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660 MW超臨界對沖鍋爐低氮改造后水冷壁高溫腐蝕治理

2021-10-19 00:06陳紹龍文2俊2吳愛軍
應(yīng)用能源技術(shù) 2021年9期
關(guān)鍵詞:側(cè)墻水冷壁氧量

陳紹龍,陳 文2,曾 俊2,吳愛軍

(1.國家能源集團(tuán)湖南寶慶煤電有限公司,邵陽 422000;2.國網(wǎng)湖南省電力有限公司電力科學(xué)研究院(高效清潔火力發(fā)電技術(shù)湖南省重點實驗室),長沙 410007)

0 引 言

據(jù)不完全統(tǒng)計,我國約80%以上的大型燃煤電站鍋爐均存在不同程度的水冷壁高溫腐蝕問題[1],尤其是隨著超低排放改造的完成,水冷壁高溫腐蝕的問題變得更為突出[2]。因高溫腐蝕會導(dǎo)致水冷壁減薄速率明顯加快,嚴(yán)重時將導(dǎo)致突發(fā)性爆管事故,直接危及燃煤鍋爐的安全運行,甚至給機(jī)組運行帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失[3]。

多位研究者對高溫腐蝕的機(jī)理和防治開展了卓有成效的工作。目前控制對沖鍋爐側(cè)墻高溫腐蝕的主要有效技術(shù)途徑是增加貼壁風(fēng),通過在水冷壁表面形成一層空氣保護(hù)膜,以改善水冷壁近壁面還原性氣氛,降低管壁附近溫度,從而達(dá)到防止高溫腐蝕的目的[4]。李敏[5]對沖鍋爐添加貼壁風(fēng)進(jìn)行了模擬計算研究,研究表明添加貼壁風(fēng)后,側(cè)墻氧濃度提高到5%以上,溫度降低約400 K,破壞了高溫腐蝕所需的高溫和還原性氣氛條件。陳敏生[6]通過在對沖鍋爐前后墻增加3層貼壁風(fēng)噴口,側(cè)墻水冷壁CO濃度降低至0.02%,H2S濃度降低至60×10-6以下,有效控制了高溫腐蝕情況。張春輝[7]通過對設(shè)計風(fēng)率4%的組合式貼壁風(fēng)進(jìn)行了調(diào)整試驗,結(jié)果表明貼壁風(fēng)擋板開關(guān)對鍋爐運行參數(shù)影響較小,在一定范圍內(nèi)降低氧量運行,貼壁風(fēng)能夠維持水冷壁附近氧化性氣氛,抑制高溫腐蝕發(fā)生。

本文分析了某660 MW超臨界機(jī)組對沖旋流燃燒鍋爐高溫腐蝕的影響因素,并進(jìn)行了貼壁風(fēng)改造應(yīng)用,通過測量不同運行工況下兩側(cè)墻近壁區(qū)煙氣氣氛,研究貼壁風(fēng)對鍋爐運行參數(shù)和水冷壁氣氛的影響,可為同類型機(jī)組改造提供借鑒。

1 研究背景

1.1 設(shè)備概況

某電廠2×660 MW超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組鍋爐為東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司技術(shù)制造的國產(chǎn)超臨界參數(shù)變壓直流型鍋爐,鍋爐型號為DG2070/25.4-Ⅱ9型。鍋爐本體采用∏型布置,一次中間再熱、單爐膛、尾部雙煙道結(jié)構(gòu),固態(tài)排渣,全鋼構(gòu)架,全懸吊結(jié)構(gòu),平衡通風(fēng)、露天布置、前后墻對沖燃燒方式,制粉系統(tǒng)采用6臺雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)。鍋爐進(jìn)行了低氮改造后,在停爐檢修期間檢查發(fā)現(xiàn)了嚴(yán)重的高溫腐蝕問題,兩側(cè)墻螺旋水冷壁大面積高溫腐蝕并延伸到冷灰斗區(qū)域。

表1 鍋爐主要設(shè)計參數(shù)

