王波,楊海峰,劉華峰,王曉磊
(1.晉能控股煤業(yè)集團(tuán)挖金灣煤業(yè)有限公司 山西大同037003;2.晉能控股煤業(yè)集團(tuán)機(jī)電管理部 山西大同037003)
“少人化、無(wú)人化、安全高效”已成為礦業(yè)發(fā)展新目標(biāo),煤礦智能化開采已成為礦業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì),煤礦開采理念的改變促進(jìn)了開采裝備和技術(shù)的進(jìn)步[1],液壓支架電液控制系統(tǒng)[2],刮板輸送機(jī)智能變頻調(diào)速技術(shù),煤礦采場(chǎng)智能巖層控制技術(shù),工作面視頻巡檢與遠(yuǎn)程控制技術(shù)[3]等智能化開采裝備及技術(shù)在多個(gè)煤礦實(shí)現(xiàn)了初步應(yīng)用。本文以挖金灣煤業(yè)公司8102智能化綜采工作面的建設(shè)為背景,基于石炭系煤層賦存環(huán)境、開采條件、開采技術(shù)等客觀情況,結(jié)合工作面建設(shè)過程中遇到的實(shí)際問題,對(duì)智能化綜采工作面建設(shè)中水處理技術(shù)、快速供液系統(tǒng)設(shè)計(jì)、支架跟機(jī)參數(shù)等關(guān)鍵技術(shù)[4]進(jìn)行了研究,對(duì)構(gòu)建“智能、綠色、安全、高效”的智能化開采模式具有現(xiàn)實(shí)的指導(dǎo)意義。
挖金灣礦8102工作面為該礦南翼盤區(qū)布置第一個(gè)工作面,周邊為未采區(qū),地表無(wú)其他建筑,走向長(zhǎng)度為1 468 m,工作面長(zhǎng)度230 m,賦存煤層厚度為2.8 m~4.3 m平均厚度為3.7 m,含一層夾矸(厚度為0.1 m~0.2 m),煤厚變化穩(wěn)定,煤層傾角為1°~3°,硬度f(wàn)=1.5,采用一次采全高見頂見底開采,在開采范圍內(nèi)共4條正斷層,落差最大1 m,對(duì)開采影響較小,水文地質(zhì)情況簡(jiǎn)單,相對(duì)上覆巖層層間含水微弱,對(duì)回采無(wú)影響。設(shè)備配套情況如下表1所示:
表1 8102智能化綜采工作面主要設(shè)備參數(shù)
供液系統(tǒng)主要是為綜采工作面液壓支架提供液壓動(dòng)力,被喻為“心臟”,其介質(zhì)為乳化液被喻為“血液”,通過“心臟”提供動(dòng)力“血液”循環(huán),從而使工作面液壓系統(tǒng)正常工作。乳化液濃度不足、供液介質(zhì)不達(dá)標(biāo)會(huì)造成閥門堵塞、生銹、腐蝕等問題,從而導(dǎo)致閥芯等配件替換率高、產(chǎn)品可靠性下降、支架動(dòng)作緩慢、工作面整體效率降低等問題。
8102智能化工作面采用了過濾器組、軟化水處理裝置組成多級(jí)過濾系統(tǒng),具體為:井下靜壓管路、低壓過濾站、軟化水處理站、乳化液自動(dòng)配比、智能化高壓過濾站、工作面支架自動(dòng)反沖洗、支架回液過濾站,原理圖如下圖1所示。具體設(shè)備布置如圖2所示,首先通過GLQZ2000型一級(jí)過濾組件,經(jīng)80 um及60 um兩級(jí)濾桶過濾后,再經(jīng)減壓裝置減壓達(dá)到軟化水裝置的工作要求壓力后,開始進(jìn)入ML-RF-6D型凈化水裝置進(jìn)行二級(jí)過濾,通過調(diào)整水質(zhì)酸堿度(PH值)并對(duì)氯、鎂等離子成分的處理,精度達(dá)25 um以下,最后進(jìn)入封閉式QX2000型凈水儲(chǔ)水箱,供各類設(shè)備使用。
圖1 多級(jí)過濾系統(tǒng)原理圖
圖2 8102智能化工作面液壓系統(tǒng)水處理循環(huán)示意圖
在智能化綜采工作面實(shí)際作業(yè)過程中,工作面粉塵較大,工作人員在順槽集控中心對(duì)工作面支架和采煤機(jī)執(zhí)行遠(yuǎn)程操控時(shí)視野模糊。如何進(jìn)行有效的滅塵,為遠(yuǎn)程操作人員提供清晰的畫面,成為又一要攻克的難關(guān)。
