馮蘇樂(lè),徐永超,徐 瑯,董智軍,黃 儀
(1.上海航天精密機(jī)械研究所,上海,201600;2.哈爾濱工業(yè)大學(xué),哈爾濱,150001;3.上海航天電子技術(shù)研究所,上海,201109)
隨著科學(xué)技術(shù)的不斷迭代發(fā)展,復(fù)雜外形零件在運(yùn)載火箭增壓輸送系統(tǒng)中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛[1],中國(guó)最大運(yùn)載火箭長(zhǎng)征五號(hào)助推器采用液氧煤油貯箱結(jié)構(gòu),其中的四通件承擔(dān)著煤油的輸送與分流作用,然而,由于其高徑比大于1,成形過(guò)程容易產(chǎn)生失穩(wěn)起皺等缺陷,同時(shí)因其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,傳統(tǒng)工藝難以整體成形,往往需要采用拼焊成形或機(jī)加工,導(dǎo)致生產(chǎn)的零件存在尺寸精度低、易出現(xiàn)虛焊、可靠性低等問(wèn)題亟待解決[2,3]。本文針對(duì)非對(duì)稱四通件整體成形工藝進(jìn)行研究,根據(jù)零件結(jié)構(gòu)特點(diǎn),設(shè)計(jì)了串聯(lián)集成成形工藝方案,綜合理論分析與工藝試驗(yàn)分析不同拉深比、液室壓力、壓邊力等參數(shù)對(duì)成形的影響,達(dá)到掌握最佳成形工藝的目的。
圖1 為四通件結(jié)構(gòu)示意。零件整體呈球形,材料為5A06 鋁合金,在零件上共有4 個(gè)翻邊孔,其中上端有1 個(gè)法向孔,零件下端分別有1 個(gè)法向孔和1 個(gè)軸向孔,在側(cè)壁有1 個(gè)法向孔,各孔與主口直徑不等且位置非對(duì)稱,根據(jù)設(shè)計(jì)要求,零件的球體精度及各翻孔位置尺寸要求較高,其中角度公差要求為±0.5 °,因此如何減少加工變形而提高精度是成形的關(guān)鍵。
圖1 非對(duì)稱四通件模型Fig.1 Asymmetric Cross Part Model
為滿足零件尺寸精度要求,采用整體成形達(dá)到消除焊縫,減少焊接變形的目的,同時(shí)采用液壓脹形貼模+翻孔定位方式,提高各翻邊孔定位精度,鑒于零件整體呈非對(duì)稱結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了如圖2 所示的工藝技術(shù)路線,采用“充液拉深+縮口+液壓脹形+翻孔”的方法:a)根據(jù)零件高度與寬度匹配計(jì)算,反求出所需成形的深筒形件尺寸,采用充液拉深工藝,實(shí)現(xiàn)深筒形件拉深[4];b)利用縮口成形,實(shí)現(xiàn)零件口部尺寸滿足設(shè)計(jì)要求;c)對(duì)縮口后零件內(nèi)部充填高壓液體,使其膨脹得到目標(biāo)直徑球體[5];d)通過(guò)特殊結(jié)構(gòu)的翻邊模對(duì)球體進(jìn)行翻邊,以達(dá)到各孔位置尺寸[6]。
圖2 成形工藝流程Fig.2 Forming Process
成形過(guò)程的受力分析如圖3 所示,在拉深過(guò)程中,板料按照材料變形情況可分為5 個(gè)區(qū)域:法蘭區(qū)、凹模圓角區(qū)、側(cè)壁區(qū)、凸模圓角區(qū)、筒底區(qū)[7]。
圖3 拉深時(shí)受力情況示意Fig.3 Stress Condition of Deep Drawing
在法蘭區(qū)材料主要受到徑向拉應(yīng)力σρ和環(huán)向壓應(yīng)力σθ作用,其中正向壓力F產(chǎn)生的摩擦力為F(μ1+μ),該摩擦力在側(cè)壁上產(chǎn)生的拉應(yīng)力σf為
式中μ為壓邊圈摩擦系數(shù);μ1為凹模的摩擦系數(shù);d為凸模直徑;t為板材厚度。
在凹模圓角處,板料受到摩擦力為f1,受到的彎曲應(yīng)力為σm,則凹模圓角與側(cè)壁相切處材料受到的徑向拉應(yīng)力為σo=σf+f1+σm,帶入式(1)得:
在拉應(yīng)力的作用下材料主要發(fā)生減薄變形,材料流入凹模后不再發(fā)生大的塑性變形。凸模圓角處的材料在變形開(kāi)始時(shí)受到摩擦力的作用產(chǎn)生減薄,而后隨著法蘭區(qū)板料增厚產(chǎn)生一定的縮頸,此時(shí)減薄程度較大,并容易產(chǎn)生開(kāi)裂,可通過(guò)調(diào)節(jié)壓邊力F,摩擦系數(shù)μ、μ1以及采用充液正拉深等來(lái)控制減薄[8]。