鍋爐采用前后墻對沖旋流燃燒方式,原設(shè)計采用東鍋早期的旋流煤粉燃燒器,前后墻布置,組織對沖燃燒。為了響應(yīng)最新排放標(biāo)準(zhǔn),降低鍋爐NOx排放量,兩臺鍋爐分別進(jìn)行了低氮燃燒器改造,新設(shè)計燃燒器的數(shù)量、布置位置及旋向均保持原設(shè)計,主要更改了燃燒器配風(fēng)方式和配風(fēng)量。

1.2 水冷壁高溫腐蝕現(xiàn)狀

水冷壁高溫腐蝕主要集中在兩側(cè)墻螺旋水冷壁和冷灰斗水冷壁區(qū)域,其中螺旋水冷壁規(guī)格型號為:內(nèi)螺紋管(六頭、上升角60°),材質(zhì)SA-213T2,規(guī)格為φ38.1×7.5 mm;冷灰斗水冷壁規(guī)格型號為:光管,材質(zhì)15CrMoG,規(guī)格為φ38.1×7 mm。

鍋爐低氮改造以前,水冷壁高溫腐蝕主要集中在第一層燃燒器至燃盡風(fēng)標(biāo)高之間的側(cè)墻區(qū)域,鍋爐低氮改造之后,水冷壁高溫腐蝕情況更加嚴(yán)重。側(cè)墻高溫腐蝕區(qū)域從下層燃燒器中心線至標(biāo)高40 m,前后墻往爐膛中心線區(qū)域推進(jìn)2 m,側(cè)墻高溫腐蝕區(qū)域示意圖如圖1所示,紅色標(biāo)記為高溫腐蝕嚴(yán)重區(qū)域,壁厚減薄速率>2 mm/y,高溫腐蝕引起的水冷壁管減薄速度之快、影響區(qū)域之大,已經(jīng)嚴(yán)重影響到鍋爐的安全運行。

圖1 水冷壁高溫腐蝕的典型局部照片

圖2 水冷壁高溫腐蝕區(qū)域示意圖

2 水冷壁高溫腐蝕成因分析

對于燃煤電站鍋爐的高溫腐蝕問題,國內(nèi)外進(jìn)行的大量實驗研究工作表明,高溫腐蝕主要是煤中硫的腐蝕行為[8]。煤種含硫是造成鍋爐受熱面腐蝕的根本原因。硫主要是以硫酸鹽為主要成分的熔鹽腐蝕和H2S及硫化物造成的氣態(tài)腐蝕。其中硫酸鹽型主要發(fā)生在高溫受熱面上,如鍋爐的過熱器和再熱器上;硫化物型腐蝕大多發(fā)生在爐膛水冷壁上[9]。硫化物型高溫腐蝕發(fā)生的條件為:(1)黃鐵礦顆粒能夠到達(dá)壁面;(2)近壁區(qū)域為還原性氣氛(氧氣濃度<1%);(3)受熱面溫度應(yīng)大于350 ℃(發(fā)生在水冷壁)。其中,條件1和2只需滿足一個,但3必須滿足[10]。

鍋爐的水冷壁、過熱器和再熱器的煙氣側(cè)存在的高溫腐蝕與部件工作環(huán)境和溫度、氣體成分、煤質(zhì)成分和煤粒的運動狀況等因素有關(guān),具有腐蝕速度快、腐蝕區(qū)域相對集中以及突發(fā)性的特點。

造成鍋爐水冷壁高溫腐蝕的主要因素包括以下方面:

