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淺圓倉徑向通風(fēng)與常規(guī)通風(fēng)技術(shù)對(duì)比分析*

2022-01-22 00:35申志成陳建軍武傳森
糧油倉儲(chǔ)科技通訊 2021年5期
關(guān)鍵詞:糧溫糧堆倉房

申志成 陳建軍 邱 輝 武傳森

(中央儲(chǔ)備糧日照倉儲(chǔ)有限公司 276826)

淺圓倉作為一種儲(chǔ)量大、機(jī)械化程度高的儲(chǔ)糧倉型,具有直徑大、糧堆高的特點(diǎn),設(shè)計(jì)裝糧高度一般在20 m及以上。受此特點(diǎn)影響,糧食入庫過程中一般會(huì)在倉房中心區(qū)域形成較為嚴(yán)重的自動(dòng)分級(jí),尤其在儲(chǔ)存進(jìn)口大豆過程中,因大豆雜質(zhì)含量及含油量較高,高溫季節(jié)入庫后,糧堆升溫速度較快,自動(dòng)分級(jí)又導(dǎo)致糧堆中心部位雜質(zhì)聚集嚴(yán)重、孔隙度低,儲(chǔ)糧及微生物呼吸作用產(chǎn)生的濕熱氣體難以排出糧堆,將逐漸產(chǎn)生發(fā)熱現(xiàn)象并持續(xù)加劇,如果短時(shí)間內(nèi)無法有效處理,極易造成糧堆局部板結(jié)、結(jié)塊,甚至走油赤變,嚴(yán)重時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)碳化等現(xiàn)象。因此,淺圓倉儲(chǔ)存進(jìn)口大豆時(shí),對(duì)中心通風(fēng)死角部位的通風(fēng)降溫效率要求極高。淺圓倉在常規(guī)機(jī)械通風(fēng)條件下,需耗費(fèi)大量人力、物力對(duì)中心雜質(zhì)聚集區(qū)進(jìn)行局部打管降溫處理,通風(fēng)過程中往往出現(xiàn)中心區(qū)域與周邊糧堆降溫速度不一致,造成整體通風(fēng)時(shí)間長、通風(fēng)效率低、水分丟失嚴(yán)重,給儲(chǔ)糧安全保管造成不利影響。

針對(duì)淺圓倉常規(guī)機(jī)械通風(fēng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,日照倉儲(chǔ)公司立足實(shí)際,近年來積極開展淺圓倉徑向通風(fēng)技術(shù)研究,并圍繞該技術(shù)對(duì)部分淺圓倉進(jìn)行通風(fēng)系統(tǒng)改造與徑向通風(fēng)試驗(yàn)研究,取得了良好的保水降溫通風(fēng)效果,有效降低了通風(fēng)期間的人力、物力成本,使淺圓倉的通風(fēng)均勻性和通風(fēng)效率得到明顯提升,為進(jìn)口大豆的安全保管提供了有力保障,并為后期徑向通風(fēng)技術(shù)大范圍推廣應(yīng)用積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

1 徑向通風(fēng)原理

日照倉儲(chǔ)公司改造安裝的淺圓倉徑向通風(fēng)系統(tǒng)由倉底環(huán)形主風(fēng)道、側(cè)壁垂直支風(fēng)道、中心管垂直風(fēng)道、中心管離心風(fēng)機(jī)及倉底混流風(fēng)機(jī)等部分組成,操作時(shí),主要采用下行吸出式通風(fēng)模式,外界氣流由糧堆表面和中心管垂直風(fēng)道(為提高通風(fēng)效率,可借助倉頂中心管配置的離心風(fēng)機(jī),將冷風(fēng)壓入中心管,高效提高中心糧堆內(nèi)的進(jìn)風(fēng)量,以中心徑向放射的通風(fēng)方式快速穿透中心雜質(zhì)區(qū)域)進(jìn)入糧堆,穿過糧層后進(jìn)入倉壁四周的垂直支風(fēng)道,然后通過環(huán)形主風(fēng)道經(jīng)倉底混流風(fēng)機(jī)排出倉外,實(shí)現(xiàn)淺圓倉通風(fēng)降溫的目的。

