周先亮 毛金虎
摘 要:在參與某型動車組技術(shù)支持工作期間,一動車組運行途中發(fā)生牽引封鎖故障,牽引封鎖形式為“列車速度大于5 km/h,制動缸壓力大于40 kPa”,針對這一故障結(jié)合下載的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)及制動機數(shù)據(jù),在理論研究基礎(chǔ)上對該問題進行深入分析,找出原因并提出相應(yīng)的可行解決方案以避免后續(xù)再次出現(xiàn)類似的故障。
關(guān)鍵詞:牽引封鎖;動力集中型;制動系統(tǒng);列車管壓降;故障原因分析
該型動車組動力車空氣制動系統(tǒng)采用自動式空氣制動系統(tǒng),由風(fēng)源及干燥系統(tǒng)、制動控制系統(tǒng)、基礎(chǔ)制動裝置、管路系統(tǒng)等組成,控制車制動控制系統(tǒng)由總風(fēng)缸、列車管控制模塊等組成??諝夤苈凡捎貌讳P鋼管[1]。動力車前、后端布置列車管和總風(fēng)管各1根,總風(fēng)管正常風(fēng)壓為750 kPa~
900 kPa,列車管定壓600 kPa。中間拖車車輛采用電空制動機[2],并與列車管、制動缸、副風(fēng)缸及工作風(fēng)缸相連。
1 故障描述
當(dāng)日,動車組控制車為主控車在出站過程中,18:00:40機車實際速度7 km/h,控制車制動缸壓力為0,動力車制動缸壓力由0增加到41 kPa(動力車和控制車的大閘小閘均未動作且控制車列車管、均衡風(fēng)缸、制動缸壓力均正常且無變化),導(dǎo)致牽引封鎖(列車速度大于5 km/h,制動缸壓力大于40 kPa),動力車制動缸壓力最大值達到70 kPa。
2 故障原因分析
2.1 數(shù)據(jù)分析
控制車顯示時間和動力車顯示時間可能由于數(shù)據(jù)傳輸延時等原因存在時間差,通過時間校準來剔除時間影響,保證主控車和動力車時間在現(xiàn)實時間里一致。下載實時記錄數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)控制車(主控)在17:56:27時速度變?yōu)?;動力車(從控)17:56:04速度變?yōu)?,說明控制車和動力車時間差大約為23 s。
下載CCU中的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)進行分析,動車組在18:00:40發(fā)車出站,動力車(從控)大閘重聯(lián)位、小閘運轉(zhuǎn)位,當(dāng)動車組實際速度達到7 km/h時,控制車(主控)制動缸壓力一直為0,動力車制動缸壓力突然由0增加到41 kPa最大值達到70 kPa。相對應(yīng)控制車時間2019年1月14日18:01:03,方向向前,司控器級位2.3級,小閘運轉(zhuǎn)位、大閘運轉(zhuǎn)位,實際速度為7 km/h,制動缸壓力一直為0。
下載相關(guān)制動機數(shù)據(jù)進行分析,包括動車組的速度變化、本務(wù)車(控制車)的各風(fēng)缸壓力和風(fēng)管壓力變化及補機(動力車)的各風(fēng)缸壓力和風(fēng)管壓力變化。在時間18:00:57.910時(速度4 km/h),本務(wù)(控制車)均衡風(fēng)缸和列車管壓力分別充至600、597 kPa,隨后列車管壓力開始下降,在18:01:02.902時刻(速度5 km/h),均衡風(fēng)缸壓力601 kPa、列車管壓力579 kPa。在18:01:08.022時刻開始緩慢回升。補機(動力車)列車管壓力18:01:01.035時刻開始下降,在18:01:02.907時刻達到最低值558 kPa,在下降至561 kPa附近時,制動缸進行制動。
2.2 故障原因確認
動車組發(fā)車導(dǎo)致牽引封鎖的原因為:由于動力車列車管在充風(fēng)過程中有異常壓力降,滿足減壓制動條件,從控車制動缸出閘,制動缸壓力上升且大于40 kPa;此時列車編組實際速度為7 km/h,動力車制動缸壓力大于40 kPa,最終導(dǎo)致動力車觸發(fā)“機車實際速度大于5 km/h時,制動缸壓力大于40 kPa”的牽引封鎖,引起此次牽引封鎖故障。
3 列車管異常壓降分析
自動式空氣制動具有緩慢減壓不制動的特性,即具有一定的穩(wěn)定性[3],只有當(dāng)列車管壓力以10 kPa/s~40 kPa/s 的速率下降時才會產(chǎn)生制動作用,所以此次列車管壓降速率可能較大,根據(jù)壓力變化曲線排除列車管泄漏和均衡風(fēng)缸壓力變化兩個因素,考慮列車管當(dāng)時向其它風(fēng)缸或管路充風(fēng)。