(1)煤的含硫量

煤中含硫是造成鍋爐受熱面腐蝕的根本原因。由于來煤情況發(fā)生變化,該鍋爐開始大量摻燒高揮發(fā)分、低灰熔點煙煤,低氮燃燒器改造設(shè)計煤種Var=18%~20%,目前燃用煤質(zhì)Var=20%~25%,設(shè)計煤質(zhì)與實際運行煤質(zhì)存在一定程度上的差異,對燃燒組織影響較大。同時貧煤含硫量逐年上升,目前實行分磨摻燒運行方式,六臺磨煤機(jī)中,A、B、D、E、F 長期燃用高硫煤,其中 B、D、E、F 四臺磨近期煤質(zhì)St,ar>4%,A 磨近期煤質(zhì) St,ar>2%。為了降低脫硫塔入口 SO2濃度,C 磨對應(yīng)燃燒器燃用低硫神華煤,該煤質(zhì)含硫量低 St,ar<1%,全年平均 St,ar約2.78%。這與低氮燃燒器改造設(shè)計煤種偏差較大,造成爐膛結(jié)焦、受熱面粘結(jié)嚴(yán)重,來煤情況變化、入爐煤硫分高為高溫腐蝕逐年嚴(yán)重的主要原因,在當(dāng)前入爐煤質(zhì)條件暫時無法改變的情況下不得不進(jìn)行相應(yīng)的改造。

(2)管壁附近煙氣成分

鍋爐進(jìn)行的低氮燃燒器改造,采用的是濃淡型分級配風(fēng)低氮燃燒技術(shù),分層配風(fēng)降NOx,主燃燒器區(qū)域低氧配風(fēng),水冷壁貼壁還原性氣氛較原運行狀況有所增強(qiáng)。在含氧量較高的區(qū)域H2S的含量較低,而在含氧量較低且CO含量較高的區(qū)域H2S的含量較高,H2S可與金屬鐵直接發(fā)生反應(yīng)生成硫化鐵,而硫化鐵又可進(jìn)一步氧化形成氧化鐵[10]。這層硫化鐵和氧化鐵本身是多孔性的,不起保護(hù)作用,引起水冷壁的強(qiáng)烈腐蝕。

(3)管壁溫度

鍋爐原設(shè)計為燃用湖南當(dāng)?shù)責(zé)o煙煤和煙煤按7∶3混煤的混合煤種,設(shè)計煤種干燥無灰基揮發(fā)份僅為13.02%,因此鍋爐設(shè)計為瘦高型,斷面熱負(fù)荷和容積熱負(fù)荷都相對較大。由于來煤情況變化,開始大量摻燒高揮發(fā)分、低灰熔點煙煤,爐膛結(jié)焦、受熱面粘結(jié)嚴(yán)重,進(jìn)一步加大了燃燒器區(qū)域斷面熱負(fù)荷,這也為水冷管壁的高溫提供了條件。在300~500 ℃范圍內(nèi),管壁外表面溫度每升高50 ℃,腐蝕程度則將加倍。

(4)火焰沖刷及磨損同時作用產(chǎn)生高溫腐蝕

當(dāng)未燃盡的火焰流沖刷水冷壁管時,由于煤粉具有尖銳棱角,所以有很大的磨損作用,這種磨損破壞了由腐蝕產(chǎn)物形成的不太堅固的保護(hù)膜,而煙氣介質(zhì)便急劇地與純金屬發(fā)生反應(yīng)。這種腐蝕和磨損相結(jié)合的過程,會大大加劇金屬管子的損壞過程。

3 水冷壁高溫腐蝕治理方案

入爐煤硫分高,為改善側(cè)墻區(qū)域水冷壁高溫腐蝕嚴(yán)重問題,在側(cè)墻相應(yīng)位置布置低速貼壁風(fēng),降低側(cè)墻壁面還原性氣氛,提高壁面附近O2濃度,并降低側(cè)墻水冷壁管壁溫度,阻止火焰直接沖刷側(cè)墻水冷壁,緩解現(xiàn)場嚴(yán)重的高溫腐蝕問題。

在鍋爐兩側(cè)墻分別布置七層貼壁風(fēng),每層貼壁風(fēng)布置四個噴口(單側(cè)墻),各層側(cè)燃盡風(fēng)噴口標(biāo)高如圖3所示。

貼壁風(fēng)風(fēng)源取自二次風(fēng),貼壁風(fēng)的風(fēng)箱連接前后墻燃燒器風(fēng)箱,采用兩側(cè)進(jìn)風(fēng)方式。