2 材料與方法

2.1 倉房條件及配套設(shè)施

試驗(yàn)倉單倉設(shè)計(jì)倉容10500 t,倉房直徑30 m,設(shè)計(jì)裝糧線高20 m;倉頂配有4個(gè)自然通風(fēng)口、2個(gè)軸流風(fēng)機(jī)口,各配套安裝1臺(tái)1.1 kW軸流風(fēng)機(jī)以及1臺(tái)7.5 kW離心風(fēng)機(jī),離心風(fēng)機(jī)出風(fēng)口直通倉房中心管風(fēng)道內(nèi)部;倉下南北兩側(cè)各配有1臺(tái)11 kW混流風(fēng)機(jī);倉內(nèi)底部配有一圈環(huán)形主通風(fēng)道(與混流風(fēng)機(jī)連通),主通風(fēng)道上方沿周邊倉壁均勻架設(shè)10條6.8 m高的支風(fēng)道;倉房正中位置立設(shè)有中心管一根,中心管外壁配有4條截面為月牙形的垂直風(fēng)道,風(fēng)道自地坪至向上17 m的區(qū)段內(nèi)均勻開孔布設(shè)14層風(fēng)網(wǎng)蓋板;倉內(nèi)配有30根數(shù)字式測溫電纜。倉房設(shè)施具體情況見圖1。

圖1 倉房設(shè)施分布圖

2.2 試驗(yàn)器材

試驗(yàn)采用的主要器材有:糧情測控系統(tǒng)、混流風(fēng)機(jī)、離心風(fēng)機(jī)、單管風(fēng)機(jī)、深層扦樣器及水分測定儀等。通風(fēng)設(shè)備具體參數(shù)見表1。

表1 通風(fēng)設(shè)備類型及參數(shù)

設(shè)備名稱型號(hào)功率(kW)風(fēng)壓(Pa)風(fēng)量(m3/h)混流風(fēng)機(jī)CZTY450-1111750~17516000~20100離心風(fēng)機(jī)4-72NO4.5A7.51116~17605712~10562單管風(fēng)機(jī)CDTY890.751700800

2.3 試驗(yàn)糧食

我公司選取2020年8月下旬同批次入庫大豆的兩棟淺圓倉,其中208號(hào)倉作為徑向通風(fēng)試驗(yàn)倉、216號(hào)倉作為常規(guī)通風(fēng)對(duì)照倉,開展徑向通風(fēng)對(duì)比試驗(yàn);兩棟倉在入庫結(jié)束后儲(chǔ)糧基礎(chǔ)糧溫偏高,平均糧溫在26.8℃以上,局部糧溫在30℃以上,為滿足安全保管要求,均需進(jìn)行降溫通風(fēng)處理,并達(dá)到堆內(nèi)糧溫基本平衡狀態(tài)。

大豆基本情況分別見表2、表3。

表2 糧食基本情況

倉號(hào)品種國別數(shù)量(t)入庫時(shí)間(年·月·日)入庫方式儲(chǔ)存方式208大豆阿根廷102872020·08·21機(jī)械散儲(chǔ)216大豆阿根廷102952020·08·28機(jī)械散儲(chǔ)

表3 糧食質(zhì)量及糧溫情況

倉號(hào)水分(%)雜質(zhì)(%)完整粒率(%)損傷粒率(%)熱損傷粒(%)粗脂肪酸價(jià)(mg/g)入庫后基礎(chǔ)糧溫(℃)最高最低平均20810.72.178.05.201.231.222.426.821610.72.466.311.001.429.221.226.6

2.4 試驗(yàn)方法

2.4.1 倉房設(shè)備準(zhǔn)備

2.4.1.1 全面檢查倉房附屬設(shè)施設(shè)備是否完好,重點(diǎn)檢查倉頂自然通風(fēng)口、軸流風(fēng)機(jī)口、中心管風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)端是否開啟,對(duì)中心管進(jìn)風(fēng)管道進(jìn)行保溫隔熱處理,開啟倉底混流風(fēng)機(jī)口和側(cè)壁回風(fēng)管進(jìn)出風(fēng)口,查看風(fēng)道是否暢通,檢查倉房附屬配電系統(tǒng)是否安全有效。

2.4.1.2 檢查倉內(nèi)測溫電纜傳感器是否完好,保證糧情測控系統(tǒng)測溫?cái)?shù)據(jù)信號(hào)傳輸準(zhǔn)確完整,并于倉內(nèi)空間配置一塊溫濕度表用于輔助測溫。

