袁越錦,趙澤穎,徐英英,熊 云
(陜西科技大學機電工程學院,陜西 西安 710021)
針對中小型遠洋船舶,設計了一套蒸餾海水淡化系統(tǒng),并搭建試驗裝置,擬通過單因素試驗和正交試驗探究熱源水溫度、熱源水流量、進料水流量、冷卻水流量和蒸餾器內真空度對系統(tǒng)產水率及產水水質的影響,并對正交試驗結果進行方差分析和極差分析,得到系統(tǒng)運行最優(yōu)參數(shù),為蒸餾海水淡化工藝的工況優(yōu)化和相關設備改進提供了試驗數(shù)據(jù)支持和技術參數(shù)指導。
蒸餾海水淡化系統(tǒng)原理圖,如圖1所示。首先,將預處理后的原料海水泵送進板式冷凝器,與過熱蒸汽進行換熱,實現(xiàn)蒸汽的冷凝和原料海水的預熱。然后,被預熱的原料海水,一部分通入蒸發(fā)器,與熱源水進行換熱(熱源水由太陽能集熱器產生),產生海水蒸汽和濃鹽水:另一部分作為工作流體進入引射器,引射換熱器內的不凝性氣體和濃鹽水。最后,海水蒸氣經過折流板和捕沫網的組合過濾,進入冷凝器中與冷卻水(原料海水)換熱,產生的淡水泵送至淡水箱。
圖1 蒸餾海水淡化系統(tǒng)原理圖Fig.1 Distilled Desalination System Schematic
試驗裝置主要由集熱器、換熱器、引射器、輔助電路及輔助管路組成,設備實物圖,如圖2所示。試驗過程中水流量通過閥門控制,流量大小通過數(shù)顯流量計呈現(xiàn):TDS、pH和電導率分別用BTDSSCA-20 型TDS 測試筆、PHS-25 型pH 計測試筆、DDS-307型電導率儀測得。試驗材料為模擬海水,由工業(yè)鹽配制而得,含鹽量為35000ppm,TDS為54300mg/L,電導率為59000μs/cm。
圖2 試驗裝置實物圖Fig.2 Physical Object of Test Device
2.2.1 單因素試驗
產水率試驗:以熱源水溫度、熱源水流量、蒸餾器內真空度(以下簡稱真空度)、進料水流量、冷卻水流量為試驗因素,以系統(tǒng)產水率為試驗指標,控制一個因素變化,其余因素保持不變進行試驗。
產水水質試驗:以真空度為試驗因素,以系統(tǒng)產水pH、電導率及TDS為指標進行試驗。
2.2.2 正交試驗
方法2:加熱鑒別法。取等量水樣于兩支潔凈試管中,加熱,在管壁內留下較多水垢的水樣是硬水,水垢較少的水樣是軟水。
選取熱源水流量、真空度、冷卻水流量、進料水鹽度作為試驗因素,以產水率、TDS和pH為評價指標,用L9(34)正交表安排試驗,重復3次,共27組,如表1所示。評價指標換算為綜合分數(shù),滿分為1,由以下公式計算得到:
表1 因素水平表Tab.1 Factor Level Table
3.1.1 進料水流量與冷卻水流量對產水率的影響
系統(tǒng)產水率隨進料水流量與冷卻水流量變化規(guī)律,如圖3所示。在其余因素不變的條件下,隨進料水流量的增大,產水率先增大后減少,進料海水流量在300L/h時產水率達到最大值92.7L/h。這是由于進料水流量增加時,其流速也相應增大,對流換熱強度增強,故海水蒸發(fā)速率增大,產水率增大:當進料水流量增大到一定值后,由于蒸餾器內熱負荷及換熱面積的限制,其熱量不足以將蒸餾器內的海水全部蒸發(fā),從而使系統(tǒng)產水率降低。產水率隨冷卻水流量增加而增大,當冷卻水流量增大到4000L/h后,產水率增大速率變緩。這是由于當冷卻水流量增大時,蒸餾器內供海水蒸汽凝結的冷量不斷增多,凝結速率增大,產水率增大:當冷卻水流量增大到一定值后,冷凝器內供蒸汽凝結的冷量接近飽和,產水率趨于穩(wěn)定。