在8102智能化工作面回采整個(gè)過程中,支架跟機(jī)可分別設(shè)置為上、下行跟機(jī),在采煤機(jī)滾筒前、后范圍內(nèi)不斷開啟噴霧的方式進(jìn)行相關(guān)參數(shù)的設(shè)置。當(dāng)“噴霧控制”參數(shù)設(shè)置為“開”時(shí),不用啟動(dòng)“跟機(jī)”開關(guān),跟機(jī)噴霧也會(huì)開啟。
例如8102工作面采煤機(jī)身長(zhǎng)10架,前后滾筒中心距為12架,機(jī)身上的紅外線發(fā)射裝置位于支架第22架,此時(shí)上行,則具體噴霧動(dòng)作設(shè)置參數(shù)與實(shí)際噴霧動(dòng)作如下表:
表2 跟機(jī)噴霧動(dòng)作參數(shù)
在8102智能化工作面生產(chǎn)初期,采用“單進(jìn)單回”模式供液,當(dāng)推溜與移架同時(shí)動(dòng)作時(shí),支架動(dòng)作速度明顯變緩,在同時(shí)開啟多臺(tái)泵站時(shí),工作面液壓管路、操作閥閥芯損壞增加,為此需對(duì)供液系統(tǒng)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。液壓支架每完成一次循環(huán)時(shí),主要需完成降柱、移架和升架三個(gè)動(dòng)作,完成一次循環(huán)的移架速度計(jì)算如下:
式中:VZ—支架移動(dòng)速度
KZ—操作時(shí)間的影響系數(shù),KZ<l;
BC—液壓支架的架間距;
T—支架完成一次循環(huán)過程所需的總時(shí)間,min。
其中,支架完成一次循環(huán)過程其所需的總時(shí)間T值就是完成降柱、升柱和移架動(dòng)作的時(shí)間總和,計(jì)算如下:
式中:T—支架完成一次循環(huán)過程所需的總時(shí)間,min;
t1—支架完成一次降柱所需的時(shí)間,min;
t2—支架完成一次移架所需的時(shí)間,min;
t3—支架完成一次升架所需的時(shí)間,min。
Z—移架時(shí)同時(shí)升降的立柱數(shù);
S1、S2一移架時(shí)立柱的升降行程,cm;
A1、A2—每根立柱上腔和底腔的面積,cm2;
S3—支架移動(dòng)步距,一般取為0.8 m;
A3--推移千斤頂工作腔的面積,根據(jù)千斤頂布置方式來(lái)確定;
QB—泵站流量,L/min;
N—推溜時(shí)同時(shí)動(dòng)作推移千斤數(shù)。
將N值代入得:
根據(jù)式(3)可以看出,對(duì)于某一支架而言,支架間距BC、支架立柱和推移千斤頂?shù)男吞?hào)參數(shù)為固定值,移架速度僅取決于泵站所提供的流量QB。流量越大,移架速度就越快。根據(jù)理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),決定將8102面支架供液系統(tǒng)改為“雙進(jìn)雙回”,并將各類供液方式優(yōu)缺點(diǎn)分析如下:
表3 各種供液方式優(yōu)、缺點(diǎn)分析
8102面的“雙進(jìn)雙回”供液系統(tǒng)將兩泵一箱設(shè)計(jì)為獨(dú)立供液系統(tǒng),兩路高壓經(jīng)GL2500/31.5/25型智能高壓反沖洗過濾站進(jìn)入工作面轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、刮板機(jī)緊鏈裝置、液壓支架等設(shè)備,最后回液經(jīng)GJF1200/16/40型回液過濾站進(jìn)入乳化液箱。該設(shè)計(jì)有效保障工作面生產(chǎn)需求,提高了整體移架速率,保證了液壓支架進(jìn)行成組動(dòng)作時(shí)瞬間所需大流量,在有一回路出現(xiàn)問題時(shí)可以短時(shí)間改為單回路供液。設(shè)計(jì)方式見圖3。
