閆澤雙 馬勝煜 辛立剛 張桂昌
1.煙臺海德專用汽車有限公司 山東煙臺 264000
2.漢陽專用汽車研究所 湖北武漢 430056
3.中國民航大學(xué) 天津 300300
飛輪殼是車輛動力系統(tǒng)中極其重要的動力輸出零部件,也是至關(guān)重要的承受載荷的部件,在小型掃路機(jī)上,飛輪殼安裝于車架體和發(fā)動機(jī)之間,直接承受來自發(fā)動機(jī)的傾覆力矩,且飛輪殼上安裝有啟動機(jī)及變量泵。飛輪殼的好壞直接影響了掃路機(jī)動力輸出系統(tǒng)的可靠性及穩(wěn)定性,尤其使用鋁合金材質(zhì)的飛輪殼,在鑄造過程中難免出現(xiàn)鑄造缺陷,影響結(jié)構(gòu)的疲勞性能。
本文的研究對象為某小型掃路機(jī)的發(fā)動機(jī)飛輪殼,供方已經(jīng)對此飛輪殼開模,試制之后發(fā)現(xiàn)飛輪殼的懸架連接點(diǎn)等有比較大的縮松。因此筆者團(tuán)隊針對此模具進(jìn)行了相關(guān)鑄造分析,依據(jù)仿真結(jié)果改進(jìn)模具結(jié)構(gòu)以期獲得良好的鑄造件品質(zhì),保證零部件可靠性。
飛輪殼的結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,屬于典型的薄壁殼體結(jié)構(gòu)。由于需要在飛輪殼上安裝變量泵,飛輪殼的一側(cè)整個懸空在外,對結(jié)構(gòu)剛度影響非常大,加工過程中易產(chǎn)生變形,尤其懸外部分與底部定位面的連接外置,截面積發(fā)生突變,不合理的結(jié)構(gòu)會導(dǎo)致此位置產(chǎn)生應(yīng)力集中。在受到異常振動和顛簸時,應(yīng)力易超出材料極限,從而發(fā)生開裂。飛輪殼與車架體的連接位置屬于發(fā)動機(jī)懸置點(diǎn),此位置直接承受發(fā)動機(jī)重量以及動力輸出時的傾覆力矩,是一個大的載荷承受點(diǎn),設(shè)計強(qiáng)度不足時,易開裂,直接影響掃路機(jī)的行車作業(yè)安全。通常情況下,此種飛輪殼采用鋼板折彎拼焊的方式進(jìn)行制作,需要復(fù)雜的焊接工裝保證焊接變形量,焊接后再進(jìn)行機(jī)加工,制作周期長,飛輪殼重量大。
本課題的飛輪殼,其結(jié)構(gòu)如圖1所示,薄壁零件,平均壁厚僅為6 mm,重量為4.5 kg,輪廓尺寸為354 mm×434 mm×97.6 mm,材料采用AlSi7Mg0.3合金。
圖1 飛輪殼
該飛輪殼使用低壓鑄造工藝生產(chǎn),開模后進(jìn)行零部件試鑄,試鑄之后在加工連接孔時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部缺陷,并對發(fā)現(xiàn)缺陷位置進(jìn)行了線切割,切割后零部件的缺陷如圖2所示。
圖2 缺陷圖片
利用Procast對飛輪殼建立鑄造仿真模型,將簡化后的模具三維數(shù)模,以.xt的格式導(dǎo)入到Procast,建立曲面,封閉鑄造型腔。生成模具及鑄造毛坯兩個實(shí)體,設(shè)置面網(wǎng)格及體網(wǎng)格尺度;生成面網(wǎng)格,并對面網(wǎng)格進(jìn)行檢查,修復(fù)面網(wǎng)格。之后以面網(wǎng)格為基礎(chǔ)生成體網(wǎng)格,共生成3164585個體網(wǎng)格。
進(jìn)入cast LPDC模塊,進(jìn)行低壓鑄造相關(guān)參數(shù)設(shè)置。包括場設(shè)置,各體積的類型、材質(zhì)設(shè)置、初始溫度,各交界面換熱條件設(shè)置,澆鑄邊界條件(澆鑄速度、壓力、方向等),計算參數(shù)設(shè)置等,如圖3所示。計算前進(jìn)行模型設(shè)置的檢查,無報錯后進(jìn)行澆鑄計算、零部件凝固計算、高級縮松縮孔計算。其中模具采用通用模具鋼H13,飛輪殼采用AlSi7Mg0.3合金,模具溫度設(shè)置為325℃,合金液溫度設(shè)置為725℃,在15 s內(nèi)勻速充型,充型后以15 kPa的絕對壓力保壓,室溫冷卻。
