郭泰山
(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
貴溪冶煉廠(以下簡(jiǎn)稱“貴冶”)一系統(tǒng)備料車間銅精礦倉儲(chǔ)系統(tǒng)設(shè)計(jì)有1#、2#兩個(gè)精礦庫,1#精礦庫于1985年建成,長180m(后向西擴(kuò)建30m),寬33m,配備有29個(gè)礦倉、5個(gè)汽車卸料口、4臺(tái)抓斗行車及3個(gè)連接預(yù)干燥系統(tǒng)的授料口。2#精礦庫于2000年建成,長216m,寬33m,配備有19個(gè)礦倉、5個(gè)汽車裝卸口,3臺(tái)抓斗行車及3個(gè)連接預(yù)干燥系統(tǒng)的授料口。銅精礦倉儲(chǔ)采用地下-4m坑式與地上貯礦相結(jié)合方式,1#、2#精礦庫貯存精礦量可達(dá)10萬余噸,能滿足熔煉1#閃速爐近一個(gè)月的正常配料需求。
銅精礦倉由于采用地下-4m的半地下式倉儲(chǔ)模式,建造初期在倉底設(shè)計(jì)滲排管[2]以及涵洞排水溝用于排出地下水,防止地下水反滲,影響倉底精礦水份。隨著使用年限增長,倉底滲排管堵塞,地下水無法正常排出,從而反滲至礦倉內(nèi),使得倉底近10%精礦水份會(huì)受到嚴(yán)重影響,以進(jìn)口礦最為嚴(yán)重。進(jìn)口礦主要倉儲(chǔ)在熔劑系統(tǒng)附近,原則上直接輸送,不需進(jìn)行預(yù)干燥生產(chǎn),然而受地下水反滲影響,倉底近10%進(jìn)口礦需采取預(yù)干燥生產(chǎn)模式,大幅增加了車間燃料及電能消耗。
受此影響,為保證向熔煉閃速爐輸送混合礦水份[3]合格物料要求,部分石英砂也采取預(yù)干燥生產(chǎn)模式,增加了車間無謂的能源消耗,不利于車間成本有效管控。
由表1可以看出,近三年進(jìn)口礦預(yù)干燥量逐年增加,原則上直接輸送的進(jìn)口礦,采用預(yù)干燥生產(chǎn),增加了燃料消耗。同時(shí)增加了預(yù)干燥設(shè)備、起重設(shè)備的運(yùn)行時(shí)間,特別是爐窯和皮帶運(yùn)輸機(jī)的開車時(shí)間,增加了電耗。
表1 2017-2019年進(jìn)口礦、石英砂預(yù)干燥量統(tǒng)計(jì)表
同時(shí),近三年來石英砂預(yù)干燥量也呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì),2019年已達(dá)1萬多噸,不利于車間成本管控的同時(shí),不符合車間節(jié)能降耗總體要求。
進(jìn)口礦、石英砂存儲(chǔ)倉位均布置在1#、2#精礦庫東頭,與其配備的預(yù)干燥系統(tǒng)授料平臺(tái)(2#授料平臺(tái))距離均超過了80余米。進(jìn)口礦、石英砂在預(yù)干燥生產(chǎn)時(shí),1臺(tái)行車有時(shí)不能滿足上料需求,需2臺(tái)行車同時(shí)上料,而行車工還肩負(fù)卸車、清道[4]、轉(zhuǎn)運(yùn)精礦等任務(wù)。該作業(yè)模式無形中增加行車作業(yè)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)也帶來了一定的交叉作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
圖1 備料一系統(tǒng)銅精礦倉儲(chǔ)布置圖
結(jié)合精礦庫倉底排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)圖紙,通過與專業(yè)隊(duì)伍的溝通交流后,對(duì)1#精礦庫,重點(diǎn)排查了滲排水系統(tǒng)功能較差的倉位,并進(jìn)行修復(fù)疏通;對(duì)2#精礦庫倉底滲排水系統(tǒng),持續(xù)進(jìn)行功能性跟蹤。最終使一系統(tǒng)精礦庫地下水管網(wǎng)總體通暢,能順利回流至深水井,解決地下水反滲造成精礦水分升高的問題,從而減少進(jìn)口礦、石英砂預(yù)干燥總量。
新增1#庫25#倉、2#庫15#倉為石英砂堆放倉,提高約2000t的石英砂儲(chǔ)備能力,有效延長石英砂堆高濾水[5]晾干時(shí)間。確保極端雨水天氣下,一周內(nèi)的石英砂水分可控和供應(yīng)保障,解決石英砂在雨天入庫時(shí)水分較高的難題。
表2 石英砂儲(chǔ)備量及濾水周期統(tǒng)計(jì)表
結(jié)合每周2次的庫存盤點(diǎn)跟蹤及入庫精礦水分的高、低情況,嚴(yán)格執(zhí)行分倉堆放[6]、定倉使用、有序循環(huán)制度,精細(xì)做好精礦挑選分流工作,持續(xù)開展倉儲(chǔ)精礦的翻倉轉(zhuǎn)運(yùn)和二次翻晾工作,延長埋藏部分精礦自然風(fēng)干時(shí)間,從而加速提升銅精礦自然風(fēng)干的效果。
2020年全年,進(jìn)口礦、石英砂預(yù)干燥總量較2019年減少了2.5萬t,其中進(jìn)口礦減少了20000t,石英砂減少了5000t,減少了車間天然氣、電能的消耗,進(jìn)一步降低了預(yù)干燥生產(chǎn)成本,提升了車間成本管控水平。
通過優(yōu)化銅精礦倉儲(chǔ)管理的有效實(shí)施,進(jìn)口礦、石英砂預(yù)干燥總量得到了大幅下降,較好地解決了行車長距離的上料作業(yè)問題,大大降低了兩臺(tái)行車同時(shí)上料的頻次,有效規(guī)避了交叉作業(yè)帶來的安全風(fēng)險(xiǎn),為車間的本質(zhì)安全[7]管理打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。