當(dāng)采用充液拉深時(shí),介入液室壓力P,此時(shí)受到板料的傳遞作用,將抵消一部分壓邊力F,從而減小其對(duì)側(cè)壁產(chǎn)生的拉應(yīng)力σf,同時(shí)由于“流體潤(rùn)滑”的效果,μ1的降低將使得σf進(jìn)一步減小,而凹模圓角處存在液體潤(rùn)滑同樣導(dǎo)致f1減小[9],上述3 個(gè)因素綜合最終減小σo,從而有效減輕了開(kāi)裂的風(fēng)險(xiǎn)。
為獲得所需筒形件,根據(jù)確定的坯料尺寸進(jìn)行充液拉深模擬,數(shù)值模擬模型如圖4 所示。
圖4 仿真模型建立Fig.4 Simulation Model
為了提高計(jì)算的精度,工具和板料的網(wǎng)格大小分別是:凸凹模、壓邊圈網(wǎng)格大小為3 mm,坯料網(wǎng)格大小為2 mm;材料模型采用36 號(hào)模型,即Hill 模型,單元類型4 節(jié)點(diǎn)Belytschko-Tsay 殼單元,沖頭設(shè)置為位移時(shí)間控制方式。根據(jù)拉深比的不同,拉深數(shù)值模擬的幾何模型參數(shù)如表1 所示。
表1 筒形件拉深數(shù)值模擬幾何參數(shù)Tab.1 Numerical Simulation Geometric Parameters of Cylindrical Part Drawing
拉深比是原始坯料直徑與成形零件直徑的比值,為成形出深筒形零件,需采用較大的拉深比,在保持液室壓力初始5 MPa 條件下,圖5 表示了不同拉深比下零件的最小壁厚。
圖5 不同拉深比下零件的最小壁厚Fig.5 Minimum Thickness of Different Drawing Ratio
從圖5 中可以看出,隨著拉深比的逐漸增加,零件最小壁厚逐漸減小,當(dāng)拉深比達(dá)到2.0 時(shí),此時(shí)最小壁厚已經(jīng)減小至3.15 mm,進(jìn)一步增大拉深比至2.1 時(shí),零件最小壁厚僅為2.95 mm,實(shí)際試驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)了破裂缺陷。
為進(jìn)一步優(yōu)化工藝參數(shù),提高零件的成形極限,逐步增加液室壓力數(shù)值,以每10 MPa 為單位增量分析不同液室壓力下,成形出深筒形件的最小壁厚情況如圖6 所示,可以看出隨著液室壓力的不斷增加,零件減薄情況得到改善,當(dāng)液室壓力為10 MPa 時(shí),零件拉深后最小壁厚為3.2 mm,當(dāng)液室壓力增大至?xí)r30 MPa時(shí),壁厚減薄得到較大改善,此時(shí)最小壁厚為3.75 mm,進(jìn)一步增大液室壓力,最小壁厚變化逐漸平緩。
圖6 不同液室壓力下零件最小壁厚Fig.6 Minimum thickness of Different Chamber Pressure
由于本拉深零件深度大,高徑比達(dá)到1.2 左右,屬于深腔零件,因此壓邊力對(duì)拉深過(guò)程的影響較大[10],本文研究了不同壓邊力條件下零件的壁厚情況,分別設(shè)置壓邊力為30 T、40 T、50 T、60 T,圖7 為不同壓邊力下拉深件壁厚分布。
圖7 不同壓邊力下拉深件壁厚分布Fig.7 Wall Thickness Distribution of Different Blank Holder Force
從圖7 可以看出,拉深最大減薄位于凸模圓角處,隨著壓邊力的增加,零件的減薄量逐漸增大,由3.89 mm 降低至3.75 mm,當(dāng)壓邊力為30 T 時(shí),由于在拉深中后期壓邊面積減小,導(dǎo)致出現(xiàn)嚴(yán)重起皺缺陷(見(jiàn)圖8a),當(dāng)增加壓邊力至40 T 時(shí)起皺減小,進(jìn)一步增加壓邊力至50 T 時(shí)消除了起皺缺陷,如圖8b,最終得出合理的壓邊力一般控制在50 T 左右。
圖8 壓邊力對(duì)反拉深影響示意Fig.8 Blank Holder Force Influence to Negative Drawing
為保證最終主口尺寸設(shè)計(jì)要求,采用縮口成形工藝,成形過(guò)程如圖9a 所示,反拉深后得到的筒形件利用縮口模實(shí)現(xiàn)將口部直徑縮小[11],通過(guò)采用口部潤(rùn)滑方式保證產(chǎn)品不產(chǎn)生開(kāi)裂褶皺缺陷,最終縮口后產(chǎn)品如圖9b 所示。
圖9 縮口成形過(guò)程示意Fig.9 Necking Process
續(xù)圖9