圖3 側(cè)貼壁風(fēng)噴口布置示意圖

4 貼壁風(fēng)調(diào)整試驗研究

4.1 貼壁風(fēng)開度試驗

在660 MW負(fù)荷下,二次風(fēng)門配風(fēng)、磨煤機(jī)出力及組合、空預(yù)器入口氧量保持不變,將貼壁風(fēng)的電動門分別開至50%、30%、10%,在側(cè)墻主燃燒區(qū)域分三層測量水冷壁附近煙氣O2和H2S含量,試驗結(jié)果如圖4所示。

圖4 貼壁風(fēng)開度對水冷壁近壁區(qū)O2/H2S體積分?jǐn)?shù)的影響

從圖4可以看出,貼壁風(fēng)開度在30%時,近壁區(qū)的氧量體積分?jǐn)?shù)平均值相對最高,左側(cè)平均值為3.26%、1.09%、0.3%,右側(cè)平均值為4.45%、0.1%、0.1%;H2S含量相對最低,左側(cè)平均值為363.25、471.80、1 049.00 ml/m3,右側(cè)平均值為235.00、655.67、867.50 ml/m3。貼壁風(fēng)開度大于或者小于30%,近壁區(qū)氧量均有所下降,H2S含量有所升高,存在一個最佳貼壁風(fēng)開度使得側(cè)墻水冷壁區(qū)域的還原性氣氛最小。分析認(rèn)為貼壁風(fēng)開度過大,貼壁風(fēng)氣流風(fēng)速過高,則可能進(jìn)入爐膛中心區(qū)域,相應(yīng)進(jìn)入燃燒器的風(fēng)量減少,會出現(xiàn)搶風(fēng)現(xiàn)象,主燃區(qū)參與燃燒組織的氧量偏少。貼壁風(fēng)關(guān)小后,各個貼壁風(fēng)噴口風(fēng)速過低,貼壁風(fēng)噴口風(fēng)量出現(xiàn)分配不均現(xiàn)象,貼壁風(fēng)氣流進(jìn)入爐膛后,快速消耗盡,無法在近壁區(qū)形成有效的保護(hù)氣膜。

4.2 下層貼壁風(fēng)開度試驗

由于貼壁風(fēng)開度在30%時,下層氧量較低,H2S含量較高,為進(jìn)一步改善下層水冷壁近壁區(qū)還原性氣氛,對下層貼壁風(fēng)開度進(jìn)行單獨試驗。在660 MW負(fù)荷下,二次風(fēng)門配風(fēng)、磨煤機(jī)出力及組合、空預(yù)器入口氧量保持不變,將下層貼壁風(fēng)的電動門分別開至20%、15%、10%、5%(手動門關(guān)小10%)。在側(cè)墻主燃燒區(qū)域分別測量下層水冷壁附近煙氣O2和H2S含量,試驗結(jié)果如圖5所示。

圖5 下貼壁風(fēng)開度對水冷壁近壁區(qū)O2/H2S體積分?jǐn)?shù)的影響

從圖5可以看出,貼壁風(fēng)電動門從20%關(guān)至15%后,兩側(cè)墻近壁區(qū)平均氧量從1.38%增大至1.48%,H2S體積分?jǐn)?shù)從708.83 ml/m3下降至521.00 ml/m3。繼續(xù)關(guān)小貼壁風(fēng)電動門至10%后,兩側(cè)墻近壁區(qū)平均氧量增大至1.92%,H2S體積分?jǐn)?shù)下降至444.67 ml/m3。貼壁風(fēng)電動門從10%開至15%,并將下層貼壁風(fēng)的手動門分別關(guān)小10%后,兩側(cè)墻近壁區(qū)平均氧量為1.95%,H2S體積分?jǐn)?shù)下降至478.67 ml/m3,氧量和H2S體積分?jǐn)?shù)均變化不大。由此可見,下層近壁區(qū)的氧量隨貼壁風(fēng)關(guān)小呈上漲趨勢,硫化氫濃度隨著貼壁風(fēng)的關(guān)小呈現(xiàn)下降趨勢。貼壁風(fēng)最佳開度在10%~15%之間。

