王文利,孫亮明
(1.武漢交通職業(yè)學(xué)院 交通工程學(xué)院,湖北 武漢 430065;2.武漢理工大學(xué) 土木工程與建筑學(xué)院,湖北 武漢 430070)
隨著煤礦采深的逐步增加,巷道底鼓變形日益嚴(yán)重,深部巷道中底鼓量能占到頂?shù)装逡平康?2/3~3/4,底鼓嚴(yán)重影響了巷道的正常使用和運(yùn)輸要求,底鼓治理已成為深部高應(yīng)力巷道支護(hù)的突出難題[1-3]。
近年來,相關(guān)專家學(xué)者[2,4]對深部高應(yīng)力巷道底鼓機(jī)理、影響因素及控制方法開展了大量的研究工作,針對不同底鼓類型提出了相應(yīng)的治理方法,主要有挖底法、加固法和卸壓法[5-7]。挖底法治標(biāo)不治本,一般用于底鼓不嚴(yán)重的輔助巷道;加固法[8-12]是對底板進(jìn)行支護(hù),通過提高底板圍巖強(qiáng)度來控制底鼓,一般用于主要運(yùn)輸大巷;卸壓法[2,13]主要用于高應(yīng)力巷道,一般與加固法配合使用。注漿加固方法作為一種巷道加固常用的方法,其施工效率高,控制效果好,尤其適用于深部高應(yīng)力巷道底鼓治理[14-17]。但普通的底板注漿加固技術(shù)注漿錨索預(yù)應(yīng)力較低,不能充分發(fā)揮底板錨索的支護(hù)作用,再加上在底板施工錨索前不進(jìn)行注漿,致使打設(shè)錨索孔時(shí)塌孔嚴(yán)重,施工效率較低。
目前,對于深部高應(yīng)力富水軟巖的底鼓變形機(jī)理研究相對較少。富水軟巖巷道不但應(yīng)力較高,且?guī)r層強(qiáng)度較低,軟巖中的膨脹性礦物質(zhì)遇水后節(jié)理、裂隙急劇增加,進(jìn)一步降低了巖體的強(qiáng)度和完整性,導(dǎo)致圍巖錨固性降低,傳統(tǒng)的錨固劑難以在水中對錨桿進(jìn)行錨固,嚴(yán)重制約了底板錨桿和錨索的錨固作用。針對上述問題,以胡底礦盤區(qū)水泵房為試驗(yàn)現(xiàn)場,分析了水泵房底鼓變形破壞機(jī)理,基于UDEC-Trigon 離散元模擬方法分析了影響底鼓變形的主要因素,并研發(fā)了新型耐水錨固劑,徹底解決了胡底礦盤區(qū)水泵房高應(yīng)力富水軟巖的底鼓問題。
胡底礦位于晉城市沁水縣胡底鄉(xiāng),主采3號煤層,該礦井實(shí)際生產(chǎn)能力為1.2 Mt/a,目前正在布置盤區(qū)水泵房。水泵房埋深700 m左右,布置在3號煤層上部10 m處的砂質(zhì)泥巖中,泥巖強(qiáng)度低、易風(fēng)化,具有一定的流變特性,遇水易發(fā)生崩解、膨脹變形。水泵房頂板和兩幫變形極其嚴(yán)重,局部頂板下沉量達(dá)到1.0 m以上,底鼓量達(dá)到2.0 m以上,嚴(yán)重影響了水泵房設(shè)備的安裝。
3號煤層厚度6.07 m,傾角3°,直接頂為泥巖,強(qiáng)度為23.53 MPa,厚度2.89 m;老頂為中粒砂巖,強(qiáng)度為80.24 MPa,厚度4.8 m;直接底為泥巖,強(qiáng)度為30.18 MPa。
水泵房底板的巖層礦物中富含黏土礦物,高嶺石占比達(dá)到60%以上,強(qiáng)度較低。同時(shí),大巷上部砂巖中富含裂隙水,淋水嚴(yán)重,底板泥巖遇水泥化,從而出現(xiàn)強(qiáng)烈底鼓變形?,F(xiàn)場實(shí)測的最大水平主應(yīng)力為25.23 MPa,最小水平主應(yīng)力為13.76 MPa,垂直主應(yīng)力為17.50 MPa,屬于高地應(yīng)力區(qū),且最大水平主應(yīng)力方向與水泵房軸向近似垂直,水泵房受力狀態(tài)較差。