圖3 進料水流量與冷卻水流量對產水率的影響Fig.3 Effect of Feed Water and Cooling Water Flow on Production Rate
3.1.2 熱源水流量與熱源水溫度對產水率的影響
系統(tǒng)產水率隨熱源水流量及溫度變化的曲線,如圖4所示。由圖可得,系統(tǒng)產水率隨熱源水流量增大近似呈線性增大。這是由于在其余因素不變的情況下,增大熱源水流量,即增大了蒸餾器的最大熱負荷,所以單位質量的海水吸熱量增大,海水的蒸發(fā)速率增大,故產水率增大。產水率隨熱源水溫度的升高而增大,當溫度超過72℃后,增速趨緩。這是由于熱源水溫度較低時,單位質量海水的吸熱量也相應較少,則海水蒸發(fā)速率較小,表現(xiàn)為產水率較?。寒敓嵩此疁囟戎饾u增大,板式蒸發(fā)器的冷水側與熱水側傳熱溫差較大,強化了換熱強度,加快了海水蒸發(fā)的速率,當熱源水溫度增大到一定程度之后,蒸發(fā)過程逼近飽和狀態(tài),系統(tǒng)產水率的增速變緩。
圖4 熱源水溫度及熱源水流量對產水率的影響Fig.4 Effect of Heat Water Temperature and Flow on Water Production Rate
3.1.3 真空度對產水率的影響
系統(tǒng)產水率隨真空度的變化規(guī)律,如圖5所示。由圖可知,隨著真空度的增大,產水率逐漸增大,真空度超過88kPa后增速有所減緩。這是由于在其余因素不變的條件下,蒸發(fā)器內真空度較低,對應的飽和蒸汽溫度較大,即海水的蒸發(fā)溫度較大,蒸發(fā)同樣多的海水,所需要熱量更多,而蒸餾器內熱負荷是一定的,所以海水蒸發(fā)速率相對較慢,產水率較低:隨著真空度逐漸增大,對應的飽和蒸汽溫度變低,海水蒸發(fā)速率變快,產水率越大。當真空度增大到一定值后,蒸發(fā)器的熱負荷近乎足夠蒸發(fā)全部海水,故系統(tǒng)產水率增速減緩。
圖5 真空度對產水率的影響Fig.5 Effect of Vacuum on Water Production Rate
3.1.4 產水水質單因素試驗
淡化水電導率、pH 及TDS 隨真空度的變化曲線,如圖6 所示。淡化水電導率隨真空度的增大而減少,這是由于水的電導率與其所含的可溶性離子有關,可溶性離子含量越高,電導率越大,隨著真空度的增大,蒸餾器內進料水對應的飽和溫度降低,可溶性離子的溶解度減小,海水蒸汽中的可溶性離子含量減少,固出產淡水的電導率降低:淡化水pH在(6.3~6.4)間波動,較為穩(wěn)定,這是由于pH值的大小僅與水中氫離子的濃度有關,而真空度對水的電離平衡影響不大,所以淡化水pH值受真空度的影響較?。旱腡DS隨真空度增大而下降,真空度大于87kPa之后,下降速度變緩,這是由于隨著真空度的增大,海水的蒸發(fā)溫度降低,可溶性固體不易被蒸發(fā)出來,從而使淡化水TDS減小,當真空度增大到一定值后,海水的蒸發(fā)溫度減小幅度變小,能被蒸發(fā)出來的可溶性固體量基本不變淡化水TDS也就趨于穩(wěn)定。
圖6 真空度對系統(tǒng)產水pH值和電導率的影響Fig.6 Effect of Vacuum on pH and Conductivity of Fresh Water
3.2.1 試驗結果的極差分析
