李 煥,陳留平,徐 敏,趙營(yíng)峰
(中鹽金壇鹽化有限責(zé)任公司,江蘇 常州 213200)
食鹽是人類生活中必不可少的營(yíng)養(yǎng)素和調(diào)味品,又是若干化學(xué)工業(yè)的基本原料,故被稱為“生命的精髓”和“化學(xué)工業(yè)之母”??梢姡汽}工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有相當(dāng)重要的地位。
鹽按照用途來分類,可以分為食用鹽和工業(yè)用鹽。按照其水分含量來分類,可以分為散濕鹽和干鹽。其中散濕鹽的水分含量為2%~3%,干鹽的水分為≤0.1%。
對(duì)于干鹽的生產(chǎn),國(guó)內(nèi)一般采用多效蒸發(fā)真空鹽硝聯(lián)產(chǎn)工藝或者機(jī)械熱壓縮工藝。中鹽金壇金賽鹽廠于2008-10從瑞士SEP引進(jìn) 100 萬 t/a 機(jī)械壓縮制鹽生產(chǎn)技術(shù),采用世界先進(jìn)的“機(jī)械壓縮(MVR)+ 母液回收”鹽硝聯(lián)產(chǎn)生產(chǎn)工藝,為國(guó)內(nèi)第一家采用MVR工藝年產(chǎn)100萬t精制鹽的鹽廠,填補(bǔ)了我國(guó)多效蒸發(fā)技術(shù)與機(jī)械壓縮技術(shù)結(jié)合生產(chǎn)工藝的空白。
中鹽金壇鹽化有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)目前生產(chǎn)的工藝則采用多效蒸發(fā)真空鹽硝聯(lián)產(chǎn)工藝[3]和機(jī)械熱壓縮工藝兩種。
干鹽的生產(chǎn)的工藝流程主要為:鹵水經(jīng)過鹵水凈化去除其中的鈣鎂離子后得到精鹵,通過五級(jí)預(yù)熱后,依次進(jìn)入一效蒸發(fā)罐、二校蒸發(fā)罐、三校蒸發(fā)罐和四校蒸發(fā)罐。這四效蒸發(fā)罐同時(shí)蒸發(fā)結(jié)晶析出鹽顆粒。通過鹽腿將鹽漿排入鹽漿桶。經(jīng)過增稠器增稠,離心脫水后,通過皮帶輸送至鹽干燥床干燥,再經(jīng)過皮帶輸送至包裝車間進(jìn)行產(chǎn)品包裝。
礦區(qū)開采鹵水后通過管道輸送至鹽廠,鹽廠采用化學(xué)方法對(duì)鹵水進(jìn)行凈化,去除鹵水中的鈣、鎂離子等雜質(zhì),精制鹵水送至制鹽車間蒸發(fā)結(jié)晶。結(jié)晶顆粒經(jīng)過鹽腿排入鹽漿桶,鹽漿泵入增稠器沉降后排入離心機(jī)脫水,得到含水量大約為2.5%的濕鹽,一部分濕鹽經(jīng)過皮帶運(yùn)輸進(jìn)入干燥床干燥,得到含水量約為0.1%的干鹽,再通過皮帶運(yùn)輸進(jìn)入包裝車間進(jìn)行包裝。
圖1 干鹽工藝流程簡(jiǎn)圖Fig.1 Dry salt process flow diagram
隨著鹽業(yè)體制的改革不斷推進(jìn)以及民眾對(duì)于食品安全問題的關(guān)注度越來越高。作為食用鹽的生產(chǎn)單位,食鹽內(nèi)異物的控制則凸顯重要。
公司自食鹽生產(chǎn)以來,一直高度重視食品安全問題以及干鹽生產(chǎn)中異物的控制問題。因此干鹽中一旦出現(xiàn)異物,則會(huì)將此批次產(chǎn)品直接進(jìn)行降級(jí),按照工業(yè)用鹽來進(jìn)行處理,因此則會(huì)造成資源浪費(fèi)。
對(duì)公司B線干鹽的生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行了按月統(tǒng)計(jì),異物投訴率月均為1 914 mg/kg,見表1。
表1 2016-01~07 B線干鹽異物投訴率統(tǒng)計(jì)表Tab.1 Statistical table of complaint rate of foreign matters in dry salt of line B from January to July in 2016
根據(jù)工作人員日常統(tǒng)計(jì),干鹽中的異物主要有四種,分別是鹽垢、檢修后焊渣、皮帶屑以及設(shè)備磨損物等。具體見表2、圖2。