整體來看,水泵房變形具有明顯的全區(qū)域、持續(xù)性及連鎖性的變形特點(diǎn),根據(jù)水泵房底板變形破壞的特點(diǎn),可以得出影響底鼓的因素主要有:
1)地應(yīng)力的作用。盤區(qū)水泵房區(qū)域?qū)儆诟邞?yīng)力區(qū),且最大主應(yīng)力與水泵房垂直,硐室穩(wěn)定性較差,在高水平主應(yīng)力作用下底板易出現(xiàn)擠壓流動性變形破壞。
2)巖層強(qiáng)度低、底板泥巖遇水軟化。水泵房底板巖層中富含膨脹性礦物成分,其高嶺石含量達(dá)到60%以上,具有很強(qiáng)的遇水膨脹性,實(shí)驗(yàn)室實(shí)測的巖體飽水單軸抗壓強(qiáng)度僅為9.86 MPa,為原巖強(qiáng)度的25%,在水的影響下,底板巖層強(qiáng)度出現(xiàn)大幅度降低,嚴(yán)重影響了底板的穩(wěn)定性。
3)支護(hù)方式不合理。原來的多次加固均是對巷幫和頂板,一直未對底板進(jìn)行處理,同時(shí),頂板支護(hù)時(shí),未處理頂板淋水,導(dǎo)致頂板淋水對底板泥巖影響較大。底板處理以挖底為主,頻繁的挖底使底板巖層的整體性變差,更加劇了底板的變形。
選取隨機(jī)多邊形塊體模型,自定義Fish將多邊形塊體切割成三角形塊體,三角形塊體接觸模型見圖1。
圖1 UDEC中的三角形塊體及接觸示意圖
模型賦予的初始地應(yīng)力場采用胡底礦井下實(shí)測數(shù)據(jù),模型中的巖體力學(xué)參數(shù)按照實(shí)驗(yàn)室實(shí)測的物理力學(xué)參數(shù)進(jìn)行折減[2],折減系數(shù)取0.55。模型共7層,由3 430個(gè)塊體組成,其中巷道中心塊體邊長為0.25 m。模型整體尺寸為75 m×47 m(長×高)。塊體選用莫爾-庫侖模型,賦值參數(shù)為密度、體積模量和切變模量;接觸面選用庫侖滑移模型,賦值參數(shù)為法向剛度、剪切剛度、接觸黏聚力、接觸摩擦角和接觸面抗拉強(qiáng)度。模型的各參數(shù)賦值見表1。
表1 UDEC中塊體及接觸面的模型參數(shù)
為了模擬水泵房開挖過程中圍巖應(yīng)力的演化過程,將巷道開挖過程中的應(yīng)力釋放系數(shù)分別定為β=0.2,0.4,0.6,0.8,1.0。當(dāng)β=1.0時(shí),表示巷道開挖完成,圍巖穩(wěn)定。巷道開挖后主應(yīng)力σmax分布見圖2。
圖2 巷道圍巖內(nèi)的最大主應(yīng)力分布
由圖2可見,隨著應(yīng)力的釋放,圍巖破壞范圍逐步向深部轉(zhuǎn)移,當(dāng)應(yīng)力釋放系數(shù)達(dá)到0.4時(shí),巷幫呈現(xiàn)楔子型破壞;當(dāng)應(yīng)力釋放系數(shù)超過0.4時(shí),巷幫達(dá)到穩(wěn)定,底板逐步出現(xiàn)破壞;當(dāng)應(yīng)力完全釋放時(shí),底板破壞范圍最大。整體來看,頂板應(yīng)力釋放區(qū)較小,巷幫次之,底板最為嚴(yán)重,現(xiàn)場破壞與之相似,見圖3。
(a)現(xiàn)場
巷道圍巖位移監(jiān)測曲線見圖4,圖4中P1~P4分別為頂板下沉、底鼓、左幫變形和右?guī)妥冃螠y點(diǎn)。從圖4 中可以看出,巷幫位移增長速度較快,底板次之,頂板最慢。當(dāng)應(yīng)力釋放系數(shù)為0.4時(shí),巷幫和底板位移大約為0.2 m;當(dāng)應(yīng)力釋放系數(shù)超過0.4時(shí),圍巖底板位移增加速度超過巷幫,底板位移最大,巷幫次之,頂板最小。