蒸餾海水淡化裝置的正交試驗方案及極差分析,如表2 所示。運用SPSS[15]軟件對綜合得分進行極差分析后可知,各試驗因素對海水淡化裝置性能影響的主次順序為A、D、C、B:優(yōu)方案為A3D1C3B3,即綜合指標下最佳的工藝參數(shù)為熱源水流量5500L/h,真空度86kPa,冷卻水流量4500 L/h,進料水鹽度45ppt。
表2 正交試驗極差分析表Tab.2 Orthogonal Test Range Analysis
3.2.2 試驗結果的方差分析
運用SPSS軟件對試驗數(shù)據(jù)進行方差分析,產水率方差分析結果、TDS方差分析結果、pH方差分析結果,如表3~表5所示。
表3 系統(tǒng)產水率方差分析表Tab.3 Variance Analysis of System Water Production
表4 TDS方差分析表Tab.4 Variance Analysis of TDS
表5 pH方差分析表Tab.5 Variance Analysis of pH
據(jù)表3分析可知,對于產水率,因素A,F(xiàn)A=12.40,因素B,F(xiàn)B=0.65,因素C,F(xiàn)C=10.21,因素D,F(xiàn)D=0.31,而F0.05(2,18)=3.55,F(xiàn)0.01(2,18)=6.01。FA大于F0.01(2,18),說明熱源水流量對產水率的影響最大:FC大于F0.05(2,18)而小于F0.01(2,18),說明冷卻水流量對產水率的影響程度為“顯著”,僅次于熱源水流量:FB和FD均小于F0.05(2,18),說明真空度和進料水鹽度對產水率無明顯影響。
據(jù)表4 分析可知,對于TDS,因素A,F(xiàn)A=0.29,因素B,F(xiàn)B=5.68,因素C,F(xiàn)C=0.29,因素D,F(xiàn)D=3.73,而F0.05(2,18)=3.55,F(xiàn)0.01(2,18)=6.01。FB和FD均大于F0.05(2,18)而小于F0.01(2,18),說明真空度與進料水鹽度對出產淡水的TDS影響程度均為“顯著”,而FB大于FD,說明真空度的影響略大于進料水鹽度:FA和FC均小于F0.05(2,18),說明熱源水流量和冷卻水流量對出產淡水TDS無明顯影響。
據(jù)表5 分析可知,對于產水率,因素A,F(xiàn)A=0.5,因素B,F(xiàn)B=0.07,因素C,F(xiàn)C=0.07,因素D,F(xiàn)D=6.50,而F0.05(2,18)=3.55,F(xiàn)0.01(2,18)=6.01。FA大于F0.01(2,18),說明進料水鹽度對出產淡水pH的影響為“高度顯著”:FB、FC和FD均小于F0.05(2,18),說明熱源水流量、真空度和冷卻水流量對出產淡水pH無明顯影響。
(1)隨著熱源水溫度、熱源水流量、真空度、進料水流量、冷卻水流量的增大,系統(tǒng)產水率呈上升趨勢,但上升到一定程度后,上升速率減緩,進料水流量增大到一定程度后,產水率甚至出現(xiàn)下降趨勢。
(2)隨著真空度的增大,系統(tǒng)產水pH值變化不大,維持在6.4左右,電導率呈現(xiàn)減小趨勢,系統(tǒng)產水的TDS減小并逐漸趨向穩(wěn)定。
(3)系統(tǒng)最佳工況條件為熱源水流量5500L/h,真空度86kPa,冷卻水流量4500 L/h,進料水鹽度45ppt。
(4)根據(jù)對正交試驗結果的方差分析可知,對系統(tǒng)產水率影響最大的因素為熱源水流量,對出產淡水TDS影響最大的因素是真空度,對出產淡水pH影響最大的是進料水鹽度。