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全保護(hù)加氧處理技術(shù)在超超臨界機(jī)組中的實(shí)用分析

2021-08-23 12:38李虹銳崔國(guó)光
湖北電力 2021年3期
關(guān)鍵詞:除氧器省煤器溶解氧

李虹銳,甘 瑋,崔國(guó)光,楊 鵬

(湖北能源集團(tuán)鄂州發(fā)電有限公司,湖北 鄂州 436032)

0 引言

我國(guó)從1988年首次在望亭亞臨界燃油直流鍋爐機(jī)組上成功地進(jìn)行了加氧的工業(yè)試驗(yàn),給水含鐵量減少,鍋爐結(jié)垢速率降低,鍋爐壓差減小,酸洗周期從原來的3年半延長(zhǎng)至6年以上,取得了非常好的效果[1-7]。后來加氧處理又分別應(yīng)用在神二[8]、雙遼電廠[9]亞臨界燃煤直流鍋爐機(jī)組,紅海灣電廠[10]、三門峽電廠[11]、太倉(cāng)電廠[12]、常熟電廠[13]、潮州電廠[14]等超臨界燃煤直流鍋爐機(jī)組,信陽(yáng)電廠[15]、泰州電廠[16]、外高橋三電廠[17]等超超臨界直流鍋爐機(jī)組,在汽包爐上應(yīng)用的有北侖電廠[18]、定洲電廠[19]、蒙達(dá)電廠[20]等,取得了應(yīng)用給水加氧工況成果運(yùn)行的結(jié)果。

湖北能源集團(tuán)鄂州發(fā)電有限公司5號(hào)1 000 MW超超臨界機(jī)組于2019年4月30號(hào)通過168試運(yùn)行,6號(hào)1 000 MW超超臨界機(jī)組于2019年6月14號(hào)通過168試運(yùn)行。機(jī)組設(shè)計(jì)化學(xué)水工況為啟動(dòng)時(shí)氧化性全揮發(fā)處理(AVT(O))和正常運(yùn)行時(shí)加氧處理(OT)。為了提高機(jī)組運(yùn)行的安全性、經(jīng)濟(jì)性,抑制給水系統(tǒng)、高加疏水系統(tǒng)的流動(dòng)加速腐蝕[21],延長(zhǎng)精處理運(yùn)行周期,降低鍋爐沉積速率,延長(zhǎng)鍋爐酸洗周期等,遂于2020年底對(duì)5號(hào)、6號(hào)機(jī)組實(shí)施全保護(hù)加氧處理改造,通過向給水中加入低濃度溶解氧滿足給水系統(tǒng)防腐鈍化要求,維持蒸汽中基本無氧,避免蒸汽中較高濃度氧可能促進(jìn)蒸汽系統(tǒng)氧化皮剝落的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)向高加汽側(cè)單獨(dú)加氧以解決高加疏水系統(tǒng)的流動(dòng)加速腐蝕問題,實(shí)現(xiàn)對(duì)水汽系統(tǒng)熱力設(shè)備的全面保護(hù)。本文將以5號(hào)機(jī)組為例介紹全保護(hù)加氧后的實(shí)際應(yīng)用情況[22-23]。

1 氧化性全揮發(fā)處理AVT(O)方式下的水汽品質(zhì)

2020年8月,在給水AVT(O)處理方式下,對(duì)5號(hào)機(jī)組進(jìn)行水汽品質(zhì)查定[24]。查定項(xiàng)目包括水汽電導(dǎo)率、氫電導(dǎo)率、溶解氧、陰離子含量以及鐵含量等。

1.1 電導(dǎo)率

5號(hào)機(jī)組除氧器入口和省煤器入口電導(dǎo)率測(cè)定結(jié)果見表1。測(cè)定結(jié)果表明,除氧器入口給水電導(dǎo)率在4.11~4.32μS/cm,對(duì)應(yīng)pH值為9.18~9.21;省煤器入口電導(dǎo)率在.36~6.64μS/cm,對(duì)應(yīng)pH值為9.30~9.39。

表1 5號(hào)機(jī)組電導(dǎo)率和pH測(cè)定結(jié)果Table 1 Conductivity and pH measurement results of Unit 5

