徐 超,季德生,李嘉倩
(濱州學(xué)院 機(jī)電工程學(xué)院,山東濱州 256600)
行星架作為齒輪的承載結(jié)構(gòu),也是行星傳動系統(tǒng)中的重要部件之一[1],其重要結(jié)構(gòu)的鑄造質(zhì)量會在一定程度上影響各個行星輪的載荷分配。同時,會改變傳動結(jié)構(gòu)的承載能力、噪聲和振動[2]。因此,設(shè)計行星架鑄件的鑄造工藝,需保證法蘭盤表面、圓筒內(nèi)壁、支撐結(jié)構(gòu)等重要構(gòu)件等不能存在鑄造缺陷[3]。
在實際設(shè)計中,運用鑄造軟件Procast,通過對行星架鑄件充型、冷卻過程中的速度場、溫度場、凝固場等進(jìn)行模擬[4],并對缺陷進(jìn)行分析,改進(jìn)鑄造工藝方案,從而達(dá)到節(jié)約生產(chǎn)成本,縮短工藝周期,減少“試生產(chǎn)”次數(shù)的目的。
行星架選用ZG35CrMo 材料,基本輪廓大小為1260mm×1260mm×647mm。其結(jié)構(gòu)整體對稱,壁厚較為均勻,壁厚最厚處為91mm,壁厚最薄處為44mm,質(zhì)量為1330.491kg,零件體積為0.619m3,行星架零件要求有較高的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,作為齒輪的承載結(jié)構(gòu)要求具有較高的精度和耐磨性,對于鑄件內(nèi)部不能有縮松、縮孔等鑄造缺陷,零件模型采用CATIA 建立,如圖1 所示。
圖1 行星架三維模型
鑄鋼行星架鑄件采用開放式、底注式澆注系統(tǒng),澆注時將鑄件正放,法蘭盤朝下,鋼液從底部下法蘭盤水平流入鑄件型腔內(nèi),選用底注式方案(如圖2 所示),6 個內(nèi)澆道設(shè)置在下法蘭盤(截面積為Ag=12cm2,∑Ag=12×6cm2=72cm2),此外設(shè)置了1個橫澆道(截面積為Aru=70cm2,∑Aru=70cm2),1 個直澆道(截面積為As=63.6cm2,∑As=63.6cm2),澆注系統(tǒng)各組元截面積比為∑Ah:∑As:∑Aru:∑Ag=1:2.25:2.47:2.54。因冒口一般設(shè)置在鑄件頂部,有助于重力補(bǔ)縮以及冒口區(qū)最后凝固,在鑄件上圓筒結(jié)構(gòu)設(shè)置了1 個半球型暗頂冒口(D件取520mm,dy取91mm,H件取237.5mm,B1取1.2dy=109.2mm,R取0.48D件=249.6mm,H取237.5mm,H1取123.5mm,B1取144.16mm);在連接上下法蘭盤的三個腿腳支撐結(jié)構(gòu)[5],上部設(shè)置了3 個直徑為300mm、高度為450mm 的圓柱形暗頂冒口。同時在鑄件下圓筒結(jié)構(gòu)內(nèi)、外壁布置冷鐵,厚度均為30mm,在下法蘭盤3 個直徑為?160mm 的法蘭孔內(nèi)壁布置冷鐵,厚度為10mm,冷鐵材質(zhì)均為H13 鋼,以滿足鑄件在鑄造過程中的補(bǔ)縮和排氣需要。本方案選擇澆注溫度為1550℃,澆注時間為22s,此外由于鋼水流動性較差,故對模具和砂箱的預(yù)熱溫度為300℃,以保證鑄件的充型。鑄鋼行星架的初始工藝方案如圖2 所示,經(jīng)計算初始方案的工藝出品率僅為η=59.7%。
圖2 初始工藝方案示意圖
使用CATIA 建立鑄件、澆注系統(tǒng)、補(bǔ)縮系統(tǒng)和激冷系統(tǒng)的三維模型[6],導(dǎo)出格式為igs 格式。導(dǎo)入到ProCAST 中進(jìn)行網(wǎng)格劃分,為了保證計算結(jié)果的準(zhǔn)確性,一共劃分了1086208 個正面體網(wǎng)格。劃分網(wǎng)格完成后,進(jìn)行鑄件材料設(shè)置,鑄鋼行星架材料為ZG35CrMo(需要自定義),材料的化學(xué)成分如表1[7]。澆注方式選擇重力鑄造,連續(xù)澆注,砂型材料選擇樹脂砂。
表1 ZG35CrMo 鑄鋼的化學(xué)成分 w/%
設(shè)置邊界參數(shù):鑄件與砂型之間的界面換熱系數(shù)為600W/(m2·K),砂與砂之間的界面換熱系數(shù)為300W/(m2·K),冷鐵與砂型之間的界面換熱系數(shù)為600W/(m2·K),鑄件與冷鐵之間的界面換熱系數(shù)為1300W/(m2·K),砂箱與外界設(shè)置為空冷。
對初始工藝方案的充型過程進(jìn)行分析,本文選取了充型過程溫度場、充型時間和充型過程中的壓力變化,對鑄件充型過程進(jìn)行分析。
