莊巖,唐財(cái)
(攀鋼(集團(tuán))工程技術(shù)有限公司修建分公司,四川 攀枝花 617000)
攀鋼釩能動分公司軌梁一萬能污水處理系統(tǒng)有4臺400LCT-25×2-1037氧化鐵皮污水泵,主要用于將軌梁廠生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的氧化鐵皮油污水從旋流池抽到油渣分離池。該水泵屬于立式離心泵,通長11.36m,自重約6t。由于設(shè)備老化,備件緊缺,長期處在潮濕的環(huán)境中,泵的零部件腐蝕較嚴(yán)重,經(jīng)常出現(xiàn)揚(yáng)水管腐蝕穿孔泄漏、揚(yáng)水管連接螺栓斷裂、機(jī)組振動大、流量減小等情況,導(dǎo)致設(shè)備檢修頻繁,運(yùn)行周期短,不利于生產(chǎn)。同時(shí),在檢修過程中,由于各連接部件銹蝕,拆裝時(shí)及其困難,導(dǎo)致勞動強(qiáng)度高、作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)較大,不利于安全、高效維護(hù)檢修。
針對軌梁一萬能污水處理系統(tǒng)立式長軸泵出現(xiàn)的問題,我們通過調(diào)研、整理、分析研究,其主要原因體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。(1)設(shè)備本質(zhì)化狀況差。軌梁一萬能污水處理系統(tǒng)整體工況較為惡劣,污水中含沙量及鐵粉、鐵粒等較多,雜質(zhì)顆粒大,使得泵體、葉輪磨損加劇,導(dǎo)致長軸泵在運(yùn)行期間頻繁出現(xiàn)振動值超標(biāo)、軸承損壞。泵軸運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在擺動,造成泵體松動,橡膠軸承損壞。軸、軸套、套筒聯(lián)軸器銹蝕嚴(yán)重,無法拆卸,只能破壞性拆除,不能二次利用,造成部件成本增加。設(shè)備部件在安裝過程中,存在人的不利因素,部件裝配存在問題。在橡膠軸承安裝時(shí),沒有技術(shù)尺寸控制,軸套安裝可能發(fā)生傾斜,造成軸、軸套同軸度降低,運(yùn)行中會加速磨軸套、軸的磨損。(2)設(shè)備運(yùn)行周期短,故障頻繁。受地理環(huán)境的限制,缺少沉淀池,鐵渣及雜物一道進(jìn)入旋流池,工藝尚無法改變。污水環(huán)境下對設(shè)備腐蝕性強(qiáng),備品備件互換性差,規(guī)格型號不統(tǒng)一等諸多因素造成設(shè)備故障頻繁。(3)檢修頻繁,作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)高,安全管控難度大。軌梁一萬能污水處理系統(tǒng)是保證攀鋼軌梁廠正常生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),一旦長軸泵出現(xiàn)故障必須加班加點(diǎn)搶修。為了不影響軌梁廠的正常生產(chǎn)運(yùn)行,經(jīng)常連夜通宵搶修作業(yè),存在吊裝長軸泵的安全風(fēng)險(xiǎn)高,安全管控難度大。
(1)長軸泵存放方式及裝配工藝問題的原因分析。軌梁一萬能污水處理系統(tǒng)的4臺氧化鐵皮水泵,均為立式長軸泵。由于泵體全長11.36m,自重約6t,存放(如圖1所示)及檢修預(yù)裝配時(shí)都在地面作業(yè),泵體軸受重力及檢修預(yù)裝配時(shí)各部位螺栓鎖緊施力導(dǎo)致?lián)锨冃?。同時(shí),檢修吊裝時(shí)是吊的泵頭一端,重力作用使得連接螺栓彎曲變形,導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行時(shí)下半部揚(yáng)水管擺動,振動增大,難以保證設(shè)備的正常運(yùn)行。
圖1 臥式存放圖
