朱劭辰,江 旭,熊佳進(jìn),代軼帥
(湖北清江水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,湖北 宜昌 443000)
達(dá)岱水電站位于柬埔寨王國(guó)國(guó)公省東北約40 km處的莫邦區(qū),裝機(jī)容量246 MW,安裝有3臺(tái)82 MW的混流式水輪發(fā)電機(jī)組,年發(fā)電量8.49億kWh,2015-12-23日正式運(yùn)營(yíng)發(fā)電。工程以發(fā)電為主,兼具有防洪任務(wù)。
達(dá)岱水電站水輪發(fā)電機(jī)型號(hào)為SF82-16/5680,額定轉(zhuǎn)速375 r/min,額定容量96.47 MVA/82 MW,額定電壓13.8 kV,額定電流4 036 A,額定勵(lì)磁電流1 025 A。發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)型式為全傘式立軸發(fā)電機(jī)組,有上導(dǎo)、下導(dǎo)及推力軸承。其中,導(dǎo)軸承為分塊式結(jié)構(gòu),采用調(diào)整楔塊支承,上導(dǎo)瓦10塊,下導(dǎo)瓦12塊;推力軸承為彈性金屬塑料瓦,采用彈性圓盤支承,共12塊[1]。發(fā)電機(jī)主軸采用分段軸結(jié)構(gòu),由上端軸、轉(zhuǎn)子中心體及下端軸3部分組成。在1號(hào)機(jī)組檢修中,檢查發(fā)現(xiàn)1號(hào)機(jī)上端軸滑轉(zhuǎn)子絕緣不合格。
達(dá)岱水電站地處于熱帶地區(qū),熱帶季風(fēng)氣候,雨量充足,機(jī)組自2015年投產(chǎn)以來(lái),長(zhǎng)期處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),在歷年3臺(tái)機(jī)組的常規(guī)檢修中,都發(fā)現(xiàn)上端軸絕緣存在不同程度的下降,具體情況見(jiàn)圖1。
圖1 500 V測(cè)量下的絕緣值圖
從圖1中可以看出3臺(tái)機(jī)組上端軸的絕緣隨著機(jī)組的運(yùn)行時(shí)間呈下降趨勢(shì),且1號(hào)機(jī)的絕緣已經(jīng)失效。
結(jié)合實(shí)際情況分析造成機(jī)組上端軸絕緣下降的原因主要有以下兩點(diǎn)。
達(dá)岱水電站上端軸與滑轉(zhuǎn)子采用熱套組合結(jié)構(gòu),如圖2所示?;D(zhuǎn)子與上端軸之間加裝了多層由環(huán)氧玻璃坯布和無(wú)堿玻璃絲帶包裹的絕緣層,對(duì)滑轉(zhuǎn)子頂部與上端軸的縫隙間填充環(huán)氧樹(shù)脂,使滑轉(zhuǎn)子與上端軸間不產(chǎn)生直接接觸,阻斷了軸電流閉合回路的形成,有效防范因軸電流的產(chǎn)生導(dǎo)致潤(rùn)滑油變質(zhì)、侵蝕軸瓦及燒瓦等事故。
圖2 上導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)圖
隨著機(jī)組運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),上端軸滑轉(zhuǎn)子和上端軸熱套組合發(fā)生相對(duì)位移,破壞了其間的絕緣層,導(dǎo)致其絕緣值降低。但是根據(jù)查閱資料、詢問(wèn)廠家相關(guān)類型結(jié)構(gòu)的機(jī)組未出現(xiàn)絕緣降低的情況。因此本項(xiàng)目原因應(yīng)該不是主要原因。
在1號(hào)機(jī)組檢修中,為排除上端軸在機(jī)坑內(nèi)測(cè)絕緣時(shí)的一些干擾,將上端軸從機(jī)坑中吊出至安裝平臺(tái),測(cè)其絕緣還是不合格,在對(duì)畫(huà)轉(zhuǎn)子進(jìn)行外觀檢查及清掃時(shí)發(fā)現(xiàn)環(huán)氧樹(shù)脂層存在裂情況。為了驗(yàn)證是否是環(huán)氧樹(shù)脂層開(kāi)裂、受潮影響導(dǎo)致上端軸滑轉(zhuǎn)子絕緣不合格,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件,將上端軸進(jìn)行升溫處理,并隔4 h測(cè)量一次絕緣值。得其數(shù)據(jù)如表1。
