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電石渣漿濃縮工藝及運行總結(jié)

2021-09-25 06:46盧建國
中國氯堿 2021年8期
關(guān)鍵詞:平流石渣壓濾機

盧建國

(內(nèi)蒙古億利化學工業(yè)有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯014300)

內(nèi)蒙古億利化學工業(yè)有限公司擁有50萬t/a電石法聚氯乙烯樹脂產(chǎn)能,乙炔分廠發(fā)生、清凈工序設(shè)計2條產(chǎn)能相等的生產(chǎn)線,電石渣漿濃縮工序是乙炔分廠發(fā)生工序電石水解反應(yīng)后產(chǎn)生的氫氧化鈣懸浮液經(jīng)濃縮處理的工序。乙炔分廠電石渣漿濃縮工序于2020年6月正式投產(chǎn),目前生產(chǎn)平穩(wěn),達到了預期目的。

1 電石渣漿濃縮工藝介紹

工藝采用物理方法處理工藝,電石渣漿通過濃縮機后,通過重力沉降,上清液溢流到清液池,濃縮后的渣漿由錐形池底用泵連續(xù)打入渣漿壓濾工序,實現(xiàn)固液分離,達到提高渣漿固含量的目的。

1.1 電石渣漿濃縮工藝特點[1]

電石渣漿濃縮采用中心深層入料,平流沉降,減少了沉降高度,降低固相顆粒的動能。耙架設(shè)計為連桿式結(jié)構(gòu),減少對顆粒沉降的干涉,加速了濃縮壓積過程,處理能力可提高30%~50%,如添加絮凝劑,處理能力還能大幅提高。液壓自動分段提耙,提耙動作可靠。提耙高度可根據(jù)需要任意調(diào)整,最高可把刮板提至水面以上,方便檢修。長時間停機及遇到故障可自動、手動操作。機器清池,不需放水,不影響生產(chǎn)。驅(qū)動橋架旋轉(zhuǎn)的周邊驅(qū)動裝置,可無級調(diào)速,滿足不同生產(chǎn)工況要求。 整機采用PLC程序控制,采用新型扭矩測力裝置,能夠可靠靈敏地反映出當前設(shè)備運行的阻力值。實現(xiàn)超載報警指示,自動控制提耙、降耙,可自動、手動或遠程集控。集電裝置為全密封結(jié)構(gòu),集電可靠,安全。主要配套件采用進口、合資或國產(chǎn)名牌,質(zhì)量可靠。

1.2 電石渣漿濃縮工藝流程

電石渣漿從發(fā)生器溢流管不斷排出,通過溢流管到乙炔回收工序渣漿緩沖罐,經(jīng)過乙炔回收裝置渣漿泵送入渣漿脫析器,脫析后的渣漿進入安全槽,再從安全槽溢流通過管道進入渡槽,渣漿渡槽中間有插板閥在1#、2#濃縮池中間,再從渣漿渡槽通過渣漿管道進入1#、2#濃縮池進行渣漿濃縮,中部深層入料、周邊溢流,濃縮池底部濃縮后的渣漿溫度平均在50~60℃,用渣漿泵送至壓濾裝置,清液從濃縮池上部溢流進入清液渡槽,再從清液渡槽自流進入平流池。壓濾機過濾后的濾液全部進入上清液渡槽,自流進入3#濃縮池沉降分離(3#濃縮池渣漿一路打到渣漿渡槽里自流進入1#、2#濃縮池,另一路去壓濾機),再自流進入清液渡槽溢流進入平流池中。壓濾三根回流管進入渣漿渡槽,壓濾一二線收集泵及發(fā)生一二線撈渣泵打入渣漿渡槽。平流池中清液經(jīng)過清液晾水泵送至晾水塔,降溫后用清液輸送泵送至發(fā)生器回用。電石渣漿濃縮工藝流程圖示意見圖1。