2.4.1.3 分別對(duì)試驗(yàn)過程中所需使用的風(fēng)機(jī)設(shè)備、扦樣器、水分檢測儀等進(jìn)行調(diào)試或標(biāo)定,確保正常使用;另外,對(duì)照倉準(zhǔn)備5組單管通風(fēng)設(shè)備(5臺(tái)單管風(fēng)機(jī)及若干通風(fēng)單管)用于糧堆局部降溫處理。

2.4.2 檢測點(diǎn)布置

2.4.2.1 扦樣點(diǎn)布置和水分測定 試驗(yàn)前后分別對(duì)試驗(yàn)倉、對(duì)照倉的糧堆水分進(jìn)行定點(diǎn)扦樣檢測,重點(diǎn)檢測各層水分分布情況(對(duì)扦樣點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)記,確保每次扦樣檢測位置一致)??紤]到2棟倉房入庫期間均為中心落料,糧堆質(zhì)量自內(nèi)向外呈環(huán)形均勻分布,故分別選擇兩條與通風(fēng)管網(wǎng)關(guān)聯(lián)的半徑方向均勻設(shè)點(diǎn)。其中:208號(hào)試驗(yàn)倉共設(shè)置12個(gè)扦樣點(diǎn),沿分別位于中心管風(fēng)道一側(cè)、中心管出料口一側(cè)的倉房半徑由內(nèi)向外在水平方向各設(shè)6點(diǎn);216號(hào)對(duì)照倉共設(shè)置11個(gè)扦樣點(diǎn),除正中心設(shè)1點(diǎn)之外,分別沿位于混流風(fēng)機(jī)一側(cè)、地槽通風(fēng)口一側(cè)的倉房半徑由內(nèi)向外在水平方向各設(shè)5點(diǎn);每點(diǎn)設(shè)5層,底層距地坪1 m,表層距糧面1 m,中間層與層之間間隔約4 m。扦樣點(diǎn)具體分布圖見圖2、圖3。

圖2 試驗(yàn)倉水分檢測點(diǎn)分布圖

圖3 對(duì)照倉水分檢測點(diǎn)分布圖

2.4.2.2 溫度檢測點(diǎn)分布 全倉測溫電纜共分為3圈,由內(nèi)向外第一圈設(shè)4根電纜,第二圈設(shè)10根電纜,第三圈設(shè)16根電纜,共計(jì)30根電纜,每根電纜分11層,共計(jì)330個(gè)測溫點(diǎn),均勻分布埋設(shè)于糧堆內(nèi)部,具體布設(shè)情況見圖4。

圖4 溫度檢測點(diǎn)分布圖

2.4.3 試驗(yàn)內(nèi)容 本次試驗(yàn)的主要目的在于研究分析淺圓倉徑向通風(fēng)方式在儲(chǔ)糧保管過程中的通風(fēng)效率、作業(yè)成本及保水效果等,與常規(guī)機(jī)械通風(fēng)控溫模式相比較,在不額外增加單管通風(fēng)措施、不增加輔助人工的前提下,單獨(dú)采用徑向通風(fēng)系統(tǒng)能否有效解決淺圓倉中心雜質(zhì)聚集區(qū)的通風(fēng)死角問題。

2.4.3.1 試驗(yàn)倉通風(fēng)過程中,首先開啟倉頂通風(fēng)口,然后利用倉底配置的混流風(fēng)機(jī)進(jìn)行吸出式通風(fēng),將外界冷空氣吸入糧堆,穿過糧層排出倉外,達(dá)到降溫的目的;為提高糧堆中心部位的通風(fēng)效果,通風(fēng)期間開啟中心管配置的離心風(fēng)機(jī),取外界冷風(fēng)壓入中心管附屬的垂直風(fēng)道,冷風(fēng)在外力作用下,經(jīng)風(fēng)網(wǎng)自內(nèi)向外沿倉房半徑方向呈放射狀溢出,快速穿透中心雜質(zhì)區(qū)糧堆;在此條件下,糧堆中上部氣流斜向下、底部氣流水平進(jìn)入倉壁垂直風(fēng)道,最后匯入四周環(huán)形主風(fēng)道,經(jīng)混流風(fēng)機(jī)排出倉外,實(shí)現(xiàn)整倉均溫通風(fēng)的目的。徑向通風(fēng)示意圖見圖5。