圖3 8102智能化工作面“雙回路供液”系統(tǒng)布置圖
在實(shí)際生產(chǎn)過程中工作面支架經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)鉆底、支架前方堆煤等問題,而且在采煤機(jī)牽引速度過快時(shí)往往會(huì)產(chǎn)生漏架現(xiàn)象。為解決這些問題,首先通過模仿人工操作的方法,統(tǒng)計(jì)出各個(gè)動(dòng)作所需時(shí)間,再對(duì)跟機(jī)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,同時(shí)將跟機(jī)參數(shù)設(shè)置為交叉式移架方式,例如在10#支架行走完成后,跳過11#支架不動(dòng),12#支架進(jìn)行移架,在12#支架動(dòng)作完成后,11#與13#支架同時(shí)動(dòng)作進(jìn)行移架,較單架跟機(jī)、人工手動(dòng)操作效率提升50%,從而有效解決跟機(jī)漏架、架前堆煤等問題。支架跟機(jī)參數(shù)設(shè)置如下表4:
表4 8102智能化工作面液壓支架自動(dòng)跟機(jī)參數(shù)
挖金灣礦8102大采高工作面在進(jìn)行智能化開采后取得應(yīng)用效果如下:
1)減少用工,降低勞動(dòng)強(qiáng)度。較普通綜采工作面,工作面用工由原來(lái)的13人減少為7人,支架操作工轉(zhuǎn)變?yōu)檠膊楣?,極大地降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
2)設(shè)備故障率降低。順槽控制中心可對(duì)液壓支架、泵站、刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、采煤機(jī)等設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),并進(jìn)行聯(lián)鎖控制,利用設(shè)備的故障診斷停機(jī)功能,極大地降低故障排查難度,創(chuàng)造了連續(xù)60天設(shè)備無(wú)故障運(yùn)行,設(shè)備月平均開機(jī)率達(dá)90%。
3)開采效率提高。8102大采高智能化工作面平均月推進(jìn)180 m,月產(chǎn)保持在30萬(wàn)噸,回采率達(dá)95%以上,較普通大采高工作面開采效率提高15.2%。
圖4為挖金灣礦7月~11月實(shí)際生產(chǎn)情況,此期間8102、8115綜采工作面開采條件近乎相同,受地質(zhì)構(gòu)造影響較小。
圖4 8102工作面與8115工作面推進(jìn)對(duì)照?qǐng)D
1)研究分析智能化綜采工作面多級(jí)過濾裝置的必要性,給出多級(jí)過濾系統(tǒng)設(shè)計(jì),形成具有乳化液濃度智能配比、供液壓力智能調(diào)定、智能反沖洗功能的供液系統(tǒng),確保供液介質(zhì)的腐蝕性、雜質(zhì)降低,極大地提高液壓支架的使用壽命,降低維修成本。
2)給出了仿人工設(shè)計(jì)的支架跟機(jī)參數(shù)設(shè)置,可有效解決支架跟機(jī)時(shí)鉆底、架前堆煤等問題,并將順序移架設(shè)計(jì)為插線式移架,有效提高支架跟機(jī)效率。對(duì)支架跟機(jī)噴霧的參數(shù)進(jìn)行實(shí)踐驗(yàn)證和優(yōu)化,有效降低工作面粉塵,為遠(yuǎn)程操控提供清晰的視頻畫面。
3)采用“雙進(jìn)雙回”供液方式,有效地提高支架跟機(jī)效率,且在有一回路出現(xiàn)問題時(shí)可以短時(shí)間改為單回路供液,大大提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。