嚴旭,侯鳳銀
(唐山三友氯堿有限責任公司,河北 唐山 063305)
唐山三友氯堿有限責任公司(以下簡稱“唐山三友”)建成于2005年,目前燒堿產(chǎn)能達到53萬t/a。為進一步提高裝置安全系數(shù),唐山三友在氯氣干燥處理流程增加在線監(jiān)測儀表及控制系統(tǒng)?,F(xiàn)將有關情況介紹如下。
來自電解工序的氯氣經(jīng)氯水洗滌塔降溫除雜。由于溫度限制,單純采用冷卻措施,氯氣含水量無法達到要求,為此采用濃硫酸干燥方法進一步吸收氯氣冷卻后剩下的少量水分。硫酸的吸水性與濃度、溫度有關,要保證干燥塔的硫酸濃度及溫度,才能保證氯氣的干燥效果。氯氣干燥采用填料塔和泡罩塔組合,填料塔用硫酸質量分數(shù)為74%~82%,泡罩塔用硫酸質量分數(shù)為98%。
濕氯氣在填料干燥塔和泡罩干燥塔內(nèi)與硫酸接觸,水分被硫酸吸收,干燥后的氯氣經(jīng)酸霧捕集器去除帶入的酸霧和不潔物后,進入氯壓機壓縮加壓,送入氯氣分配臺,分別送至液氯和合成工序;濃硫酸在泡罩干燥塔內(nèi)通過五層塔板最終到達塔底,當塔內(nèi)液位到達溢流口時,通過溢流管道進入填料干燥塔;填料干燥塔內(nèi)液位通過液位傳感器進行檢測,液位到達一定值后,通過稀硫酸循環(huán)泵進行增壓,最終排至下游工序。
氯氣處理裝置經(jīng)過實際生產(chǎn)運行,目前總結發(fā)現(xiàn)有2個不足之處。
(1)高位槽下酸是通過人工手動控制下酸閥下酸,下酸量只能根據(jù)人工取樣分析結果進行手動調節(jié),硫酸加入量經(jīng)常超過理論數(shù)值,自動化水平偏低,同時造成了一定量硫酸的浪費。
(2)外排稀硫酸濃度只能靠人工分析,反應滯后,且取樣時存在安全環(huán)保風險。
為保證正常生產(chǎn)控制要求,硫酸取樣頻率較高。根據(jù)硫酸的物化特性,存在一定的安全隱患。另外,稀硫酸外排也是間歇性外排。
針對氯氣處理系統(tǒng)自動化程度較低、硫酸加入及調節(jié)均為人工控制、自動化程度低的問題,為提高生產(chǎn)安全性和在線監(jiān)測水平,采用自動化升級來提高硫酸干燥氯氣的過程控制,防止硫酸外泄發(fā)生安全事故,促進燒堿裝置安全穩(wěn)定運行。具體方案如下。
①在泡罩塔加酸管線增加流量計,與分析硫酸濃度和負荷變化進行比例系數(shù)組態(tài)關聯(lián),通過調節(jié)閥實現(xiàn)硫酸干燥流程的自控運行,改變下酸方式,降低硫酸消耗。
②改造氯氫硫酸干燥系統(tǒng)排酸流程,增加質量流量計準確計量外排物料和測量密度,取消過程分析,避免硫酸取樣外排帶來的環(huán)保風險;同時改變液位控制方式,排酸切斷閥門更改為單座式調節(jié)閥。
1—濃硫酸高位槽;2—高位槽下酸控制閥;3—下酸流量計;4—泡罩干燥塔;5—填料干燥塔;6—液位傳感器;7—稀硫酸循環(huán)泵;8—稀硫酸冷卻器;9—排酸調節(jié)閥;10—硫酸密度計。圖1 改造后工藝流程Fig.1 Improved process flow
3.2.1 排酸自動調節(jié)
填料塔遠傳液位計LT-5305與排酸調節(jié)閥LV-5305組成控制回路實現(xiàn)自動排酸。
排酸流程如圖2所示。
圖2 排酸流程Fig.2 Process flow of acid discharge
3.2.2 下酸自動調節(jié)及串級設置
下酸流量計FT-5312與下酸調節(jié)閥FV-5302組成控制回路,并與質量流量計顯示DT-5306串級控制,實現(xiàn)自動加酸。電解槽升降電流負荷調整時,DCS人員及時調整K值系數(shù),保證排酸濃度。
下酸流程如圖3所示。
圖3 下酸流程Fig.3 Process flow of acid drainage
投用前后生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比情況如表1、2所示。
表1 改進前生產(chǎn)數(shù)據(jù)Table 1 Production data before and after transformation
表2 改進后生產(chǎn)數(shù)據(jù)Table 2 Production data after transformation
由表1、2可知:通過在線監(jiān)測儀表與下酸控制回路的串級控制設定能夠實時控制最優(yōu)的稀硫酸濃度,降低硫酸消耗,穩(wěn)定氯氣含水指標。此次改進實際投用后電解槽升降電流負荷調整時,主控人員及時調整K值系數(shù),保證排酸濃度。裝置投用后大幅度降低硫酸的取樣頻率,提升安全環(huán)保效果。根據(jù)在線儀表顯示數(shù)據(jù)與分析數(shù)據(jù)對比效果,取消P-505人工取樣分析,P-502人工取樣分析由每天1次改為每周1次。
本次改進是基于DCS的氯氣干燥過程中稀硫酸濃度在線控制裝置,通過一定的邏輯關系,將在線密度與流量組成控制回路,精細化控制的同時,減少濃硫酸消耗,降低人工做樣頻率,實現(xiàn)節(jié)能降耗,有效降低安全環(huán)保風險。改造后的裝置運行效果很好。隨著科學技術日新月異,應用前沿的科學技術手段,解決化工生產(chǎn)的實際問題將是不可阻擋的趨勢。