圖4 模擬的巷道圍巖位移監(jiān)測曲線
對底板9 m范圍內(nèi)的位移進(jìn)行了監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果見圖5。從圖5中可以看出,底板破壞深度達(dá)到 3 m,這說明開挖后底板就已經(jīng)產(chǎn)生了較深的破壞,再加上后期淋水、挖底的影響,底板破壞深度更大。
圖5 位移隨底板深度的分布曲線
為了分析底板圍巖的變形破壞機(jī)制,記錄了底板圍巖裂隙發(fā)育過程,圍巖裂紋分布及演化過程見圖6。由圖6可以看出,巷道開挖后圍巖出現(xiàn)拉剪破壞,剪切破壞位于深部,而拉伸破壞主要位于淺部。當(dāng)應(yīng)力完全釋放后,底板出現(xiàn)大范圍的拉伸破壞和剪切破壞,拉伸破壞裂隙密集,圍巖在應(yīng)力作用下向自由空間移近。
注:紅色表示剪切破壞;藍(lán)色表示拉伸破壞。
基于胡底礦盤區(qū)水泵房地質(zhì)環(huán)境、底板破壞機(jī)理,提出硐室底板控制原則[18-19]如下:
1)底板加固與幫頂協(xié)調(diào)原則。硐室底板處于全斷面中支護(hù)強(qiáng)度最薄弱的區(qū)域,加固時(shí)底板支護(hù)強(qiáng)度一定要與幫頂支護(hù)強(qiáng)度相協(xié)調(diào),避免硐室從關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)出現(xiàn)破壞。
2)加固與支護(hù)聯(lián)合控制原則。由于硐室頻繁底鼓,多次返修,致使底板破壞深度較深,破壞深度已達(dá)3 m以上,淺部底板巖層已非常松軟破碎,再加上巷道頂板淋水的影響,底板巖層節(jié)理、裂隙極其發(fā)育。因此,支護(hù)前必須進(jìn)行注漿加固,以提高底板圍巖的強(qiáng)度和完整性,封閉裂隙通道,防止風(fēng)化的進(jìn)一步加劇,然后再進(jìn)行錨索支護(hù),這樣才能充分發(fā)揮錨索的支護(hù)作用。
3)高預(yù)應(yīng)力、全長錨固支護(hù)原則。對于返修底板巖層,底板應(yīng)力已得到釋放,底板加固時(shí)一定要堅(jiān)持高預(yù)應(yīng)力支護(hù)原則,盡可能采用全長錨固,大幅度提高底板支護(hù)剛度,避免底板巖層出現(xiàn)錯(cuò)動、滑移,在錨索錨固區(qū)內(nèi)形成高剛度承載結(jié)構(gòu),抑制錨固區(qū)內(nèi)出現(xiàn)離層。
普通錨固劑在有水的鉆孔中錨固性能較差,錨固力僅為無水情況下的40%左右,不能充分發(fā)揮錨桿(索)的支護(hù)作用,易導(dǎo)致圍巖仍會出現(xiàn)持續(xù)變形。針對胡底礦盤區(qū)水泵房的實(shí)際情況,自主研發(fā)了新型防水錨固劑,其型號為FS2350。該錨固劑以ER-1為樹脂,以改性聚酯PM-1為主劑,與粗細(xì)石粉混合,配制成A組分,然后選用在水中可以固化的固化劑I與界面劑配制成B組分。錨固劑分為A、B 兩種組分,其中m(樹脂)∶m(固化劑)=2.5∶1,m(主劑)∶m(固化劑)=5∶1。在實(shí)驗(yàn)室對傳統(tǒng)錨固劑和耐水錨固劑進(jìn)行了對比試驗(yàn),錨索直徑為22 mm,錨固長度為 700 mm,錨固后4 h進(jìn)行拉拔試驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn):在有水的情況下,傳統(tǒng)錨固劑錨固力為68.4 kN,新型耐水錨固劑錨固力達(dá)到195.4 kN,是傳統(tǒng)錨固劑的2.86倍。
