文/ 楊瀅
機(jī)泵是管道的“心臟”,是主要的輸油動(dòng)力設(shè)備,也是成品油管道運(yùn)輸過程中主要的耗能設(shè)備。國內(nèi)某成品油管網(wǎng)年輸油耗電超3億kW·h,其中主輸泵用電占比高達(dá)98%。成品油管道輸送節(jié)能降耗工作的重點(diǎn)在主輸泵,在目前成品油管道提量增輸?shù)谋尘跋拢斢捅迷仍O(shè)計(jì)的揚(yáng)程、功率及泵排量與實(shí)際需求不匹配,導(dǎo)致部分泵效率偏低,造成運(yùn)行的極大浪費(fèi)。
國內(nèi)某成品油管網(wǎng)將分布在6000多公里管線上的主要能耗設(shè)備統(tǒng)一接入和管理,進(jìn)行數(shù)據(jù)集成處理,依托大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)構(gòu)建能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。通過能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)分析輸油泵效率偏低的原因,進(jìn)而提高輸油泵效率、降低泵耗能。在國家承諾2030年前實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰,2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的大背景下,對(duì)于成品油管網(wǎng)這種高能耗的企業(yè),以能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)主輸泵等關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行節(jié)能降耗研究具有較大意義。
本文利用成品油管網(wǎng)能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(以下簡稱“能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”),對(duì)泵的運(yùn)行效率進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),識(shí)別管網(wǎng)系統(tǒng)中低效運(yùn)行的輸油泵,分析原因后進(jìn)行配泵策略優(yōu)化或增效改造,以達(dá)到提高輸油系統(tǒng)效率、進(jìn)一步挖掘企業(yè)節(jié)能潛力的目的。最后,文章提出能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)指導(dǎo)主輸泵高效運(yùn)行的一般流程,為今后能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)升級(jí)和主輸泵增效提量改造工作提供理論支持。
該成品油管網(wǎng)現(xiàn)有輸油泵站36座,共有輸油泵152臺(tái),輸油泵平均額定效率為81%,主輸泵品牌、投用時(shí)間及平均額定效率統(tǒng)計(jì)如圖1所示。
圖1 不同品牌主輸泵數(shù)量及平均額定效率統(tǒng)計(jì)
根據(jù)能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng),統(tǒng)計(jì)出2020年6月至2021年4月該成品油管網(wǎng)主輸泵運(yùn)行效率。目前,主輸泵平均運(yùn)行效率為76.9%,低于平均額定效率的81%,且還有超過1/5數(shù)量的泵運(yùn)行效率低于70%。通過查詢《GB/T 34165-2017 油氣輸送管道系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測(cè)規(guī)范》,這些泵的運(yùn)行效率低于節(jié)能評(píng)價(jià)值。此外,通過能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),不同的離心泵工作效率差異較大,在同等條件下運(yùn)行,不同離心泵之間的工作效率差異可達(dá)15%以上。經(jīng)分析,主輸泵效率低的主要原因有以下幾個(gè)方面:
(1)泵本身效率低。通過對(duì)不同品牌主輸泵平均額定效率統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)外資品牌如品牌C、品牌D等多數(shù)離心泵額定點(diǎn)的效率已達(dá)到國際先進(jìn)水平 ,平均額定效率分別為85%和81%;而國產(chǎn)品牌如品牌A、品牌B的主輸泵平均額定效率分別為83%和78%,相較于外資品牌低2%~3%,部分泵型額定效率較低成為節(jié)能改造的瓶頸,使常規(guī)改造的上限空間較小。
(2)泵實(shí)際運(yùn)行效率低。從離心泵的特性曲線可知:泵效隨排量的增大而提高,在某一范圍內(nèi)效率達(dá)到最高;而當(dāng)流量偏離這一范圍時(shí),泵效就會(huì)降低。泵設(shè)計(jì)選型與實(shí)際運(yùn)行不匹配,往往導(dǎo)致泵長期在低效區(qū)間運(yùn)行。經(jīng)統(tǒng)計(jì),目前全線仍有接近1/2泵的常運(yùn)行流量偏離額定流量,如圖2所示。
