程良寶,王 豐
(東風延鋒(十堰)汽車飾件系統(tǒng)有限公司,湖北十堰 442012)
汽車飾件上很多盒體及大平面結構的塑件(見圖1),為了保證塑件外觀及注射成型工藝,一般注射模采用倒裝結構,從塑件B面直接進膠(見圖2),采用熱流道針閥控制。這種從塑件B面直接進膠,不足之處就是在塑件A面直接澆口位置存在亮斑和流痕,作為外觀件,這種外觀缺陷是不允許的。
圖1 盒體塑件
圖2 盒體塑件點澆口B面進膠
該表面缺陷的現(xiàn)有解決方法是對塑件進行噴漆處理,這其中增加了油漆成本、噴漆工序成本、儲存及物流轉運成本,同時噴漆還會對工人身體造成損害以及污染環(huán)境。本文針對塑件A面直接澆口位置處的亮斑及流痕的缺陷,通過分析缺陷原因,提出了一種解決方案。
(1)亮斑。
澆口有圓形亮斑是因為保壓使得澆口周圍密度大于其他位置,周圍收縮大,澆口局部收縮小。收縮大的區(qū)域由于樹脂收縮大于滑石粉,呈現(xiàn)的光澤更差,收縮小的澆口位置與周圍相比會亮白一些。要改善亮斑,可以適當降低保壓壓力或保壓時間。
(2)流痕。
澆口正對著塑件,溶膠進膠方向與塑件成90°,但塑件厚度只有3mm,當熔料從流道狹小的截面流入較大截面的型腔時,流料很容易形成湍流。增加注射壓力及保壓和增加時間,或適當擴大澆口和流道截面積,可以改善流痕。
(3)解決方案。
從分析可以看出,亮斑和流痕對工藝(特別是保壓壓力)要求相反,通過工藝調試很難達到平衡,因此需要對塑件和模具結構進行處理。通過增加澆口局部厚度,使得熔料從澆口進入型腔時湍流減小。同時,厚度增大使保壓后密度較小,減小與四周收縮差別。
如圖3所示,在塑件A面直接澆口位置進行優(yōu)化處理,在塑件A面以直接澆口中心為基點做一球面,球面與塑件A面結合處圓滑過渡處理。對塑件數(shù)模進行優(yōu)化后如圖4所示,球面直徑φ10mm、高出塑件A面0.5mm,過渡處圓滑處理。
圖3 塑件2D圖及澆口位置
圖4 塑件數(shù)據(jù)處理
對塑件數(shù)模進行上述優(yōu)化后,既不影響塑件A面的外觀及使用性能,同時又起到了消除塑件A面直接澆口位置處的亮斑及流痕的缺陷。
本方案實施后經(jīng)過生產驗證,效果很好,成功的解決了塑件A面亮斑及流痕的缺陷。本方案免去后續(xù)噴漆處理流程,省去了噴漆處理的成本,可以借鑒應用到類似塑件B面直接進膠、熱流道針閥控制成型上,以解決A面出現(xiàn)亮斑及流痕的問題。