從圖2中可以看出,鹽垢對(duì)干鹽投訴率影響最大。因此只需要著重尋找降低鹽垢投訴率的方法,則可以尋找到降低干鹽異物投訴率的方法。
表2 干鹽中各類異物投訴率統(tǒng)計(jì)表Tab.2 Statistical table of complaint rate of various foreign matters in dry salt
圖2 干鹽中各類異物投訴率排列圖Fig.2 Arrangement chart of complaint rate of various foreign matters in dry salt
如上所述,需要尋找到降低干鹽異物投訴率的方法,則只要著重尋找降低鹽垢投訴率的方法。那么,則需要知道導(dǎo)致鹽垢投訴率高的原因有哪些,特別是主要原因有哪些,然后可針對(duì)主要原因?qū)ふ业结槍?duì)性的措施,找到降低干鹽異物投訴率的方法。
管式過濾器是攔截鹵水中懸浮顆粒的重要設(shè)備,精度可達(dá)5 μm,若管式過濾器濾袋破損,則精鹵中的微溶懸浮顆粒會(huì)在蒸發(fā)罐內(nèi)富集形成鹽垢。進(jìn)而隨排鹽排出,增大異物投訴率。根據(jù)朗播比爾定律,A=lg(1/T)=kCL測(cè)定鹵水中的濁度。根據(jù)行業(yè)規(guī)定,濁度低于7.96 NTU為合格。因此統(tǒng)計(jì)公司每月鹵水濁度情況,以觀察管式過濾器對(duì)于鹽泥的攔截是否有效,是否會(huì)造成鹽垢投訴率的增高。具體情況如表3。
表3 鹵水月均濁度數(shù)據(jù)Tab.3 Monthly average turbidity data of brine
從表3看出,檢測(cè)結(jié)果全部在要求范圍之內(nèi),說明管式過濾器的效果維持較好,對(duì)鹽垢投訴率的增加影響不大。
鹽進(jìn)入干燥床干燥后,通過下料器排出進(jìn)入震動(dòng)篩進(jìn)行顆粒的篩選。干鹽和塊鹽以及鹽垢等進(jìn)入震動(dòng)篩,鋪在震動(dòng)篩篩網(wǎng)上,震動(dòng)篩通過上下震動(dòng),小粒徑的干鹽掉出篩網(wǎng)進(jìn)入干鹽皮帶,大顆粒的塊鹽以及鹽垢等留在篩網(wǎng)上,通過震動(dòng)從外排口掉出。以達(dá)到篩分塊鹽和干鹽的目的。目前,公司生產(chǎn)的震動(dòng)篩篩網(wǎng)則采用寬度為2.5 mm,長(zhǎng)度為5 cm的條形篩網(wǎng)。
通過收集下道工序所投訴的鹽垢樣品并統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn),片狀鹽垢占鹽垢總量的比例達(dá)到74.5%,見表4。
表4 鹽垢形狀統(tǒng)計(jì)Tab.4 Statistics of salt scale shape
對(duì)投訴的片狀鹽垢隨機(jī)抽取的10個(gè)樣本壁厚進(jìn)行測(cè)定,平均厚度為1.64 mm,條形篩網(wǎng)的寬度為2.5 mm。厚度小于篩網(wǎng)的寬度,因此從理論上推斷,鹽垢在震動(dòng)過程中大部分可以通過篩網(wǎng)進(jìn)入皮帶見表5。鹽垢種類統(tǒng)計(jì)見表6
對(duì)產(chǎn)生鹽垢異物的2 h時(shí)間段內(nèi)產(chǎn)生的鹽垢總樣進(jìn)行統(tǒng)計(jì),片狀鹽垢仍占大多數(shù),達(dá)到54.8%。
表5 鹽垢厚度統(tǒng)計(jì)Tab.5 Statistics of salt scale thickness
表6 干鹽中鹽垢種類統(tǒng)計(jì)Tab.6 Statistics of salt scale types in dry salt %
從上述數(shù)據(jù)中可以看出,目前的震動(dòng)篩篩網(wǎng)對(duì)鹽垢的篩除效果不佳,對(duì)異物投訴率有較大影響。
