化與實(shí)踐,高負(fù)荷下鍋爐床溫可控制在917 ℃,此時(shí)鍋爐床溫標(biāo)準(zhǔn)差為33 ℃,爐內(nèi)屏式過熱器同屏管間出口壁溫偏差可控制在23 ℃,脫硫脫硝單耗分別為26.4 g/(kWh)和0.23 g/(kWh)。
(3)在布風(fēng)均勻性的基礎(chǔ)上進(jìn)行二次風(fēng)深度分級(jí)改造,可有效消除由于二次風(fēng)口高度的提高帶來的還原區(qū)域增大對爐內(nèi)高效燃燒及灰渣含碳量的不利影響。