圖3a、b、c 分別選取了t=5.9s、t=7.7s、t=19.4s時的充型過程溫度場圖。充型開始鋼液由底部內(nèi)澆道流入型腔,當(dāng)t=5.9s 時,如圖3a 所示,鑄件充型完成30%左右,下法蘭盤被充滿,鋼液溫度在1502.1~1550℃之間,溫度比液相線溫度高。如圖3b t=7.7s 時,鋼液充滿3 個腿腳支撐結(jié)構(gòu),時間不到2s,可見對于模具和砂箱的預(yù)熱,確保了鋼液在充型過程中具有較好的流動性。t=19.4s 時,鑄件充型完畢,此時從圖3c 中看出鋼液溫度穩(wěn)定在1448~1550℃之間,說明鋼液在整個充型過程中溫度變化不大。由圖3d 充型時間圖可以看出,鑄件充型共用了19.43s,且同種顏色整體呈水平帶狀分布,即鑄件充型快速且平穩(wěn),鋼液液面波動小,鋼液未飛濺。鑄件由下至上順序逐層充型,整個充型過程層次性明顯,無明顯澆不足的現(xiàn)象,整體充型效果較好。由于型砂有強(qiáng)度極限,就要求從內(nèi)澆道進(jìn)入型腔的壓力不能高于型砂強(qiáng)度,所以本文在底部內(nèi)澆道中選取了6 個點如圖3e 所示,并繪制了壓力變化曲線,從圖3f 可以看出,所選取的點壓力峰值為1.25MPa,小于型砂強(qiáng)度1.5MPa,故在澆注過程中不會出現(xiàn)夾砂缺陷。
圖3 初始工藝模擬結(jié)果
鑄件完全凝固時間為81504s,凝固完成后,針對鑄件出現(xiàn)的縮孔、縮松缺陷,本文依據(jù)溫度變化和凝固場,對缺陷進(jìn)行分析。
結(jié)合圖4a、b 可以看出,鑄件的縮孔、縮松缺陷分布在腿腳支撐結(jié)構(gòu)與下法蘭盤的連接過渡區(qū),在初始方案中已經(jīng)設(shè)置了3 個圓柱形暗頂冒口,通過腿腳支撐結(jié)構(gòu)作為補(bǔ)縮通道,對鑄件下半部分進(jìn)行補(bǔ)縮。這里選取其中一個腿腳支撐結(jié)構(gòu),在其缺陷分布處由下至上等距選取6 個節(jié)點,并繪制出圖4d 溫度與圖4e 固相分?jǐn)?shù)曲線,從圖4c中看出,凝固時間為1136s 時在鑄件出現(xiàn)缺陷的部位,形成了孤立液相區(qū),由圖4d 看出凝固時間400~1200s,節(jié)點31046 的溫度高于節(jié)點8143、8373、14625,相同時間內(nèi)圖4e 節(jié)點31046 的凝固率低于節(jié)點8143、8373、14625,即支撐結(jié)構(gòu)由于中部區(qū)域壁薄率先凝固,一定程度上影響了圓柱形暗頂冒口的補(bǔ)縮效果,最終形成了缺陷。
圖4 初始工藝方案
鑄造時冒口區(qū)的凝固時間對鑄件質(zhì)量有著較大的影響。冒口凝固時間過早,則會導(dǎo)致鑄件凝固順序不合理,冒口先于鑄件壁厚較厚的部位凝固。若凝固過慢,則致密性差,不滿足工藝要求。為實現(xiàn)鑄件整體由下至上順序凝固。針對原方案出現(xiàn)的鑄造缺陷以及工藝出品率低的情況,對工藝進(jìn)行以下改進(jìn):一是將圓柱形暗頂冒口高度調(diào)整為300mm,以提高鑄件工藝出品率和致密性;二是在3 個腿腳支撐結(jié)構(gòu)外壁設(shè)置保溫補(bǔ)貼(補(bǔ)貼材料為石棉),如圖5 所示,且經(jīng)計算工藝改進(jìn)后的鑄件工藝出品率為η=66.4%。
圖5 工藝優(yōu)化后冒口改進(jìn)和保溫補(bǔ)貼設(shè)置
優(yōu)化的工藝調(diào)整了冒口尺寸和設(shè)置了保溫補(bǔ)貼,其模擬結(jié)果如圖6。
經(jīng)過工藝改進(jìn),由圖6a 看出鑄件本身的縮孔、縮松缺陷已經(jīng)基本消除,鑄件質(zhì)量有所提高,如圖6b 同樣選取了相同區(qū)域內(nèi)的6 個節(jié)點,并繪制了圖6c 溫度與圖6d 固相分?jǐn)?shù)曲線,同一時刻支撐結(jié)構(gòu)由下至上溫度變高,且由下至上順序凝固,最終鑄件凝固時間縮短為31504s。
圖6 工藝優(yōu)化后的模擬結(jié)果
(1)優(yōu)化前鑄件工藝出品率較低,模擬結(jié)果顯示在腿腳支撐結(jié)構(gòu)與下法蘭盤連接過渡區(qū)出現(xiàn)了縮孔、縮松缺陷,且鑄件完全凝固時間過長。
(2)工藝優(yōu)化后,補(bǔ)縮通道暢通,鑄件本身縮孔、縮松缺陷基本消除,工藝出品率有所提高,完全凝固時間相較于優(yōu)化前大幅縮短,鑄件質(zhì)量有所提高。