(2)入口過濾裝置過濾效果差。入口過濾裝置濾網(wǎng)孔徑及孔距較大,對軌梁廠型材切割清洗后的雜質(zhì)及其他雜物經(jīng)過濾裝置形成堵塞。濾網(wǎng)孔徑過大,大顆粒雜物容易吸入泵內(nèi),致使橡膠軸承與軸加劇磨損,造成軸承與軸間隙增大,運(yùn)行時(shí)振動隨之增大,嚴(yán)重時(shí)會造成機(jī)械運(yùn)動部件卡死,軸斷裂等情況發(fā)生。(3)套筒聯(lián)軸器使用周期短。因套筒聯(lián)軸器與軸的配合間隙很小,同時(shí)為了傳遞扭矩和保證兩軸的同軸度,套筒聯(lián)軸器做的比較長,加上長期浸沒在水下工作,產(chǎn)生銹蝕等原因,這種套筒聯(lián)軸器的裝配、拆卸相當(dāng)困難。在維修中一般法即采用氣割、錘擊等方法破壞掉套筒聯(lián)軸器,但這種方法往往還會傷及軸頸。每次維修時(shí)下來的軸、套等零件都不能繼續(xù)使用,必須更換新的,因此成本加大,工作量也大,周期長、檢修勞動強(qiáng)度大。
(1)在每次檢修長軸泵的過程中,將泵吊出時(shí)都會有長軸泵一側(cè)螺栓斷裂的現(xiàn)象發(fā)生。經(jīng)過調(diào)查研究,我們發(fā)現(xiàn)原來所用的連接螺栓為Q235鋼螺栓,抗拉強(qiáng)度375~460MPa,加之組裝完畢采取臥式存放方式不當(dāng)(存放方式如圖1所示)。檢修吊裝時(shí),由于長軸泵的重量約有6t左右,吊裝過程中的重力都相對集中,增大了螺栓的剪切力,對螺栓存在拉裂及彎曲現(xiàn)象發(fā)生。針對此現(xiàn)象我們采用有45#高強(qiáng)度螺栓聯(lián)接,抗拉強(qiáng)度大于等于600MPa,有效避免了螺栓被拉裂、彎曲等情況發(fā)生。(2)改變我們的裝配工藝,在旋流池內(nèi)壁制作安裝長軸泵專用架,用來裝配、存放長軸泵。由過去在地面組裝完畢采取臥式存放方式,改為在地面上裝配2節(jié)后,將長軸泵吊到專用架上再繼續(xù)進(jìn)行組裝。(如圖2、圖3所示)。
圖2 長軸泵專用架上進(jìn)行組裝
圖3 裝配、存放長軸泵的專用架
經(jīng)過調(diào)查分析和比對,我們認(rèn)為過濾裝置的入口過濾網(wǎng)孔徑過大,大顆粒雜物容易吸入泵內(nèi)。通過實(shí)驗(yàn),最終決定將過濾網(wǎng)的孔徑由原來的13mm減小至現(xiàn)在的10mm孔徑效果最佳。(如圖4所示)
圖4 以前過濾網(wǎng)(左)和改后的過濾網(wǎng)(右)
套筒聯(lián)軸器改進(jìn)的原則是,即要保證軸的同軸度又能有效傳遞扭矩。為了拆卸方便快捷,套筒聯(lián)軸器與軸頸的配合仍采用以前的圓柱面配合,配合公差為H7/h6。在套筒聯(lián)軸器按正常工藝加工后,將其沿軸向剖開1mm左右的一條縫,一半剖開,另一半不剖開,剖開的方法采用線切割工藝。在套筒聯(lián)軸器有剖縫一邊的外圓周上,按與剖縫面(軸中心線)垂直的方向,沿軸向間隔均勻地加工出6個(gè)孔,一半圓孔加工成通孔,另一半的孔加工成螺紋孔,用于緊固套筒聯(lián)軸器之用。用不銹鋼內(nèi)六角圓柱頭螺栓將套筒聯(lián)軸器被剖分的一側(cè)壓緊,為了防止松脫,可加上彈性墊圈。在實(shí)施過程中,應(yīng)保證加工出的通孔、鉆孔、攻絲去除的金屬質(zhì)量與加上的螺栓、彈性墊圈的質(zhì)量相等,只有這樣,才能保證平衡,防止引起附加振動。因套筒聯(lián)軸器的一邊是剖開的,故裝配時(shí)十分容易。只需將分半卡環(huán)卡在兩軸槽內(nèi),將套筒聯(lián)軸器先套在軸上(因一側(cè)張開,在彈性變形范圍內(nèi),將套筒聯(lián)軸器套在軸上是比較容易的),裝配到位,內(nèi)六角螺栓的螺紋上涂上適當(dāng)潤滑脂,也便于檢修時(shí)拆卸時(shí)更加輕松。然后用內(nèi)六角螺栓將套筒聯(lián)軸器被剖開的一邊緊固好。當(dāng)出現(xiàn)故障需要拆卸時(shí),只需把不銹鋼螺栓松開即可。(如圖5、圖6所示)。
圖5 改進(jìn)前的套筒聯(lián)軸器
圖6 改進(jìn)后的套筒聯(lián)軸器
通過軌梁一萬能污水處理系統(tǒng)立式長軸泵出現(xiàn)的問題,我們通過調(diào)查、分析、研究,制定了行之有效的解決對策,并在生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)施,事實(shí)證明此方法是科學(xué)、有效、安全、可行的。該方法實(shí)施后,解決了長期困擾我們的立式長軸泵運(yùn)行周期不理想的難題,有效降低了安全風(fēng)險(xiǎn)及檢修勞動強(qiáng)度,為攀鋼軌梁廠的生產(chǎn)安全順行提供了有力保障。