李立民
(新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鋼廠)
低碳低硅鋼(SPHC、SPHD系列鋼種)熱軋鋼板或鋼卷,可用于冷軋原料,其產品主要用于生產易拉罐、油桶、防盜門等。煉鋼LF精煉爐在生產低碳低硅鋼時,如工藝控制不當,在脫氧和脫硫過程會出現鋼水增硅問題,影響鋼種一次合格率。八鋼煉鋼廠LF精煉爐通過不斷完善工藝控制,結合生產實踐總結出了影響LF精煉過程鋼水增硅的主要影響原因,并制定了相應工藝控制措施,提高了產品一次合格率。
低碳低硅鋼生產工藝流程:倒灌站-KR脫硫站-120t轉爐-120t精煉爐-板坯連鑄機
低碳低硅鋼成分成分標準見表1。
表1 低碳低硅鋼成分要求 %
精煉渣中(SiO2)的來源:
(1)轉爐出鋼下渣或帶渣;
(2)精煉過程造渣原料如活性石灰、螢石;
(3)脫氧劑。
通常LF精煉爐生產低碳低硅鋼使用不含硅的合金及渣料,精煉冶煉過程鋼水增硅,主要是發(fā)生氧化還原反應[1](如式1)。從反應式可知,精煉渣達到一定的還原性,隨著精煉渣中的(SiO2)含量增加,增硅越明顯。
精煉脫氧、脫硫后,通過LF精煉爐生產低碳低硅鋼鋼中硅成分超標爐次分析,隨著精煉渣中(SiO2)含量的升高,鋼水中增硅造成成分超標概率升高(如圖1)。
圖1 硅成分超標概率趨勢圖
由于低碳低硅鋼中硅含量較低,當精煉渣中的SiO2活度增加,隨著精煉渣(FeO+MnO)≤1.0%時,鋼水中增硅越明顯,見表2。
表2 精煉渣還原性與鋼水增硅的相關性
LF精煉結束為了防止連鑄澆注過程中包水口結瘤,鋼水進行喂鈣線處理。喂鈣線過程會發(fā)生鈣氣化鋼水翻騰現象,由于鈣具有強的還原性,將精煉渣中的(SiO2)還原,發(fā)生氧化還原[1](如式2)造成鋼水增硅。經統(tǒng)計鋼水中鈣含量≥0.0025%時,喂鈣線過程鋼水增硅幅度較大時達到0.01%~0.02%。
精煉過程隨著精煉渣還原性達到一定程度時,鋼包底吹吹氬強度越大,鋼水增硅越明顯,主要是隨著吹氬強度的增加,增加了氧化還原反應得動力,促進精煉渣中的(SiO2)還原。
轉爐出鋼過程采用擋渣球和擋渣棒組合使用到達控制出鋼下渣,目前國內多數廠家轉爐使用滑板擋渣效果最好,八鋼先后對2#、3#轉爐進行了滑板擋渣改造,鋼包頂渣下渣厚度≤50mm,有效解決;額轉爐出鋼下渣問題。
精煉過程使用含鋁脫氧劑,增加精煉渣中Al2O3含量,降低螢石的用量(螢石中含SiO2較高)。
鋼包精煉渣采用CaO-Al2O3-SiO2-MgO-CaF2五元渣系(見表3)。精煉渣堿度控制在8~12,可有效抑制精煉渣中(SiO2)活度,降低鋼水增硅量。
表3 鋼包頂渣組分 %
精煉前期精煉渣氧化性較強,適當提高氬氣流量,達到快速化渣和脫氧,脫硫過程增大氬氣攪拌強度(見圖2),從操作上采用小批量多批次加活性石灰(50~100kg)/次,抑制攪拌脫硫過程鋼水增硅,喂絲過程采用小流量氬氣攪拌,降低喂絲過程鋼水翻騰增硅。
圖2 精煉過程分階段氬氣控制
結合精煉初始鋼水成分將鋼中鋁配置成分標準上線+0.010%,在精煉前期將成分鋁配置到位,同時使用鋁渣球脫精煉渣中的氧。通過蘸渣方式,渣色為黃色或黃白色,精煉渣脫氧基本到位。脫硫過程,停止送電,采用大氬氣攪拌方式達到快速脫硫的目的。大氬氣攪拌前將石灰加入7~10kg/t鋼,攪拌過程從操作上采用小批量多批次加活性石灰(50~100kg)/次,抑制渣中(SiO2)活度,同時使精煉渣形成泡沫化,增加鋼渣反應界面,促進脫硫。
通過改善工藝控制措施,冶煉低碳低硅鋼的一次合格率得到改善,由原一次合格率93.7%提高至97.8%,見圖3。
圖3 一次合格率趨勢圖
完善冶煉低碳低硅鋼工藝控制的實踐表明:
(1)轉爐控制出鋼下渣及精煉過程降低螢石用量,使精煉渣中(SiO2)≤7%,有利于抑制精煉過程增硅。
(2)精煉渣堿度控制在7~12,可有效降低渣中(SiO2)活度,有利于抑制精煉過程增硅。
(3) 精煉過程合理控制鋼包底吹氬氣量,除脫硫強吹外,其它精煉時間段降低鋼包底吹氬氣量。