四效真空制鹽過程中,隨著前三效的NaCl不斷結(jié)晶析出,在轉(zhuǎn)料的作用下,系統(tǒng)內(nèi)硫酸鈉和碳酸鈉以及鈣離子不斷富集。由化驗(yàn)可知,鹵水凈化后的精鹵中NaCl含量為300 g/L,硫酸鈉含量為14 g/L,鈣鎂離子總含量不超過10 mg/kg。而進(jìn)入第四效EV-304的料液中硫酸鈉含量達(dá)到65 g/L,碳酸鈉含量達(dá)到6.85 g/L,Ca2+含量達(dá)到2.5 g/L,這就為蒸發(fā)罐罐壁結(jié)垢形成了前提條件。在正常的生產(chǎn)過程中,由于罐內(nèi)溶液均為飽和鹵水,垢層不易脫落,但是如果對(duì)蒸發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)水假刷處理,飽和鹵水置換成淡水后,罐壁鹽垢則會(huì)在淡水的溶解下,從罐壁大量脫落掉入鹽腿。最終隨著鹽漿脫水后進(jìn)入干燥床,從而有可能會(huì)增大鹽垢的投訴率。
對(duì)2016-11~12系統(tǒng)處理后1 h內(nèi)接收特種鹽廠的投訴發(fā)現(xiàn),每次“假”刷后均會(huì)接收到投訴,詳見表7。
表7 系統(tǒng)處理時(shí)間和投訴時(shí)間的對(duì)應(yīng)表Tab.7 Corresponding table of system processing time and complaint time
據(jù)公司制鹽操作規(guī)程,每5 d對(duì)各罐塊鹽進(jìn)行處理一次,于是對(duì)2016-11~12頂排塊鹽的次數(shù)和頂排結(jié)束后收到投訴的次數(shù)進(jìn)行了調(diào)查。結(jié)果見表8。
表8 頂排次數(shù)和投訴次數(shù)表Tab.8 Number of top row and number of complaint
從表8可得出,系統(tǒng)處理對(duì)鹽垢投訴有直接的影響。
由于長(zhǎng)條型篩網(wǎng)不利于鹽垢的攔截,因此選擇圓孔型篩網(wǎng)成為了最佳選擇。那么,篩網(wǎng)的孔徑選擇則需要通過實(shí)驗(yàn)來確定。選擇了1.5 mm~3.5 mm的不同尺寸的篩網(wǎng)孔徑進(jìn)行了對(duì)比性實(shí)驗(yàn),結(jié)果見表9、圖3。
表9 不同尺寸的篩網(wǎng)孔徑對(duì)鹽垢影響對(duì)比實(shí)驗(yàn)Tab.9 Comparative experiment on the influence of different screen sizes on salt scale
圖3 不同尺寸的篩網(wǎng)孔徑對(duì)鹽垢影響對(duì)比圖Fig.3 Commparison diagram of the influence of different screen sizes on salt scale
根據(jù)篩選,最佳孔徑為2.5 mm。更換篩網(wǎng)后,對(duì)2017-03鹽垢情況進(jìn)行調(diào)查,片狀鹽垢通過率為0%。
原系統(tǒng)處理流程和新的系統(tǒng)處理流程見圖4、圖5。
此次優(yōu)化頂排處理結(jié)束之后,對(duì)鹽腿內(nèi)余鹽再次頂排3次,并且對(duì)暫時(shí)不生產(chǎn)干鹽,通過生產(chǎn)濕鹽的方式,將系統(tǒng)中的鹽垢通過濕鹽帶掉,從而避免鹽垢進(jìn)入干燥床,降低鹽垢投訴。
圖4 原系統(tǒng)處理流程Fig.4 Original system processing flow
圖5 新系統(tǒng)處理流程Fig.5 New system processing flow
改變操作流程后,2017-05對(duì)鹽垢投訴調(diào)查發(fā)現(xiàn),無鹽垢投訴,說明方法正確,改進(jìn)有效。
文章通過對(duì)干鹽生產(chǎn)線的分析,通過數(shù)據(jù)調(diào)查以及柏拉圖的方式,找到了影響干鹽生產(chǎn)中異物投訴率高的癥結(jié),在于鹽垢的投訴率高。通過分析管式過濾器的濾袋、震動(dòng)篩的篩網(wǎng)以及系統(tǒng)處理的方法來確定影響鹽垢投訴率高的原因,并且針對(duì)原因做了應(yīng)對(duì)方案且取得了一定的成效。