王慶,張軍,羊文君
(新浦化學(xué)(泰興)有限公司,江蘇 泰興 225400)
新浦化學(xué)(泰興)有限公司(以下簡稱“新浦化學(xué)”)是新加坡新浦化學(xué)私人有限公司全資子公司,成立于1995年12月30日。經(jīng)過數(shù)次擴(kuò)建和發(fā)展,新浦化學(xué)離子膜法燒堿裝置規(guī)模達(dá)到了75萬t/a。在離子膜法燒堿生產(chǎn)過程中,每年約產(chǎn)生1.8萬t 75%含氯廢硫酸。稀硫酸屬于危險廢物,為妥善處置該危險廢物,新浦化學(xué)新建1套稀酸濃縮裝置,將75%含氯廢酸通過蒸發(fā)濃縮至80%以上,去除氯離子后外銷,解決危廢處理的同時給企業(yè)帶來了一定的經(jīng)濟(jì)效益。
本裝置采用負(fù)壓蒸酸器蒸發(fā)濃縮硫酸。
從燒堿裝置來的含氯稀硫酸調(diào)節(jié)流量后送蒸酸器,在負(fù)壓條件下用蒸汽加熱蒸餾,蒸餾后產(chǎn)生的氣體通過洗滌塔用水洗滌除去蒸餾過程中夾帶的酸霧,洗滌后含氯廢氣通過吸收塔用堿液完全吸收后達(dá)標(biāo)排放。為了充分利用熱能,節(jié)省能源消耗,稀硫酸進(jìn)入蒸酸器前先與蒸餾后的高溫硫酸在酸酸換熱器中換熱,將溫度提高至75%硫酸的沸點之下后進(jìn)入蒸餾釜。經(jīng)回收熱能后的濃硫酸經(jīng)成品換熱器冷卻至常溫后發(fā)往罐區(qū)進(jìn)行銷售。
稀硫酸濃縮工藝流程如圖1所示。
圖1 稀硫酸濃縮流程框圖Fig.1 Block diagram of dilute sulfuric acid concentration
該裝置于2018年10月投入試運行,在裝置運行過程中,發(fā)現(xiàn)裝置存在以下問題。
2臺真空泵,1備1用,一臺機(jī)組于2019年5月因葉輪損壞嚴(yán)重送原廠家維修,另一臺自2019年5月運行2個月后,異響和振動明顯,故障和維修頻率不斷升高?,F(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)運行真空度正常為15 kPa左右,而機(jī)組進(jìn)口壓力顯示為0.098~0.10 MPa(真空泵設(shè)計壓力0.1 MPa)。原因分析:真空泵進(jìn)口氣量較小,真空泵長期在極限真空條件下運行時嚴(yán)重氣蝕,伴有大的振動和異響,導(dǎo)致葉輪故障損壞。解決措施:打開真空泵分離器出口至泵進(jìn)口的回流閥,調(diào)節(jié)真空泵進(jìn)口壓力在0.08~0.09 MPa運行,避免真空泵在極限真空下運行。經(jīng)過以上調(diào)整,真空泵異響和振動消失,機(jī)組運行近1年未出現(xiàn)明顯故障。
吸收水罐原設(shè)計有排氣口,保持吸收水罐常壓狀態(tài),利用pH計在線監(jiān)控吸收水堿濃度。系統(tǒng)運行1個月后,pH計故障,維修多次無果,并經(jīng)常有氯氣從排氣口排至大氣和從排氣口排出大量堿泡沫的情況。
原因分析:pH計故障,無法在線監(jiān)控吸收水堿濃度。為了防止堿濃度過低導(dǎo)致次氯酸鈉分解,要求每班取樣送檢驗室分析監(jiān)控吸收水堿濃度,但檢驗室的分析結(jié)果滯后,吸收水堿濃度往往不能真實反映實時的情況,造成次氯酸鈉分解后氯氣從排氣口排出。
解決措施如下。①對崗位人員進(jìn)行堿濃度分析培訓(xùn),每班由崗位人員即時分析,當(dāng)堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于1.5%時置換吸收水,提高堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)。②吸收水罐排氣口連接吸收塔氣體進(jìn)口,防止含氯廢氣排至大氣;修改操作規(guī)程,規(guī)定排空口的有毒氣體報警儀報警時吸收塔即時加堿操作。③將pH計變更為ORP儀(ORP儀在多套氯氣處理裝置的廢氣吸收系統(tǒng)中有成功應(yīng)用的經(jīng)驗),通過設(shè)定ORP高限報警值使得吸收水堿濃度在線監(jiān)控更加合理和安全。
通過以上改善,自2019年10月運行至今未再發(fā)生該異常。
稀硫酸罐為玻璃鋼材質(zhì),為了保持玻璃鋼罐常壓狀態(tài),設(shè)計了負(fù)壓下的吸氣閥和正壓下的水封。稀硫酸罐內(nèi)廢氯氣和真空泵出口的廢氯氣送吸收塔完全吸收后排放至大氣。但是在吸收塔運行過程中,稀酸罐內(nèi)頻繁憋壓,時常導(dǎo)致稀酸罐水封被沖破,大量廢氯氣泄漏,造成環(huán)境污染。
原因分析如下。①吸收水循環(huán)流量大,造成吸收塔內(nèi)發(fā)生持液。②吸收塔尾氣排放口無風(fēng)機(jī)驅(qū)動,堿性吸收水循環(huán)過程中產(chǎn)生的泡沫導(dǎo)致塔阻增大,酸罐憋壓。
解決措施如下。將吸收水流量從4 m3/h調(diào)節(jié)至2.5 m3/h,減少塔內(nèi)持液情況;同時將吸收水的循環(huán)溫度從15 ℃調(diào)節(jié)至25 ℃,減少吸收水產(chǎn)生泡沫,酸罐憋壓現(xiàn)象基本消除,酸罐的壓力也從6 kPa下降至0~1 kPa,且正常穩(wěn)定在0 kPa。為了檢驗吸收水流量降低后的吸收效果,檢測吸收塔排放口尾氣中的氯和氯化氫含量,結(jié)果均能達(dá)標(biāo)排放。
(1)由于原設(shè)計的缺陷,稀硫酸泵故障頻率較高,通過工藝變更增加了稀硫酸投料泵的回流管路,緩解稀硫酸泵高出口壓力低流量對葉輪造成的損壞。
(2)稀酸罐采用工業(yè)水做液封,一段時間后,用于液封的工業(yè)水吸收溶解氯氣變成飽和氯水后,會不斷有氯氣從液封水中釋放出來,造成周圍環(huán)境輕微污染。為了改變這一現(xiàn)狀,將液封水換成15%的稀堿液并定期檢查更換液封,消除了水封釋放氯氣的現(xiàn)象,保證了良好的工作環(huán)境。
(3)將成品下酸取樣頻率從每班1次調(diào)整為每天1次,吸收水堿濃度從每班分析1次調(diào)整為依據(jù)ORP值監(jiān)控,大大減少了現(xiàn)場作業(yè)員的工作強(qiáng)度。
(4)制定吸收塔和蒸酸器每年檢查清洗1次的預(yù)防性維修標(biāo)準(zhǔn),更好發(fā)揮設(shè)備運行效率,減少故障率。
通過在裝置運行中不斷發(fā)現(xiàn)問題、解決問題并制定相應(yīng)的防范措施,不斷優(yōu)化工藝操作,稀硫酸濃縮裝置運行更加穩(wěn)定高效。