靳振歡,溫志梅,王海洋
1.中國能源建設集團華北電力試驗研究院有限公司,天津 300171
2.山東華宇工學院能源與建筑工程學院,山東 德州 253000
3.華潤電力(滄州運東)有限公司,河北 滄州 061000
電站輔機為電站設備的重要組成部分,是電站設備正常運行所必不可少的設備。如今隨著大容量高參數(shù)機組的迅速發(fā)展,輔機的單機容量也越來越大,解決輔機運行過程中出現(xiàn)的問題顯得尤為重要。給水泵汽輪機作為電廠的重要輔機,其運行的可靠性及穩(wěn)定性對電力生產(chǎn)的影響極大。近年來,隨著我國裝備制造技術的進步及節(jié)能減排要求的不斷提高,單臺全容量給水泵汽輪機普遍應用于發(fā)電廠,并成為新的發(fā)展趨勢。因汽動給水泵無備用設備,該設備的可靠運行要求進一步提高,對整個機組的安全運行起到了重要作用。因此,必須從設備制造、安裝、調(diào)試等各方面提高關注度,保證設備在運行期間保持安全穩(wěn)定的狀態(tài)。
某發(fā)電廠機組容量為350MW,每臺機組配置單臺100%容量汽動給水泵,給水泵汽輪機是我國某廠生產(chǎn)的單軸-單缸-中低壓汽源內(nèi)切換-變速-獨立凝汽器、凝汽式汽輪機。給水系統(tǒng)采用單元制,設置1臺100%容量汽動給水泵,不設置除氧器,不設置汽動給水泵前置泵,不設電動啟動給水泵,給水直接由凝結水泵來水經(jīng)過低加、高加進入汽動給水泵。給水泵汽輪機單獨設置凝汽器,小機排汽向下進入獨立的凝汽器,汽輪機汽缸疏水直接疏往凝汽器。給水泵汽輪機額定轉速為5399r/min,一階臨界轉速為2265r/min,二階臨界轉速為9936r/min。
1號機組處于調(diào)試階段,機組準備做100%甩負荷試驗前,升負荷過程中,小機及給水泵軸振均突然增大,達到跳閘值,汽泵跳閘,聯(lián)跳機組。由于該廠設計是單臺汽動給水泵為鍋爐提供給水,汽動給水泵無法正常運行時,會導致整個發(fā)電機組停運,造成巨大的經(jīng)濟損失,可見單臺汽動給水泵的可靠穩(wěn)定運行至關重要。
1號機組準備做100%甩負荷試驗,開始升負荷。18:09負荷升至281MW,汽泵隨著機組負荷上升而對應增加出力,在加大流量的過程中,當小機的轉速升至4300r/min時,小機及給水泵前后軸承振動均在1s內(nèi)突升,小機自由端軸承X、Y向振動由14um、4.7um突升至173um、141um,汽泵振動大跳閘,引起鍋爐主燃料跳閘(MFT),導致汽輪機跳閘。
考慮到突變前運行參數(shù)均正常,首先檢查是否為熱工信號導致誤動,由于之前發(fā)生過此類事件,膠球泵的動力電纜鋪設在小機軸振等保護信號線槽內(nèi),啟動膠球泵清洗凝汽器時,導致小機振動大跳閘。然而,在小機跳閘時,沒有相關啟停設備操作,熱工信號誤動可能性較小。因此,初步推斷是葉片折斷、圍帶或平衡塊掉落等原因,引起小機動不平衡[1]。
架設測試設備:小機安裝了相對軸振傳感器,MTSI監(jiān)測裝置采用BENTLY公司的3500系統(tǒng),測試時用BENTLY公司的DAIU-408P數(shù)據(jù)采集分析儀從TSI監(jiān)測裝置接入相對軸振輸出信號,對機組進行振動監(jiān)測分析。測量采用BENTLY公司生產(chǎn)的DAIU-408P數(shù)據(jù)采集分析儀,測量經(jīng)過國家計量局認可的計量單位的標定,符合國家有關規(guī)定。
經(jīng)各參建方研究決定,再次對小機進行沖車,架設測振設備,根據(jù)振動特性進一步確定跳閘原因。調(diào)整沖轉參數(shù)至廠家規(guī)定范圍內(nèi),小機掛閘,目標轉速為600r/min,隨著轉速的上升,小機各軸振逐漸升高,升至600r/min時暖機,發(fā)現(xiàn)振動穩(wěn)定。然后再次升速,隨著轉速的升高,小機各軸振上升趨勢明顯。根據(jù)沖車曲線判斷,跳閘大概率是由小機動不平衡引起的。
查看測振設備的伯德圖,可確定小機軸振是動不平衡引起的,驗證了初步判斷結論的正確性,事故是由葉片折斷、圍帶或平衡塊掉落等原因引起的小機軸振大保護動作跳機。