1.2 氫電導(dǎo)率

5號(hào)機(jī)組各水樣氫電導(dǎo)率測(cè)定結(jié)果見表2,測(cè)定結(jié)果表明:凝結(jié)水氫電導(dǎo)率在0.096~0.099μS/cm,除氧器入口氫電導(dǎo)率在0.065~0.068μS/cm,省煤器入口氫電導(dǎo)率在0.065~0.075μS/cm,主蒸汽氫電導(dǎo)率在0.077~0.082μS/cm,高加疏水氫電導(dǎo)率在0.062~0.067μS/cm。

表2 5號(hào)機(jī)組氫電導(dǎo)率測(cè)定結(jié)果Table 2 Hydrogen conductivity measurement results of Unit 5

1.3 溶解氧

5號(hào)機(jī)組各水樣溶解氧測(cè)定結(jié)果見表3。測(cè)定結(jié)果表明,AVT(O)處理工況下,凝結(jié)水溶解氧平均值為7.1μg/L,除氧器入口溶解氧平均值為1.0μg/L,除氧器出口溶解氧平均值為0.7μg/L,省煤器入口溶解氧平均值為0.6μg/L,高加疏水溶解氧平均值為0.6μg/L。

表3 5號(hào)機(jī)組溶解氧測(cè)定結(jié)果Table 3 Dissolved oxygen measurement results of Unit 5

1.4 陰離子含量

采用離子色譜儀對(duì)5號(hào)機(jī)組水樣陰離子含量進(jìn)行測(cè)定[25]。

5號(hào)機(jī)組各水樣陰離子含量結(jié)果見表4。測(cè)定結(jié)果表明:5號(hào)機(jī)組水汽系統(tǒng)中雜質(zhì)含量較低,水汽品質(zhì)良好。

表4 5號(hào)機(jī)組水樣陰離子含量查定結(jié)果Table 4 Results of checking the anion content of the water samples of Unit 5

1.5 鐵含量

5號(hào)機(jī)組各水樣鐵含量測(cè)定結(jié)果見表5。測(cè)定結(jié)果表明,AVT(O)工況下,5號(hào)機(jī)組給水、主蒸汽鐵含量均滿足《GB/T 12145-2016火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》規(guī)定的小于5μg/kg的標(biāo)準(zhǔn)值要求。

表5 5號(hào)機(jī)組水樣鐵含量測(cè)定結(jié)果Table 5 Determination results of iron content in water samples of Unit 5

1.6 小結(jié)

綜上所述,5號(hào)機(jī)組水汽品質(zhì)能夠滿足《GB/T 12145-2016火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》及《DL/T 805.1-2011火電廠汽水化學(xué)導(dǎo)則第1部分:鍋爐給水加氧處理導(dǎo)則》對(duì)加氧處理水汽品質(zhì)的要求。

2 全保護(hù)加氧處理(OT)改造情況

2.1 熱力系統(tǒng)流程及加氧點(diǎn)布置

全保護(hù)加氧采用三點(diǎn)加氧方式,加氧位置分別在精處理出口、除氧器出口、一號(hào)高加汽側(cè)入口。5號(hào)機(jī)組熱力系統(tǒng)流程及加氧點(diǎn)布置示意圖見圖1。

圖1 5號(hào)機(jī)組熱力系統(tǒng)及加氧點(diǎn)布置示意圖Fig.1 Schematic diagram of the layout of the thermal system and oxygenation points of Unit 5

2.2 加氧控制

1)控制除氧器入口溶解氧在10~150μg/L,省煤器入口溶解氧在10~30μg/L,高加疏水溶解氧在10~150μg/L,主蒸汽溶解氧<5μg/kg,省煤器入口pH值在8.9~9.1,相應(yīng)省煤器入口電導(dǎo)率在2.2~3.4μS/cm。

2)加氧處理后調(diào)整除氧器排氣門至微開狀態(tài),使除氧器得到更有效保護(hù),同時(shí)減少水汽及熱量損失;加氧處理后關(guān)閉高壓加熱器運(yùn)行排氣門,避免疏水中加入的氧因排氣而損失以及疏水氨濃度因排氣而減少,有利于抑制高加疏水系統(tǒng)的流動(dòng)加速腐蝕。