圖5 徑向通風(fēng)作業(yè)示意圖

2.4.3.2 對(duì)照倉采用常規(guī)機(jī)械通風(fēng)模式進(jìn)行控溫通風(fēng)作業(yè),即開啟倉頂通風(fēng)口,然后利用倉底配置的混流風(fēng)機(jī)進(jìn)行吸出式通風(fēng),將外界冷空氣吸入糧堆,穿過糧層排出倉外,達(dá)到整倉降溫的目的;為解決對(duì)照倉中心雜質(zhì)聚集區(qū)的通風(fēng)死角問題,在該區(qū)域布設(shè)5組通風(fēng)單管,采用單管風(fēng)機(jī)壓入的方式配合整倉進(jìn)行局部降溫通風(fēng),每日組織人員對(duì)中心部位布設(shè)的通風(fēng)單管深度進(jìn)行加深,具體深度根據(jù)糧堆低溫界面進(jìn)行調(diào)整,盡量使中心區(qū)域的降溫速度與周邊糧堆保持一致,從而確保通風(fēng)降溫作業(yè)的均勻性。

2.4.3.3 根據(jù)外界氣溫變化合理選擇通風(fēng)時(shí)機(jī),鑒于11月份之前日間溫度相對(duì)偏高,故每天選擇當(dāng)日17:00至次日8:00區(qū)間范圍對(duì)2棟倉進(jìn)行降溫通風(fēng);11月末,外界氣溫大幅降低,對(duì)2棟倉房開展24 h(雨雪天氣除外)無間斷通風(fēng)作業(yè),快速降低基礎(chǔ)糧溫。

2.4.3.4 通風(fēng)期間加強(qiáng)查倉,每日安排專人對(duì)通風(fēng)作業(yè)過程進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤,定時(shí)記錄通風(fēng)時(shí)間并檢測溫濕度變化數(shù)據(jù),密切關(guān)注糧堆狀況及通風(fēng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決處理。

2.4.3.5 通風(fēng)作業(yè)結(jié)束后,對(duì)試驗(yàn)倉和對(duì)照倉糧堆水分再次進(jìn)行定點(diǎn)分層扦樣檢測,掌握通風(fēng)水分損失情況,同時(shí)匯總通風(fēng)數(shù)據(jù),計(jì)算通風(fēng)能耗,對(duì)本次徑向通風(fēng)對(duì)比試驗(yàn)過程進(jìn)行分析總結(jié)。

2.4.4 通風(fēng)過程描述 208號(hào)倉與216號(hào)倉所儲(chǔ)進(jìn)口大豆為同批次入庫,受入庫天氣影響,208號(hào)倉的基礎(chǔ)平均糧溫及最高糧溫略高于216號(hào)倉;216號(hào)入庫后最高糧溫為29.2℃,208號(hào)倉入庫后最高糧溫為31.2℃,均出現(xiàn)在中心雜質(zhì)聚集區(qū)。為防止208號(hào)倉中心區(qū)域出現(xiàn)大面積發(fā)熱,選擇9月2日至9月4日夜間有利時(shí)機(jī),對(duì)208號(hào)倉開展短期降溫通風(fēng),目的為降低中心雜質(zhì)聚集區(qū)的基礎(chǔ)糧溫,確保儲(chǔ)糧安全;10月上旬,外界氣溫進(jìn)一步降低,自10月9日起,利用夜間對(duì)2棟倉同步開展首階段降溫通風(fēng),其中208號(hào)倉于10月29日結(jié)束通風(fēng),216號(hào)倉于11月11日結(jié)束通風(fēng);11月末,外界平均氣溫降至5℃以下,對(duì)2棟倉同步開展次階段連續(xù)式降溫通風(fēng),208號(hào)倉于12月21日結(jié)束通風(fēng),216號(hào)倉于1月10日結(jié)束通風(fēng),至此,通風(fēng)作業(yè)全部結(jié)束。