圖3 LPDC設(shè)置頁面
建立仿真模型后進(jìn)行仿真計算,最終得到零部件的整個充型和冷凝過程如圖4所示,整個冷凝的過程中模具上設(shè)置的補(bǔ)縮塊起到了良好的補(bǔ)縮作用,在充型后到充型后50 s內(nèi)未在零部件本體上發(fā)生獨(dú)立液相區(qū)。
通過觀察整個冷凝過程,發(fā)現(xiàn)在充型后的50.767 s時零部件本體出現(xiàn)獨(dú)立液相區(qū),其發(fā)生的位置正是缺陷A區(qū)域,其獨(dú)立液相區(qū)的細(xì)節(jié)圖片如圖5所示。該區(qū)域金屬液與澆鑄口金屬液不連通,與補(bǔ)縮塊的金屬液也不連通,在冷凝時得不到金屬液補(bǔ)充,出現(xiàn)縮松。在充型后52.676 s時零部件本體再次出現(xiàn)一個獨(dú)立液相區(qū),其發(fā)生位置正是缺陷B區(qū)域,其獨(dú)立液相區(qū)的細(xì)節(jié)如圖5所示,該區(qū)域冷凝時得不到金屬液的補(bǔ)充,出現(xiàn)縮松。
消除獨(dú)立液相區(qū)可以通過加快獨(dú)立液相區(qū)冷卻速度或者減慢補(bǔ)液端冷卻速度的方式進(jìn)行,發(fā)生獨(dú)立液相區(qū)的位置位于飛輪殼懸架點(diǎn)的連接位置,此處位置需要加工連接螺紋,對強(qiáng)度有一定的要求,因此通過減薄零部件結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)加快獨(dú)立液相區(qū)冷卻的方式不太可取,考慮加大補(bǔ)縮塊的體積來減慢補(bǔ)縮液端的冷卻速度,從而消除零部件本體上的獨(dú)立液相區(qū)。
原A區(qū)域補(bǔ)縮塊厚度為25 mm,長度為34 mm,原B區(qū)域補(bǔ)縮塊厚度為28 mm,長度為30 mm。為減慢補(bǔ)縮塊金屬液的冷卻速度,將A區(qū)域的補(bǔ)縮塊厚度增加為45 mm,長度增加為65 mm,B區(qū)域補(bǔ)縮塊厚度增加為45 mm,長度增加為84 mm,更改前后的對比如圖6所示。對更改后的模型重新建立仿真模型。
其余工藝參數(shù)/網(wǎng)格尺度不做調(diào)整,對模型重新劃分網(wǎng)格,最終得到3166189個體網(wǎng)格,使用同樣的計算參數(shù)進(jìn)行仿真計算,得到改進(jìn)后的充型和冷凝過程,觀察冷凝的過程,未發(fā)現(xiàn)在零部件本體上出現(xiàn)獨(dú)立液相區(qū),充型50 s前后A區(qū)域和B區(qū)域的冷凝細(xì)節(jié)情況如圖7所示。
圖7 改進(jìn)后模具澆鑄展示
根據(jù)分析結(jié)果,改制模具,加大A區(qū)域和B區(qū)域的補(bǔ)縮塊體積。
按照分析結(jié)果,金屬液溫度控制在(725±5)℃,模具溫度控制在(325±20)℃,充型時間控制在15 s,保壓壓力設(shè)定在1.5 bar,澆鑄現(xiàn)場圖片及毛坯圖片如圖8所示。
圖8 澆鑄現(xiàn)場及毛坯
對試鑄的零部件A區(qū)域和B區(qū)域進(jìn)行線切割處理,切割后的截面如圖9所示??梢杂^察到A區(qū)域和B區(qū)域的縮松問題得到很好的解決,剖切面組織良好致密。
圖9 新鑄件AB區(qū)域截面
應(yīng)用Procast可以有效地仿真低壓鑄造零部件充型及冷凝過程,快速定位零部件本體上的獨(dú)立液相區(qū),通過調(diào)整補(bǔ)縮塊體積,調(diào)整局部冷卻順序,消除零部件本體上的獨(dú)立液相區(qū),從而達(dá)到消除縮松的目的。