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上社煤礦15310大采高工作面圍巖注漿加固技術

2021-09-03 07:10李小軍
同煤科技 2021年4期
關鍵詞:漿液裂隙頂板

李小軍

(山西興縣華潤聯(lián)盛峁底煤業(yè)有限公司 山西呂梁035300)

0 引言

生產(chǎn)實踐表明,大采高綜采技術可以實現(xiàn)煤炭資源的高回收率、低含矸率,同時還具有適應性強、推進速渡快等特點[1-2]。但由于采高較大,礦山壓力明顯要大于普通綜采工作面,造成工作面煤壁頻繁發(fā)生片幫、頂板冒漏等事故,嚴重影響工作面的正常推進,極大的影響礦井的生產(chǎn)效率[3-5]。本文以上社煤礦15310工作面為研究背景,首先對大采高工作面圍巖穩(wěn)定性進行分析,進而提出使用注漿加固技術對工作面圍巖進行加固,實現(xiàn)了大采高工作面的安全高效開采。

1 工程概況

上社煤礦15310工作面開采15#煤層,工作面標高+840 m~+940 m,對應地表標高+1 088 m~+1 205 m。15310工作面西部為尚未開采實體煤,東部為15#煤層開拓巷道,北部為1501采空區(qū)保安煤柱,南部為15308工作面。工作面長208.5 m,推進長度為478 m,采用大采高綜合機械化采煤法,工作面共布置122架ZY8000/26/56型液壓支架,2架ZTZ12000/27/56型端頭支架,支架初撐力為6 400 kN,中心距為1.75 m。工作面范圍內(nèi)煤層厚度4.2 m~5.9 m,平均5.0 m,傾角5°~13°,平均9°,煤層普氏硬度系數(shù)2.4。工作面煤層頂?shù)装迩闆r如表1所示。

表1 15310工作面煤層頂?shù)装迩闆r

2 工作面圍巖失穩(wěn)原因及注漿時機確定

2.1 工作面圍巖失穩(wěn)原因分析

15310工作面回采至150 m附近時,28#~55#、74#~96#支架范圍開始陸續(xù)出現(xiàn)不同程度圍巖失穩(wěn)現(xiàn)象,表現(xiàn)為工作面煤壁片幫及端面頂板漏矸。尤其在80#~85#支架范圍內(nèi),煤壁片幫深度達0.8 m~1.0 m,同時,頂板出現(xiàn)大量漏矸。為保證工作面正常生產(chǎn),現(xiàn)場采用人工方式進行掏幫作業(yè)以拉架維護頂板,嚴重制約大采高工作面高效生產(chǎn)。結合15310工作面煤層賦存環(huán)境、煤層力學特性等因素,15310工作面圍巖失穩(wěn)的主要原因包括以下兩點:

(1)地質(zhì)因素

15310工作面28#~55#、74#~96#支架處煤層強度較低,普氏硬度系數(shù)為0.8,且煤層內(nèi)生節(jié)理十分發(fā)育,煤層極為松軟破碎。且此處存在一層強度極低的偽頂,極易受支架反復支承影響而破碎冒漏。

(2)采煤機震動

采煤機割煤過程中形成的震動導致煤壁劈幫,煤層在支架前漏空,加之偽頂強度較低,造成端面頂板冒漏,且冒落結構多以50 mm~250 mm塊體結構為主,塊度較大矸石較少。因此,端面頂板難以自行穩(wěn)定。

2.2 注漿加固時機確定

注漿加固是采場圍巖控制的主要技術手段,其本質(zhì)是通過高壓將具有高強度、高粘聚力的漿液打入圍巖的孔隙結構當中,從而達到改善圍巖力學屬性,提高圍巖的整體性的目的[3]。

在工作面回采形成的采動應力壓力作用下,采場圍巖原生裂隙將進一步發(fā)育。因此,選擇合適的時機進行注漿加固就顯得尤為重要。若原生裂隙未發(fā)育至一定寬度,則漿液無法充分注入圍巖內(nèi),反之,則會導致漏液等穩(wěn)定,降低加固效果。為獲取合理的注漿時機,現(xiàn)場實測了工作面前方超前支承壓力分布情況,如圖1所示。