伯德圖是表示振動幅值、相位與轉速之間變化關系的圖形。圖形分為上下兩部分,下半部分是振幅-轉速曲線,又被稱為幅頻特性,縱坐標是振幅峰值;上半部分是相位-轉速,又被稱為相頻特性,縱坐標是相位;橫坐標均為轉速。振幅-轉速曲線是雙線,一根是通頻振幅,另一根是倍頻振幅,常用的是一倍頻振幅;相位-轉速曲線是單線,表示n倍頻振動相位。通頻振幅和小機軸振振幅隨轉速的升高而升高,且相位變化較小,該典型的圖譜進一步驗證了轉子動不平衡引起的振動[2-3]。
對小機進行揭缸查看,待小機達到停止盤車條件,停盤車及小機潤滑油系統(tǒng),對小機進行揭缸處理。揭缸后的轉子情況如圖1所示。從圖1可以看出,小機第三級轉子葉片折斷脫落,同級其余葉片外觀未見擦傷,建議更換葉片,且對全部葉片進行探傷。第三級轉子及折斷葉片如圖2所示。
圖1 揭缸后的轉子情況
圖2 第三級轉子及折斷葉片
經(jīng)過分析研究可知,小機廠家判斷是葉片在生產(chǎn)過程中葉片片根部存在內(nèi)傷,導致該葉片在運行時葉片根部受力大,負荷越大受力越大,在根部產(chǎn)生裂紋從而導致葉片折斷。由廠家更換新生產(chǎn)的葉片,更換后的第三級葉片如圖3所示。
圖3 更換后的第三級葉片
小機轉子回裝后,再次對小機進行沖車。2019年11月7日進行小機沖轉,4:16達到?jīng)_轉參數(shù),即汽壓0.63MPa,汽溫180.2℃,真空-84.4kPa,盤車94.4r/min。4:20小機掛閘,開主汽門,暖至調(diào)門前。4:40調(diào)門暖充分后遠方打閘。4:42對小機重新掛閘,此時沖轉參數(shù)為汽壓0.60MPa,汽溫190.8℃,真空-91.1kPa,小機前列級溫度為50.3℃。4:46開始沖轉,在MEH畫面點擊“控制設定值”按鈕,在設定值框內(nèi)設定目標值為600r/min,升速率為300r/min2,點擊“確定”按鈕,開啟低壓調(diào)節(jié)閥,轉速上升。在轉速升至600r/min時,MEH能自動“Hold”,在此轉速下暖機15min。4:49沖至600r/min,暖機15min。5:05繼續(xù)對小機升速,升速率設置為300r/min2,目標設置為1800r/min。5:11小機轉速升至1800r/min,暖機20min,各項參數(shù)均正常。5:34開始升速,目標轉速為3000r/min,升速率為300r/min2。5:38轉速升至3000r/min,各項參數(shù)正常。5:47對小機升速,目標轉速設置為5000r/min,升速率設置為300r/min2。5:53小機轉速升至5000r/min。在小機升速至5000r/min的過程中,最大軸振為38μm,運行平穩(wěn),各項參數(shù)均正常。在小機超速運行的過程中,小機的最大軸振為41μm,各項指標均正常。經(jīng)過處理,消除動不平衡影響后,對小機的運行狀態(tài)進行檢測,各項運行參數(shù)良好。
設備振動無法避免,但在允許范圍內(nèi)運行,對設備無損害是可接受的。在設備運行過程中對設備的振動預防不可或缺,應從以下方面防止汽輪機振動。
(1)加強設備制造監(jiān)管,督促制造廠嚴格控制葉片制造裝配工藝,對葉片的制造裝配做嚴格檢驗,消除可能存在的隱患。
(2)在安裝和調(diào)試期間應對轉子在制造廠的檢驗情況、動平衡情況、殘余不平衡大小做到心中有數(shù)。安裝時嚴格控制安裝工藝,嚴格按照制造廠要求調(diào)整標高和對中工作。
(3)調(diào)整好沖轉參數(shù),潤滑油對轉子有潤滑和冷卻作用,而潤滑油溫對油膜厚度有直接影響,油溫越高油膜越薄,油溫越低油膜越厚,因此調(diào)整好潤滑油溫可降低機組振動。
(4)汽機沖轉時,選擇合適的沖轉參數(shù)使汽機熱應力減小。啟動前應充分暖管,保證蒸汽有56℃以上的過熱度。
(5)在汽機啟動過程中對于振動問題應高度重視,不得硬闖臨界或盲目加負荷,不得降速暖機,查明原因后放方可確定,適當調(diào)整啟動過程。
(6)在汽機啟動過程中注意檢查機組有無動靜摩擦,在暖機過程中檢查汽缸各膨脹是否充分、均勻,滑銷系統(tǒng)有無卡澀,暖機時間應充分。
單元制機組配備單臺100%容量的汽泵,這對于機組安全穩(wěn)定運行至關重要。文章通過對跳閘事件進行分析,總結了小機此種形式的軸振大跳閘曲線和沖車過程曲線,可以優(yōu)先判斷葉片折斷、拉筋、圍帶或平衡塊掉落等原因引起的跳閘事故,為后續(xù)調(diào)試機組的相關工作積累了經(jīng)驗。