付永杰 , 張鴻儒 , 王欽華 , 趙威委
(河南龍宇煤化工有限公司 , 河南 永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司一期裝置為50萬t/a甲醇和20萬t/a二甲醚項目,其配套煤氣化裝置采用單系列配置的殼牌煤氣化技術(shù),氣化爐煤處理量為2 100 t/d。氣化爐、高溫高壓飛灰過濾器、激冷氣壓縮機等是殼牌煤氣化裝置的關(guān)鍵設(shè)備,其運行質(zhì)量是整套裝置穩(wěn)定長周期運行的關(guān)鍵。
干法除灰系統(tǒng)是煤氣化裝置的重要生產(chǎn)工序,在操作中,干法除灰系統(tǒng)是按照飛灰處理清除程序,氣提/冷卻程序、飛灰排放以及干灰臨時儲存程序來完成的。干法除灰系統(tǒng)是將合成氣經(jīng)過過濾器過濾,煤氣通過篩孔分離出飛灰的辦法,HPHT飛灰過濾器S1501內(nèi)過濾元件共24組、每組48根過濾元件,過濾后粗煤氣中飛灰含量控制在20 mg/Nm3以下,一般控制在5 mg/Nm3左右。潔凈的煤氣通過過濾器,而灰塵落在過濾孔外,長時間飛灰堆積會造成過濾器阻力上升,為防止工藝操作中過濾器前后壓降超過35 kPa,在一定的間隙時間內(nèi)對過濾器一組濾芯反吹一次,依次逐個反吹,清除積灰、降低壓降。由于膨脹節(jié)在V1501與V1502聯(lián)通及泄壓過程中存在壓力交變和溫度的變化,易產(chǎn)生疲勞應(yīng)力或上下管線同軸度偏差較大導(dǎo)致從而導(dǎo)致泄漏。
殼牌氣化爐生成的粗煤氣被輸送至飛回排放系統(tǒng),被HPHT飛灰過濾器S1501過濾的飛灰經(jīng)反吹后收集在過濾器底部的灰收集器V1501,排入灰鎖斗V1502。當積灰計時器走完或鎖斗料位高時,順空程序?qū)㈥P(guān)閉灰收集器的排料閥,隔離灰鎖斗V1502,泄壓排料。飛灰收集系統(tǒng)流程見圖1。
圖1 飛灰收集簡單流程圖
由于在V1501與V1502聯(lián)通及泄壓過程中存在壓力交變和溫度的變化,在V1502頂部與隔離閥門03之間設(shè)計有高壓膨脹節(jié)。在裝置運行中發(fā)現(xiàn)V-1502頂部膨脹節(jié)存在漏點,發(fā)現(xiàn)初期,該漏點較小,可燃氣體泄漏量約60×10-6,由于泄漏量小,未出現(xiàn)“冒灰”情況,不影響裝置運行,安排進行特護運行,每班每小時檢測一次。在該處漏點特護運行兩個月后,發(fā)現(xiàn)膨脹節(jié)泄漏過大,泄漏點處“冒灰”。在正常收灰時,V1501與V1502聯(lián)通約6 h,長時間聯(lián)通收灰,大量飛灰泄漏至大氣中,造成飛灰污染,導(dǎo)致環(huán)保事件,嚴重影響裝置的安全運行。
由于在V1501與V1502聯(lián)通及泄壓過程中存在壓力交變和溫度的變化,膨脹節(jié)存在有一定的活動量,無法進行帶壓堵漏;同時,由于高壓膨脹節(jié)備件沒有到貨,即便停車也無法及時更換。通過評估分析,進行了以下操作并在備件到貨后在線更換作業(yè)。
在無泄漏情況下的正常操作,V1501與V1502聯(lián)通積灰約6 h,飛灰全部收集在V1502內(nèi)。為保證裝置安全運行,膨脹節(jié)泄漏后將V1501作為收灰容器操作按以下操作執(zhí)行。
對V1501作為收灰容器進行收灰能力核算,為避免V1501合成氣進口出現(xiàn)飛灰“飛揚”,按照合成氣進口下2 m以下錐底作為收灰容器,飛灰密度按照0.45 kg/L(低于設(shè)計值0.55 kg/L)計算,V1501作為收灰容器可收灰約10 h。為了設(shè)備安全,避免出現(xiàn)S-1501壓差上漲,將V1501作為收灰容器,收灰4~5 h后V1502沖壓與V1501聯(lián)通,聯(lián)通30 min,將飛灰排放至V1502,然后V1502泄壓排灰到飛灰氣提冷卻罐進行氣提。這樣可以減少V1502高壓收灰時間,降低膨脹節(jié)泄漏擴大風險,避免出現(xiàn)膨脹節(jié)因長期使用而造成漏點擴大。
操作注意事項:①在V1501與V1502準備聯(lián)通時,安排人員到現(xiàn)場進行觀察,防止待排灰過程中出現(xiàn)膨脹節(jié)突然漏大;②S1501反吹閥每小時查看反吹趨勢,確保反吹正常,關(guān)注S1501壓差變化趨勢;③應(yīng)盡量保持氣化爐壓力的穩(wěn)定,壓力波動大時應(yīng)及時跟調(diào)度聯(lián)系,調(diào)整后系統(tǒng)的壓力。
利用閥門填料密封的原理,制作簡單壓蓋,利用填料函密封減少V1501與V1502聯(lián)通積灰時飛灰的泄漏。在膨脹節(jié)泄漏短接處制作圓形填料壓蓋環(huán),將緊固螺栓焊接在膨脹節(jié)端面,尋找與膨脹節(jié)口徑一致的承插焊法蘭,將承插焊法蘭一分為二,承插焊法蘭反向扣在膨脹節(jié)泄漏短接處,制作成填料壓蓋,內(nèi)部裝填石墨盤根,利用承插焊法蘭凸臺壓緊填料,根據(jù)現(xiàn)場泄漏量的大小來緊固填料壓蓋。
自制的填料密封壓蓋,在保證膨脹節(jié)的正常軸向位移伸縮,又能避免膨脹節(jié)波紋管泄漏造成的污染,可以保證裝置安全的前提下保持一段時間的運行,為備件的到貨贏取時間。
進行工藝隔離,將V-1502泄至常壓,同時為了防止在更換中出現(xiàn)其他現(xiàn)象,導(dǎo)致膨脹節(jié)在線更換時間延長,氣化爐負荷盡可能低負荷運行。停飛灰收集排放順控15KS0001;確認V-1501與V-1502處于隔離狀態(tài), 02/03/處于關(guān)閉狀態(tài),V-1502處于泄壓(灰排完)狀態(tài);現(xiàn)場隔離手閥全部關(guān)閉,將V-1502沖壓至0.6 MPa然后泄壓,反復(fù)多次置換,直至分析合格。
結(jié)合實際生產(chǎn)情況對殼牌煤氣化裝置飛灰系統(tǒng)膨脹節(jié)在線更換操作進行了討論分析,為同類裝置問題的處理提供一定的參考。高溫高壓飛灰處理系統(tǒng)是殼牌煤氣化裝置的核心設(shè)備之一,對殼牌煤氣化整套裝置的安全穩(wěn)定運行非常重要,在日常生產(chǎn)中應(yīng)穩(wěn)定工藝操作,加大巡檢力度,確保裝置安全穩(wěn)定運行。