從表1中可以看出上端軸溫度上升到57℃左右滑轉(zhuǎn)子絕緣值有明顯的反應(yīng),在加熱了24 h,溫度達(dá)到70℃時(shí)滑轉(zhuǎn)子絕緣達(dá)到合格范圍內(nèi)。據(jù)此可以判斷環(huán)氧樹(shù)脂層開(kāi)裂、受潮是上端軸絕緣下降的主要原因。
表1 舊上端軸絕緣值隨軸溫變化表
1)開(kāi)箱清掃新上端軸。
2)復(fù)合新上端軸尺寸是否符合更換條件。
3)重組擋油桶到新上端軸上。
機(jī)組上端軸與內(nèi)擋油桶為固定嵌套順序結(jié)構(gòu)。機(jī)組檢修中,新上端軸無(wú)配套擋油桶,在不將舊上端軸與滑轉(zhuǎn)子分離的情況下,采取角磨機(jī)破切分瓣擋油桶方法取出舊擋油桶,如圖3、圖4所示。對(duì)舊擋油桶在新上端軸上重新組裝并焊接,為保證擋油桶組合法蘭面的平度和圓度,焊接前將擋油桶與油槽托油板組裝成一體并緊固螺栓定位;為防止擋油桶內(nèi)壁在焊接過(guò)程中產(chǎn)生變形,對(duì)圓度產(chǎn)生影響,在擋油桶焊接處兩側(cè)分別焊接立筋來(lái)加強(qiáng)合縫處的強(qiáng)度,對(duì)擋油桶頂部采用夾具加緊組合處,保證頂部圓度及平度,如圖5所示[2]。
圖3 擋油桶與上端軸結(jié)構(gòu)位置三維圖
圖4 擋油桶分割三維效果圖
圖5 擋油桶組圓焊接圖
4)將上端軸吊入機(jī)坑。
達(dá)岱水電站1號(hào)機(jī)組自裝機(jī)以來(lái),機(jī)組軸線一直都非常好,擺度、振動(dòng)等都處于標(biāo)準(zhǔn)范圍以內(nèi)。修前盤車時(shí)上端軸滑轉(zhuǎn)子處的最大擺度為0.05 mm。將新上端軸吊入機(jī)坑且把+X、+Y、-X、-Y四個(gè)方向連接螺栓對(duì)稱拉緊后進(jìn)行連續(xù)盤車。盤車后的數(shù)據(jù)與修前盤車數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比得知,上導(dǎo)軸承的擺度明顯增大,水導(dǎo)軸承基本不變。其數(shù)據(jù)如表2。
表2 更換上端軸后與修前盤車數(shù)據(jù)對(duì)比表
達(dá)岱水電站機(jī)組額定轉(zhuǎn)速為375 r/min,根據(jù)DL/T 817-2014《立式水輪發(fā)電機(jī)檢修技術(shù)規(guī)程》中機(jī)組軸線的允許擺度值規(guī)定,機(jī)組的相對(duì)擺度不應(yīng)超過(guò)0.02 mm/m[3],機(jī)組上導(dǎo)軸承距離推力軸承的距離約為4.5 m,所以上導(dǎo)的最大擺度不能超過(guò)0.09 mm。從表2中可以看出最大擺度超過(guò)0.09 mm,故重新裝配上端軸后需調(diào)整機(jī)組軸線。
根據(jù)1號(hào)機(jī)組連續(xù)盤車數(shù)據(jù)可以得出上導(dǎo)最大擺度方位在4號(hào)點(diǎn)偏5號(hào)點(diǎn)的方向,其他方位點(diǎn)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。由此采用分點(diǎn)調(diào)整、兼顧其他點(diǎn)位的方式來(lái)調(diào)整上端軸的軸線,使其達(dá)到合格范圍,具體的加墊厚度為0.15 mm,加墊方位如圖6所示[4]。
圖6 上端軸加墊示意圖
對(duì)上端軸進(jìn)行加墊處理后,重新緊固連軸螺栓并進(jìn)行連續(xù)盤車。得盤車數(shù)據(jù)如表3。
依據(jù)表3的數(shù)據(jù)我們可以得出來(lái)其最大擺度方位依然在4、5號(hào)點(diǎn),最大擺度為0.07 mm<0.09 mm。符合DL/T 817-2014《立式水輪發(fā)電機(jī)檢修技術(shù)規(guī)程》。
表3 加墊后盤車數(shù)據(jù)表
柬埔寨達(dá)岱水電站1號(hào)機(jī)組進(jìn)行上端軸更換以后,上導(dǎo)滑轉(zhuǎn)子絕緣不合格問(wèn)題得到解決,而對(duì)于更換上端軸后出現(xiàn)得擺度超標(biāo)問(wèn)題也通過(guò)盤車加墊得到了解決;檢修完成后,機(jī)組開(kāi)機(jī)實(shí)驗(yàn)正常,軸承瓦溫穩(wěn)定,機(jī)組擺度、振動(dòng)在合格范圍內(nèi),這為后續(xù)2、3號(hào)機(jī)組處理上端軸絕緣問(wèn)題提供了依據(jù)和經(jīng)驗(yàn),為后續(xù)國(guó)內(nèi)同類型機(jī)組在相似問(wèn)題處理上具有較好得借鑒意義[5]。