圖1 15310工作面超前壓力分布情況

結合圖1及現(xiàn)場觀測得到的不同位置處圍巖裂隙發(fā)育程度可知,15310工作面超前支承壓力影響范圍約為55 m,該范圍內(nèi)圍巖受采動應力影響而發(fā)生一定程度的變形,但不同位置處的圍巖裂隙發(fā)育程度不一。煤壁前方20 m范圍為采動影響劇烈區(qū)域,表現(xiàn)為宏觀裂隙充分發(fā)育,形成了肉眼可見的裂隙,且與工作面空間具有一定連通性。支承壓力峰值大約位于工作面前方9 m位置,峰值點以前煤體已經(jīng)發(fā)生破壞。因此,以煤壁前方20 m~55 m范圍作為注漿區(qū)域較為合適,考慮到距離工作面過遠位置處圍巖裂隙不發(fā)育,漿液難以注入,因此確定在煤壁前方20 m~40 m對煤巖體進行注漿加固。

3 工作面圍巖注漿加固

注漿鉆孔的布置方式可以將其分為傾向注漿孔和走向注漿孔。走向注漿孔雖然注漿效率高,但會與工作面生產(chǎn)相互干擾,影響工作面正產(chǎn)生產(chǎn),降低礦井原煤產(chǎn)量[5]。因此,決定在工作面兩巷內(nèi)布置傾向鉆孔進行注漿,如圖2所示。

圖2 傾向注漿鉆孔布置示意圖

在15310工作面兩巷煤壁處分別施工注漿鉆孔,鉆孔施工應提前完成,并在工作面達到適宜位置后采用高壓泵對鉆孔進行高壓注漿。根據(jù)已有施工經(jīng)驗,選用75 mm鉆機施工大孔徑注漿孔,注漿孔長度為105 m,間距為10 m。注漿孔以三花眼形式布置,下排注漿孔傾角為1°,距巷道底板距離為2 m,上排注漿孔傾角2°,距巷道底板距離為3 m,注漿孔布置方式如圖3所示。

圖3 15310兩巷注漿孔布置方式

按水灰比0.6:1將注漿材料(加固1號)配置成漿液。根據(jù)前期實驗結果,采用20 MPa~25 MPa壓力進行注漿時,漿液擴散半徑為5 m~8 m,滿足設計要求。本次注漿采用ZBYSB190/32-55型注漿泵,注漿時將注漿壓力控制在20 MPa~25 MPa,在圍巖較為破碎區(qū)可適當降低注漿壓力至15 MPa~20 MPa。

4 應用效果

4.1 注漿量

在15310工作面兩巷分別施工13個注漿鉆孔,兩巷總鉆進尺寸分別為1 500 m、1 530 m,注漿工程共使用注漿材料分為為222 t、232 t。其中,15310進風巷8號注漿孔的漿液注入量達30 t,單孔平均注入量為17 t;15310回風巷4號注漿孔的漿液注入量達24 t,單孔平均注入注漿材料重量為17.8 t。

4.2 效果考察

在15310兩巷進行的60 m注漿段施工共耗時14 h,注漿工程與工作面正常采掘作業(yè)不發(fā)生相互沖突。工作面推進至注漿加固區(qū)域時,工作面絕大部分區(qū)域煤壁十分穩(wěn)定,頂板完整性較好,未發(fā)生大規(guī)模煤壁片幫事故。僅在工作面推進至注漿加固范圍內(nèi)發(fā)生1次小范圍片幫事故,片幫范圍約為2臺支架,片幫深度為0.3 m,未發(fā)生頂板冒漏事故。相較于未采取注漿加固措施前,工作面煤壁片幫發(fā)生率降低了80%,頂板冒漏發(fā)生率降低了100%,工作面推進速度提高約25%,現(xiàn)場取得了較為顯著的應用效果。

5 結語

根據(jù)15310工作面開采期間支承壓力分布情況及相應區(qū)域裂隙發(fā)育規(guī)律。確定在工作面煤壁前20 m~40 m范圍內(nèi)進行注漿加固時效果最好。根據(jù)礦井實際生產(chǎn)要求,采用在兩巷布置注漿鉆孔的方式對工作面圍巖進行注漿加固。注漿完成后,工作面圍巖穩(wěn)定性得到了顯著改善,相對于注漿前,工作面片幫發(fā)生率降低了80%,頂板冒漏發(fā)生率降低了100%,工作面推進速度提高約25%,有利的保障了15310大采高工作面的安全高效生產(chǎn)。

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