新型錨固劑在水中的錨固力要顯著大于傳統(tǒng)錨固劑的錨固力,其能有效解決底板鉆孔在有積水時(shí)的錨索錨固問題,為底板錨索的有效支護(hù)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
由于底板圍巖破碎嚴(yán)重,單液漿凝固時(shí)間較長,容易跑漿、漏漿,可采用水泥漿和水玻璃雙液漿,縮短凝固時(shí)間。漿液濃度太低時(shí)容易漏漿,濃度過高則不能滲透至較小裂隙中去,宜選用水灰質(zhì)量比 1∶1 的配比,水泥漿和水玻璃體積比宜為1∶0.4。底板施工鉆孔時(shí),宜采用小孔徑地質(zhì)鉆機(jī),考慮到排渣方便,直徑為45~60 mm為宜,孔深要超過破碎區(qū) 2~3 m,圍巖破碎時(shí)注漿壓力不宜過高,注漿壓力為 2~3 MPa,壓力較低時(shí),漿液滲透范圍通常為1~2 m。施工注漿錨索時(shí),為便于打孔,可采用小鉆孔地質(zhì)鉆機(jī),鉆孔直徑45~60 mm。錨索適合的預(yù)應(yīng)力為破斷載荷的30%~50%,錨索間排距為自由段長度的1/2,錨索錨固長度通常為2 m以上。綜合考慮上述因素,錨索長度不宜小于6 m,間排距不宜大于 2 m??刂品桨妇唧w參數(shù)如下:
1)底板雙液漿注漿。采用水泥漿和水玻璃雙液漿,其中水泥漿水灰質(zhì)量比1∶1,XPM添加劑使用量為水泥質(zhì)量的10%,水玻璃濃度40 Be′,模數(shù)M=3.0,水泥漿和水玻璃的體積比為1∶0.4。
注漿鉆孔直徑56 mm,孔深6 000 mm,排距 1 800 mm,間距2 000 mm??卓诼裨O(shè)長800 mm的注漿鋼管,直徑25 mm,外接球閥,孔內(nèi)連接5 000 mm長的白塑料射漿管,射漿管與注漿鋼管采用鐵絲綁扎,注漿鋼管與鉆孔縫隙采用水泥和棉紗封堵,封堵長度 800 mm,注漿終壓2~3 MPa。
2)在水泵房底板全部注漿完成后施工注漿錨索,底板注漿錨索鉆孔直徑56 mm,深度7 000 mm,錨索直徑21.6 mm,長度7 300 mm,排距1 800 mm,間距1 600 mm,采用分次全長錨固。首先采用新型防水錨固劑FS2350錨固,錨固完成后安裝鋼筋網(wǎng)和 ?20 mm 鋼筋梯梁,張拉至250 kN,并進(jìn)行注漿,形成錨索全長預(yù)應(yīng)力錨固。
在水泵房底板加固后對底板變形量進(jìn)行觀測,監(jiān)測結(jié)果和硐室實(shí)物圖分別見圖7和圖8。
圖7 水泵房圍巖位移曲線
圖8 水泵房底板支護(hù)狀況
硐室底板加固后,對水泵基礎(chǔ)進(jìn)行了澆筑,安裝設(shè)備,90 d后,底板基礎(chǔ)未見明顯變化,基礎(chǔ)無變形、無開裂的現(xiàn)象。從圍巖變形量來看,底板加固后40 d內(nèi),底鼓量呈現(xiàn)出逐步增加的趨勢,然后在40~60 d內(nèi)逐步穩(wěn)定,底鼓量最大僅為23 mm,不影響底板基礎(chǔ)的穩(wěn)定。
1)胡底礦盤區(qū)水泵房底鼓以擠壓流動性底鼓和膨脹性底鼓為主,底鼓呈全區(qū)域、持續(xù)性和連鎖性變形特征。
2)底板錨注技術(shù)有效充填了圍巖裂隙,提高了圍巖的完整性和力學(xué)特性,改善了圍巖的應(yīng)力狀態(tài),控制效果良好。
3)自主研發(fā)了新型防水錨固劑FS2350,該錨固劑能有效解決底板鉆孔在有積水下的錨索錨固問題,為底板錨索的有效支護(hù)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4)井下試驗(yàn)表明,注漿加固和注漿錨索聯(lián)合控制技術(shù)有效控制了硐室底板圍巖變形,有效解決了深部破碎大斷面硐室底板圍巖的控制難題。