圖2 主輸泵常運(yùn)行流量偏離情況
(3)其他原因,例如,對(duì)輸油泵的維護(hù)、保養(yǎng)與檢修不夠,葉輪不能及時(shí)更新和修理等。經(jīng)統(tǒng)計(jì),目前已有約3/4的泵投用時(shí)間超過5年,有約3/5的泵投用時(shí)間超過10年,長時(shí)間運(yùn)行使泵內(nèi)造成各種損失,從而引起運(yùn)行效率的下降。
在了解影響主輸泵效率的主要原因后,結(jié)合能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù),對(duì)長時(shí)間處于低效運(yùn)行的主輸泵進(jìn)行分析,對(duì)換泵、改造或維修等備選方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益比選后,確定最優(yōu)的技術(shù)方案,以通過提高泵運(yùn)行效率達(dá)到節(jié)能降耗的目的。 主輸泵運(yùn)行效率會(huì)因泵選型不當(dāng)或?qū)嶋H運(yùn)行工況變動(dòng),與最初設(shè)計(jì)有一定偏差。下文通過對(duì)能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)的分析比對(duì),選取較為典型的某支線泵為例,結(jié)合設(shè)備返廠測(cè)試數(shù)據(jù)和常運(yùn)行工況,對(duì)其進(jìn)行分析及改造。
該支線全長175km,管道外徑為219mm,設(shè)計(jì)壓力為5MPa,相對(duì)獨(dú)立于整個(gè)水力系統(tǒng)。其常用流量有100m3/h、160m3/h、200m3/h,工作流量范圍跨度大,而某輸油站泵0333-C-P-001Z是該條支線上唯一的一臺(tái)小泵,與多個(gè)運(yùn)行流量相匹配,使用頻率極高,其運(yùn)行效率直接影響該條支線的輸油效率。通過觀測(cè)與分析,該泵常運(yùn)行工況點(diǎn)長期偏離設(shè)計(jì)工況,因此選擇此泵進(jìn)行分析。
2.2.1 離心泵的工作點(diǎn)及高效工作區(qū)
離心泵運(yùn)行效率的高低取決于其運(yùn)行工作點(diǎn)的位置。由于離心泵串聯(lián)在管路中,所以泵的流量和揚(yáng)程須同時(shí)滿足管路特性方程L=f1(q v)和泵的特性方程H=f2(qv),即泵的工作點(diǎn)P為管路特性曲線和泵特性曲線的交點(diǎn)(見圖3)。離心泵的工作點(diǎn)P對(duì)應(yīng)的效率較高即可夠滿足經(jīng)濟(jì)性要求,可通過提升殼體光潔度等減少水力摩擦的措施來提高額定點(diǎn)效率。
由于“陸賈賦”與“荀卿賦”所屬各家中絕大部分作品已經(jīng)亡佚,所以我們只能通過對(duì)現(xiàn)存少量作品及相關(guān)史料進(jìn)行分析,以期能夠找到線索。資料有限,臆斷之說在所難免,論述多有粗淺之處,敬請(qǐng)批評(píng)。
圖3 離心泵的工作點(diǎn)和高效工作區(qū)
為使得離心泵的工作點(diǎn)能對(duì)應(yīng)離心泵效率較高,在泵的效率特性曲線上由ηmax向下移動(dòng)△η=5%~8%,得到離心泵工作的高效率范圍a、b,由a、b作q軸的垂線與H - qv特性曲線交于A、B,則AB之間為離心泵的高效工作區(qū)。當(dāng)離心泵的工作點(diǎn)落在AB之間,說明離心泵在高效率狀態(tài)下運(yùn)行,可通過切割葉輪或改變轉(zhuǎn)速來改變離心泵的特性曲線,使離心泵的工作點(diǎn)落在高效工作區(qū)。
2.2.2 支線泵泵效分析
根據(jù)該泵的安裝使用說明書,其額定流量為220m3/h,對(duì)應(yīng)額定點(diǎn)效率為73%,遠(yuǎn)低于管網(wǎng)泵平均額定效率81%,甚至低于管網(wǎng)泵平均運(yùn)行效率76.9%,泵效率極低。通過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定,其在常用流量180m3/h(約為額定流量的82%)時(shí),實(shí)際運(yùn)行效率僅為65%,而其正常運(yùn)行工況點(diǎn)流量為額定流量的45%~90%之間,泵偏離高效工作區(qū)較遠(yuǎn)。泵額定及測(cè)試參數(shù)見表1。
表1 某輸油泵額定及測(cè)試參數(shù)
一般泵高效工作區(qū)在泵出廠后就已確定,在管線設(shè)計(jì)和運(yùn)行過程中可結(jié)合水力系統(tǒng),根據(jù)實(shí)際運(yùn)行流量選取處在低效工作區(qū)的泵加以提升效率。而該支線泵額定效率較低,且運(yùn)行流量范圍偏離高效工作區(qū)較遠(yuǎn),故有必要進(jìn)行泵效改造以適應(yīng)常運(yùn)行流量要求。
2.3.1 增效執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
