張曉明 ,趙 斌 , 張沛鑫 , 寧偉彪 , 梅 城
(河南首成科技新材料有限公司 , 河南 許昌 452670)
煤焦油是以芳香烴為主的有機(jī)混合物,含有一萬多種化合物,可提取的約500種,目前,有利用價(jià)值且可提取的約50種。對煤焦油進(jìn)行進(jìn)一步地深加工,可獲得輕油、酚、萘、洗油、蒽、咔唑、吲哚、瀝青等一系列產(chǎn)品。煤焦油深加工產(chǎn)品在有機(jī)化學(xué)和精細(xì)化工方面有著廣泛的應(yīng)用,萘可用于制取鄰苯二甲酸酐,酚及其同系物可用于生產(chǎn)合成纖維,蒽可制蒽醌燃料、合成揉劑及油漆;咔唑是塑料、染料、農(nóng)藥的重要原料等。
輕油為煤焦油常壓蒸餾中切取的餾程170 ℃前的餾出物,產(chǎn)率為無水煤焦油的0.4%~0.8%。輕油化學(xué)組成與重苯相似,其質(zhì)量廠控指標(biāo)如下:密度0.865~0.900 kg/L;酚含量(體積分?jǐn)?shù)),≤4%;初餾點(diǎn),≤95 ℃;180 ℃前餾出量(體積分?jǐn)?shù)),≥90.0%[6]。
本單位焦油蒸餾工藝采用雙塔單爐設(shè)計(jì),其中輕油產(chǎn)出工藝簡圖如圖1所示。
由圖1可以看出,輕油氣相及水蒸氣從脫水塔頂產(chǎn)出,經(jīng)輕油冷凝器、油水分離器到達(dá)輕油回流槽(產(chǎn)品槽),部分輕油再由輕油回流泵輸送至脫水塔頂部用以控制塔頂溫度,因此輕油水分的控制對脫水塔工藝條件有較大影響,當(dāng)輕油含水分較高時(shí),會(huì)造成脫水塔底部及頂部溫度降低,塔頂壓力上升。生產(chǎn)操作中塔頂回流液水分的排除,主要是通過輕油油水分離器進(jìn)行分離操作,輕油油水分離器結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖1 輕油產(chǎn)出工藝簡圖
圖2 輕油油水分離器結(jié)構(gòu)簡圖
在生產(chǎn)中含水輕油由油水分離器中部進(jìn)入,在油水分離器中由于密度差別而逐漸分層,密度較小的輕油由上層輕油采出管線排出進(jìn)入輕油回流槽,而密度相對較大的分離水則由分離器底部排出,其中輕油采出管線高度9 m,分離水采出管線高度為5 m,液位計(jì)下端高度5.2 m,長度1.8 m。實(shí)際生產(chǎn)操作中,當(dāng)油水分離器內(nèi)部液位高于9 m時(shí),輕油可由分離器頂部自流排出,而分離水則由下部采出閥門通過操作工操作而排出至廢水槽。
由于分離器內(nèi)分離廢水的采出與否,以及采出時(shí)間長短都受到操作工人為因素的影響,使得輕油的產(chǎn)量及質(zhì)量、脫水塔工藝條件隨之變化,進(jìn)而影響到輕油質(zhì)量,形成惡性循環(huán)。當(dāng)分離廢水采出時(shí)間較長時(shí),則會(huì)造成輕油無產(chǎn)出,同時(shí)還可能會(huì)使輕油由分離水管線采出至廢水槽,不僅使輕油產(chǎn)率下降,同時(shí)造成極大的安全隱患。當(dāng)分離廢水長時(shí)間無采出時(shí),廢水則會(huì)通過輕油采出管線伴隨輕油采出至輕油回流槽,對輕油質(zhì)量造成影響,使輕油密度偏高;同時(shí),部分水分伴隨輕油回流輸送至脫水塔頂,在塔盤間傳質(zhì)傳熱過程中急劇汽化,帶走大量熱量,不僅造成脫水塔頂部溫度、壓力偏高,底部溫度偏低,還會(huì)使部分工業(yè)萘被水蒸氣帶出脫水塔,經(jīng)輕油冷凝器冷卻后進(jìn)入油水分離器。嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成輕油冷凝器液相管線堵塞而脫水塔頂壓力上升,或堵塞油水分離器輕油采出管線,造成油水分離器冒槽事故。結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際運(yùn)行情況,對2018—2020年期間輕油產(chǎn)出及回流系統(tǒng)出現(xiàn)問題進(jìn)行大致統(tǒng)計(jì)如下:冷凝器堵塞12次,分離器冒槽2次,廢水槽含輕油10次,脫水塔頂壓力偏高30次,輕油密度偏高45次。同時(shí)對這期間每月輕油收率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)如表1所示。