李鵬飛,孫書強(qiáng),楊利鋒,王躍峰,劉保平
我公司窯頭、窯尾、煤磨各設(shè)有一臺袋收塵器。自2013年10月熟料生產(chǎn)線投入運(yùn)行以來,煤磨袋收塵器連續(xù)多次出現(xiàn)了進(jìn)出口壓差增大、不通風(fēng)現(xiàn)象,煤磨袋收塵器進(jìn)出口壓差從1 300Pa瞬間增大到2 500Pa以上,造成煤磨系統(tǒng)緊急停機(jī),嚴(yán)重影響了煤磨系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
圖1為PPW128-9煤磨袋收塵器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖。收塵器本體被分隔成9個(gè)箱室,每個(gè)箱室有128條濾袋,箱室側(cè)邊出口管道上有一個(gè)氣缸驅(qū)動的提升閥,并配有兩個(gè)脈沖閥。袋收塵器正常運(yùn)行時(shí),通過PLC程序控制,箱室提升閥關(guān)閉,切斷氣流;箱室的兩個(gè)脈沖閥開啟,將>0.5MPa壓縮空氣噴吹到凈氣室內(nèi),清除濾袋上的煤粉;提升閥重新打開,箱室重新參與過濾工作,并按以上步驟逐一完成各室清灰,以完成一個(gè)清灰周期動作。下箱體安裝了6個(gè)振打電機(jī)和6個(gè)灰斗出口卸料器,配合將煤粉通過鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)輸送到煤粉倉內(nèi)。煤磨袋收塵器由PLC控制,自動連續(xù)運(yùn)行,可根據(jù)清灰情況調(diào)節(jié)清灰脈沖寬度和清灰周期,實(shí)現(xiàn)清灰的最佳效果。
圖1 PPW 128-9煤磨袋收塵器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
煤磨袋收塵器不通風(fēng)故障的出現(xiàn)沒有規(guī)律性,且每次不通風(fēng)故障出現(xiàn)5min左右后,袋收塵器壓差自動恢復(fù)正常。經(jīng)分析,這種故障主要由以下原因造成:
(1)脈沖閥和提升閥共用壓縮空氣氣包。當(dāng)某個(gè)脈沖閥膜片損壞、彈簧變形產(chǎn)生漏氣時(shí),氣包壓力瞬間下降,導(dǎo)致提升閥供氣壓力<0.2MPa,所有提升閥閥板下落,袋室短時(shí)間不能通風(fēng)。
(2)安裝在煤磨袋收塵器氣路的過濾器老舊,過濾效果不好,壓縮空氣管道內(nèi)部鐵銹、雜質(zhì)等卡在膜片閥座端面之間,導(dǎo)致脈沖閥漏氣。
(3)提升閥長時(shí)間運(yùn)行后,氣缸密封件磨損,壓縮空氣泄露,供氣壓力不足。
(4)PLC脈沖閥輸出點(diǎn)及輸出繼電器觸點(diǎn)有發(fā)熱現(xiàn)象,可能存在粘連,引起脈沖時(shí)間過長,導(dǎo)致供氣不足、提升閥閥板下落,袋室瞬間不通風(fēng)。
(1)利用煤磨停機(jī)期間對煤磨袋收塵器氣路進(jìn)行了改造,將原來的圖2所示氣路(提升閥和脈沖閥在氣包后共用壓縮空氣)改成圖3所示氣路,主管道在氣包之前新增一路氣路向提升閥供氣,并增加氣源三聯(lián)和旁路閥。通過氣路改造,每次脈沖閥動作噴吹時(shí),脈沖閥管道壓力短時(shí)間由0.5MPa降到0.4MPa后即恢復(fù),而提升閥管道壓力一直保持0.5MPa左右,有效保障了提升閥的供氣穩(wěn)定性。
圖2 改造前的煤磨袋收塵器氣路
圖3 改造后的煤磨袋收塵器氣路
(2)在并列的兩路脈沖閥支路氣管的頭部增加壓力傳感器和電磁速斷閥,用以檢測箱室兩側(cè)脈沖閥支路壓力。當(dāng)脈沖閥支路氣管壓力<0.2MPa時(shí),電磁速斷閥失電,快速切斷此支路,確保袋收塵器在短時(shí)間內(nèi)不會因脈沖閥漏氣,引起提升閥閥板下落,導(dǎo)致其不通風(fēng),為維修人員排查故障爭取了時(shí)間。
(3)在箱室每個(gè)脈沖閥前增加一個(gè)手動球閥,當(dāng)某個(gè)脈沖閥出現(xiàn)故障時(shí),可以關(guān)閉單個(gè)氣路進(jìn)行維修,不影響袋收塵器正常運(yùn)行。
(4)利用煤磨停機(jī)期間,吹掃壓縮空氣管道,除去鐵銹等雜物,更換部分脈沖閥損壞的膜片及彈簧。
(5)將煤磨袋收塵器PLC脈沖程序輸出通道Q3.3更換為Q3.4備用通道,更換發(fā)熱的脈沖閥繼電器、提升閥繼電器。
通過采取以上措施,系統(tǒng)運(yùn)行至今,未再出現(xiàn)過煤磨袋收塵器瞬間不通風(fēng)造成的煤磨緊急停機(jī)故障?!?/p>