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新型丁烯異構化催化劑在中原石化的應用

2021-10-13 12:15閆志永
河南化工 2021年9期
關鍵詞:丁烯單程進料

閆志永 , 唐 軍

(中國石化中原石油化工有限責任公司 , 河南 濮陽 457000)

0 前言

中國石化中原石油化工有限責任公司(以下簡稱中原石化)的3萬t/a異構化工業(yè)裝置是國內首套2-丁烯經異構化反應生產1-丁烯的工業(yè)裝置。該裝置作為中原石化1-丁烯裝置的一個聯合單元,采用中國石化上海石油化工研究院(以下簡稱上海石化院)開發(fā)的成套技術并提供工藝包,實現增產1-丁烯的目的。第一代催化劑(SBI-1)及成套工藝技術于2009年1月在中原石化首次成功工業(yè)實施后,于2021年1月起開展了新型異構化催化劑(SBI)工業(yè)試驗研究。2021年1月25日順利投料開車,1月26日產品切入1-丁烯裝置,生產出合格1-丁烯產品。

裝置處理能力:設計規(guī)模,3萬t/a反應器進料(含循環(huán)料);操作彈性,60%~110%;年操作時數,8 000 h。主要產品:一定濃度的粗1-丁烯經過1-丁烯裝置提純后得到1-丁烯產品。

1 工藝簡述

工藝流程如圖1所示。異構化反應系統(tǒng)包括進料汽化、進出料換熱、進料加熱、異構化反應等部分。來自碳四裝置第二精餾塔的2-丁烯作為本裝置的原料進入原料緩充罐D501,與1-丁烯提濃塔塔釜返回的C4混合,經進料蒸發(fā)器E502加熱后送入進出料換熱器E501回收反應熱,進入電加熱器F501進一步加熱到反應溫度后進入反應器R501進行異構化反應。

圖1 工藝流程圖

反應器出口氣體進入到E501回收部分熱能和降溫后,進入1-丁烯提濃塔C501進行精餾分離,塔頂得到含34%左右的粗1-丁烯返回到碳四精制單元進行精餾分離出1-丁烯。塔釜得到的重組分2-丁烯,一部分循環(huán)回原料緩沖罐,一部分送至成品罐區(qū)外售。

2 分析方法

①通過分析反應器進、出口物料組成,計算1-丁烯單程收率:

式中:Y,反應單程收率,%;y進口,反應器進口物料中2-丁烯濃度總和,%;x出口,反應器出口物料中1-丁烯濃度,%。

②取樣頻次。反應器進口取樣頻次1次/天,反應器出口取樣頻次2次/天,提濃塔塔頂出料取樣頻次2次/天,塔釜出料取樣頻次1次/天。

③主要記錄數據。反應器的溫度、壓力、新鮮進料量和循環(huán)進料量,反應器進出口物料組成。

④工藝要求。數據采集原則上按100%負荷進行,主要工藝條件必須逐步調整到位,穩(wěn)定后進行數據采集。

3 反應器運行條件

新型異構化催化劑(SBI)運行數據采集期間,反應器R-501主要操作參數如下:反應壓力0.42 MPa,反應溫度290 ℃,反應空速5.9 h-1。

4 催化劑型號、規(guī)格及裝填數量

一代異構化催化劑(SBI-1)自2009年1月投用到現在,沒有更換新劑,使用性能沒有衰減。新型異構化催化劑(SBI)自2021年1月使用,使用條件和一代異構化催化劑使用條件要求一樣,從現有使用情況看,性能、收率穩(wěn)定。兩種催化劑型號、規(guī)格和裝填數量如表1所示。

表1 異構化催化劑規(guī)格和裝填數量對比

5 物料組成數據及分析

5.1 新型催化劑標定數據

反應器進料為新鮮進料和提濃塔塔釜循環(huán)物料的混合物,組成如表2所示。其中新鮮進料1 000 kg/h左右,提濃塔塔釜返回物料2 500 kg/h左右。由于碳四裝置為抽余碳四運行模式,原料中有效反應組分順-2-丁烯和反-2-丁烯含量不高。反應器出口組成見表3。

表2 反應器入口組成(質量分數)

表3 反應器出口組成(質量分數)

5.2 新型催化劑標定工藝條件數據

標定期間新鮮原料及反應器進出口物料分析數據均值(3天平均值),如表4、表5所示。

表4 標定平均數據

表5 反應器床層溫度

新型丁烯異構化催化劑1-丁烯單程收率為18.54%。

6 兩代催化劑性能指標對比

第一代催化劑(SBI-1)標定技術指標:反應溫度330 ℃,反應壓力0.42 MPa,空速3 h-1條件下,基于進料中2-丁烯含量,1-丁烯的單程收率>16.5%,異丁烯<700×10-6,1,3-丁二烯為69×10-6。兩種催化劑性能對比如表6所示。

表6 催化劑性能對比

7 結論

數據采集期間裝置運行平穩(wěn),新型異構化催化劑(SBI)在負荷100%,反應溫度290 ℃,反應壓力0.42 MPa,空速5.9 h-1條件下,運行情況如下:①裝置1-丁烯的單程收率18.54%,異丁烯含量為430×10-6,1,3-丁二烯為4×10-6,產品1-丁烯滿足聚乙烯裝置共聚單體質量要求,結果遠優(yōu)于一代催化劑(SBI-1)技術指標。②催化劑反應活性更高,在控制相同轉化率的條件下,基于新型催化劑優(yōu)異的催化性能,進一步提高反應空速,反應溫度則由原工藝的330 ℃下降至280 ℃,大幅降低了電加熱器負荷,節(jié)能效果顯著。③產物選擇性更高,采用新型催化劑,1-丁烯產品中影響下道聚合工藝的關鍵雜質異丁烯、1,3-丁二烯等含量降低50%以上,有效提升了1-丁烯產品質量。④新型異構化催化劑(SBI)投料過程更平穩(wěn),反應器床層溫度波動小,無吸附熱等引起突然升溫,開車過程更安全,優(yōu)于一代催化劑(SBI-1)。新型異構化催化劑的投用不僅提高了主產品的收率,同時實現了生產過程的安全和節(jié)能,有效提升了裝置安全和經濟性。

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