由表1可以看出,由于油水分離器的不當(dāng)操作,不僅造成系統(tǒng)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量問題,同時(shí)也使得輕油收率極不穩(wěn)定,平均收率約為0.5%,這些都對焦油蒸餾系統(tǒng)長周期運(yùn)行造成重大影響,應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)對輕油油水分離器采取必要改造措施,以穩(wěn)定生產(chǎn)系統(tǒng)及輕油產(chǎn)品質(zhì)量。
表1 輕油收率統(tǒng)計(jì)
對輕油油水分離器的改造目標(biāo)主要是能夠?qū)崿F(xiàn)油水徹底分離,同時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)油與水的自動(dòng)排出,減少人為操作對系統(tǒng)所造成的影響,進(jìn)而穩(wěn)定生產(chǎn)系統(tǒng)及產(chǎn)品質(zhì)量。
輕油油水分離器中油水分離主要是利用油水密度不同而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分離,同時(shí)也可通過調(diào)整油水采出管線高度進(jìn)而實(shí)現(xiàn)油與水的自動(dòng)排出。
在原有基礎(chǔ)上對油水分離器進(jìn)行改造,輕油采出管線高度固定h1=9 m,同時(shí)為了能夠使油水分離界面顯示在玻璃液位計(jì)中,使分離器中分離水最低高度按h水=5.2 m,此時(shí)油水界面在液位計(jì)最下端,輕油高度h油=3.8 m,分離水管線高度為H,對輕油、分離水實(shí)際密度化驗(yàn),輕油密度ρ油=0.89 kg/L,分離廢水密度ρ水=1.03 kg/L,由分離器底部壓強(qiáng)相等可得出如下方程:
ρ水gH=ρ油gh油+ρ水gh水
1.03gH=(0.89×3.8 g+1.03×5.2 g)
H=(0.89×3.8 g+1.03×5.2 g)/1.03 g
=8.582
若按油水分離界面在液位計(jì)最上端顯示,則h水=7 m,h油=2 m,相同公式計(jì)算可以得出H=8.728 m。由此可以得出:實(shí)現(xiàn)油水自動(dòng)采出,同時(shí)油水界面能夠在液位計(jì)中顯示,分離水采出管線理論高度為8.582~8.728 m。在實(shí)際設(shè)計(jì)中將分離水采出管線高度設(shè)計(jì)為H=8.6 m,按以下方程可得出油水分離界面實(shí)際高度h水。
ρ油g(9-h水)+ρ水gh水=ρ水gH
h水=6.057 m
當(dāng)分離器中分離水高度為6.057 m時(shí),則在液位計(jì)中油水界面高出最低端0.857 m,位于液位計(jì)中部。由此可得出輕油油水分離器實(shí)際改造中分離水采出管線適宜高度H=8.6 m,其效果如圖3所示。
圖3 輕油油水分離器改造實(shí)際效果圖
由圖3可看出,油水分離器底部在采出管線閥門為常開,頂部添加窺鏡以便觀察分離水采出大小,同時(shí)為防止分離水管線產(chǎn)生虹吸現(xiàn)象,在窺鏡上部安裝常開放散管。
經(jīng)改造后油水分離器正常運(yùn)行時(shí),采油、采水閥門為全開狀態(tài),分離器內(nèi)油水界面保持穩(wěn)定,油路、水路窺鏡采出穩(wěn)定,油水分離效果較好,不僅消除了廢水含油及產(chǎn)品槽水分偏高的不正常情況,同時(shí)穩(wěn)定了脫水塔頂溫度及壓力,使生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行。
分析改造后,其收率能夠穩(wěn)定在0.6%左右,較改造之前收率提升0.1%,按單套焦油加工系統(tǒng)15萬t/a加工量,預(yù)計(jì)全年輕油產(chǎn)量提升150 t,為公司增收營業(yè)額約40萬元,同時(shí)解決了廢水含油,處理難度較大的環(huán)保問題,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。