圖1 電石渣漿濃縮工藝流程示意圖

2 運行情況及經(jīng)濟、安全環(huán)保效益分析

2.1 電石渣漿濃縮工序運行情況

該裝置自2020年6月運行以來,基本穩(wěn)定,各工藝指標控制在正常范圍內(nèi),達到了設(shè)計要求。

2020年8月31日14時至2020年9月3日20時,進行了72 h性能考核,考核指標完成情況分別見表1和表2。

從表1、表2考核結(jié)果分析各項指標均達到了考核指標,能連續(xù)穩(wěn)定運行。

表1 渣漿濃縮工序性能考核指標情況

表2 考核數(shù)據(jù)記錄表

2.2 電石渣漿濃縮工藝經(jīng)濟、安全環(huán)保效益分析

2.2.1 經(jīng)濟效益

節(jié)約12臺渣漿池攪拌運行、維修和保養(yǎng)費用(含電費)每年30萬元。

增加濃縮池后,壓濾裝置使用13臺壓濾機可滿足生產(chǎn)要求,員工在現(xiàn)有基礎(chǔ)上每班可縮減2人,共計8人,每人每月工資等按照4 000元計算,每年可節(jié)約人工費用38.4萬元。

改造后可以停用5臺壓濾機,液壓油每年可節(jié)約3.6萬元,5臺壓濾機、刮板機,設(shè)備備件每年可以節(jié)約3萬元。濾布每年至少可節(jié)約23.3萬元。

增加濃縮池后電石渣漿含固量可由目前8%~10%增加至20%~30%,壓濾機進料時間會大幅縮短,減少對濾布的沖刷,延長濾布使用壽命,保證設(shè)備在線率。

改造后停用5臺刮板機,可縮減清泥勞務(wù)工1人,每年節(jié)約勞務(wù)費用約4萬元,同時可降低平流池抽泥費用和大修清理費用。

綜上所述:增加濃縮池改造每年可節(jié)約費用約102.3萬元。

2.2.2 安全環(huán)保效益

目前發(fā)生器出來的渣漿匯集至一二線渣漿池后,再由渣漿泵送至壓濾裝置。由于渣漿池為長方體設(shè)施,電石渣漿中夾帶的硅鐵等雜質(zhì)容易沉積在渣漿池的底部和四角,運行時間長就會導致渣漿池容積變小、緩沖能力下降,硅鐵等雜質(zhì)沉積后也會導致渣漿池攪拌跳閘、渣漿泵進口管道堵塞等事故頻繁發(fā)生。電石渣漿中攜帶的硅鐵對渣漿管道、閥門沖刷磨損十分嚴重,同時由于發(fā)生器溢流含固量在10%左右,導致壓濾機進料時間加長,對濾板、濾布的損害非常嚴重,且壓濾機設(shè)備投用臺數(shù)增多,維修和備品備件等消耗增加,生產(chǎn)費用升高、裝置運行穩(wěn)定性差,影響安全生產(chǎn)。

通過改造新建電石渣漿濃縮池3套,電石渣漿液從發(fā)生器出來的平均溫度由70~80℃降低至50~60℃,濃縮池底部濃縮后的電石渣漿(含固量在20%~30%)送至壓濾裝置,縮短進料時間,降低壓濾機、濾布等設(shè)備設(shè)施的負荷;濃縮池上部澄清后的清液可直接溢流進入平流池,保證發(fā)生器進水干凈,穩(wěn)定生產(chǎn)。

因電石渣漿液溫度過高,導致壓濾廠房內(nèi)水霧迷漫,工人作業(yè)環(huán)境惡劣,冬季時廠房內(nèi)能見度極低,存在極大安全隱患。夏天時廠房內(nèi)環(huán)境溫度高達40℃以上,人員易中暑,流動性大,安全操作風險大。改造后可確保壓濾廠房環(huán)境改善,滿足環(huán)保及職業(yè)衛(wèi)生要求。

3 電石渣漿濃縮工藝存在問題

由于公司電石渣漿濃縮工序未設(shè)置應(yīng)急電源,在設(shè)備停電時渣漿無法及時處理,沒有緩沖時間,可能造成系統(tǒng)停車或降量;

由于電石渣漿濃縮工序渣漿泵入口沒有設(shè)置遠程緊急切斷閥,如果泵管道出現(xiàn)泄漏時無法及時切斷泄漏源,存在系統(tǒng)停車及安全風險。

4 結(jié)論

渣漿濃縮工藝從技術(shù)角度看是成熟的,有利于生產(chǎn)穩(wěn)定、連續(xù)運行,同時減少操作人員,節(jié)約設(shè)備檢維修和備件費用,降低生產(chǎn)成本,減少設(shè)備安全隱患和人員巡檢安全隱患。

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