3 結(jié)果與分析

3.1 通風(fēng)作業(yè)效率對(duì)比分析

從通風(fēng)作業(yè)開始到結(jié)束,兩棟倉的平均糧溫、最高糧溫變化趨勢情況見圖6。

圖6 糧溫變化趨勢圖

經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析,經(jīng)過2~3個(gè)階段的通風(fēng)作業(yè),208號(hào)試驗(yàn)倉累計(jì)通風(fēng)736 h,平均糧溫由26.8℃降至3.6℃,最高糧溫由31.2℃降至14.8℃,最高糧溫主要分布在倉房周邊下部;該倉9月初經(jīng)短暫徑向通風(fēng)作業(yè)后,中心區(qū)域最高糧溫快速降至30℃以下,在徑向氣流的作用下,中心高溫區(qū)域熱量轉(zhuǎn)移至第二圈測溫電纜所在區(qū)域附近,使其最高糧溫升至30℃以上,但經(jīng)過一個(gè)月的靜態(tài)儲(chǔ)存后,該區(qū)域糧溫并未進(jìn)一步上升;該倉自10月9日開始長時(shí)間通風(fēng)后,最高糧溫在中心徑向氣流作用下出現(xiàn)短期攀升,但在一周后即出現(xiàn)下降拐點(diǎn),隨后快速降至25℃以下,在此期間,平均糧溫始終處于平穩(wěn)下降狀態(tài);12月份啟動(dòng)尾階段通風(fēng)作業(yè)以后,該倉中心雜質(zhì)聚集區(qū)域的糧溫在中心徑向通風(fēng)作用下迅速降至10℃以下,整倉最高糧溫及平均糧溫均呈現(xiàn)平穩(wěn)下降趨勢,最終在最高糧溫低于15℃時(shí)結(jié)束通風(fēng)作業(yè)。

216號(hào)對(duì)照倉因入庫初始糧溫相對(duì)偏低,未出現(xiàn)明顯發(fā)熱現(xiàn)象,該倉于10月9日正式啟動(dòng)階段性越冬通風(fēng)作業(yè),累計(jì)通風(fēng)1021 h,平均糧溫由26.8℃降至3.5℃,最高糧溫由29.6℃降至14.5℃;該倉最高糧溫始終位于中心雜質(zhì)聚集區(qū),隨著下行式通風(fēng)作業(yè)的持續(xù)進(jìn)行,中心區(qū)域高溫界面始終處于向下移動(dòng)并逐步升溫的狀態(tài),該區(qū)域的降溫措施主要依靠通風(fēng)單管由淺及深逐層處理,區(qū)域的通風(fēng)死角屬性極大制約了單管逐層降溫的速度,而整倉平均糧溫的持續(xù)下降,主要體現(xiàn)在糧堆周邊區(qū)域溫度下降較快,由此產(chǎn)生了糧堆中心及周邊區(qū)域降溫幅度的明顯背離,直至通風(fēng)單管下探至一定深度,最高糧溫才出現(xiàn)下降拐點(diǎn);在第二階段降溫通風(fēng)過程中,制約通風(fēng)時(shí)長的因素仍體現(xiàn)在對(duì)中心區(qū)域的糧情處理上,為避免糧溫二次反彈,通風(fēng)單管逐層加深速度較為緩慢,從而使整倉通風(fēng)結(jié)束時(shí)間相應(yīng)延長,直至1月上旬,最高糧溫降至15℃以下,該倉結(jié)束通風(fēng)作業(yè)。

綜上分析可見,較之對(duì)照倉而言,試驗(yàn)倉的通風(fēng)時(shí)間相對(duì)較短,并能快速降低通風(fēng)死角的基礎(chǔ)糧溫,整體通風(fēng)效率明顯高于對(duì)照倉。

3.2 中心雜質(zhì)聚集區(qū)降溫效率對(duì)比分析

一般情況下,淺圓倉中心雜質(zhì)聚集區(qū)作為異常糧情發(fā)生的重點(diǎn)區(qū)域,如何保障該區(qū)域糧情穩(wěn)定成為整倉儲(chǔ)糧安全保管的關(guān)鍵因素。在本次試驗(yàn)過程中,分別截取2棟倉房各通風(fēng)階段初始3 d的中心區(qū)域糧溫情況進(jìn)行分析,驗(yàn)證徑向通風(fēng)與常規(guī)通風(fēng)模式對(duì)處理中心雜質(zhì)聚集區(qū)的降溫效果。2棟倉的中心區(qū)域糧溫變化趨勢情況見圖7。

