陳 浩,韓愛學,黃 帥
(安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責任公司,河南 安陽 455133)
安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責任公司(以下簡稱永通)于2018年投產(chǎn)4臺DN80-DN300高效水冷金屬型離心鑄管機。該離心機生產(chǎn)線采用高架式結(jié)構(gòu),離心機在10 m高平臺布置,拔出的高溫鑄管通過升降機運送到車間零米地面,而后通過三組可升降的運輸輥子將高溫鑄管運送到自動運輸鏈,再由運輸鏈輸送到退火爐。
承口位置彎管居多,對承口部位進行了剖切分析,承口第5面壁厚不均,同一直徑處相差2 mm。造成承口彎管的原因有:
1)離心機中心環(huán)磨損超標,管模在離心機內(nèi)旋轉(zhuǎn)靜跳超標。
2)安裝管模后機手調(diào)整離心機托壓輪,管模與中心環(huán)同心度超標。
3)鐵水太碳當量超標,首先會使球化鐵水流動性降低,管子容易徑向壁厚不均;其次會造成鑄管內(nèi)壁產(chǎn)生龜紋,過高的碳當量會石墨漂浮。
外表缺陷多,成型率偏低,約為80%。生產(chǎn)DN80管的流槽特別細長,鐵水容易外溢,使管子外表質(zhì)量不易控制,濺鐵、縮溝、氣孔等缺陷偏多。
生產(chǎn)節(jié)奏慢,產(chǎn)量偏低,消耗偏高。生產(chǎn)效率每班次260~300支。機時效率45支/h。
1)生產(chǎn)前檢查機器中心環(huán),徑跳控制在0~0.3 mm,超出范圍更換。中心環(huán)和管模接觸處磨損1~2 mm,不在控制范圍更換。
2)按裝管模后手動調(diào)節(jié)管模承口同心度,保證同一直徑處數(shù)據(jù)一樣。
3)碳當量穩(wěn)定控制在4.4~4.6,碳和硅比例要合適,杜絕高硅低碳,高碳低硅。碳當量增加可以提高球墨鑄鐵的石墨化程度。在鐵碳二元合金中,共晶成分的w(C)為4.26%,適當?shù)奶岣咛籍斄浚怪咏诠簿С煞?,可以提高鐵液的流動性,共晶度Sc約為1.03~1.05(即w(C)=4.35%~4.45%)。通過控制碳當量,觀察流槽內(nèi)部的殘鐵條狀況,殘鐵條的寬度控制在20 mm之內(nèi),殘鐵條表面光滑無毛刺。增加了鐵水的流動性后,管子在離心力的作用下壁厚均勻性得以保證。
1)離心機水品傾斜角度設計為(5.2∶100.0)3°,為保證管子質(zhì)量70~77 kg,在生產(chǎn)時鐵水通過流槽需求量達到最大量,而流槽細長6 m,內(nèi)寬40 mm,高度30 mm,當澆注時鐵水因流槽輕微顫動造成外觀缺陷,成型率太低僅達到83%~88%。為解決這一問題,采取降低管重,由原來的70~77 kg降低為60~65 kg拉管,通過流槽的鐵水量達到控制,外觀缺陷得到解決。
2)同時降低管重后對管子進行了分段剪切,測量壁厚數(shù)據(jù)如表1所示。同一直徑處最小數(shù)據(jù)符合國標要求。
表1 DN80管徑各段壁厚實測量數(shù)據(jù) mm
降低管重后,成型率穩(wěn)定在91%~93%左右,水壓率控制98%~98.5%,同時降低了鐵水損耗,提升了生產(chǎn)率。
1)降低管重,提高離心機澆注行走速度。行走速度有原來的16~17 s改變?yōu)?2~14 s,機時效率達到55~60支,每班次拉管支數(shù)穩(wěn)定在380~400支左右,成型率穩(wěn)定在91%~93%左右,水壓率控制98%~98.5%。
2)增加模粉量由0.175~0.195 kg,增加至0.21~0.230 kg,以減少氣孔缺陷。
3)使用前期管模,嚴格控制循環(huán)水溫。改造循環(huán)水流量指示,增加溫度計顯示,水溫控制在50~70℃之間,保證了管模一直處于正常的冷熱交替的循環(huán)范圍之內(nèi),既保護了鐵水對管模的熱沖擊,又有效的杜絕了氣孔的產(chǎn)生。
DN80 mm×6 000 mm鑄管是球墨鑄鐵管行業(yè)中管徑最小,長度最長的鑄鐵管產(chǎn)品,該鑄管具強度高,耐腐蝕,技術(shù)含量高,成型率低,生產(chǎn)難度大,生產(chǎn)成本高的特點。DN80 mm×6 000 mm鑄管市場需求旺盛,生產(chǎn)廠家少,存貨量少,與相同管徑PVC管競爭激烈。
永通鑄管公司在DN80鑄管生產(chǎn)中雖然存在很多困難,但在對其生產(chǎn)工藝研究上從未間斷,經(jīng)過兩年的摸索和運行,基本上已經(jīng)掌握了一套高效快節(jié)奏的生產(chǎn)方法,現(xiàn)可大批量生產(chǎn)。