3)精處理混床以氫型方式運(yùn)行,以混床出水直接電導(dǎo)率大于0.10μS/cm作為氫型運(yùn)行終點(diǎn)。

4)根據(jù)《DL/T956-2017火力發(fā)電廠停(備)用熱力設(shè)備防銹蝕導(dǎo)則》規(guī)定,加氧處理的機(jī)組不宜使用成膜胺進(jìn)行停用保護(hù)[26]。由于機(jī)組加氧處理后不能加聯(lián)氨,因此機(jī)組停機(jī)保養(yǎng)采用負(fù)壓余熱烘干法、充氮法等方法進(jìn)行保養(yǎng)。

2.3 全保護(hù)加氧處理(OT)下的水汽品質(zhì)

2.3.1 加氧轉(zhuǎn)化后混床陰、陽(yáng)離子測(cè)定

加氧轉(zhuǎn)化后,通過離子色譜儀對(duì)5號(hào)機(jī)組精處理混床出水陰、陽(yáng)離子含量進(jìn)行測(cè)定,結(jié)果見表6。

表6 5號(hào)機(jī)組加氧轉(zhuǎn)化后混床出水陰、陽(yáng)離子測(cè)定結(jié)果Table 6 Determination results of anions and cations in the mixed bed effluent water after the oxygen conversion of Unit 5

測(cè)定結(jié)果表明,5號(hào)機(jī)組加氧轉(zhuǎn)化后精處理混床出水水質(zhì)正常,控制混床出水電導(dǎo)率<0.10μS/cm,出水Cl-滿足GB/T 12145-2016要求<1.0μg/L的期望值要求。

2.3.2 加氧轉(zhuǎn)化后水汽鐵含量測(cè)定

加氧轉(zhuǎn)化后,給水及高加疏水系統(tǒng)的Fe2O3+Fe3O4雙層氧化膜主要依靠水中溶解氧維持[27-28],因此,將5號(hào)機(jī)組給水pH目標(biāo)值由加氧前的9.33左右降至9.0左右[29],pH優(yōu)化后水汽鐵含量測(cè)定結(jié)果見表7。

表7 5號(hào)機(jī)組加氧轉(zhuǎn)化后水汽鐵含量測(cè)定結(jié)果Table 7 Results of determination of iron content in water,steam,and conversion of Unit 5 after oxygen conversion

試驗(yàn)結(jié)果表明,加氧處理后,給水pH值控制在8.9~9.1,可以維持對(duì)流動(dòng)加速腐蝕良好的抑制效果。與AVT(O)工況相比,加氧處理后給水pH值由加氧前平均9.33降低至加氧后平均9.0,對(duì)應(yīng)的氨含量平均值由原來802μg/L降低至266μg/L,氨的加入量減少了約66.8%。同時(shí),混床再生次數(shù)減少,再生用酸堿及自用沖洗水量、再生廢水排放量也會(huì)隨之減少,有利于環(huán)境保護(hù)[30-31]。

3 全保護(hù)加氧處理(OT)效果

3.1 抑制流動(dòng)加速腐蝕

全保護(hù)加氧處理(OT)通過向弱堿性水中加入氧氣,促使金屬表面生成致密的保護(hù)性氧化膜。加氧轉(zhuǎn)換后,在較低的pH值條件下,給水及高加疏水鐵含量可穩(wěn)定在較低水平,有利于抑制給水系統(tǒng)和高加疏水系統(tǒng)的流動(dòng)加速腐蝕以及降低鍋爐受熱面的結(jié)垢速率等。OT工況條件下,控制給水pH值在8.9~9.1,除氧器入口、給水、高加疏水鐵含量平均值均在1μg/L以下。5號(hào)機(jī)組不同給水處理方式下水汽系統(tǒng)鐵含量對(duì)比如圖2所示。

圖2 5號(hào)機(jī)組不同給水處理方式下水汽鐵含量對(duì)比結(jié)果Fig.2 Comparison results of water,steam and iron content under different feedwater treatment methods for Unit 5

3.2 延長(zhǎng)精處理運(yùn)行周期

實(shí)施OT處理之后,主要是靠適量的溶解氧維持對(duì)給水及高加疏水系統(tǒng)的保護(hù)。因此,可將水汽系統(tǒng)的pH值適當(dāng)降低,根據(jù)pH優(yōu)化調(diào)整后系統(tǒng)的加氨量推算,精處理周期制水量將提高至原來的3.0倍,精處理混床運(yùn)行周期大幅延長(zhǎng)。

3.3 實(shí)現(xiàn)全面保護(hù)