圖7 中心區(qū)域糧溫變化趨勢圖

通過圖7可以看出,208號(hào)試驗(yàn)倉利用中心徑向通風(fēng)優(yōu)勢,能借助外界冷源快速降低中心雜質(zhì)區(qū)域的糧溫,并保證上下糧層同步降溫,而216號(hào)對(duì)照倉中心區(qū)域整體降溫緩慢,僅能依靠通風(fēng)單管逐層引風(fēng)降溫,無法實(shí)現(xiàn)上下糧層同步降溫;208號(hào)倉各個(gè)通風(fēng)階段前3 d的中心區(qū)域平均糧溫降幅分別為0.8℃、3.9℃、6.6℃,而216號(hào)倉各個(gè)通風(fēng)階段前3 d的中心區(qū)域平均糧溫降幅分別為0.2℃、0.4℃。由此可見,徑向通風(fēng)倉房針對(duì)中心雜質(zhì)聚集區(qū)的降溫效率要遠(yuǎn)高于同期常規(guī)儲(chǔ)存?zhèn)}房,全面消除了通風(fēng)死角,更加有利于儲(chǔ)糧安全保管。

3.3 水分變化情況

通風(fēng)前后分別對(duì)2棟倉進(jìn)行定點(diǎn)分層扦樣(扦樣圖示見圖2、圖3)并檢測水分值,具體數(shù)據(jù)見表4。

表4 通風(fēng)前、后各層平均水分值 (單位:%)

通過表4可以看出,208號(hào)試驗(yàn)倉因整體通風(fēng)作業(yè)時(shí)間短,水分損失相對(duì)較少;216號(hào)對(duì)照倉因配合局部處理中心區(qū)域糧情,整體通風(fēng)作業(yè)時(shí)間較長,水分損失大于試驗(yàn)倉。因此,徑向通風(fēng)較之常規(guī)機(jī)械通風(fēng)在通風(fēng)保水方面效果更佳。

3.4 成本及效益分析

3.4.1 通風(fēng)能耗分析 經(jīng)統(tǒng)計(jì),208號(hào)試驗(yàn)倉開展徑向通風(fēng)過程中共涉及2臺(tái)11 kW的混流風(fēng)機(jī)及1臺(tái)7.5 kW的中心管離心風(fēng)機(jī),累計(jì)運(yùn)行時(shí)間約736 h,經(jīng)計(jì)算,總通風(fēng)能耗為15198 kW·h;216號(hào)對(duì)照倉開展常規(guī)機(jī)械通風(fēng)過程中共涉及2臺(tái)11 kW的混流風(fēng)機(jī)及5臺(tái)0.75 kW的單管風(fēng)機(jī),累計(jì)運(yùn)行時(shí)間約1021 h,經(jīng)計(jì)算,總通風(fēng)能耗為18403 kW·h;2棟倉的具體通風(fēng)能耗情況見表5。

表5 通風(fēng)能耗對(duì)比分析

倉號(hào)糧食數(shù)量(t)通風(fēng)時(shí)長(h)總功率(kW)總能耗(kW·h)單位能耗(kW·h/℃·t)2081028773629.5151980.06321610295102125.75184030.076注:通風(fēng)設(shè)備消耗功率按照額定功率×70%計(jì)算

通過表5可以看出,208號(hào)倉的單位通風(fēng)能耗較216號(hào)倉低0.013 kW·h/℃·t,但通風(fēng)效率更高。

3.4.2 成本及效益分析

3.4.2.1 通風(fēng)電費(fèi)按照1.0元/kW·h計(jì)算,208號(hào)倉徑向通風(fēng)電費(fèi)折合15198元,無其他費(fèi)用支出;216號(hào)倉常規(guī)通風(fēng)電費(fèi)折合18403元,另外,216號(hào)倉通風(fēng)期間打單管輔助用工費(fèi)用計(jì)5100元,通風(fēng)成本合計(jì)23503元。經(jīng)計(jì)算,208號(hào)倉通風(fēng)單噸成本為1.47元/t,216號(hào)倉通風(fēng)單噸成本為2.28元/t,208號(hào)倉比216號(hào)倉低0.81元/t。

3.4.2.2 在本次儲(chǔ)糧通風(fēng)作業(yè)過程中,試驗(yàn)倉較對(duì)照倉通風(fēng)水分損失降低0.4%左右,若進(jìn)口大豆單價(jià)按當(dāng)前市價(jià)4000元/t計(jì)算,每棟倉儲(chǔ)糧數(shù)量平均按10000 t計(jì)算,則單次徑向通風(fēng)作業(yè)僅在保水減損方面即可節(jié)約成本費(fèi)用約16萬元。