下載中間車輛的車輛制動缸、列車管、副風(fēng)缸壓力變化數(shù)據(jù)并繪制成圖1所示的車輛制動缸—列車管—副風(fēng)缸壓力曲線,對其進行分析。
(1)17:57:40左右,列車管壓力由0 kPa開始上升,并最終達到600 kPa左右的定壓,并立即開始制動作用。此過程中,副風(fēng)缸剛剛開始充風(fēng),列車管即開始減壓,故副風(fēng)缸沒有充滿風(fēng)其壓力即從530 kPa左右下降至500 kPa左右。
(2)17:58至18:01之間,列車管壓力下降達到180 kPa左右,根據(jù)“動力車制動控制系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范”中要求,列車管常用全制動減壓量不低于170 kPa,此時列車管已達到全制動位壓力,但各車輛制動缸壓力偏低,處于200 kPa至350 kPa之間,低于420 kPa,由此可以看出車輛制動機的工作風(fēng)缸壓力偏低。
(3)18:00:50列車管開始緩解,并在18:01:05達到峰值。副風(fēng)缸在列車管壓力高于副風(fēng)缸壓力10 s后,才開始充風(fēng)。此時列車管壓力已達到600 kPa左右,由于副風(fēng)缸開始充風(fēng)動作,故列車管壓力有所下降。副風(fēng)缸延時10 s充風(fēng)的原因為:列車管向副風(fēng)缸充風(fēng)需滿足副風(fēng)缸壓力同時低于工作風(fēng)缸壓力和列車管壓力,此次充風(fēng)過程初始階段,工作風(fēng)缸壓力較低,列車管先向工作風(fēng)缸充風(fēng),待工作風(fēng)缸壓力高于副風(fēng)缸壓力后,列車管才向副風(fēng)缸充風(fēng),故副風(fēng)缸充風(fēng)時間與列車管上升存在時間差[4]。
4 解決措施
至此能夠確認此次牽引封鎖故障是由于列車管向副風(fēng)缸的充風(fēng)動作導(dǎo)致列車管壓力快速下降,下降速率超過了10 kPa/s,動力車制動系統(tǒng)判斷滿足制動條件。本文通過對管路原理和數(shù)據(jù)分析提出以下三種可行的解決措施。
(1)避免過快的制動緩解操作。從圖1可以看出這兩次制動緩解間隔時間太短,工作風(fēng)缸壓力偏低導(dǎo)致后續(xù)的副風(fēng)缸延時充風(fēng)問題。因此司機應(yīng)避免過快的制動緩解操作,保證列車充風(fēng)緩解時,副風(fēng)缸壓力已充滿。根據(jù)圖1中副風(fēng)缸壓力上升速率,司機進行充風(fēng)緩解的操作之間間隔應(yīng)盡量大于60 s。
(2)增設(shè)車輛副風(fēng)缸壓力傳感器。在所有中間車輛副風(fēng)缸管路旁增設(shè)一個壓力傳感器,通過壓力傳感器測量所有車輛副風(fēng)缸壓力數(shù)據(jù)并上傳到司機室顯示屏,司機可以隨時觀察副風(fēng)缸壓力,查看所有副風(fēng)缸壓力變化是否穩(wěn)定在600 kPa附近,如果所有副風(fēng)缸壓力均已穩(wěn)定則司機才能進行制動緩解操作。
(3)設(shè)定緩沖時間t,列車在t時間內(nèi)忽略此牽引封鎖。此種故障發(fā)生時列車速度較低,此時即使制動缸壓力大于40 kPa,閘瓦施加對制動盤造成的損害可以接受,因此可以更改制動控制邏輯。設(shè)定一個緩沖時間t,列車從初速0開始計時,直到時間t為止,在0~t內(nèi),即使列車實際速度大于5 km/h時,制動缸壓力大于40 kPa,列車不會進行牽引封鎖操作。
5 結(jié)語
本文以某型動車組在線運行時發(fā)生的牽引封鎖故障為研究對象,依次進行時間校準、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析和制動機數(shù)據(jù)分析,確定此次故障的原因為列車管向副風(fēng)缸的充風(fēng)動作導(dǎo)致列車管壓力快速下降。為了避免該情形再次發(fā)生本文給出三種可行的解決措施,可以考慮在后續(xù)的列車批次中加入。
參考文獻:
[1]毛金虎.新加坡電力蓄電池雙能源工程車制動系統(tǒng)[J].電力機車與城軌車輛,2012,35(1):11-13.
[2]張開文.制動[M].中國鐵道出版社,1993.
[3]葉仁德.列車管壓力值異常下降迫使列車停車的分析與監(jiān)控裝置控制[J].機車電傳動,2007(1):75-76.
[4]張一鳴.動力集中動車組車列電空制動控制與故障檢測方法研究[J].技術(shù)與市場,2017,24(3):19-20.