針對(duì)非對(duì)稱四通件軸向孔與中心軸存在6.5°角度傾斜,同時(shí)相對(duì)中心軸線偏移58 mm,采用傳統(tǒng)工藝容易產(chǎn)生翻孔偏差,對(duì)此設(shè)計(jì)了“脹形+翻孔”組合工藝,在脹形模上對(duì)應(yīng)翻孔處設(shè)計(jì)了凹面結(jié)構(gòu),在液壓脹形球體的同時(shí),同步將凸包孔脹形出來(lái),通過(guò)液壓將零件脹形貼模保證各翻邊孔位置定位準(zhǔn)確,由于脹形凸包的定位效果,解決了非對(duì)稱四通翻孔過(guò)程定位問(wèn)題。圖10 為翻孔過(guò)程應(yīng)力分析。
圖10 翻孔過(guò)程應(yīng)力分析Fig.10 Stress Analysis of Hole-flanging
由于脹形后翻孔處材料受到擠壓進(jìn)入模具凹面,完成了平底凸包的脹形,其變形區(qū)處于雙向受拉的應(yīng)力狀態(tài),如圖10a 所示,此時(shí)材料受到徑向拉應(yīng)力σr和環(huán)向拉應(yīng)力σθ作用,σθ>σr,為求解上述2 個(gè)應(yīng)力大小,建立1 個(gè)微分平衡方程式,即:
式中R為變形區(qū)任意處半徑。
另一個(gè)是塑性方程,取σ1=σθ,σ3=σr=0,β=1.1,則,
式中σ1為第1 主應(yīng)力;σ3為第3 主應(yīng)力;β為中間主應(yīng)力σ2對(duì)于屈服條件的影響系數(shù),變化范圍為1~1.155。
聯(lián)立求解式(4)和式(5),即可求得當(dāng)翻邊孔的半徑擴(kuò)大為r時(shí),變形區(qū)任意R處的徑向拉應(yīng)力σr與切向拉應(yīng)力σθ分別為[12]
當(dāng)設(shè)定材料為理想塑性體時(shí),獲得的翻孔過(guò)程變形區(qū)σr與σθ之間的關(guān)系如圖10b 所示,從圖中可以得出,定義孔徑變化系數(shù)時(shí),當(dāng)采用脹形凸包孔后翻孔時(shí)為ra,而直接在球面上開(kāi)孔時(shí)為rb,由于ra>rb,因此λa<λb,故可以得出σa<σb,由此可知采用“脹形凸包+翻孔”出現(xiàn)開(kāi)裂的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)直接在球面上制孔翻孔更低,更有利于零件的成形。
最終脹形及翻孔后得到的零件實(shí)物如圖11 所示,經(jīng)過(guò)翻孔零件最大減薄量為22.5%,形位尺寸偏差在±0.5°范圍內(nèi),滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。
圖11 最終成形零件Fig.11 The Final Part
為進(jìn)一步考核整體四通的性能,對(duì)成形后的四通裝配焊接后,采用液壓、氣密試驗(yàn)進(jìn)行強(qiáng)度考核,如圖12a 所示,經(jīng)考核,四通液壓氣密試驗(yàn)滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。同時(shí),采用極限壓力測(cè)試四通承壓性能,如圖12b 所示,在零件上設(shè)置應(yīng)變測(cè)量點(diǎn)以及位移計(jì),以分析極限承壓下四通的變形情況,當(dāng)產(chǎn)品在增壓至額定壓力時(shí),位移測(cè)量數(shù)據(jù)為0.18 mm,滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求,后逐步增加壓力至7 MPa,保壓20 min,球體未發(fā)生破壞,試驗(yàn)結(jié)束。
本文通過(guò)采用工藝串聯(lián)集成的方法,實(shí)現(xiàn)了非對(duì)稱四通件整體成形,得到以下結(jié)論:
a)采用“充液拉深+縮口+脹形翻孔”的組合工藝,實(shí)現(xiàn)了四通零件整體成形,并通過(guò)了承壓能力試驗(yàn)考核,產(chǎn)品滿足液壓、氣密考核結(jié)果;
b)通過(guò)對(duì)充液拉深過(guò)程機(jī)理分析和模擬計(jì)算,并在此基礎(chǔ)上分析了拉深比,液室壓力,壓邊力等參數(shù)對(duì)成形的影響,當(dāng)壓邊力為50 T 時(shí),成形良好深筒形零件;
c)設(shè)計(jì)了“脹形凸包+定位翻孔成形”的組合工藝,在保證翻孔精度的同時(shí),有效減少翻孔開(kāi)裂的風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)過(guò)翻孔零件最大減薄量達(dá)到22.5%,形位尺寸偏差在±0.5°范圍內(nèi)。