3.4.2.3 綜合考慮儲(chǔ)糧通風(fēng)能耗成本、人工成本及水分損耗成本,以本次試驗(yàn)為例,單倉徑向通風(fēng)作業(yè)一次,各類保管成本費(fèi)用較常規(guī)機(jī)械通風(fēng)可節(jié)約16.83萬元;若本公司每年進(jìn)口大豆輪換按30萬噸推算,則每個(gè)輪換周期儲(chǔ)糧徑向通風(fēng)作業(yè)一次可節(jié)約費(fèi)用504.9萬元,綜合經(jīng)濟(jì)效益顯著。

4 總結(jié)與問題

4.1 應(yīng)用總結(jié)

4.1.1 相比常規(guī)機(jī)械通風(fēng),淺圓倉徑向通風(fēng)作業(yè)時(shí)間更短,通風(fēng)效率更高,有效降低了作業(yè)期間的通風(fēng)能耗及單噸保管成本,實(shí)現(xiàn)降本增效。

4.1.2 徑向通風(fēng)模式對(duì)解決淺圓倉單點(diǎn)落料產(chǎn)生的中心通風(fēng)死角問題效果顯著,能促進(jìn)外界冷風(fēng)快速穿透中心糧堆,在短時(shí)間內(nèi)降低并均衡該區(qū)域糧溫,更加有利于儲(chǔ)糧安全保管。

4.1.3 淺圓倉徑向通風(fēng)模式相比常規(guī)機(jī)械通風(fēng)模式可大幅減少儲(chǔ)糧通風(fēng)水分損失,有效實(shí)現(xiàn)了保水減損,經(jīng)濟(jì)效益明顯。

4.1.4 淺圓倉徑向通風(fēng)作業(yè)期間無需額外采取單管通風(fēng)等輔助措施,避免了打單管作業(yè)產(chǎn)生的人工勞動(dòng)量,節(jié)約了勞動(dòng)成本費(fèi)用。

4.1.5 鑒于淺圓倉徑向通風(fēng)模式實(shí)現(xiàn)了糧情處理過程中人工“零參與”,若將該系統(tǒng)并入智能通風(fēng)控制系統(tǒng),將全面實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制,有助于推動(dòng)智能化糧庫建設(shè)向縱深發(fā)展。

4.2 存在問題及建議

4.2.1 淺圓倉徑向通風(fēng)作業(yè)后期,全倉部分相對(duì)偏高糧溫均出現(xiàn)在倉房周邊糧堆底層位置,即個(gè)別外圈測溫電纜的末端區(qū)域,從而延遲了整倉通風(fēng)結(jié)束時(shí)間;經(jīng)分析,該部分區(qū)域?qū)賯}底混流風(fēng)機(jī)的遠(yuǎn)端一側(cè),降溫幅度相對(duì)緩慢,但整體通風(fēng)結(jié)束后,該區(qū)域糧溫仍處于自行緩慢下降狀態(tài)。對(duì)此,建議在后期徑向通風(fēng)系統(tǒng)改造時(shí),在混流風(fēng)機(jī)遠(yuǎn)端側(cè)的倉周環(huán)形主風(fēng)道適當(dāng)增加開孔率,增強(qiáng)該部分區(qū)域的引風(fēng)效果,從而進(jìn)一步提高整體通風(fēng)效率。

4.2.2 試驗(yàn)倉房目前共布設(shè)有3圈測溫電纜(詳見圖4),在倉房同一半徑方向3圈測溫電纜的間距約5 m~6 m,根據(jù)徑向通風(fēng)原理,倉房中下部糧堆內(nèi)的通風(fēng)氣流流動(dòng)方向基本為橫向,而水平方向測溫點(diǎn)間距過大,導(dǎo)致存在部分測溫盲區(qū)。對(duì)此,若后期新建淺圓倉考慮采用徑向通風(fēng)系統(tǒng)時(shí),建議將倉房測溫電纜布設(shè)為5圈,從而增加對(duì)測溫盲區(qū)糧溫的觀測力度,能更為準(zhǔn)確的判斷通風(fēng)界面位置。

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