此泵為BB1 型兩級(jí)單吸葉輪結(jié)構(gòu),泵額定點(diǎn)參數(shù):流量Q=220m3/h,揚(yáng)程H=220m,轉(zhuǎn)速n=2980r/min,泵在額定工況點(diǎn)的比轉(zhuǎn)速ns為:
表2 泵效限定值及節(jié)能評(píng)價(jià)值
2.3.2 預(yù)期目標(biāo)
根據(jù)GB/T 19762-2007 《清水離心泵能效限定值及節(jié)能評(píng)價(jià)值》,在額定工況下,流量Q=220m3/h,揚(yáng)程H=220m,轉(zhuǎn)速為2980r/min,效率η≥75%,才能符合節(jié)能要求。需要拓寬該泵的高效工作區(qū)范圍,以更接近運(yùn)行工況點(diǎn)運(yùn)行。
本次提效改造以提高額定點(diǎn)效率及拓寬高效工作區(qū)為主要目標(biāo),按費(fèi)用最少、周期最短的要求,結(jié)合該泵型的實(shí)際運(yùn)行特點(diǎn),擬定總體方案如下:
(1)設(shè)計(jì)新葉輪,對(duì)該泵兩級(jí)葉輪部件全部進(jìn)行更換。根據(jù)原始圖紙并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪,保證所設(shè)計(jì)新葉輪安裝尺寸與原葉輪一致,泵體、軸、軸承體及支撐機(jī)構(gòu)等利舊。
(2)采用涂層及打磨方式提升殼體過流斷面光潔度。
2.5.1 改造前
泵入廠后進(jìn)行了性能試驗(yàn),在額定工況下,流量Q=220m3/h,揚(yáng)程H=220m,轉(zhuǎn)速為2980r/min,效率η≈69.6%。
2.5.2 改造后
回裝新葉輪確定泵頭滿足水試條件后,根據(jù)《輸油泵試驗(yàn)大綱》對(duì)泵頭進(jìn)行性能試驗(yàn),經(jīng)試驗(yàn),在額定工況下,流量Q=220m3/h,揚(yáng)程H=220m,轉(zhuǎn)速為2980r/min,效率η≈76%。
2.5.3 性能對(duì)比
圖4為提效前后泵的效率對(duì)比曲線,可以看出效率曲線整體向上偏移,提升效果明顯,額定效率由改造前的69.6%提升至76.0%(大于泵節(jié)能評(píng)價(jià)值75%);同時(shí),泵的高效工作區(qū)由從對(duì)應(yīng)流量為150 m3/h~220m3/h 拓 寬 至130 m3/h~220m3/h, 且100 m3/h~130m3/h非高效工作區(qū)運(yùn)行工況的效率也明顯提高,改造后的效率曲線與常運(yùn)行工況100m3/h~220 m3/h更為匹配。通過對(duì)泵進(jìn)行改造,完成了提高額定點(diǎn)效率和拓寬高效工作區(qū)兩大預(yù)期目標(biāo),提升了該泵運(yùn)行效率,滿足增輸要求的同時(shí)節(jié)約大量電能,降低用電成本。經(jīng)核算,本次對(duì)該支線泵的改造,平均提升泵效4.4%,預(yù)計(jì)年總節(jié)電62.7萬千瓦時(shí),年總節(jié)約電費(fèi)39.1萬元,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。
圖4 提效前后泵效率對(duì)比
通過對(duì)能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)合某輸油部主輸泵的改造試驗(yàn),總結(jié)能源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)用于指導(dǎo)設(shè)備運(yùn)行策略的基本流程:
(1)根據(jù)能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中的能耗數(shù)據(jù),整體分析公司主輸泵能耗情況,找出長期處于低效運(yùn)行的主輸泵;結(jié)合相應(yīng)的運(yùn)行記錄數(shù)據(jù)逐項(xiàng)分析,找出設(shè)備運(yùn)行可能存在的問題,并對(duì)涉及的主要設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,以進(jìn)一步確認(rèn)系統(tǒng)存在的問題,并找出問題原因、制定解決方案,通過相應(yīng)改造或調(diào)整運(yùn)行策略解決問題。
(2)對(duì)已改造的主輸泵進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析,制定可執(zhí)行的主輸泵增效提量改造標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)可提供改造方案經(jīng)濟(jì)效益的測(cè)算模型,展示葉輪切削和整泵更換的經(jīng)濟(jì)效益比對(duì)結(jié)果,進(jìn)一步升級(jí)能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng),幫助管理者綜合確定最優(yōu)技術(shù)方案。