4.3 運行氧量試驗

在660 MW 負(fù)荷下,維持貼壁風(fēng)擋板不變,鍋爐運行氧量從1.5%調(diào)整為2.5%,測量兩側(cè)墻近壁區(qū)煙氣組分,試驗結(jié)果見表6所示。

圖6 運行氧量對水冷壁近壁區(qū)O2/H2S體積分?jǐn)?shù)的影響

從圖6可以看出,運行氧量在1.5%時,左側(cè)墻氧量分別為0.95%、1.02%、1.27%,右側(cè)氧量分別為1.9%、4.23%、0.27%,部分區(qū)域氧量偏低,還原性氣氛較強(qiáng);運行氧量提高至2.5%時,左側(cè)墻氧量分別為4.55%、1.62%、3.26%,右側(cè)氧量分別為1.5%、3.97%、2.42%,兩側(cè)墻近壁區(qū)氧量控制在1.5%以上,有效抑制了高溫腐蝕的產(chǎn)生。

同時可以看出,運行氧量在1.5%時,左側(cè)墻H2S含量分別為598、460和468 ml/m3,右側(cè)H2S含量分別為377、523和761 ml/m3,整體側(cè)墻的H2S含量相對較高,高溫腐蝕的風(fēng)險較大。運行氧量提高至2.5%時,左側(cè)墻H2S含量分別為131、150和260 ml/m3,右側(cè)分別為64、345和275 ml/m3,兩側(cè)墻近壁區(qū)H2S含量大幅下降,因此建議運行時,高負(fù)荷空預(yù)器入口氧量不得低于2.5%。

4.4 貼壁風(fēng)改造對比試驗

為說明貼壁風(fēng)改造前后對于鍋爐高溫腐蝕的影響,分別在 660、530和330 MW負(fù)荷下進(jìn)行了貼壁風(fēng)擋板投運和退出對比試驗,以模擬改造后和改造前的運行工況。試驗過程中,保持運行氧量、配風(fēng)方式、磨煤機(jī)出力和組合方式不變,測量側(cè)墻水冷壁近壁區(qū)煙氣組分。圖7為不同負(fù)荷下貼壁風(fēng)投運與停運2種工況下兩側(cè)墻水冷壁近壁區(qū)煙氣中 O2和H2S 體積分?jǐn)?shù)的對比。

圖7 貼壁風(fēng)投退前后水冷壁近壁區(qū)O2/H2S體積分?jǐn)?shù)對比

從圖7可以看出,側(cè)墻貼壁風(fēng)改造后,貼壁風(fēng)覆蓋區(qū)的水冷壁近壁區(qū)煙氣含氧量大幅上升,H2S濃度大幅下降,H2S含量控制在200 ml/m3以下,還原性氣氛得到明顯改善,可從根本上緩解水冷壁高溫腐蝕。

運行一年后,測量貼壁風(fēng)覆蓋區(qū)的水冷壁管厚度,管壁平均減薄量為0.5 mm/年,較改造前大幅降低,有效降低水冷壁管泄漏事故風(fēng)險和換管檢修成本。

5 結(jié)束語

本文通過研究某電廠660 MW超臨界鍋爐水冷壁高溫腐蝕的原因,針對超臨界對沖燃燒鍋爐低氮改造后側(cè)墻中部腐蝕嚴(yán)重兩側(cè)逐漸減輕、冷灰斗區(qū)域腐蝕加重的特點,提出了通過增加側(cè)墻貼壁風(fēng)緩解水冷壁管高溫腐蝕的辦法,并成功實踐應(yīng)用。從停機(jī)檢修期間檢查結(jié)果上看,側(cè)墻貼壁風(fēng)技術(shù)由于可以從根本上改善水冷壁管還原性氣氛,顯著降低鍋爐兩側(cè)側(cè)墻水冷壁面煙氣中H2S濃度的整體水平,可以很大程度上緩解水冷壁管高溫腐蝕,達(dá)到減輕或消除側(cè)墻高溫腐蝕的目的,可降低水冷壁管泄漏事故風(fēng)險和換管檢修成本,保障電力供應(yīng)安全穩(wěn)定,提升企業(yè)效益。

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