全保護(hù)加氧處理工況下,向給水系統(tǒng)中加入較低濃度溶解氧,滿足給水系統(tǒng)防腐鈍化要求,控制蒸汽基本無氧,能夠有效規(guī)避蒸汽中較高濃度氧可能促進(jìn)氧化皮剝落的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),通過向高加疏水單獨(dú)加氧,解決高加疏水系統(tǒng)防腐問題,從而實(shí)現(xiàn)水汽系統(tǒng)熱力設(shè)備的全面保護(hù)。5號(hào)機(jī)組負(fù)荷與省煤器入口溶解氧變化曲線,如圖3所示。

圖3 5號(hào)機(jī)組省煤器入口溶解氧隨負(fù)荷變化曲線Fig.3 The change curve of dissolved oxygen at the inlet of the economizer of Unit 5 with load

3.4 小結(jié)

綜上所述,5號(hào)機(jī)組實(shí)施加氧處理后,可有效抑制給水及高加疏水系統(tǒng)的流動(dòng)加速腐蝕,延長(zhǎng)精處理混床氫型運(yùn)行周期,實(shí)現(xiàn)水汽系統(tǒng)熱力設(shè)備的全面保護(hù)。

4 經(jīng)濟(jì)效益核算

與AVT(O)工況相比,實(shí)施加氧處理后,以5號(hào)機(jī)組為例1年節(jié)約的氨水、再生用酸、堿、除鹽水及化學(xué)清洗費(fèi)用約為67.33萬元,具體核算結(jié)果見表8。如果算上再生時(shí)的電費(fèi)、壓縮空氣費(fèi)用、人力成本以及再生廢液處理成本等,節(jié)約的費(fèi)用將更多,由此可見,實(shí)施加氧處理后,其產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益非常顯著。

表8 單臺(tái)機(jī)組加氧處理的直接經(jīng)濟(jì)效益Table 8 Direct economic benefits of single unit oxygen treatment

5 結(jié)語(yǔ)

1)通過對(duì)低壓給水、高壓給水及高加疏水系統(tǒng)加氧,成功實(shí)現(xiàn)5號(hào)機(jī)組化學(xué)水工況由氧化性全揮發(fā)處理(AVT(O))向加氧處理(OT)的轉(zhuǎn)化。

2)加氧轉(zhuǎn)化完成后,給水pH值在8.9~9.1,水汽系統(tǒng)中鐵含量維持在較低水平,其中除氧器入口、省煤器入口、高加疏水的鐵含量平均值均在1μg/L以下。而AVT(O)工況處理時(shí),水汽系統(tǒng)各個(gè)取樣點(diǎn)鐵含量均大于1μg/L,最高達(dá)到3.4μg/L。因此,加氧處理體現(xiàn)出優(yōu)異的全面抑制流動(dòng)加速腐蝕。

3)全保護(hù)加氧處理工況下,向給水系統(tǒng)中加入較低濃度溶解氧,滿足給水系統(tǒng)防腐鈍化要求,控制蒸汽基本無氧,能夠有效規(guī)避蒸汽中較高濃度氧可能促進(jìn)氧化皮剝落的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),通過向高加疏水單獨(dú)加氧,解決高加疏水系統(tǒng)防腐問題,從而實(shí)現(xiàn)水汽系統(tǒng)熱力設(shè)備的全面保護(hù)。

4)在凝結(jié)水精處理方面,給水pH值由加氧前9.33優(yōu)化調(diào)整至9.0,氨含量平均值由原來802μg/L降低至266μg/L,氨的加入量減少了約66.8%,氫型周期制水量將提高至原來的3.0倍。同時(shí),混床再生次數(shù)減少,對(duì)于鹽酸再生陽(yáng)樹脂方式下廢水中氯離子含量將大幅降低,對(duì)廢水處理回用如脫硫吸收塔內(nèi)氯離子含量高居不下有明顯的改善。

5)與AVT(O)工況相比,實(shí)施加氧處理后,5號(hào)機(jī)組1年節(jié)約的氨水、再生用酸、堿、除鹽水及化學(xué)清洗費(fèi)用約為67.33萬元,如果算上再生時(shí)的電費(fèi)、壓縮空氣費(fèi)用、人力成本以及再生廢液處理成本等,節(jié)約的費(fèi)用將更多,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

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